李 靜,唐 璟
(1.甘肅鋼鐵職業技術學院,甘肅 嘉峪關 735100;2.酒鋼集團榆中鋼鐵有限責任公司,甘肅 蘭州 730104)
煉鋼技術的發展,對我國經濟水平的提升產生了巨大的影響。但還需引起相關人員的重視度,結合煉鋼工藝分析,制定完善的生產流程,尤其是在生產過程中,傳統的加工方法已經無法滿足煉鋼行業發展需求,為在生產過程中減少轉爐原輔料的消耗量,還需對轉爐終點留渣量增大、煉鋼輔料加入制度等科學分析,在條件允許的情況下,可對其進行實踐探究,基于轉爐單渣冶煉條件下,能夠提升轉爐脫磷能力,確保轉爐脫磷效果,全面提高轉爐輔料的利用率,降低終渣堿度,從而確保煉鋼工藝質量。
針對轉爐原輔料消耗的減少、優化單渣冶煉工藝流程的技術路線,本文選擇的是酒鋼集團榆鋼公司煉鋼案例。公司冶煉工藝主要采用的是鐵水-轉爐-精煉爐--連鑄的生產流程,并且強化了對此流程的實施力度,指標在2020年超過了預期的標準與要求,使鋼產量超過了270萬噸。
工廠自身發展情況分析,1座LF鋼包精煉爐、2座120t的頂底復吹轉爐??紤]到鋼種的不同,主要采用的是鐵水-吹煉-精煉工藝流程[1]。現有爐渣成分如表1所示。
針對表1成分信息數據分析,主要是以轉爐冶煉為基礎條件,使轉爐留渣量不斷地增大。CaO元素的含量隨著生產過程推進,所占有的含量越來越高,對此,在加工前,還需要優化煉鋼工藝流程,在前期生產過程中,對爐渣堿度的控制,在整個吹煉的過程中不斷加料,能夠滿足加工需求。

圖1 出爐后爐渣溫度的變化情況
對轉爐留渣的操作,是以調渣、濺渣為基礎,結合具體要求把渣全部、部分留在爐內,把留在爐內的渣作為下一次爐鋼初期的渣,能夠有效節約資源[2]。但是在實施的過程中,還是會受到終點爐渣堿度過高、爐內溫度過高等因素的影響,使前期的石灰迅速地熔化。由于成渣的速度加快,就影響到轉爐脫磷的效率。

表1 現有爐渣成分

表2 采用優化后單渣冶煉工藝的煉鋼輔料消耗信息數據
同時,爐內留有大量的渣,在生產過程中會向外噴灑,一旦在操作的過程中對工藝流程掌握的不全面,就會因爐內渣的噴灑而危害工作人員的安全。
針對控制爐內渣的溫度,為控制爐內渣噴灑情況,還需要控制在1580℃以下,TFe低于25%,就能夠合理解決爐內渣噴濺的問題。下圖中給出某廠出爐后爐渣溫度的變化情況。
針對轉爐原輔料消耗的單渣冶煉工藝的優化進行了相應的闡述,可以明確經過對其工藝的優化,可使轉爐終點的爐渣堿度降低[3]。對煉鋼工藝優化進行多次爐次的分析,統計信息數據如表2。
工藝優化最大的效果,是減少了石灰、輕燒白云石的加入量,能夠在工藝實施前,就計算出石灰、輕燒白云石的用量,可在前期就控制住石灰、輕燒白云石用量,為爐渣堿度降低提供有利條件。
在加工前對石灰、輕燒白云石量的加入,可促進石灰、輕燒白云石的溶解,增強高堿度渣的流動性,滿足煉鋼生產需求,又減少對煉鋼輔料的消耗。
對轉爐原輔料消耗的單渣冶煉工藝的優化,能夠使轉爐吹煉終點爐渣堿度降低,工藝優化前是3.5~4.5,優化后降至3.0,明顯地減少了石灰材料的消耗量。
與此同時,還對終點爐渣中(MgO)的含量保持不變,就算是爐內的渣量減少,但也可以控制白云石的消耗量。而爐渣堿度的降低,使爐渣熔化速度加快,逐漸減少爐渣中(TFe)含量,提升了鋼水收得率。例如:某鋼廠轉爐工藝優化前與優化后鋼鐵料消耗的信息數據,工藝優化前,噸鋼渣量為95kg,噸鋼石灰消耗量為26kg,噸鋼輕燒消耗量為14kg,TFe為18%。而工藝優化后,噸鋼渣量為80kg,噸鋼石灰消耗量為21kg,噸鋼輕燒消耗量為11kg,TFe為16.8%。
通過對轉爐原輔料消耗的單渣冶煉工藝的優化,有效降低了轉爐終點爐渣的堿度,上面也提到了轉爐終點爐渣的主要成分,包括SiO2、MgO、P2O5、TFe、CaO、R、F(CaO)。其各含量與均值都有一定的說明。雖然我們已經詳細了解到轉爐終點爐渣的主要成分,但是爐內的渣是否會對爐襯造成侵蝕,還需結合實際情況進行詳細分析。結合其具體信息數據的詳細分析,當轉爐終點爐渣堿度控制為3.0時、(MgO)含量在8%~10%之間,那么MgO的飽和溶解度值就會超過預期值。
除此之外,還需要結合實際情況詳細分析,考慮到冶煉過程中,爐內的爐渣會濺出,直接影響著工作人員的安全,為此,還需要在工藝優化的過程中對爐渣濺出情況的進行詳細分析,如果是在高溫情況下,還應考慮減少爐渣的侵蝕性,滿足工藝需求。為防止爐內爐渣的濺出,可降低活性氧化鈣含量。在工藝優化前是7.2,而工藝優化后降低到3.3,可加快石灰的溶解速度,全面提高石灰脫磷效率。
綜上所述,在現代化煉鋼行業的發展中,對煉鋼工藝提出更高的要求。在生產過程中有效減少轉爐原輔料消耗量,優化單渣冶煉工藝,對爐內爐渣含量、爐渣堿度進行有效控制,并把石灰在加工前加入到爐內,可提高轉爐脫磷效果。同時,通過對單渣冶煉工藝的優化,還可對終點爐渣堿度的有效控制,使終點爐渣堿度為達到3.0以上,其脫磷率遠遠超過了工藝優化前的80%,滿足煉鋼行業的工藝要求,確保了工藝質量與生產效率。