鄧文星,閆佳佳,韓利萍,李世溫,周 斌
(山西航天清華裝備有限責任公司 工藝處,山西 長治 046000)
曲柄塊是某產品的關鍵件,由于該零件材料去除量大,加工完成后僅有一處連接部位(12 mm×5 mm),導致產品在加工后因應力釋放產生嚴重變形。另外,該零件去除余量大,刀具消耗大,與目前推行的精益生產理念不符。故急需改善生產條件,解決質量不穩定的矛盾,滿足批量生產和提升效率的要求。
某曲柄塊結構示意圖如圖1所示。

圖1 曲柄塊結構示意圖
曲柄塊材料為40Cr低溫合金鋼,結構較復雜、加工面較多,機械加工勞動量大。主要特征有頂部兩處斜面、中間深度為90 mm的槽、曲柄兩側寬度分別為12 mm和20 mm的槽以及各孔。工藝風險主要是頻繁裝夾和對刀造成誤差累積,特別是中間連接部位只有12 mm×5 mm,應力釋放導致工件變形,產品質量難以保證。
銑削加工時都期望提高材料去除率,以往常用刀具為D50方肩盤銑刀[1],因其采用大切深大切寬來滿足材料去除率的要求,所以加工效率高。然而,在此產品進行開粗時,因材料硬度較高,采用方肩銑加工時,易導致刀具和工件接觸時間長、切削溫升快、刀具顫動大,加工過程不穩定,進而影響刀具使用壽命,增加了刀具成本,降低了加工效率,因此不選用該類型刀具進行開粗。本次加工采用D20硬質合金銑刀,該刀具具有硬度高、耐磨、強度和韌性好等優點[2]。
通過對加工工序進行調整,重新設定加工方案,先將圓棒料進行粗加工再進行調質處理,以滿足熱處理性能,同時消除大部分加工內應力[3]。優化前主要加工工序如表1所示,優化后主要加工工序如表2所示。

表1 優化前主要加工工序

表2 優化后主要加工工序
根據實際加工機床類型,在UG軟件機床庫中調用匹配的機床型號,并將工件安裝在工件臺上,根據實際加工環境創建刀具夾持器[4],生成機床仿真切削加工軌跡,如圖2、圖3所示,加工過程如圖4、圖5所示。

圖2 窗口刀軌1 圖3 窗口刀軌2

圖4 加工過程1 圖5 加工過程2
通過NX軟件模擬窗口加工刀路以及實際產品驗證,窗口加工效果良好,表面光滑,圓角過渡自然。
通過調整加工工藝,重新設定加工方案,更換切削刀具,并采用動態銑削替代原始加工方法,最終使生產效率提高4倍以上,產品一次交驗合格,產品質量得到了保證。最終成品如圖6所示。

圖6 實際加工最終成品
采用新的加工方案,通過合理布置工藝路線,減少了異形零件裝夾及找正次數,縮短了加工時間。采用三維建模提供理論模型、CAXA數控編程規范走刀路徑,同時對刀具及參數進行優化,有效地解決了異形零件質量不穩定、加工變形的難題。不僅提升了加工效率、降低了加工成本,而且使產品質量得到了更好的保證。