李玉泉,鄧君宇,宋宇飛,陳澤鵬,劉小攀
(1. 中國石油集團工程技術研究有限公司 天津300451;2. 中國石油集團海洋工程重點實驗室 天津300451)
礫石充填具有保持油井高產、井壁穩定等優點,對于疏松易出砂油藏是首選的防砂方式。礫石充填工藝的優化和實施與油藏開發、鉆井及完井過程密切相關,可以提高裸眼長井段礫石充填密實效果,減緩或避免生產過程中防砂篩管堵塞的問題,有助于提高油井產量,增強粉細砂巖、高泥質含量油藏的防砂效果,對油田開發具有重要作用[1]。
SZ36-1油田位于渤海遼東灣海域遼西低凸起中段,屬低壓稠油油田,目的層位為東營組下段,儲層巖石膠結疏松,孔滲性極大。根據現場觀察法、經驗法及力學計算法等防砂判據綜合判斷,油井出砂成為該油田開發生產過程的主要問題,防砂成為開發生產及油層保護的核心[1]。
SZ36-X井是一口生產井,相關數據如表 1、2所示。2018年3月對SZ36-X井進行復雜情況處理,進行連續油管探砂面取砂樣作業,連續油管沖洗至1638m,返出大量原油及砂,并含有大量氣體,返出砂量 1m3左右。砂樣返回陸地化驗確定為先期防砂失效,需要進行礫石充填防砂作業。

表1 SZ36-X基礎數據Tab.1 Data of SZ36-X well

表2 SZ36-X井儲層數據Tab.2 Reservoir information SZ36-X well
正確選擇礫石尺寸是充填成功的基礎,必須對油藏資料進行分析,篩析合適的礫石,以提高充填層的滲透能力,解決地層砂堵塞充填層的狀況。礫石尺寸的選擇通常都要根據地層砂樣進行仔細分析,一般按地層砂樣 d50的 5~6倍來確定礫石尺寸,且大于規定尺寸以及小于規定尺寸的礫石質量均不超過總質量的 2%。如果礫石直徑設計不合理,可能造成礫石孔隙及淺層內部嚴重堵塞而影響產能[2]。
礫石充填作業要求沖管外徑與篩管內徑最佳比值為 0.7~0.8,這時井筒內液體的環空速率分布比較均勻,不易形成砂橋,有利于液體的返出,提高充填成功率[2]。沖管外徑大,環空流通面積小,將有利于攜砂液在井筒中流動,降低井筒環空發生堵塞的風險,但由于管柱尺寸的限制,沖管外徑過大則無法進入篩管,其外徑過小則攜砂液流速不足,容易出現砂堵。
裸眼井礫石充填的整個過程必須在不壓裂地層的前提條件下進行。如果在防砂施工時,泵壓超過地層破裂壓力,會導致地層嚴重漏失,過早出現橋堵,或出現“無底洞”,導致充填失敗[3]。
根據循環測試的參數,利用礫石充填模擬軟件,可以對整個充填過程進行可視化模擬,判斷是否有堵塞及堵塞位置,對施工參數進行優化,決定充填參數的具體范圍。
礫石充填的施工時間比較長,泵壓、泵速可控性必須保證,對地面防砂設備的性能要求較高,同時需要實時數據采集系統,實時監測泵壓、環空壓力、泵排量、環空返出排量、砂流量、漏失量等參數,并通過一系列計算對這些參數進行處理。
該井射孔段 1895.2~1896.4m、1875.8~1891.1m,設計為上中下 3層充填,礫石充填基礎數據見表 3,完井管柱基礎數據見表 4,根據要求進行礫石充填砂量設計,計算結果見表5。

表3 礫石基本參數Tab.3 Parameters of gravel

表4 SZ36-X井完井管柱尺寸Tab.4 Completion string size of SZ36-X well

表5 下層砂量計算結果Tab.5 Gravel volume calculation
本井采用多層礫石充填防砂工藝對目標層段實施礫石充填,通過控制返出排量,選擇性地進行高速水充填,在篩套環空和近井地帶形成擋砂屏障,達到長效防砂的目的[4-5]。施工工藝如下:
管柱組合:LSA152-C插入定位密封+提升短節(5-1/2"LTC P×3-1/2"EU B)+3-1/2"EU 短節+刮管器+3-1/2"反扣鉆桿至井口。
下放管柱到位,測定上提下放懸重,上提 38.3t、下放28.7t。插入LSA152-C型定位密封,下壓5t,試插入并重復一次確認到位,上提至中和點。井口配置好長度,確保插入密封到位,接循環頭正打壓驗證橋塞密封性。
4.2.1 下放管柱
防砂管柱組合:開口引鞋+彈性套+LSA152-C型插入定位密封+5-1/2"LTC精密篩管 2根,最后 1根篩管座于井口,安裝下沖管井口工具。
服務管柱:3-1/2"NU開口引鞋+3-1/2"NU沖管2根+3-1/2"NU沖管短節1根。
防砂管柱到位前上提下放管柱,上提 25.5t,下放 20t,插入 LSA152-C 型插入定位密封,下壓 5t,試插入并重復一次確認到位,上提至中和點。
4.2.2 座封
投φ38mm鋼球等待 30min,在此期間連接防砂管線,管線試壓,用防砂泵座封隔器正打壓。
4.2.3 驗封
脫手,標記充填位置及反循環位置,剪切球座,上提管柱至反洗位置打壓至 24.98MPa,壓力突降至0,判斷剪切球座成功。
之后,反循環測試;驗充填滑套上部密封;正循環測試;礫石充填;充填過程,下放至充填位置,管柱加壓 10t,泵入排量 0.82m3/min,以 6%砂比連續加砂,充填泵壓 3.56~5.21MPa,脫砂壓力 20.83MPa,充填曲線如圖1所示。

圖1 礫石充填曲線Fig.1 Gravel packing curve
4.2.4 反洗井,驗充填
下放管柱至充填位置并驗充填,計算盲管埋高為4.22m。驗滑套,起出服務管柱。
SZ36-X井上中下層防砂效果見表 6,每個井段礫石充填量均超過設計量,實現了礫石充填一次成功,達到了預期的目的。

表6 SZ36-1-X井礫石充填結果Tab.6 Gravel packing effect of SZ36-X well
SZ36-X井的防砂作業應用表明,礫石充填在巖石膠結疏松、孔滲性大的儲層可以有效控砂,是一種高效的防砂方式。
針對目的層特點分段實施礫石充填防砂作業,可以減少作業風險,提高作業成功率和防砂效果。