孫三英
(山西紫金礦業有限公司,山西 忻州 034302)
選礦產品精礦是礦山企業對礦產資源生產加工后的產品,它是冶金工業的原料。產品質量是以滿足冶煉要求為原則,精礦品位則是產品質量的主要指標,直接關系到企業經濟效益的高低,經濟效益是評價合理精礦品位的準則。提高精礦品位是金浮選廠實施增產節約的一項重要措施。本著生產服務經營,公司對選礦產品的品位要求按收入最大化確定,按照冶煉廠的購銷合同,公司要求選礦廠精礦品位提高,達到最佳計價系數,收入達到最大化。
山西紫金選礦廠處理含金多金屬硫化礦,處量能力850噸/日,主體工藝為破碎+磨礦+重選+浮選工藝,是目前山西紫金最大的處理含金多金屬硫化礦的選礦車間,產品為含量金,副產品為銀銅鉛鋅。磨礦分級循環采用格子型球磨與旋流器構成閉路,旋流器規格FX-600。浮選采用一粗二掃二精流程。目前由于原流程設備配置不合理,精礦品位提高受到制約,生產指標28g/t,達不到銷售30g/t,計價系數相差1%,對公司的收入造成影響。提高精礦品位的措施,適當增加精選次數;粗精礦再磨再選;在精選作業增加水玻璃等藥劑[1]。本文針對生產存在的問題,而進行工藝調整,取得了明顯效果。
礦石以金為主,同時伴生銀、銅、鉛、鋅的多金屬礦石類型。主要回收礦物為金、銀礦物、黃鐵礦、閃鋅礦、方鉛礦、黃銅礦等。其他非金屬礦物有長石、石英、絹云母、碳酸鹽礦物、綠泥石、黑云母、綠簾石等。礦石多元素分析結果見表1。

表1 原礦多元素分析數據/% *g/t

圖1 原礦的生產工藝流程圖
(1)原流程采用格子型球磨機與旋流器構成閉路,旋流器配置偏大,分級效率[2]低,分級溢流細度低,沉砂濃度低,球磨效果不好。
(2)入浮細度低,浮選采用強拉的辦法,掃選適當增加捕收劑,確保回收率,回收率較高,但精礦品位低。

圖2 磨礦分級工藝圖

表3 選礦廠現場生產指標

表5 選礦廠現場生產指標

圖3 選礦廠工藝調整后的流程圖
原流程分級溢流粒度分析見表2。

表2 原流程分級溢流粒度分析
從表2看出+0.147mm粒級占23%,粗粒級含量高。
從表3可知,精礦品位28.07g/t,達不到30g/t,銷售計價系數91.50%。
(1)根據流程考察結果分析,將原來的FX-600旋流器更換為FX-500旋流器,磨礦工藝極大優化,分級質效率由原來的53%提高到64%,磨礦濃度由原來的65%提高到78%,入浮細度由原來的-200目55%提高到61%左右。
(2)精選一原設計容積小,處理能力不足,精礦品位提高受到制約。要提高精礦品位,只能適當加大粗選抑制劑,導致尾礦有跑高情況。經過車間技術人員的共同研究論證,增加了一臺2m3浮選機,成功解決了精選能力不足的問題,精礦富集比由原來的1.08提高到1.59。
(3)選礦廠根據礦石性質變化含泥量增大,添加水玻璃分散礦泥,并且分段添加,使金精礦品位大幅提高。
工藝調整后分級溢流粒度分析見表4。

表4 工藝調整后分級溢流粒度分析
從工藝調整前后溢流粒度分析看出,+0.147mm粒級下降,從調整前的23%下降為調整后的11%。
從表5可知,工藝調整后,有用礦物單體解離度提高后,回收率保持不變的情況下,精礦品位大幅提高,達到35.20g/t,按照公司銷售合同,計價系數為92.5%。
①工藝調整費用:FX-500旋流器兩臺10萬元,一臺2m3浮選機4萬元,設備折舊5年,每日約85元/日,分散劑水玻璃用量6袋/日,價錢634元/日。
②工藝調整前后指標對比:工藝調整后,在保持回收率不變的情況下,精礦提高了8.13g/t,達到了35.20g/t,銷售計價提高了1.0%。
③經濟收入:日增收: 850×2.79×93.84%×1.0%×270-85-634=5289元。年增收:5289×28×12=177.6萬元。
(1)通過更換旋流器,磨礦分級循環極大優化,分級效率提高,導致磨礦濃度提高,分級溢流細度提高,有用礦物單體解離度提高,為浮選創造了有利條件。
(2)通過增加精選浮選槽,添加分散劑,使精礦品位提高到35g/t,銷售計價系數提高1%,年增收177.6萬元。