高古忠
(山東省日照市日照鋼鐵,山東 日照 276806)
經統計核算,鋼鐵行業混入煤氣系統氮氣噸鋼約22m3,占比總用量的約1/5,經論證部分可改為蒸汽或空氣,用氣點位見下表。

表1 鋼鐵行業用氣點位分析

圖1 高爐爐頂氣密箱結構
氣密箱內部有減速機、齒輪、軸承、墊片及潤滑系統等,要求溫度≤80℃,高于120℃即打水,打水20min溫度降不下來,即停布料。
氣密箱底部照片(耐材上部為蛇形冷卻水管)。

圖2 氣密箱底部結構
國內爐頂設施基本全部為水冷氮封式,氣密箱溫度要控制小于80℃,否則嚴重影響內部部件壽命,目前沒有使用蒸汽冷卻爐頂的,該部位有效降低氮氣的措施為增大水冷循環量,在項目設計或投運檢修后改造,均可有效降低氮氣消耗。
經調查國內少數企業全使用空氣流化與氣送,多數企業的使用氮空氣混用或純氮氣,噴煤流化一般使用氮氣,氣送使用空氣,降本的空間在于采用氮空混合輸送,將氧含量降低至12%以內可現實即經濟又安全的目的。
轉爐上一般設置氮封5處,其中氧槍氮封較小,轉爐吹煉時手感有氣向外冒出,80%以上進入煤氣系統,以煤氣不外泄設置氮氣壓力。

圖3 轉爐區用氣結構圖

圖4 干法除塵系統蒸汽過程
干法除塵蒸發冷設計常用蒸汽,備用氮氣;經測算120T轉爐單爐改氮氣,每小時進入煤氣中氮氣約4700m3,300T轉爐單爐改氮氣,每小時進入煤氣中氮氣約9100m3;一些企業在蒸汽供應不足,調配不當時則會將干法除塵蒸發冷改為氮氣,間接給企業造成損失,經核算使用蒸汽與氮氣噸鋼價差0.5元以上。
經核算爐窯每增加1萬m3/h氧氣,理論上減少3.8萬m3/h氮氣參與燃燒,故富氧為另一個方向上的技術性控氮降本。諸如固體燃料爐窯,轉底爐、水渣熱風爐、石灰窯、燒結機等均有5%以上降本空間。其他諸如皮帶吹掃頭改造,氣吹改毛刷或繩式清掃器,氣送改機械式等均可有效控減氮耗。
以成本、環保為綱,以創新為指導,以項目設計階段最優為理念,以技改為措施提升,合理控減氮氣消耗,將為企業降本提供較大良益空間。