閆德利
(銅陵有色設計研究院有限責任公司,安徽 銅陵 244000)
銅陵地區某銅礦采用半優先半混合工藝選銅,混浮尾礦pH值8.9、含硫4.5%左右,硫礦物主要為磁黃鐵礦。生產中采用銅尾礦磁粗選-鐵粗精再磨-磁精選—脫硫浮選得到的鐵精礦。脫硫浮選所得鐵精礦硫品位在1.5%左右。為降低鐵精礦硫品位,礦山采取了不少措施,如添加硫酸銅,分段加藥等措施,但鐵精礦含硫仍不穩定,平均仍大于1%。為進一步查清影響鐵精礦降硫的因素,對鐵精礦脫硫作業進行了考查,并制定了改造方案,旨在降低鐵精礦含硫量,以提高鐵精礦質量,提高資源利用率[1-3]。
為查明鐵原礦中主要元素及鐵的主要狀態,進行了多元素及鐵物相分析,分析結果見表1及表2。脫硫泡沫、鐵精礦和總尾礦多元素分析見表3~表5。

表1 鐵原礦多元素分析結果/%

表2 鐵原礦鐵物相分析結果/%

表3 脫硫泡沫多元素分析結果/%

表4 鐵精礦多元素分析結果/%

表5 總尾礦多元素分析結果/%

表6 鐵粗精礦粒度分析結果/%
鐵粗精礦及鐵粗精礦再磨旋流器分級溢流粒度組成結果分別見表6和表7。

表7 鐵粗精再磨旋流器溢流粒度分析結果/%
由鐵物相分析知,鐵礦物主要以磁鐵礦的形式存在,占全鐵的77.0%左右,其次為赤褐鐵礦和磁黃鐵礦,分為占全鐵的10.52%和5.92%。脈石礦物以硅酸鹽礦物為主,占30%左右。
礦山現有脫硫浮選系統為兩段選別,設備由2臺φ2m攪拌桶和10槽2.8m3浮選機組成,見圖1。采用硫酸調整礦漿pH值,丁基黃藥作捕收劑(其用量95g/t)。經計算,脫硫攪拌桶攪拌時間約為3min;脫硫浮選時間約14min,藥劑作用時間及脫硫浮選時間均不足[4]。
為查明影響鐵精礦脫硫指標的主要因素,利用現場生產礦漿樣品,進行了礦漿pH值、活化劑種類及用量、捕收劑種類和用量、浮選時間等小型試驗,試驗結果說明:
(1)礦漿pH值必須保證5.0以下,磁黃鐵礦才能得到有效活化。
(2)添加硫酸銅有利于鐵精礦中硫品位的降低,且硫酸銅分段添加和一段添加對浮選效果影響不大;采用分段添加捕收劑的措施有利于磁黃鐵礦的浮選回收。
(3)隨著脫硫浮選時間的延長,鐵精礦含硫可有效降低。
(4)現場礦漿pH值保持在5.0左右為宜。pH值過高達不到活化效果,不利于磁黃鐵礦的浮選,pH值過低既腐蝕設備又造成硫酸大量消耗,而增加生產成本。

圖1 礦山鐵精礦脫硫系統現狀圖
根據礦石性質分析和試驗研究結果,針對鐵精礦脫硫系統目前存在的藥劑攪拌及浮選時間不足等問題,提出改造方案如下:
在脫硫浮選車間新增一段脫硫浮選作業,包括2臺攪拌槽、6臺8m3浮選機及相關輔助配套設備。礦漿通過泵送至新增1#攪拌桶,1#攪拌桶內加硫酸活化后自流至2#攪拌桶,2#攪拌桶內加入丁基黃藥和2#油等藥劑后,自流至新增浮選機,浮選泡沫產品原有泡沫產品合并,浮選尾礦自流至原有兩段選別流程,見圖2。調整后的脫硫流程浮選時間及藥劑攪拌時間均得到增加,能有效提升脫硫作業效果。

圖2 改造后鐵精礦脫硫系統設備聯系圖
改造工藝設計處理磁精選粗精礦1200t/d,工作制度:8h/班,3班/天。設計指標見表8。

表8 改造產品方案和指標表
根據現場生產經驗和試驗數據,磁精選粗精礦脫硫活化時間和浮選時間的延長,均有利于脫硫指標的提高,新增攪拌桶、浮選機等設備計算見表9和10。
計算進入攪拌桶礦漿量約115m3/h(濃度40%),選用φ3.5m攪拌桶,有效容積30m3,單臺攪拌桶活化時間由原3min左右提高至約15min。

表9 攪拌設備
浮選機選用適合重、粗顆粒浮選的CLF型浮選機,現場能布置6臺CLF-8浮選機,總幾何容積48m3,總新增浮選時間約為21min。

表10 浮選設備明細表
同時,為提高浮選機鼓風效果,新增鼓風機2臺,1開1備。新增渣漿泵和其它輔助設備若干[5-8]。
鐵精礦脫硫技術改造總投資包括脫硫工藝改造直接工程費,勘察、監理、設計和調試等其它費用??偼顿Y333.59萬元,詳見表11。

表11 改造費用列表

Ⅱ其他費用合計 37.36 37.36改造總投資 89.84 153.59 52.80 37.36 333.59
改造結束后,鐵精礦含硫品位由年平均1.5%左右降低至0.5%~0.8%,鐵精礦品質得到了極大的提高,改造效果良好。改造前后鐵精礦指標見表12。

表12 改造前、后鐵精礦指標表
改造結束后,鐵精礦脫硫工藝年增加成本約133.7萬元(見表13),年減少因硫品位超標而造成的鐵精礦價格扣減約458萬元(過去3年平均值)。改造產生經濟效益458-133.7=324.3萬元,經濟效益明顯。

表13 鐵精礦脫硫系統增加年生產成本
某礦山選銅尾礦經磁粗選-鐵粗精再磨-磁精選—脫硫浮選得到的鐵精礦。脫硫浮選所得鐵精礦硫品位在1.5%左右。超過鐵精礦產品含硫指標要求。為降低鐵精礦硫品位,礦山采取了不少措施,如添加硫酸銅,分段加藥等措施,但鐵精礦中含硫品位扔不穩定。試驗研究證明,礦漿pH值保持5.0左右時,延長磁黃鐵礦活化時間和浮選時間,可以有效降低鐵精礦含硫。經改造,鐵脫硫系統增加φ3.5m攪拌桶2臺,CLF-8m3浮選機6臺,將礦漿活化時間由3min左右提高至約15min,浮選時間由10分鐘左右提高至約21分鐘。鐵精礦脫硫效果得到明顯改善。鐵精礦平均含硫由1.5%左右降至1.0%以下,滿足了鐵精礦產品質量要求。同時,為礦山年增效約324.3萬元,經濟效益顯著。
隨著環保要求日益嚴格,鐵精礦產品含硫超標不僅影響產品銷售,亦將提高下游企業的環保成本,影響行業整體效益。因此,無論從技術經濟角度,還是環境保護角度,本次改造均具有良好的效益。