徐明磊
(青銅峽鋁業股份有限公司青銅峽鋁業分公司,寧夏 吳忠 751603)
整流效率是電解鋁生產的重要指標,分析清楚整流效率的影響因素,對于電解鋁生產中如何提高電能效率,做好節能降耗工作,有著巨大的促進作用。本文以某鋁廠200kA 電解系列為例,從供電整流系統、計量系統對整流效率的影響進行分析。鋁電解系列供電工藝過程:從220kV 交流電經過整流機組調壓變壓器及整流變壓器降至1050V 電壓后經過整流器整流出額定電壓1250V,額定電流200kA 的直流電,供電解車間使用。整流效率定義為(直流電壓×直流電流)÷電解用的交流電量×100%。具體分析情況如下。
1.1.1 變壓器部分的損耗△P1
基本參數:
系列電流:213kA;
系列電壓:1120V;
整流柜額定電流:37kA;
過載系數:β=(系列電流/機組數量)/(2*整流柜額定電流);
四機組運行時β=0.719;
五機組運行時β=0.575;
變壓器空載損耗Po=147kW;
變壓器負載損耗Pf=1020kW;
變壓器損耗(整變+調變)△Pb=Po+β2Pf;
四機組運行時△Pb=674kW(674);
五機組運行時△Pb=484kW(484);
單機組飽和電抗器損耗:70kW;
單套無功補償裝置損耗:3.6kW。
變壓器部分的損耗△P1:四機組運行時為2990kW;
五機組運行時為2788kW。
1.1.2 整流裝置部分的損耗△P2(整流柜廠家提供)
(1)四機組運行時:
元件損耗:603kW;
快熔損耗:58.23kW;
母線損耗:64.9kW;
其他損耗:32kW;
合計:758.17kW。
(2)五機組運行時:
元件損耗:603kW;
快熔損耗:46.55kW;
母線損耗:51.9kW;
其他損耗:40kW;
合計:741kW。
整流柜部分的損耗△P2:四機組運行時為758.17kW;五機組運行時為741kW。
1.1.3 主電路連接導線的損耗△P3
此部分包括220kV 進線至變壓器架空輸電線路、變壓器與整流柜之間連接母線,整流柜輸出直流母線損耗。
架空輸電線路損耗:I2R ≈(712)2*0.000105=53kW。
交流母線損耗:四臺機組運行時:12.6kW;
五臺機組運行時:19kW。
直流引下線至直流分支母線:5.9kW。
主電連接導線部分的損耗△P3:四機組運行時為152.6kW;五機組運行時為145.2kW。
1.1.4 整流系統總損耗:△P=△P1+△P2+△P3
四機組運行時為3900kW;
五機組運行時為3674kW。
整流效率:η=(系列電壓*系列電流)/(系列電壓*系列電流+△P)。
整流系統整流效率(部分損耗在計算中未列入,計算整流效率較實際整流效率偏高):
四機組運行時為98.39%;
五機組運行時為98.48%。

表1 電解啟停槽停電時間于整流效率
1.2.1 系列電壓
為分析系列電壓與整流效率之間的關系,篩選電解槽數、環境溫度相同的兩個月進行對比(2017 年2 月與2016 年3 月運行電解槽數265 臺,環境溫度相同),曲線見附圖,由圖可見,相同條件下系列電壓越低,整流效率越低,而系列電壓取決于單槽電壓,因此整流效率的下降與電解生產降槽電壓有關。

圖1 2017 年2 月與2016 年3 月電解槽數于環境溫度情況對比
1.2.2 環境溫度
為分析環境對整流效率的影響,篩選電解槽數相同,環境溫度差別較大的時期2016 年1 月和8 月的數據進行分析,從圖中可以看出溫度越高,整流效率越低。這是因為導線為正溫度系數材料,環境溫度升高、負荷增加等因素使導線溫度升高時會引起熱損耗增加,但實際運行中不能為降低此項損耗而使設備低溫運行 ,因為過低的溫度會導致變壓器等充油設備密封件老化加快,引起變壓器滲漏,帶來安全隱患。因此實際運行中盡量調整冷卻設備使整流設備保持在一定溫度范圍。

圖2 2016 年1 月和9 月環境溫度差別對比
1.2.3 電解啟停槽或緊急停電
電解啟停電解槽或緊急停電時整流效率會有所下降,電解緊急停電30min,當天整流效率下降2%,而且停電時間越長,整流效率下降幅度越大,所以在電解停電操作時供電車間盡量與電解及中調及時溝通,以縮短停電時間。
200kA 總直流互感器是2005 年5 月安裝使用的,該互感器的溫差漂移較大(理論計算值溫差升高10 攝氏度,整流效率降低0.3%)在2015 年、2017 年進行過調試、但溫漂每年變化幅度在0.2-0.5%之間。溫差導致的飄逸似的互感器的穩定性很難保證。
(1)2015 年總互感器校驗數據。

表2 2015 年總互感器校驗數據
(2)2017 年總互感器校驗數據。

表3 2017 年總互感器校驗數據
(1)總進線電量計量誤差。
(2)動力變電量計量誤差。
(3)總直流互感器電流、電壓計量誤差。
總進線表每三個月現場檢驗一次,誤差為0.2%可忽略不計。動力變220kV 側計量表計為綜合測試儀7700,該表無法校驗,但與10kV 側計量表計7330 相比對,數據穩定,可忽略其誤差。電壓計量表每年進行定檢,影響可以忽略不計。影響整流效率最大的因素為總直流互感器的誤差及溫度溫漂,但2017 年3 月校驗時,該表誤差符合0.5 級。但從2011 年~2017 年整流效率的數據看(在其它條件不變的情況下)該互感器隨著運行時間增加有偏低的趨勢。(大致每年降低0.05%~0.5%左右,2017 年降幅為0.7%)。
通過以上分析,可以明確的看出影響整流效率的因素,因此為了有效提高整流效率,降低能耗,設備選型時選擇高效節能設備可以有效降低損耗,提升整流效率。在后期運行過程中,加強計量表計的效驗維護可以提升計量準確度,確保整流效率計算精準可靠。