趙冬冬
(河南龍宇煤化工有限公司,河南 永城 476600)
河南龍宇煤化工有限公司(以下簡稱龍宇煤化工)氣化爐采用Shell粉煤加壓氣化工藝,該工藝以研磨合格的干煤粉為原料,采用空分精餾后純度在99.5%以上的氧氣為氣化劑。研磨合格的煤粉經氮氣加壓后,與來自空分的氧氣在煤燒嘴內混合后噴入氣化爐膛進行不完全燃燒,所產生液態渣經激冷、破碎、降壓后排出界外,所產生的夾帶飛灰的合成氣經激冷、除灰、洗滌[1]后送至下游變換裝置。
Shell煤氣化工藝流程見圖1。原煤在氮氣環境中送入磨煤機研磨、干燥,磨制合格的磨煤輸送至煤粉給料罐中備用。合格的煤粉通過載氣送入氣化爐煤燒嘴,與空分裝置送來的高壓氧氣在氣化爐爐膛中不完全燃燒,所產生的合成氣在氣化爐激冷段冷卻。合成氣經飛灰過濾器過濾后送入濕洗塔洗滌凈化。系統所過濾的飛灰經惰性氣體氣提、降壓后轉送到飛灰貯罐;排渣系統及濕洗系統所產生的污水經閃蒸、汽提、澄清后送至污水處理站處理。
Shell氣化爐所使用的惰性氣分為氮氣和二氧化碳兩部分。氮氣主要用于氣化爐激冷氣壓縮機密封、氣化爐振打器密封、煤粉輸送管道流化、飛灰輸送管道流化、除灰系統下料等;二氧化碳主要用于粉煤鎖斗充壓、煤燒嘴吹掃、煤進料罐充壓、高溫高壓飛灰過濾器氣體反吹、氣化爐反吹等。
由于煤氣化系統中所涉及的諸如煤粉、氧氣、飛灰、合成氣等物料不與二氧化碳和氮氣反應,且都不直接對空排放,因而在煤粉輸送、飛灰輸送、氣化爐密封、管道吹掃等場所,考慮使用二氧化碳替代氮氣的措施是可行的[3]。
Shell煤氣化工藝中,煤粉由氮氣作為載氣輸送至氣化爐內進行燃燒。在氣化初始開車時,合成氣變換及酸性氣脫除工序還沒有進入生產狀態,沒有產生二氧化碳,此時載氣壓縮機入口氣為低壓氮氣。隨著合成氣變換及酸性氣脫除工序開車,低溫甲醇洗洗滌吸收合成氣中的二氧化碳,經甲醇再生并送至載氣壓縮機入口,與空分來的氮氣一起加壓后送至煤氣化使用。
載氣壓縮機入口氣添加二氧化碳氣體后,氣化爐內二氧化碳濃度將逐步提升,這促進氣化爐內煤粉與二氧化碳、水蒸氣與二氧化碳之間的反應,從而提高產品氣中一氧化碳和氫氣的含量。載氣中添加80%二氧化碳時合成氣中氮氣含量的變化見圖2。
通過圖3、圖4的對比可以直觀地發現,二氧化碳代替部分氮氣作為煤粉輸送載氣時,合成氣中有效氣(一氧化碳與氫氣)明顯上升。
(1)16QI0005A分析的合成氣中H2含量從21.77%降低到19.03%,減少了2.74%。
(2)16QI0005B分析的合成氣中CO含量從58.13%增加到64.08%,增加了5.95%。
(3)16QI0005C分析的合成氣中CO2含量從2.33%增加到9.75%,增加了7.42%。
(4) 16QI0005E分析的合成氣中N2含量從14.01%減少到3.54%,減少了10.47%。
(5) 合成氣中的有效氣成分16QI0005A+16QI0005B的量從79.9%增加到83.11%,增加了3.21%。
煤粉載氣(氮氣)中添加二氧化碳,合成氣組分中的氮氣量減少,不僅能夠降低煤氣化裝置氮氣消耗,還可以減少產品氣中氮氣含量,使得甲醇合成工序的弛放氣減少,合成效率提高。氮氣/二氧化碳混合作為載氣使用。
使用二氧化碳替代氮氣作為煤粉輸送載氣,根據分析結果可知,合成氣中氮氣含量可由14%降至3.5%,隨著負荷提升,降幅明顯。
在Shell煤氣化裝置中,涉及合成氣的安全閥共有10臺,由于合成氣具有腐蝕性,為防止合成氣中水分在安全閥管道處凝結、對管道造成腐蝕,按照設計,需在安全閥前對管道進行吹掃,保持管道的干燥。根據計算,每臺安全閥吹掃氣量為300Nm3/h,因此,從安全閥吹掃氣進入合成氣系統的氮氣量約3 000Nm3/h。
滿負荷下,合成氣產量為18.2萬Nm3/h,安全閥吹掃氣按3 000 Nm3/h計算,將該部分氮氣替換為二氧化碳后,合成氣中的氮氣含量將下降1.65%。安全閥及其吹掃氣現場圖片見圖5。

圖5 安全閥及其吹掃氣現場圖片
氣化爐產生的3.96MPa、340℃的合成氣經過高溫高壓飛灰過濾器過濾后,與濕洗系統來的合成氣混合后去激冷氣壓縮機,作為氣化爐激冷氣使用。激冷氣壓縮機工藝流程見圖6。

圖6 激冷氣壓縮機工藝流程注:1-激冷器壓縮機;2-氣化爐;3-飛灰過濾器;4-濕洗塔
在正常運行時,激冷氣壓縮機前置氣及一級密封氣流量約1 000Nm3/h,其目的是密封合成氣,防止其外漏。激冷氣壓縮機前置氣及干氣密封系統見圖7。
按滿負荷下合成氣產量為18.2萬Nm3/h計算,該部分氮氣替換為二氧化碳后,合成氣中的氮氣含量將下降0.55%。
為防止氣化爐輸氣管、氣體返回室、合成氣冷卻器等部位積灰,在氣化爐設計時加裝了58臺振打器(見圖8)。由于受合成氣腐蝕,振打器密封容易造成密封氮氣外漏,因而,密封氮氣與氣化爐壓力差的設定是必要的。正常運行期間,密封氮氣進入氣化爐,流量約為600 Nm3/h。
按滿負荷下合成氣產量為18.2萬Nm3/h計算,該部分氮氣替換為二氧化碳后,合成氣中的氮氣含量將下降0.33%。
上述措施實施后,合成氣中氮氣含量由14%下降至0.97%。合成氣中氮氣含量的降低對甲醇氫
回收弛放氣、變換冷凝液、甲醇產量均有不同程度的影響。

圖7 激冷氣壓縮機前置氣及干氣密封系統

圖8 氣化爐振打器及密封氣現場圖片
合成氣中氮氣含量降低前,龍宇煤化工甲醇合成弛放氣約2萬Nm3/h,其中H2與CO占50%左右,氮氣含量降低后,弛放氣量減排7 000 Nm3/h。由此可見,合成氣中氮氣量的減少,顯著降低了H2與CO的放空量,提高了合成氣利用率,僅此一項每天可減少有效氣放空量約8.4 萬Nm3。
經各項措施后,系統氮氣含量從14%下降為1%左右,變換冷凝液中氨氮含量由8 000mg/L下降至400mg/L,降低了污水系統處理負荷。二氧化碳替代氮氣前后變換冷凝液氨氮變化見圖9。

圖9 二氧化碳替代氮氣前后變換冷凝液氨氮變化
在實施系統氮氣含量降低的各項措施時,合成氣中有效氣(H2與CO)比例上升約4%,甲醇增產明顯。
目前,龍宇煤化工合成氣系統中氮氣含量已經降至為0.9%~1.2%,氮氣含量的降低促進了甲醇產量的提高,降低了污水系統處理負荷,提高了合成效率,而且還能減少系統的氮氣流量,保證了系統的氮氣壓力穩定,對系統的長周期、高產、高效運行起到了重要作用。