張路路 路行超 華電萊州發電有限公司
由于汽動給水泵能有效地降低電廠的能耗,因此汽動給水泵技術在大容量機組中得到廣泛應用。工業中給水泵是最重要的一種,能否給鍋爐提供足夠的壓力、流量和溫度,直接關系到其安全性。因此,充分了解泵,認真檢查在工作中操作規范其調節運行至關重要,以確保泵的正常和安全運行,甚至整個機器的運行的非常重要。
由于電廠熱力系統是非常復雜,因此不僅對主機的效率提高,而且熱力系統努力改善及所有輔助設備的配置和運行。水泵作為發電廠的主要電力消費者,是發電廠的重要輔助設備。工作狀態是降低工廠能耗的關鍵因素,因此優化水泵運行至關重要。近年來,進一步研究了泵運行的優化問題。隨著單機容量的增大,給水泵的單機容量也相應增大,用小汽輪機直接驅動給水泵是無可厚非的。一般來說,汽動給水泵的優點如下:
1.小汽機機組泵用泵減少,可以有很大容量;
2.不消耗工廠的電力,從而增加外部供電量;
3.通過調節小汽機的氣動輸入來調節轉速,液力偶合器是這些給水泵中電動調速的效率更高;
4.約在5000rpm-8000rpm轉速,提高了泵的運行安全性,因為泵軸短、剛性好、撓度小;
5.在整個工廠停電或故障的情況下,由于供水沒有中斷,電廠的可靠性得到提高。
1.前置泵:徑向裝配臥式布置、單級、雙進氣入口、單蝸殼泵。泵的頂部有一個入口和一個加壓排水系統。除氧器水通過水箱吸水管進入水泵,在泵軸上兩個輸入旋轉作用下,葉輪、水從排氣管進入泵。前置泵主要包括殼體、軸、單級葉輪、軸封、軸承和儀器監控。
2.給水泵:臥式、多級桶殼離心泵、密封迷宮,具有泵芯完整的設計,吸氣管通過法蘭連接到發動機驅動的前置泵。除氧器水箱中的水經增壓后前置泵放入給水泵,而由驅動小汽輪機的給水泵管道網相焊接出口管同給水母管,節流套安裝在兩側軸端的給水泵,很重要運行質量。除了水箱中的水外,泵前泵壓力降后供水,而小型車輪控制的泵輸出,用于焊接奶嘴的管網,泵兩側的運行質量至關重要。
變速器由發電機鍋爐驅動到水泵。現以某電廠5號機組給水泵為例進行討論,電廠5號機組配有100%容量一臺的變速器和2臺50%容量的驅動給水泵變速電動機。正常情況下,汽動給水泵開始運轉,而汽動給水泵作為啟動泵或備用泵運行,正常運行時采用五段抽汽,低壓調節閥由液壓機通過提板式裝置機構控制。上排汽是該汽輪機采用的,排汽管排汽引入主凝汽器。將真空蝶閥安裝到排氣管上,并在泵停運檢修斷開小汽輪機連接主凝汽器,不影響真空凝汽器。調節、操作兩個潤滑油容量相同系統使用的油泵交流,一個運行,另一個用于調備用,調節、操作、控制用油,并為泵組潤滑機油。此外還有直流油泵,確保汽輪機和主水泵在事故中獲得潤滑油。
1.事故的過程。以某電廠5號機組汽動給水泵振動異常為例進行分析,5月3日上午07:12,負荷310MW,該機組前軸承汽動給水泵x向振動由0.02mm突然增大到0.12mm,Y向振動由0.018mm突然增大到0.08 mm,保護動作(動作值為0.08mm)導致該機組動給水泵跳閘。5月18日下午13:22,260 MW負荷,該機組前軸承汽動給水泵X向振動突然從0.022mm升至0.106 mm。6月15日晚上20:50,負荷220MW,該機組汽動給水泵后軸承Y向振動由0.028mm突然增大,X向振動由0.016mm突然增大到0.096mm。
2.振動原因分析。5號機組啟動后,5號機組汽動給水泵前后軸承x、y方向的振動曲線穩定,上升突然后跳閘,測量系統由專用儀表進行徹底檢查和傳輸,以確定測量系統數據正確且功能正常。調節系統進行檢查汽機專業對所屬機務設備,沒有發現異常。同時,檢查燃油泵軸承,未發現損壞或磨損。后續,進行動態平衡實驗,并未發現異常。最后,發現水泵潤滑油含水量較高,對水泵潤滑油冷卻器進行了檢查,機油冷卻器正常工作,沒有發現泄漏。分析表明,出于設計原因,該電廠5號汽動給水泵軸封泄漏到軸承箱的現象仍然存在,潤滑油導致嚴重進水。在運行過程中,油中由于存在水變成油膜葉輪并損壞油膜,5號機汽動給水泵前后軸承x和y方向的振動急劇增加,引發了跳閘。
3.預防措施。(1)在汽動給水泵軸封與汽動給水泵之間添加管段,并在中間安裝手動閥實現可調節。(2)延長汽動給水泵振動信號的5秒鐘時間。(3)運轉時,潤滑油溫度控制在39℃~40℃,如有必要,啟動冷油器。(4)運行時,應加強冷凝器真空監測,及時調整汽動給水泵導水管手動閥,使汽動給水泵軸線蒸汽恢復工作。(5)汽輪機檢修時,應密切監測小汽機潤滑油含水量,保證含水量低于200ppm。(6)增加機油濾清器,連續工作24小時強化機油濾清器。
通過實際工作中遇到的汽動給水泵振動情況,分析總結振動故障的主要原因和特點,提出應采取的處理措施,可為有關人員處理汽動給水泵振動問題提供參考。