(中國石化 上海高橋石油化工有限公司,上海 200137)
隨著高質量油品需求的大幅增加和環保排放要求的逐步嚴格,加氫處理工藝得到廣泛的工業應用和推廣,成為煉油行業二次加工的關鍵技術[1]。自1990年起,我國煉油行業陸續新建、擴建了一大批的加氫裝置。蠟油加氫技術針對蠟油進行加氫處理,可降低蠟油雜質、改善油品質量、提高裝置運行效率,同時有降低硫化物排放量的作用。蠟油加氫裝置工藝流程中,空冷器及其配套管線長期接觸腐蝕性流體介質,運行工況溫差大,容易發生泄漏,是影響裝置整體安全及平穩運行的重要因素。空冷片失效是空冷系統常見的設備故障[2-3],管口是空冷片常見的失效部位,此部位失效多與空冷片的介質流速、流體的腐蝕性等有關,失效形式以沖刷腐蝕為主。另外,空冷片換熱管內的沉積物堆積也是空冷器失效的主要形式之一。某公司蠟油加氫裝置空冷器入口管發生穿孔泄漏,文中對此進行原因分析,并提出相應解決措施。
某公司原汽、柴油加氫裝置于2007年改造成為蠟油加氫裝置,改造后的蠟油加氫裝置工藝流程見圖1。

圖1 蠟油加氫裝置工藝流程圖
裝置運行時,蠟油加氫過程中生成的H2S、NH3等組分在脫 H2S 塔(C-601)中脫除,H2S、NH3從塔頂流出后進入到塔頂回流空冷器 (A-602A/B)和后冷器(E-608)冷卻后溶解在水中,最后從C-601的塔頂回流罐水包中脫除。
脫H2S塔塔頂空冷器泄漏位置見圖2。空冷器入口管道為2007-11改造時新安裝的管道,運行11 a后發現A-602B入口管線保溫層中有液體滲出,泄漏點位于此入口管線的水平分配管上部。

圖2 脫H2S塔塔頂空冷器泄漏位置示圖
拆除保溫層后發現入口管線已穿孔,全面渦流檢測數據顯示,2臺空冷器入口位置前三通兩側水平管管壁均存在嚴重減薄情況。減薄處的管道尺寸為 ?168 mm×7 mm,材質為 20(HIC)鋼。管內介質溫度為200℃,壓力為0.79 MPa,質量流量為2.5 t/h,介質為蠟油、H2S、銨鹽和汽提蒸汽等。
泄漏入口管道內部照片見圖3,可觀察到明顯垢層堵塞在管道內部。

圖3 空冷器A-602B入口管道內部照片
對泄漏管道依次進行蒸汽吹掃、拆除、清洗、除垢層、取樣剖分等處理和操作后的管道內壁腐蝕形貌見圖4,可明顯觀察到管道內壁上部大面積腐蝕減薄形貌,內壁表面覆蓋有腐蝕產物,腐蝕產物呈紅褐色并有白色點狀分布。

圖4 泄漏管道內壁腐蝕形貌
從未減薄區和蝕坑部位分別取樣,鑲嵌制成金相試樣,進行金相組織分析[4]。泄漏管管壁未減薄區試樣金相組織見圖5,蝕坑底部金相組織見圖6。

圖5 泄漏管管壁未減薄區試樣金相組織(400×)

圖6 泄漏管管壁蝕坑底部試樣金相組織(400×)
圖5表明,試樣金相組織為鐵素體+珠光體,分布均勻且未出現明顯缺陷,金屬基體表面有層狀結構,靠近基體的組織較致密,推測為硫化鐵(FeS2)。圖 6表明,硫化鐵層受到過嚴重破壞,基體外層膜結構松散,且內部有大量空洞,硫化鐵致密性被破壞,對金屬基體的保護作用顯著降低,部分位置的硫化鐵膜層完全消失,金屬基體裸露在工作環境中,沒有硫化鐵保護膜阻隔外界H2S環境,金屬腐蝕速率較高。
對泄漏的A-602B入口管進行化學成分分析,將分析測試值與GB 9948—2013《石油裂化用無縫鋼管》[5]中 20(HIC)材料的化學成分技術要求進行比對,結果見表1。表1表明,失效的鋼管材料化學成分符合標準要求。
針對蠟油加氫裝置脫H2S塔塔頂未配置流出介質檢測設施的現狀,采取間接措施,通過分析裝置原料和下游酸性水樣數據來推斷管道失效原因。

表1 泄漏管道化學成分檢測值與標準值對比(質量分數) %
對蠟油加氫裝置混合原料進行采樣分析并將分析結果與裝置的硫、氮設防值進行對比。裝置含硫量設防值為不大于2.5%(質量分數),含氮量設防值為不大于1 800 mg/kg,原料采樣分析結果見表2。通過對比可知,原料樣品的含硫量整體低于設防值,而含氮量有高于設計指標的情況。

表2 蠟油加氫混合原料采樣分析數據
A-602A/B后路塔頂回流罐(D-606)酸性水的采樣分析記錄見表3,數據顯示酸性水含較多的鐵離子、硫化物、氯離子和氨氮,其中氯離子含量較高,初步判斷A-602入口管泄漏與氯化銨或硫氫化銨為主的銨鹽結垢腐蝕有關。

表3 回流罐D606酸性水采樣分析數據 mg/L
3.2.1 銨鹽結晶過程
基于對管道內污垢樣品外觀和腐蝕表面的分析,認為腐蝕物主要是沉積的銨鹽。銨鹽易吸水形成飽和溶液,濕銨鹽的腐蝕速率普遍很高,對碳鋼的腐蝕尤其快。加氫裝置操作過程中,工藝物流往往含有大量的H2S、NH3及HCl,這些組分氣相進入換熱冷卻分離系統時,隨著溫度降低,容易相互反應并且形成 NH4Cl 和 NH4(HS)結晶[7]。
含銨鹽的氣流向下游輸送時,在流速較低的地方會發生結晶沉積。銨鹽的沉積是一個自加速的過程,隨著銨鹽的積累,管道內流體流速降低,溫度也隨之降低。溫度和速度的降低會導致銨鹽的進一步結晶和沉積。所以,管道內一旦發生銨鹽沉積,如果沒有足夠的注水來溶解并降低銨鹽濃度,大量的銨鹽將會在管壁上沉積,則易導致沉積腐蝕、堵塞、泄漏等事故的發生[8]。
3.2.2 銨鹽結晶腐蝕機理
在加氫裝置中,NH4Cl的結晶溫度一般低于210℃,NH4(HS)的結晶溫度低于121℃。銨鹽結晶溫度受平衡參數Kp影響。不同溫度下氣相的Kp按下式計算[9]。

式中,Kp(*)表示各成分的平衡參數,p*表示各成分的分壓。由于分壓隨溫度變化,Kp值也隨溫度變化而變化。將 API RP 932/B—2019《Design, Materials, Fabrication, Operation,and Inspection Guidelines for Corrosion Control in Hydroprocessing Reactor Effluent Air Cooler(REAC)Systems》[10]中 提 供 的銨鹽結晶曲線與計算得到的Kp曲線置于同一坐標系中(圖7),2條曲線的交點即為銨鹽結晶溫度。
依據圖7,NH4Cl的結晶溫度為 183℃。而NH4(HS)的Kp計算值太小,超出了結晶曲線范圍,對應的結晶溫度低于50℃,說明NH4(HS)的結晶溫度遠低于操作溫度。計算證實管內結垢為NH4Cl沉積,進一步的分析認為管內結垢在塔頂流出管氣流中形成,并在空冷器前的水平管內壁發生了沉積。

圖7 氯化銨結晶溫度曲線
3.2.3 保溫層影響
查閱蠟油加氫脫H2S塔塔頂的操作數據,塔頂出口溫度大于200℃,高于下NH4Cl的結晶溫度,正常情況下不會發生嚴重銨鹽沉積腐蝕,但連接塔頂出口與空冷器入口的管段存在保溫層缺失現象(圖8)。在無保溫層的情況下,管壁與外界冷空氣直接接觸換熱,管壁溫度迅速下降,當塔頂流出的含H2S、NH3組分的氣相與低溫管壁接觸時,可產生NH4Cl結晶。

圖8 空冷器入口管道保溫層缺失位置示圖
保溫層缺失情況下的管內、外溫度分布曲線見圖9。圖9中,橫坐標為管道上各點到管道中心的距離,圖中以虛線表示管壁,虛線區域內表示管內溫度分布,虛線區域外為管外溫度分布。

圖9 無保溫層情況管內外溫度分布曲線
從圖9可知,在沒有保溫層的情況下,管內介質在靠近內壁附近溫度下降,管道內壁的最低溫度為155℃,低于NH4Cl結晶溫度183℃,在低溫處易形成NH4Cl結晶,產生的NH4Cl結晶隨著氣相向下游流動,最終在低流速區沉積并發生腐蝕。
為了進一步確定NH4Cl沉積的區域,采用計算流體動力學(CFD)方法模擬空冷器入口管的流速分布。模擬時,將塔頂流出管道分成4個分支管道,每個分支管道分別連接空冷器入口,主管內壁直徑為200 mm,支管內壁直徑為150 mm,主管入口為mass-flow-inlet質量流量入口,出口壓力為0.79 MPa,采用六面體網格劃分,網格總數為347萬個,數值模擬中各組分的物性參數見表4。

表4 空冷器入口管道內各組分物性參數
數值模擬得到的三通(在蠟油加氫裝置工藝流程中空冷器前方位置)管內流速分布見圖10。圖10顯示,兩側水平管內的介質偏向管底流動,而上部流速較低。查詢蠟油加氫裝置運行數據,發現C-601塔頂長期處于低負荷運行工況,介質總質量流量約為2.5 t/h。由于塔頂流出管經過2次分流,三通兩側流量僅為主管流量的1/4,水平管出口平均流速約1.8 m/s,處于較低的流速水平。API RP 932/B—2019中要求空冷器的最低流速為3 m/s,三通兩側的水平管中的流量不足以消除銨鹽的沉積[11]。因此在流速最低的水平管上部,氣相中的NH4Cl首先會在該處沉積,沉積的NH4Cl會迅速吸收少量的水,加劇碳鋼管的腐蝕,NH4Cl結晶吸收少量水汽發生反應形成HCl,對碳鋼表面產生嚴重腐蝕。

圖10 空冷器前三通管內流速分布云圖
NH4Cl沉積和腐蝕過程反應如下[12]:

在重力作用下管道底部流動的冷凝水可稀釋并帶走NH4Cl,因此水平管底部的NH4Cl沉積腐蝕情況較輕。在以前的研究中,空冷器入口管的上部較早發生銨鹽腐蝕也有相關報道[13]。
HCl和H2S的存在促進了垢下金屬的腐蝕和溶解,局部的pH值降低[14]。金相分析中觀察到的碳鋼基體表面與H2S反應形成FeS保護膜在較高酸值下受到破壞后,管壁對H2S耐蝕性失效從而使腐蝕進一步加劇,NH4Cl潮解產生的HCl與H2S的共同作用造成了水平管上部嚴重減薄,最終發生泄漏失效。
(1)經分析可判定,脫H2S塔塔頂空冷器入口管腐蝕泄漏是由于NH4Cl鹽沉積并潮解造成的。因此,在操作運行過程中需加強原料與酸性水樣指標的檢測,及時采取對應措施,保證該管道的長周期運行。
(2)根據銨鹽在水中極易溶解的特性,使用注水沖洗管壁攜帶銨鹽是較為行之有效的方法[15]。在注水過程中,要注意控制好注水量和溫度。加強下游水樣檢測中的pH值指標管理,當pH偏低時,需及時注入中和緩蝕劑。
(3)由于空冷器前入口水平管的平均流速僅約1.8 m/s,低流速下易發生銨鹽沉積。根據API RP 932B—2019所述,限制最低3 m/s流速可有效保證有流量去除壁面鹽沉積。采取增加運行負荷的方法,將水平管流速保證在3m/s以上,塔頂流出質量流量控制在3.8 t/h以上。
(4)建議對該段管道加裝保溫層,避免外部環境影響下塔頂管道的溫降,導致管路溫度低于結晶溫度。保溫層可有效避免管壁內側產生大量的NH4Cl,造成空冷器入口管道的腐蝕。
針對某公司蠟油加氫裝置脫H2S塔塔頂空冷器入口管道發生的泄漏失效,進行了多角度原因分析與論證,判定脫H2S塔頂空冷器入口管道腐蝕泄漏是因NH4Cl沉積并潮解造成的。針對裝置配置和生產運行現狀,提出了物流采樣分析監測、注水沖洗、控制管內流速以及加裝管道保溫等措施。