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KR系列CO2氣保焊機典型故障分析與維修

2021-01-27 03:15:45敖朝凱
設備管理與維修 2021年2期
關鍵詞:故障

敖朝凱

(中車成都機車車輛有限公司,四川成都 610511)

0 引言

隨著科學技術的不斷發展,焊接工藝水平不斷提高,焊接方法也層出不窮。以CO2作為保護氣體,充分利用焊絲與焊件之間的電弧來熔化金屬的焊接方法稱為CO2氣體保護焊[1]。這種焊接法具有很多優點,如自動送絲、敷化金屬量大、生產及加工效率高、質量可靠、安全系數較高等,得到了廣泛應用。CO2氣體保護焊主要有以下特點:①明弧焊接,能見度高,操作簡單,適和機械化和自動化焊接;②焊接速度較快,生產效率高,焊件不容易發生形變,具有較強的抗裂性,適合薄板焊接[2];③用惰性氣體焊接化學性質活潑的金屬時,焊接質量較高;④具有較高的抗銹能力,對焊件清潔工作要求低,節省輔助時間;⑤CO2氣體具有較強的氧化性,焊接過程中飛濺情況嚴重,盡管科研人員從電源、焊絲材料和工藝上不斷改進和嘗試,但這仍然是CO2氣體保護焊的一個難以解決的問題[3]。

KR系列CO2氣體保護焊機為松下公司設計生產,焊機焊接性能較好、操作簡單便捷、控制技術先進,可靠性和可維護性較高。但由于焊機工作強度較高,工作環境惡劣,導致在工作過程中經常出現不可避免的故障。通過對CO2氣體保護焊機電路結構原理的分析、控制方法和控制程序的研究,結合工程實際中的問題,分析其典型故障,總結故障檢測流程,闡述檢修程序和注意事項。

1 常見故障原因

CO2氣體保護焊機的故障原因可分為3類:焊機內因、焊機外因和人為原因。

1.1 焊機內在原因

通常導致CO2氣體保護焊機故障的內因主要包括:①P板故障,如元器件或者模塊損壞;②主電源的部件損壞;③送絲機部分的部件損壞,如送絲機損壞、電閥故障等[4];④主電路連接電纜、控制電纜等損壞。

1.2 焊機外部原因

通常導致CO2氣體保護焊機故障的外因主要包括:①輸入電壓波動過大,超過焊機能夠承載的最大電壓(380 V±10%);②輸入電源缺相;③輸入輸出電纜過細或者連接不牢固;④氣體濃度不夠;⑤惡劣環境下使用;⑥機內進入不明動物或物體;⑦未按照技術中說明要求的場所安裝使用。

1.3 人為原因

通常導致CO2氣體保護焊機故障的人為原因主要包括:①超負荷運轉,長時間工作;②操作流程不當;③搬運過程中損壞;④保養、維修時導致故障。

2 典型故障分析及解決措施

2.1 無空載電壓,送絲機不轉

導致該故障現象的主要原因包括:供電電路不正常、控制變壓器故障、交流接觸器沒有閉合和P板故障[5]。

解決措施:①用多用表測量三相輸入電壓、檢查控制電纜插頭內阻、檢查控制變壓器輸入、輸出電壓;②檢查交流接觸器線圈阻值;③用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況;④檢查電焊機面板上的保險是否燒損,若燒毀則更換。

2.2 焊接電流失調

導致該故障現象的主要原因包括:控制電纜短路或者斷路、調節電流的電位器故障和P板發生故障。

解決措施:①用多用表測試控制電纜及其插頭的輸入輸出通斷狀況,查看有無斷路或短路現象;②用多用表檢查調節電流的電位器,測試并記錄阻值,通過計算,分析其值是否按指數規律改變;③用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況。

2.3 電流表顯示值與實際值不符

導致該故障現象的主要原因包括:焊機的接線不牢固、地線接觸不良、交流互感器故障和P板故障。

解決措施:①緊固焊機接線螺栓;②檢查地線與母材間的接觸;③更換電流互感器,觀察情況;④用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況。

2.4 焊接電壓失調

導致該故障現象的主要原因:控制電纜短路或者斷路、調節電壓的電位器故障、SCR模塊故障和P板故障[6]。

解決措施:①用多用表測試控制電纜及其插頭的輸入輸出通斷狀況,查看有無斷路或短路現象;②用多用表檢查調節電壓的電位器,測試并記錄阻值,通過計算,分析其值是否按指數規律改變;③用多用表檢查SCR模塊;④用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況。

2.5 燒8 A保險

導致該故障現象的主要原因包括:控制電纜短路、P板故障、導電嘴和焊絲間短路。

解決措施:①檢查控制電纜是否短路;②用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況;③檢查導電嘴是否與焊絲短路,更換導電嘴后觀察情況。

2.6 送絲不穩定

導致該故障現象的主要原因包括:導電嘴不匹配、焊槍電纜彎曲半徑<300 mm、送絲軟管堵塞、焊絲排列不整齊,有折疊彎曲和P板或送絲電路故障[7]。

解決措施:①檢查導電嘴是否匹配,可以更換導電嘴;②操作時將焊槍電纜拉直,使之彎曲半徑>300 mm;③清理送絲管;④剔除雜亂焊絲;⑤用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況;⑥更換檢查送絲電路。

2.7 焊縫間產生大量氣孔

導致該故障現象的主要原因包括:CO2純度不夠、氣體流量小、焊道有污漬、氣閥不動作和氣閥保險斷開[8]。

解決措施:①使用純度較高的CO2;②增加氣體流量;③清理油污及鐵銹;④更換P板上的氣閥保險。

2.8 空載電壓低

導致該故障現象的主要原因有電源故障、SCR模塊故障、交流接觸器故障和P板故障。

解決措施:①利用多用表板測量三相輸入電壓,判斷電源是否有問題;②切斷電源,利用多用表檢查SCR模塊;③檢查交流接觸器觸點閉合情況;④用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況。

2.9 焊接一段時間后指示燈變亮

導致該故障現象的主要原因包括熱繼電器發生故障、超負載持續工作時間過長和風扇不工作。

解決措施:①用多用表測量溫度繼電器間2根引線間的阻值,判斷溫度繼電器是否發生故障;②在規定負載和限定工作時間范圍內使用;③檢查風扇,排除風扇故障。

2.10 有空載電壓但不能引弧

導致該故障現象的主要原因有焊機輸出電纜故障、地線電纜沒有與母材導通、焊道油污太多或銹蝕嚴重。

解決措施:①檢查輸出電纜是否有斷路或短路現象;②檢測地線電纜與母材間是否有斷路或短路現象;③清除焊道油污及鐵銹。

2.11 無法手動送絲

導致該故障現象的主要原因有手動送絲開關損壞和P板故障。

解決措施:①更換手動送絲的開關,觀察情況;②用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況。

2.12 送絲不穩定

導致該故障現象的主要原因包括:送絲軟管堵塞、導電嘴不合適、焊槍電纜彎曲半徑<300 mm、焊絲排列雜亂、送絲輪出現磨損和P板故障。

解決措施:①檢查焊絲和導電嘴,確認導電嘴是否合適;②將焊槍電纜拉直,使之彎曲半徑>300 mm;③清理送絲軟管或更換送絲軟管;④剔除排列雜亂或有硬彎的焊絲;⑤更換送絲輪;⑥檢查送絲電路,更換P板。

2.13 收弧有狀況,無工作送絲

導致該故障現象的主要原因為P板故障。

解決措施:用多用表測量P板是否有故障,更換可原位替換的P板,觀察情況。

2.14 合上電源開關燒5 A保險

導致該故障現象的主要原因包括控變次級繞組短路、冷卻風扇繞組短路和交流接觸器線圈故障。

解決措施:①斷開控變次級的負載回路,使控變空載運行,接通電源開關查看是否燒5 A保險,若未燒,檢查次級各繞組的輸出電壓,若數值正常,說明控變無故障;②檢查冷卻風扇是否故障;③檢查交流接觸器線圈直流電阻,一般而言,500KR型為150~160 Ω,350KR型為345 Ω,200KR型為483 Ω,若有損壞,立即更換。

3 維修

維修人員在維修電焊機之前,首先應當了解操作者的操作流程,還原故障發生過程,根據異常現象判斷故障發生的原因,準確快速地排查出故障點。經驗豐富的維修人員可不用逐條分析,但缺乏維修經驗的人員按照流程逐步排查,可以節省時間,快速定位。

3.1 維修流程

維修流程:①了解操作者操作流程,還原故障發生過程,確認故障現象;②檢查電源是否正常;③檢查控制電纜、輸出電纜、焊槍接線是否正常;④查看保險是否燒壞,焊接面板和P板上轉換開關設置正確;⑤根據上文的典型故障分析進行排查。

3.2 維修注意事項

注意事項:①維修人員在維修前根據故障現象進行分析,不可輕易再次給焊機上電,否則導致二次故障發生;②發現P板上有元器件明顯的損壞時,在未查出原因并排除故障之前,不能換上好的P板或保險就再次給焊機上電;③通電檢查時如發現焊機冒煙、發出異味、過熱等故障現象時應當立即關機;④維修時勤使用多用表分析故障,總結維修測試經驗;⑤更換接觸器、SCR模塊、控變時注意相關接線。

4 結論

以工程中常用的松下KR系列CO2氣體保護焊機為例,結合工程實際應用中遇到的問題,總結常見故障原因,分析CO2氣體保護焊機的典型故障案例,總結解決措施,闡述維修方法及注意事項,具有一定的利用價值和工程應用指導意義。

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