陳孟秋,王 競,胡盛煒
(武漢長海電氣科技開發(fā)有限公司,武漢 430064)
中國冶金行業(yè)正在進行產(chǎn)業(yè)升級。目前國內(nèi)冶煉行業(yè)銅電解過程中,由于極板間距不均、表面不光滑,距離較近的極板因為電壓大而吸附較多電解銅離子,陰極板面出現(xiàn)粗糖結(jié)晶和結(jié)粒,造成極板間接觸,甚至發(fā)生短路。導致陰極銅板質(zhì)量惡化和降低生產(chǎn)效益。通常,采取電解槽故障極板的人工識別,即檢測人員連續(xù)使用高斯計進行著枯燥重復檢測過國內(nèi)外調(diào)研,本項目采用機器視覺技術(shù)、圖像識別技術(shù)等,通過軌道式智能巡航機器人完成重復檢測實現(xiàn)自動識別短路極板。本項目難度較大,是國內(nèi)電解車間首次工程化應(yīng)用紅外巡航,在調(diào)試期間先后克服了智能巡航機器人行走卡滯、無線通訊不穩(wěn)定、圖像識別效果不穩(wěn)定、環(huán)境溫度導致溫升特性變化等一系列問題,建立了一套包含后臺軟件系統(tǒng)、千兆無線通訊、機器人在內(nèi)的智能巡航機器人系統(tǒng),高效而穩(wěn)定,力爭達到國內(nèi)外領(lǐng)先水平。
本項目計劃研制出一套具有集成短路和槽溫在線監(jiān)測兩大功能的智能巡航機器人系統(tǒng),該系統(tǒng)由行走軌道、巡航機器人、無線通訊網(wǎng)絡(luò)、后臺系統(tǒng)、前端現(xiàn)場檢測單元等共五個部分組成。如圖1所示。
本項目的實施現(xiàn)場大約是車間電解槽的 1/4區(qū)域,包含16組槽,每組槽含16個電解槽,一共巡航256個電解槽,巡航空間約為120 m長,30 m寬。按照最大視野空間計算,巡航機器人所搭載的紅外熱像儀分辨率設(shè)定為640×480。
項目軌道工程實施區(qū)域為廠房頂部區(qū)域,鋪設(shè)全程近 350 m的“S”型軌道用于搭載智能巡航機器人行走,起點設(shè)立充電樁,智能巡航機器人沿固定軌道進行紅外圖像連續(xù)掃描,通過高速無線通訊傳輸數(shù)據(jù)至后臺,預計實現(xiàn)對選定廠房區(qū)域范圍內(nèi)的多個電解槽進行實時智能監(jiān)控。

圖1 智能巡航機器人系統(tǒng)圖
通過測量發(fā)現(xiàn)廠房結(jié)構(gòu)錯綜復雜,廠房坡屋面坡度較大,高度分布不均勻。車間頂部區(qū)域可用于固定軌道的管徑橫梁直徑長度不等,管徑橫梁有連接中斷區(qū)域,且重點和難點還在于電解車間現(xiàn)場環(huán)境惡劣,長期處于高腐蝕性高溫度的狀態(tài),所選材料必須能長期適用于該環(huán)境。
經(jīng)多次分析比較決定采用懸掛式不銹鋼吊架固定軌道。吊架為可伸縮式結(jié)構(gòu),上端使用U型螺絲與廠房管徑連接,下端使用雙夾板連接軌道。
在安裝過程中通過上下腰孔調(diào)節(jié)管徑與軌道之間的距離,盡可能的讓軌道水平控制在誤差范圍內(nèi),保證智能巡航機器人的穩(wěn)定行走。所有吊架和螺絲使用材料均采用不銹鋼,頂掛板U型螺絲裝配了橡膠包邊條以減少與橫梁管徑間的摩擦,最大限度地保護材料不受損,同時滿足了現(xiàn)場環(huán)境惡劣、高溫高腐蝕性的需求,吊架結(jié)構(gòu)如圖 2所示。

圖2 吊架結(jié)構(gòu)圖
由于車間頂部區(qū)域可用于固定軌道的管徑橫梁直徑不同,并且管徑橫梁之間交替銜接,現(xiàn)場使用不同管徑的吊架分別對應(yīng)與之匹配的廠房管徑橫梁。
直軌全長實際為324 m,直軌共使用108根玻璃鋼軌道,每根長度為3 m,分三條軌道通過吊架懸掛在對應(yīng)的三條廠房管徑上,每條軌道使共36根,布局如圖3所示:

圖3 吊架與軌道分布圖
全程共安裝4處彎軌,為提升穩(wěn)定性,在彎軌始末兩端固定吊架,通過六角頭螺栓和套管固定上、下金屬夾板,夾板與吊架連接牢靠,使彎軌與直軌接縫處嚴密。端面貼合,減小誤差。
智能巡航機器人需要運行在電解車間 10 m高空軌道。電解車間在生產(chǎn)過程中,電解銅排所產(chǎn)生的大量酸霧充斥著整個車間,且車間長期處于強磁場狀態(tài)。在這種腐化性環(huán)境中,容易造成機器人所搭載的紅外測溫儀殼體破壞,導致內(nèi)里彈性體受損造成短路。因此該機器人必須具有良好的抗電磁干擾能力,且重量和體積都不能太大。
經(jīng)過多次試驗測試,本項目使用的智能巡航機器人根據(jù)電解車間的工作特性定制。機器人內(nèi)部包括電機、電池、無線通訊模塊、控制板、動力輪、轉(zhuǎn)向輪等,在軌道起點配備有對應(yīng)的充電裝置,具備防塵、防水、防震,支持全天候長期運行的能力。能長期適應(yīng)于惡劣環(huán)境,工作人員只需在監(jiān)控中心遠程操控機器人即可代替人工,機器人根據(jù)指令進行自動巡航,并將視頻影像及相關(guān)數(shù)據(jù)實時傳輸至后臺顯示端。工作人員不僅能看到運行情況,還能掌握溫度等相關(guān)數(shù)據(jù)。
智能巡航機器人目前搭載的紅外熱像儀配備有不銹鋼外罩,密封處理,磁場強度隨著距離按照平方的關(guān)系迅速減小。且智能巡航機器人,位于車間10 m高處,受到的磁場影響較小,配合多層金屬屏蔽措施可安全運行。
電解車間現(xiàn)場環(huán)境惡劣,長期處于高溫、高腐蝕、高濕度,放置在該環(huán)境下必須保證軌道不會受熱受潮發(fā)生形變。機器人在運行過程中,必須最大限度的減少軌道晃動,防止結(jié)構(gòu)件在工作狀態(tài)下共振引起的早期破壞,保證可以穩(wěn)定的進行圖像采集與視屏拍攝,想要長期保持在軌道上運行必須經(jīng)受的住一系列大的應(yīng)變。
玻璃鋼,即纖維增強復合塑料,質(zhì)輕而硬,性能穩(wěn)定,機械強度高,韌性材料,在工業(yè)使用上可以代替鋼材制造機器零件和汽車、船舶外殼等。其主要優(yōu)勢在于以下幾點:
1)耐腐蝕
玻璃鋼是優(yōu)良的耐腐蝕材料,對酸、堿、鹽及大部分有機物,海水以及潮濕都有較好的抵抗能力,對微生物的作用也有抵抗性能。其具有的這種特性尤其適合使用于多雨、潮濕和沿海地區(qū),以及有腐蝕性介質(zhì)的場所。
2)尺寸穩(wěn)定性好
玻璃鋼型材的線膨脹系數(shù)為 7.3×10-6/℃,低于鋼和鋁合金,是塑料的1/15。因而,玻璃鋼門窗尺寸穩(wěn)定性好,溫度的變化不會影響門窗的正常開關(guān)功能。
3)耐侯性好
玻璃鋼屬熱固性塑料,樹脂交聯(lián)后即形成三維網(wǎng)狀分子結(jié)構(gòu),變成不溶不熔體,即使受熱也不會熔化。玻璃鋼型材熱變形溫度在200℃以上,耐高溫性能好。而耐低溫性能更佳。
4)絕緣性能好
玻璃鋼是良好的絕緣材料,它不受電磁波影響,不反射無線電波,透微波性好,能夠承受高電壓而不損壞。因此,玻璃鋼門窗對野外臨時建筑物及通訊系統(tǒng)的建筑物具有特殊的用途。
5)減震性能好
玻璃鋼型材的彈性模量為 20900,用它制成的門窗具有較高的減震頻率,玻璃鋼中樹脂與纖維界面的結(jié)合,具有吸震和抗震能力,避免了結(jié)構(gòu)件在工作狀態(tài)下共振引起的早期破壞。
在項目現(xiàn)場實際應(yīng)用過程中,為保證軌道水平與巡航機器人的正常運行,相鄰兩根軌道水平高度差 ≤ 2 mm,但相鄰兩根導軌邊頭橫截面距離 ≤ 1 mm,各條軌道之間的水平使用激光水平測距儀保證軌道之間誤差控制在 ±5 mm。
為了確保巡航機器人在運行過程中啟停的安全性,在軌道的起始端與尾端各安裝一件停車擋板,在距離停車擋板180 mm處增設(shè)光電開關(guān)遮光片,在遮光瞬間機器人停止。由于光電開關(guān)遮擋片存在部分結(jié)構(gòu)缺陷,后續(xù)改進為電磁限位開關(guān),通過電磁感應(yīng)裝置控制機器人啟停。
實際應(yīng)用實例如圖4。
作為生產(chǎn)型企業(yè),需要能夠快速且穩(wěn)定地傳輸各種數(shù)據(jù)信息。通過建立可靠的信息化網(wǎng)絡(luò),可以快速地提高企業(yè)的管理運營能力。

圖4 智能巡航機器人實例
傳統(tǒng)的架空明線在工廠車間中應(yīng)盡量避免,考慮到大型起重裝置作業(yè)及人員貨物的移動使得架空線幾乎不可能,而相當部分的作業(yè)具有移動性,傳輸鏈路不方便通過布線的方式完成。此時,無線傳輸?shù)姆绞礁涌尚小?/p>
因此,本項目需要一套支持高移動性、高帶寬、高穩(wěn)定性、遠距離傳輸、智能無線漫游技術(shù)、和超強抗干擾性的無線自動化解決方案。
智能巡航機器人系統(tǒng)要對電解車間全區(qū)域進行實時自動巡航、視頻采集,能夠準確的對電解槽內(nèi)的短路過溫極板進行識別,及時掌握電解槽內(nèi)的實時狀況。由于機器人安裝在高空軌道,且巡查區(qū)域面積大,對通訊穩(wěn)定性有較高的要求。我們對現(xiàn)場進行了實地的考察,最終確定采用5.8 G頻段的1000 M無線傳輸方案,使用無縫漫游技術(shù)保證視頻高效實時傳輸。智能巡航機器人在高空軌道通過無線AP車載端,遠程傳輸數(shù)據(jù)到無線AP基站端,無線AP基站端通過網(wǎng)線傳輸數(shù)據(jù)到以太網(wǎng)光纖轉(zhuǎn)換器,再光纖傳輸數(shù)據(jù)到本地后臺,實現(xiàn)智能巡航機器人實時數(shù)據(jù)的穩(wěn)定傳輸。如圖5所示。
目前所采用的無線通訊裝置綜合現(xiàn)場電解車間實際狀況面臨的主要問題有以下幾點:
1)通訊覆蓋范圍小,一個工廠想要大范圍通訊需用多臺 AP,同時增加施工布線工作、也增加成本。傳統(tǒng)工業(yè)級無線ap多采用2.4G 2312~2732 MHz頻率信道,只有1、6、11等三個不重疊信道,工廠車間若放置 3臺以上 AP、將有信道重疊,信道重疊將造成 CCQ(無線鏈路質(zhì)量)的直線下降、帶寬直線下降,干擾到一定程度即使終端連著AP也無法正常使用。且運營商(中國電信、中國移動、中國聯(lián)通)、藍牙、微波爐等頻率范圍均在2.4 G內(nèi),家庭、辦公樓、商場、廣場均遍布無數(shù)2.4 G路由AP信號波,干擾太大,2.4 G頻率已達到飽狀態(tài),不利于項目工程的開展。
2)智能巡航機器人長期處于高空作業(yè),更容易受到例如行車等大型起重裝置作業(yè)的干擾,在通訊過程中丟包率、掉線率高,導致通訊不穩(wěn)定。
3)后臺客戶端一旦與AP斷開后重新連接的時間過長,甚至達到2至3分鐘,嚴重影響正常功能的使用。
4)電解車間現(xiàn)場環(huán)境惡劣,高溫高濕,腐蝕性強,不利于通訊設(shè)備的長期使用。

圖5 無線通訊整體布局
針對以上情況,為了保證智能巡航機器人數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性與可靠性,技術(shù)要求為:
1)采用工業(yè)級 AP,需要 -40~75℃寬溫及防塵防震的設(shè)計,防護等級為IP65~IP68,支持DC 12~24 V / 220 V POE供電,可以適用于任何惡劣環(huán)境場所;
2)采用5.8 G 4800~6100 MHz頻率信道,通訊范圍覆蓋面積30 m×150 m區(qū)域。3)切換不丟包,無空白區(qū)。4)千兆無線通訊速率。
5)對于移動設(shè)備通訊穩(wěn)定。
實施現(xiàn)場選擇在車間中部區(qū)域側(cè)壁安裝基站端無線 AP,通訊覆蓋范圍大,傳輸速率穩(wěn)定。在智能巡航機器人搭載車載端無線 AP,如圖 6所示。
本文針對銅電解車間故障極板處理能力效率低、智能化不足等方面,詳細介紹了一套智能巡航機器人系統(tǒng),該系統(tǒng)在銅電解行業(yè)內(nèi)首次正式工程性的采用了智能巡航、無線通訊、圖像識別等一系列新興智能技術(shù),采用智能巡航機器人采集故障極板數(shù)據(jù),大幅減輕人力負擔,有效提升銅電解生產(chǎn)工藝。

圖6 基站端無線AP
通過設(shè)計、安裝、調(diào)試、驗證等一系列步驟,該系統(tǒng)設(shè)備全部功能現(xiàn)已正常使用,滿足電解車間對短路極板自動巡航數(shù)據(jù)的要求,現(xiàn)階段能夠保持每日12個巡航時間點在線監(jiān)測識別,平均間隔時間2小時,在高頻率的巡航檢測中,進一步壓縮短路極板的生成時間,測試結(jié)果表明當次所檢測出的短路極板數(shù)目隨著檢測頻率的增加而減少,人工檢測人員已經(jīng)可以完全信任巡航機器人所采集的數(shù)據(jù)進行短路排查。在多次巡航作業(yè)中,對于重復出現(xiàn)的短路極板做記錄,分析形成原因,避免二次短路,大幅減輕工作量,提高工作效率,凸顯出智能巡航優(yōu)于人工檢測的時效性,做到早發(fā)現(xiàn)早處理,降低短路率,進一步提高產(chǎn)能,為陰極銅產(chǎn)量和質(zhì)量的完成提供保障。
在系統(tǒng)長期的運行測試中,智能巡航機器人內(nèi)部行走機構(gòu)趨于完善,軌道行走順暢,車身運行穩(wěn)定,所搭載的無線通訊端能夠長期在腐蝕性高溫環(huán)境下的正常作業(yè)。玻璃鋼軌道與不銹鋼吊具性能穩(wěn)定,磨損程度小,自安裝設(shè)備至今無明顯形變,軌道銜接處間隙符合使用標準。驗證了智能巡航機器人與軌道的穩(wěn)定性與可靠性。實現(xiàn)了電解車間智能巡航機器人的研發(fā)應(yīng)用,將有效提高銅電解行業(yè)的生產(chǎn)效率和自動化水平,對銅電解行業(yè)以及整個冶金行業(yè)都具有重大的經(jīng)濟和戰(zhàn)略意義,為我國的智能化工廠進程打下堅實的基礎(chǔ)。