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GCY520 內(nèi)燃車制動風源系統(tǒng)故障分析及處理

2021-02-04 05:12:50李景州趙廣樂
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2021年7期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

李景州,趙廣樂

(1.太原中車時代軌道工程機械有限公司北京分公司,北京 100032;2.株洲國創(chuàng)軌道科技有限公司,湖南 株洲 412005)

1 制動風源系統(tǒng)

GCY520 內(nèi)燃車是中車北京二七機車有限公司研發(fā)制造的標準軌距液力傳動機車,該車兼容深圳地鐵三期7、9、11 號線運營環(huán)境和檢修設(shè)備,滿足地鐵線路的限界要求,適用于地鐵線路的調(diào)車或小運轉(zhuǎn)作業(yè),現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)已被太原中車時代軌道工程機械有限公司接收。

GCY520 內(nèi)燃車制動系統(tǒng)采用了成熟的JZ-7 型制動機,并采用了集成化安裝工藝,便于檢修和維護。該系統(tǒng)主要由風源系統(tǒng)、JZ-7 型制動機、旁路制動、停放制動、緊急制動控制、壓力傳感器等部分組成。機車風源系統(tǒng)負責生產(chǎn)并提供全車氣動器械及列車制動機所需要的壓縮空氣。風源系統(tǒng)主要由空氣壓縮機、預留吹掃接口、空氣干燥器、總風缸、最小壓力閥、截斷塞門、止回閥、節(jié)流閥、安全閥、總風壓力傳感器等組成[1]。主要氣路如圖1所示。

GCY520 內(nèi)燃車安裝有皮帶輪驅(qū)動的螺桿式空氣壓縮機,空壓機的啟停通過機車微機讀取總風壓力傳感器的信號來控制,總風壓降至(750±20)kPa 時啟動,風壓升至(900±20)kPa 時停止,是整車制動系統(tǒng)的空氣來源。由于空壓機潤滑系統(tǒng)依靠機油形成一層油膜來提高機械效率,機油乳化后不僅會造成空壓機內(nèi)部零件的磨損,更會影響打風性能,甚至威脅列車運行安全[2]。

空壓機排出的壓縮空氣如果含有油氣、水分和灰塵通常會引起腐蝕和凍結(jié),還會造成氣動設(shè)備加速磨損。為了提高機車制動機的可靠性,防止管路和配件銹蝕,延長使用壽命和檢修周期,在空壓機后安裝了帶電子排水過濾器的空氣干燥器,該裝置能通過分子篩進一步清除壓縮空氣中的雜質(zhì)、液態(tài)水和油霧。

2 故障概況

目前在深圳地鐵配屬的9 臺GCY520 內(nèi)燃車中,由于使用頻率的差異,有7 臺空壓機機油乳化現(xiàn)象尤為頻繁和嚴重,大約每隔半月可清晰的觀察到機油變?yōu)槿辄S色粘稠狀。臨時采取的辦法為人工排掉總風使空壓機持續(xù)工作30 分鐘左右,利用其自身產(chǎn)生的熱量使機箱內(nèi)的水分蒸發(fā)掉,試驗一段時間后不僅效果不佳,而且經(jīng)常性更換空壓機油也造成了巨大經(jīng)濟損失。此外,有2 臺列車在運行過程中總風有泄漏,空壓機持續(xù)打風,而總風風壓無論如何都無法達到設(shè)定值,后經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)干燥器內(nèi)部偶發(fā)排風不止的故障,嚴重影響了列車的運用,造成用戶用車緊張。

3 原因分析

3.1 機油乳化分析

機油乳化本質(zhì)上是由于空壓機內(nèi)產(chǎn)生或存留了大量水分,在空壓機運轉(zhuǎn)過程中與機油混合形成的。從“人、機、環(huán)境”三個方面綜合分析,主要有以下影響因素。

圖1 風源系統(tǒng)主要氣路

圖2 空壓機系統(tǒng)流程圖

3.1.1 濕熱空氣及人為影響

空壓機工作流程如圖2 所示,開機時空氣經(jīng)空氣濾清器和進氣閥進入主機壓縮腔,被潤滑油冷卻后進入油氣室,這種含油空氣在油氣室內(nèi)經(jīng)撞擊進行第一次氣、液粗分,隨后經(jīng)過油細分離器進行第二次氣、液精分,當油氣室壓力達到輸出壓力后,被壓縮的空氣通過最小壓力閥和后冷卻器排出。最小壓力閥具有止回作用,可切斷后部高壓氣路,停機時進氣止回閥關(guān)閉,主機壓縮腔內(nèi)的高壓氣體返至低壓腔使進氣閥中的泄壓閥動作,將系統(tǒng)壓縮空氣與進氣閥入氣口連通后經(jīng)空氣濾清器排出[3]。

深圳地處南方沿海地區(qū),氣溫常年偏高,且空氣濕度平均保持在77%左右??諌簷C工作時壓縮腔內(nèi)壓力劇增會造成水蒸氣的在空氣中的分壓高于飽和蒸汽壓,進而發(fā)生液化現(xiàn)象并與潤滑油混合。在日常的維護保養(yǎng)中,不僅要檢查潤滑油的油位和狀態(tài),還需人工打開空壓機底部的放油閥門進行定期排水,如忽略此步驟會加劇機油乳化。

3.1.2 空壓機使用率低

空壓機啟動時,在最小壓力閥作用下,優(yōu)先建立起潤滑油循環(huán)所需要的壓力。潤滑油進入溫控閥后,經(jīng)油冷卻器或油過濾器并通過噴油口射入機體內(nèi)。溫控閥能控制恒定的潤滑油溫度及粘度,當潤滑油溫低于77℃時,溫控閥阻斷油冷卻通路,潤滑油經(jīng)過濾器直接流入機體,可快速積累油溫,進而提升排氣溫度并達到空氣露點溫度之上。當潤滑油高于77℃時,溫控閥逐漸打開油冷卻通路,至88℃時全開,此時潤滑油全部經(jīng)過油冷卻器后再進入機體。

經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)研和實測,在設(shè)計選型時空壓機流量偏大,導致打風速度過快,實際使用率較低??諌簷C平均每小時打風3-4 次并延時4 分鐘,使用率最高僅達到30%。并且總風風壓達到后,空壓機會轉(zhuǎn)換至空載工況,使得機油溫升極其緩慢,導致壓縮機噴嘴處溫度低于露點溫度而析出液態(tài)水造成機油乳化。

3.2 干燥器故障分析

3.2.1 分子篩進入止回閥

空氣干燥器是由兩個干燥塔交替工作的無熱再生式除濕凈化裝置,工作原理如圖3 所示。當電控閥Ad 處于得電狀態(tài)而電控閥Ap 處于失電狀態(tài)時,右側(cè)進氣閥Cd關(guān)閉,左側(cè)進氣閥Cp 打開,左側(cè)排氣閥Bd 開啟,右側(cè)排氣閥Bp 關(guān)閉,此時,A2 塔開始工作吸附,A1 塔進行循環(huán)再生。飽和濕空氣由開放的進氣閥Cp 進入右邊干燥塔,沿著箭頭的流向,經(jīng)過干燥器下部的油水分離器除去部分較大的油水氣及灰塵,后經(jīng)分子篩吸附后借助壓力差打開出氣止回閥并送向總風缸[4]??諝飧稍锲魇褂玫姆肿雍Y為顆粒狀,其上方安裝有濾網(wǎng)擋板和彈簧,如果分子篩加入的量不足,彈簧壓縮量減小,在壓縮空氣的壓力下易吹翻濾網(wǎng)擋板,攜帶分子篩進入止回閥導致閥芯卡滯無法歸位而造成總風泄漏。更嚴重的是,分子篩被吹成粉末狀,一旦通過止回閥進入制動管路系統(tǒng),后果將不堪設(shè)想。

3.2.2 組合閥密封失效

出氣止回閥的左右進氣室有一小孔相連,經(jīng)A2 干燥塔吸附凈化后的空氣有一部分經(jīng)過小孔流向A1 干燥塔,自上而下帶走分子篩內(nèi)的水分進行循環(huán)再生,并帶著離心式油水分離器下部的水滴、油滴及塵埃由排氣閥排出。組合閥閥芯或閥口損傷、密封橡膠件老化、彈簧疲勞失效,均可能會導致泄漏[5]。

圖3 干燥器系統(tǒng)流程圖

4 處理辦法

4.1 機油乳化處理辦法

4.1.1 清洗油路系統(tǒng)

在機油發(fā)生乳化后應(yīng)首先對系統(tǒng)進行完全清洗:將舊油放出加入新油,使空壓機運轉(zhuǎn)2~3 小時后,基本使油溫保持在60~80℃,將本次加入的機油放出使系統(tǒng)中殘留的各種有機物被清洗干凈。隨后再次加入新油并開機運行三分鐘,這時機體油路都被充滿,油位會有所降低,補足至max 油位線即可。

4.1.2 提高溫控閥精度

為了避免空壓機使用率的影響,考慮將溫控閥的配合精度提高,減少在油溫不高的情況下通過間隙進入散熱器的油量,利于油溫快速積累,以防溫差過大導致水蒸氣在噴嘴處液化。具體方案其一是將溫控閥83 攝氏度閥芯更換為90 攝氏度閥芯;其二是在散熱器進油管路中增加一個單向閥并去掉傳感器及電磁閥。

4.2 干燥器故障處理辦法

4.2.1 切除干燥器

干燥器設(shè)有旁通管路,在干燥器故障無法正常工作時,關(guān)閉空壓機與干燥器連通管路的閥門,打開旁通管路閥門,使壓縮空氣直通總風缸,而不影響機車供風??傦L缸下部設(shè)有自動排水閥,且自動排水閥前裝有截斷塞門,檢查此塞門應(yīng)為開啟狀態(tài),排出總風缸內(nèi)的積水。

4.2.2 排查止回閥

(1)將閥芯座從閥體上旋下來,同時從閥體中取出彈簧和閥芯。

(2)依次將再生螺堵、O 形密封圈和再生螺釘卸下,檢查閥墊橡膠狀態(tài)。

(3)如果發(fā)現(xiàn)止回閥閥芯座里出現(xiàn)分子篩粉末,則需要將分子篩清理干凈,更換適量的分子篩使其上部彈簧能牢牢壓死濾網(wǎng)擋板。

(4)檢查總風缸前安裝的過濾器,排查分子篩粉末是否進入空氣管路中。

4.2.3 排查組合閥

(1)將組合閥左右兩邊的四個蓋卸下來,取出整個排氣閥。

(2)松開排氣活塞桿上的防松六角螺母,卸下導向塊和排氣活塞。

(3)將排氣活塞桿連同活塞和密封座從活塞套內(nèi)取出。

(4)檢查橡膠件是否老化損壞、閥芯的閥口是否損傷、彈簧是否疲勞失效。

(5)更換狀態(tài)不佳的密封件,同時將拆卸件清洗干凈后倒序裝回。

5 結(jié)束語

制動系統(tǒng)的故障不分大小,任一故障都有可能嚴重影響列車的運行安全。對制動系統(tǒng)的故障及時總結(jié)和處理,才能做到有的放矢。目前對深圳地鐵9 臺車初步整改后,經(jīng)實際上線運用驗證,空壓機改進效果良好,干燥器故障率大大降低。

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