宋曉婷,白鵬飛,谷宗輝,蒲鴻瑞,沈鵬飛
(天津杰普遜國際飛行學院有限公司飛行模擬中心,遼寧朝陽 122400)
全動模擬機運動系統能夠模擬起飛、著陸、爬升、轉彎的加速度以及飛行中顛簸等多種感覺。目前,電動運動系統正開始逐漸替代傳統液壓運動系統,具有噪聲低、設備少、便于維護等優點。在電動運動系統中,RTH(Return To Home,返回原地)系統功能至關重要,它可以在斷電或者模擬機發生Ⅱ類故障狀態下克服作動筒執行器負載張力影響,依然使運動系統緩慢回落至原位,保障模擬機上操作人員安全撤離。
RTH系統組成如圖1所示。通過PLC控制各個接觸器通斷,實現各個模塊聯合工作,為運動系統提供安全保障[1]。
(1)直流配電模塊。為RTH放大器提供48 V直流電源和24 V直流控制電壓。
(2)RTH電池充電器。確保在MCC (Motion Control Cabinet,電機控制中心)機柜通電狀態下持續為RTH電池組充電,保持RTH電壓達到48 V以上。運動系統通過負載電阻監控充電器無輸出或者輸出電壓不正常時,報出Ⅱ類故障。
(3)RTH電池組。由4只12 V、55 A·h鉛酸蓄電池串聯而成,輸出為48 V。當系統發生Ⅱ類故障時,向RTH放大器提供電源。

圖1 系統組成模塊
(4)負載電阻。每次啟動Moog模擬軟件時,在運動系統加載之前會對電池進行電壓測試。在測試過程中,負載電阻接入電路中,由PLC監控電池電壓水平,如果電壓降至編程設定的閾值以下時,運動系統將出現Ⅱ類故障并報警,導致運動系統無法啟動。
(5)制動電阻。共12只,均為可調電阻,每只阻值設置為3.5 Ω。按照工作時序可以分為一階段制動電阻(6只)和二階段制動電阻(6只)。一階段制動電阻由PLC通過接觸器6K7、6K8、6K9控制,每個接觸器同時控制2只,發生Ⅱ類故障時立即接入電路。二階段制動電阻由PLC通過RTH晶體管控制,在一階段制動電阻工作后經過短暫延遲接入電路。2種制動電阻同時工作時形成并聯連接,限制作動筒執行器運行速度,使其平穩緩慢回至原位。
(6)RTH放大器。是RTH系統核心部件,發生Ⅱ類故障時,運動系統將主電切斷,由48 V RTH電池組為RTH放大器供電,通過控制放大器內6個IGBT開關工作序列,提供具有特定電壓和頻率的三相交流電壓,驅動電機正常運轉。單個RTH端子功能如圖2所示。RTH放大器J1引腳和TB1引腳功能見表1和表2。
(7)作動筒執行器。6只作動筒驅動器在各自內部直流伺服驅動電機控制下,協調聯動提供6自由度運動。每只作動筒執行器內部設置有霍爾傳感器、編碼器和復位開關,便于向系統反饋位置信號。

圖2 RTH 端子功能

表1 RTH放大器J1引腳功能

表2 RTH放大器TB1引腳功能
當發生Ⅱ類故障時,系統通過PLC控制使主電源斷開、接觸器62K1和63K1閉合,48 V RTH電池組與RTH放大器之間的連接被建立。同時通過控制接觸器6K7、6K8、6K9,接通第一階段制動電阻。RTH放大器接到DYN BRAKE信號后,接通二階段制動電阻。PLC向RTH放大器發送使能信號,通過控制RTH放大器內部驅動電路IGBT開關次序,為電機提供三相交流驅動電壓,驅動電機運轉并克服作動筒執行器張力負載。一、二階段制動電阻同時接入電路,將作動筒執行器緩慢收至原位。
故障1:運動系統報出RTH電池組電壓低,造成運動系統無法正常啟動。
(1)可能的原因分析。①此前存在其他Ⅱ級故障,RTH系統在投入使用過程中電池組耗電較多,導致電池電壓過低;②一只或多只電池出現永久性容量損失,導致電壓不足;③負載電阻阻值有所改變;④接線問題。
(2)故障排除流程。①檢查RTH電池充電器5C1和5C2狀態燈是否為橘黃色常亮,若是則表明其正在為蓄電池充電。此時需等待,直至充電完成且5C1和5C2狀態燈變為綠色常亮為止,此后可以重新加載運動系統;②如果仍然不能啟動,需進一步檢查每一只電池電壓是否能夠達到12 V,某一只或者某幾只達不到,表明電池容量有所損失,需更換電池。如果故障仍未排除,需進一步檢查負載電阻阻值是否正常;③確認負載電阻7R1阻值是否能夠達到3.80 Ω±10%,若未達到,需更換7R1。否則進一步檢查分壓電阻7R4和7R5;④確認7R4阻值能否達到9.53 kΩ±10%,7R5阻值是否能夠達到10 kΩ±10%,如達不到需更換7R4或/和7R5,否則需要全面檢查電路接線是否連接完好,直至故障排除。
故障2:系統報出充電器輸出丟失,造成運動系統無法啟動。
(1)可能的原因分析。①內部熔斷器斷開;②充電器開關在關斷位置;③充電器輸入電壓出現問題;④接線問題;⑤充電器故障。
(2)故障排除流程。①確認熔斷器5F2是否完好,若損壞需更換熔斷器;②如果故障未解決,需檢查充電器開關是否在“ON”位置,如果沒有需手動將其打開并確認故障是否排除;③檢查“240 V”輸入電壓連接器與充電器是否正常連接,如出現松動需重新緊固連接,否則需要檢查各處接線是否完好;④檢查充電器輸出至PLC輸入模塊之間連接是否完好,如出現斷點需進行修復,否則需檢查是否為充電器本身損壞;⑤更換故障充電器,確認各處連接良好,直至故障排除。
故障3:系統報出RTH放大器故障,造成運動系統無法啟動。
(1)可能的原因分析。①RTH連接器J1(圖2)沒有正常連接;②24 V直流控制信號沒有正常接入;③接線問題;④RTH放大器自身故障。
(2)故障排除流程。①確認連接器J1和相關接線完好連接,如出現松動需重新連接J1和相關接線;②檢查連接器J1端子1和端子2之間電壓是否為24 V,如果不是,需檢查直流供電模塊與RTH放大器連接器J1之間連接是否完好,如果出現斷點,需重新連接固定;③檢查直流供電模塊與RTH放大器J1端子3與4之間連接是否完好,如果出現斷點,需重新連接固定,如故障仍未解決,需要更換RTH放大器;④更換RTH放大器并檢查相關連接,直至故障解決。
在運行過程中,若因RTH系統故障導致某個或多個作動筒執行器無法返回原位時,維護人員需要按照廠家手冊要求,對運動系統進行整體斷電,并指揮人員利用模擬機緊急逃生裝備,安全返回地面。