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CAP1400自動泄壓系統熱態排放試驗恢復策略*

2021-03-11 10:27:14
工程技術研究 2021年2期
關鍵詞:液位

國核工程有限公司,上海 200233

1 試驗方法

一回路穩定在正常運行溫度和壓力平臺,隔離化學與容積控制系統(CVS)凈化流、隔離蒸汽發生器排污、給水和蒸汽排放,手動停運主泵,待冷卻劑流量降至0后,停運穩壓器電加熱器,手動觸發ADS1~3級,向IRWST內排放。當全部閥門全開后,手動復位ADS并關閉閥門。

2 機組工況分析

2.1 二次側壓力

一回路初始壓力約為15.4MPa,隨著ADS閥門開啟,冷卻劑以汽水兩相流形式向IRWST排放,RCS壓力急劇下降,約120s左右一回路壓力開始低于二次側。此時,為防止SG逆壓差過大,損壞傳熱管,手動控制主蒸汽管道上的大氣釋放閥(PORV)降低二次側壓力。由于一回路壓力下降速率已超出PORV閥的調節能力,SG逆差壓逐步增大,在試驗結束時,SG逆差壓約為1MPa。壓力變化趨勢如圖1所示。

圖1 壓力變化趨勢

2.2 一回路溫度

排放帶走大量熱量,一回路溫度劇烈下降。可以看到,RCS兩個環路溫度變化并不相同,其中一環路溫度下降得更多,這是因為穩壓器位于一環路熱腿。一回路溫度變化趨勢如圖2所示。

圖2 一回路溫度變化趨勢

由圖2可知,在SG逆差壓的作用下,將產生SG二次側向一回路倒傳熱的現象,這導致兩個環路分別有5~10℃的溫升。試驗結束時,一回路溫度分布并不均勻,同時冷腿溫度在緩慢上升。另外,SG和穩壓器等設備金屬表面溫度下降較為滯后,仍保持較高溫度。

2.3 一回路液位

初始穩壓器液位約63%,隨著ADS閥門的開啟,穩壓器液位迅速下降。在約115s時,穩壓器液位陡增至91%,這是因為SG倒傳熱使得頂部“U”形管內首先閃蒸,將水擠壓至穩壓器所致;在約255s時,熱腿液位示數開始出現;試驗結束時,熱腿已完全排空。一回路液位變化趨勢如圖3所示。

圖3 一回路液位變化趨勢

3 恢復策略分析

3.1 構建故障樹

將偏離GOP規程作為頂事件T,將主要偏離狀態作為中間事件(用矩形表示)Ai,則A1~A4具體表示的內容如下。

(1)A1表示一回路液位過低。與M310不同,AP1000沒有堆芯液位監測手段,試驗后一回路液位已降低至熱腿以下,無法準確判斷一回路真實液位。

(2)A2表示一回路溫度分布不均。試驗后整個一回路溫度分布極不均勻,整體而言二環路溫度較一環路高,下部堆內構件較其他區域溫度低。

(3)A3表示SG逆壓差。試驗后,由于SG逆差壓的存在,SG二次側為熱源向一回路傳熱,不利于機組恢復。

(4)A4表示一回路處于飽和狀態。試驗后,一回路充滿了飽和蒸汽,如任由其自然冷卻,可能局部冷凝產生負壓。

針對每個中間事件,將其應對措施或者要處理該事件的先決條件作為事件Bi,自上而下直至找出關鍵措施作為底事件Xi,用圓形表示。菱形表示的事件為當前完全不具備條件的事件,可以認為其概率為0。故障樹模型如圖4所示。

圖4 故障樹模型

3.2 定性分析

經過上述分析,能夠清晰地看出核心為盡快投入正常余熱排出系統(RNS),關鍵步驟為CVS補水,同時需應對自然冷凝帶來的局部真空風險。

4 操作要點及風險

4.1 降溫降壓

試驗后,SG存在逆差壓,同時RNS不具備投運條件,也無法建立SG自然循環,只能通過SG二次側對一回路進行冷卻,通過PORV閥或者旁排來實現。考慮到試驗前已將主蒸汽隔離,需要進行重新暖管等一系列操作,建議采用前者。

根據AP1000實踐,手動調節PORV閥開度,同步降低SG壓力,為最大程度降低熱瞬態,需要滿足以下限制條件:(1)SG降壓速率不得超過1MPa/h,兩個SG差壓不超過0.5MPa;(2)SG和穩壓器金屬溫度小于204℃前,不允許進行CVS補水;(3)RNS建議投運溫度為135℃以下。

4.2 重建一回路液位

隨著自然冷卻的進行,RCS預期將低于熱腿半管液位(RNS最小運行液位),此結果與模擬機驗證一致,需進行補水以便盡快重建一回路液位。

因SG和穩壓器都已排空,在試驗后相當長一段時間,其金屬表面溫度仍然較高。因為沒有下泄流,如通過CVS正常補水流道直接補水,上充流無法經再生熱交換器被加熱,將會對SG管嘴和穩壓器管嘴造成顯著熱瞬態,具體應對措施如下:(1)密切監視SG、穩壓器等金屬表面溫度,并加強相關區域通風;(2)當表面溫度盡快降低至204℃以下時,利用CVS通過RNS管道進行補水,即建立CVSRNS-二環路熱腿的流道,以盡可能降低熱瞬態。

需要注意的是,CVS系統壓力較高,需注意避免RNS安全閥起跳。一旦RNS具備投運條件,則可以停運CVS補水,啟動單臺RNS泵,對一回路進行充分攪勻并逐步冷卻。

4.3 主泵定子腔抽真空(屏蔽泵)

在機組恢復過程中,主泵定子腔內氮氣壓力高于大氣壓,因此需要額外關注定子屏蔽套鼓包風險,具體應對措施如下:(1)當RCS溫度低于121℃時,開啟ADS至少1列對空,投入真空破壞閥。根據AP1000實踐,僅依靠此手段并不足以消除鼓包風險,還需同時開啟穩壓器手動排氣閥。(2)一旦安全殼具備進入條件,提前對主泵定子腔進行抽真空操作,可完全消除該風險。為加速安全殼可進入,可以將安全殼冷卻系統投入高速運行模式,并投入控制棒驅動機構冷卻風機進一步加強冷卻。

5 結論

文章從ADS排放試驗后機組工況入手,利用故障樹分析法,提出了CAP1400 ADS排放試驗后機組的恢復策略,并對恢復過程中的關鍵點進行了分析和闡述,得出了以下結論:(1)盡快實現安全殼可進入,并對主泵定子腔抽真空;(2)恢復策略的核心是盡快實現RNS投運條件;(3)CVS補水應通過RNS流道來進行。

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