石帥
(鎮江市交通工程建設管理處,江蘇 鎮江212000)
橡膠瀝青是減少廢舊輪胎“黑色”環境污染的有效辦法,將由廢舊輪胎制備的橡膠粉加入瀝青中,可以形成一種以橡膠粉為改性劑的改性瀝青,其具備良好的高溫彈性恢復能力及低溫抗開裂能力,降低路面溫度敏感性,在公路建設領域得到廣泛關注,較普通瀝青路面而言,具備優異抗裂性能、耐久性能及降噪效果[1]。
橡膠瀝青路面的優異性能取決于瀝青的質量,橡膠粉與基質瀝青高溫共混時相互作用十分復雜,本項目在生產前進行一系列比對試驗,形成最優配方和生產工藝并進行試生產,獲得優質橡膠瀝青,性能指標如表1 所示。
1)進4.5t 基質瀝青至2 號反應釜,溫度185℃,均勻加入135kg SBS 改性劑后,將瀝青通過膠體磨導入3 號反應釜;

表1 橡膠瀝青性能
2)將瀝青通過換熱器加熱到210℃,補1t 至3 號反應釜,開啟攪拌和自循環(過膠體磨),溫度控制在195~200℃,添加750kg 橡膠粉(30 目);
3)觀察溶解情況,補2t 熱瀝青(205~210℃)至反應釜,加入750kg 橡膠粉,溫度控制在195~200℃;
4)觀察溶解情況,補足剩余瀝青1.5t,投入剩余橡膠粉750kg,溫度控制在195~200℃;
5)持續攪拌、自循環30min,緩慢添加穩定劑27kg(比例0.3%),繼續攪拌時間不低于9h[2]。
本項目粗集料采用優質玄武巖,并嚴格控制細集料0.075mm 通過率不大于12.5%,各礦料篩分結果均符合技術要求。
依據本項目施工指導意見的設計要求,混合料級配范圍如表2 所示。

表2 SMA-13 混合料級配范圍
根據目標配合比設計原則,在混合料指標滿足技術要求基礎上確定級配后,采用3 種油石比,進行馬歇爾穩定度試驗,得出最優目標配合比為1#∶2#∶細集料∶礦粉=42%∶33%∶17%∶8%,油石比為6.4%,孔隙率為4.1%。
依據目標配合比設計及熱料倉篩分結果,進行生產配合比設計,礦料合成級配為4#倉∶3#倉∶2#倉∶1#倉∶礦粉=38.0%∶35.5%∶0.0%∶17.5%∶9.0%,并按目標配合比確定的最佳油石比,進行最佳油石比、最佳油石比±0.3%條件下馬歇爾試驗,得出油石比與孔隙率關系,如圖1 所示。

圖1 油石比-空隙率關系
設計空隙率應控制在3%~4.5%,根據目標配合比設計結果,結合以往研究成果及施工經驗,設目標空隙率為3.75%,對應油石比6.6%,選定最佳油石比為6.6%,各指標均滿足設計要求,如表3 所示。

表3 最佳油石比馬歇爾試驗驗證結果
為檢驗瀝青混合料抗水損害性能,進行浸水馬歇爾及凍融劈裂試驗,均滿足技術要求,如表4、表5 所示。

表4 浸水馬歇爾試驗

表5 凍融劈裂試驗
在(60±1)℃,(0.7±0.05)MPa 條件下進行車轍試驗,檢驗混合料高溫穩定性,3 次平行試驗結果分別為11 455 次/mm、9 545 次/mm 和11 667 次/mm,平均值10 545 次/mm,遠大于3 000 次/mm 的技術要求。
在溫度為-10℃,速率為50mm/min 的條件下進行低溫彎曲試驗,檢驗混合料低溫性能,破壞應變為2 685.2με,符合≥2 500με 技術要求。
為檢驗橡膠瀝青路面的路用性能,分別在交工3 個月、交工6 個月、交工1 年、交工2 年時,針對路面相關指標進行跟蹤檢測,結果如表6 所示,表明在通車2 年內,橡膠瀝青路面處于穩定狀態。

表6 2 年路面性能跟蹤檢測
經瀝青質量控制及配合比優化設計,獲得性能優異的橡膠瀝青混合料,并成功在鎮丹高速公路應用,總結出以下結論:
1)橡膠瀝青生產嚴格控制高溫時間,防止高溫對瀝青的老化影響,使橡膠粉在瀝青中充分溶脹,保證瀝青質量;
2)橡膠瀝青生產中摻加1.5%SBS 改性劑及0.3%穩定劑,提高產品性能和穩定性;
3)選定目標空隙率為3.75%,各項指標均滿足要求,并獲得優異抗水損害、抗車轍及抗裂性能,其中動穩定度達到10 545 次/mm;
4)橡膠瀝青中橡膠粉摻加比例為25%,消耗大量廢舊輪胎,可作為新型環保材料推廣使用。
5)橡膠瀝青通車路面2 年內各項指標均滿足要求,在起到環保作用的同時,提高了路面使用質量。