梁 艷,劉 軍,王樹成
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山753202)
寧夏英力特化工股份有限公司現有4 萬t/a PPVC 種子乳液法生產線,于2010 年投產,其生產流程包括聚合、干燥、成品包裝和一級廢水處理等工序。 PPVC 種子乳液聚合技術是以VCM 單體為主原料,無離子水作為分散介質及傳質傳熱介質,借助十二烷基硫酸鈉(或十四酸等)的乳化作用,在催化劑過硫酸鉀或過硫酸銨作用下,進行鏈引發、鏈增長及鏈終止的聚合反應得到PPVC 乳液, 經過脫析VCM、噴霧干燥和研磨后得到成品PPVC 樹脂。
4 萬t/a PPVC 種子乳液法設計消耗為:VCM 1.035 t/t;蒸汽2.8 t/t;脫鹽水2.7 t/t;電力580 kW·h/t。原料要求見表1 和表2。
主 要 有K2S2O8、(NH4)2S2O8、Na2S2O5和CuCl2活化劑,C12H25-OSO3Na 乳化劑,NaHCO3緩沖劑, 后混合劑聚氧乙烯辛烷基苯酚(TX)、十二醇(DOL)、聚氧乙烯甘油月桂酸脂(POEM)、氨水和NaOH 等助劑。

表1 VCM單體質量指標要求
PPVC 裝置投產初期生產穩定,產品質量優,但在近期階段性出現幾次異常, 甚至有反應停止和中斷的現象發生,嚴重影響糊樹脂裝置的穩定生產,造成產量降低和消耗成本上升。為扭轉被動局面,從糊狀樹脂聚合和VCM 單體生產兩個單元對影響原因展開排查和分析。
(1)排查反應異常期間使用助劑配方量、生產廠家及批號;(2)排查聚合釜進料抽真空脫氧;(3)排查進料過程中催化劑、乳化劑、單體加料操作;(4)排查偏重亞硫酸鈉Na2S2O5溶解及加入時間是否控制在10 min 以內;(5)排查助劑驗收、儲存、配制和計量儀器的校驗;(6)助劑加入釜前分析及復稱確認,不反應釜次CuCl2、NaHCO3按工藝要求調整加料操作情況,不反應期間催化劑、乳化劑濃度和工藝配方執行情況。
(1)從VCM 單體壓料時間段和聚合釜不反應時間段排查, 發現VCM 輸送到糊狀樹脂的單體質量階段性發生了變化,VCM 儲槽中主要指標和水分含量均控制在指標之內, 但送糊狀樹脂VCM 儲槽的過濾器中發現了部分堿粉末和鐵銹雜物, 此時VCM 的pH 值為13.0~14.0,分析認為固堿干燥器內的固堿溶解物(或堿粉末)在運行投切環節因夾帶進入后系統。
(2)反應異常期間單體質量排查,純度、低沸物、高沸物、水分、酸堿度、鐵離子等指標均在正常指標范圍內。
(3)新固堿干燥器的管理排查。 a.新固堿干燥器串、 并聯方式對比排查。 在成品冷凝器后設置兩臺Φ2 000×3 200 新固堿干燥器, 一臺運行一臺備用,更換固堿切換使用, 使用周期約為15 d,2019 年7月糊狀樹脂初次出現反應異常現象, 為避免單體中≤10 μm 的微水滴油包水型乳狀液導致單體含水高、單體偏酸,造成糊狀樹脂聚合異常等情況,將固堿干燥器運行切換時間調整為10 d, 后糊狀樹脂聚合出現反應停止現象較之前增加, 發現有固堿溶解物(或堿粉末)夾帶進入單體系統,鑒于以上情況,將新固堿干燥器并聯使用,周期延長至15 d。b.新固堿干燥器投切操作排查, 關注投切操作中系統壓力對固堿溶解物(或堿粉末)夾帶的影響大小。 c.固堿的質量排查。d.單體輸送泵前過濾器過濾網的排查。e.壬基苯酚的添加和用量的排查。 f.精餾系統的排水排查。
從VCM 儲槽和過濾器打開的現狀觀察,pH 值測試、工藝設備過程排查和反應機理研究分析,認為出現階段性停止反應原因有二, 一是固堿干燥器在使用過程中形成大量堿溶解液(或堿粉末),投切操作時壓力波動導致堿溶解液(或堿粉末)夾帶進入單體系統,系統存在強堿性環境,腐蝕糊狀樹脂系統單體槽及管線產生Fe3+,Fe3+是一種強氧化劑, 糊狀聚合體系采用三元催化劑通過氧化、 還原反應產生游離基,從而引發聚合反應,強氧化劑Fe3+的存在極大的干擾了聚合催化體系,使得反應不能持續進行,反應鏈被破壞或者中斷。 表觀現象為放熱量達不到程序要求;二是精餾系統除水不徹底。水解由氯乙烯與系統內的微量氧生成的過氧化物, 產生氯化氫、甲酸、甲醛等酸性物質[1],從而腐蝕鋼制設備,產生Fe3+,破壞聚合氧化還原反應體系。
適量調整助劑的用量,加大催化劑、乳化劑、氯化銅、碳酸氫鈉、偏重亞硫酸鈉的用量;停車檢查單體過濾器更換過濾棉棒; 對單體中間槽進行高壓清洗; 用氯乙烯現生產的新鮮單體對糊樹脂單體系統進行沖洗置換。
(1)單體靜置至少4 h 后糊狀樹脂使用;控制固堿干燥器新投運操作,減少堿液夾帶;在水分離器之前原設置的兩臺老固堿干燥器, 定期檢查固堿的消耗情況和設備內是否偏流或短路。
(2)精細化控制新固堿干燥器投切操作,切除時要緩慢,回收時回收均勻且速度慢,以防單體質量波動; 投入時進口閥需緩慢打開, 閥開度保持10%~20%觀察系統的壓力穩定, 防止堿溶解液(或堿粉末)夾帶現象。
(3)單體輸送泵前過濾網材質的改進,過濾網由原100 目不銹鋼濾網更換為防靜電無紡針刺氈,其緊密度高,可將單體中堿溶解液(或堿粉末)和鐵銹渣完全過濾掉,并每隔3 d 更換一次。
(4)選擇質量可靠過硬的棒堿,氯乙烯精餾系統設置固堿干燥器, 利用棒堿的強堿性和強吸水性消除單體中酸性成分和水分,故棒堿的質量尤為重要,選擇GB 209-2018 優級品能夠滿足生產要求,入廠指標為: 外觀白色有光澤(不偏黃或直觀看不含雜質);NaOH 含 量≥98%;Na2CO3含 量≤0.8%;NaCl含量≤0.05%;FeCl3含量≤0.008%; 并要求具有一定的強度。
(5)控制壬基苯酚的添加量,在氯乙烯工序小流量連續添加,每月控制用量≤0.127 t。減少因水份造成的精餾塔自聚和腐蝕。
(6)精餾系統的排水。壓縮機前機后、精餾工序、新老單體槽排水點每小時排水一次, 單體槽排水時從視鏡觀察有無堿液夾帶,以便提前預防。
階段性或大修時清理關鍵設備, 減少單體槽壓料系統的鐵銹或雜質; 日常監測聚合回收冷凝器VCM 含氧<3%,糊狀聚合釜及卸料槽壓力回收時壓力控制在210~245 mmHg (絕對壓力),VCM 精餾尾氣進變壓吸附含氧<3%或者更低; 單體取樣鋼瓶清潔,消除因取樣鋼瓶含有堿漬而影響分析準確度。
通過進行綜合排查分析, 分析原因和制定持續改進措施, 徹底解決了糊狀樹脂聚合體系階段性反應異常和不反應的問題, 實現了生產線長周期安全穩定生產,提高了裝置的開車率,降低了裝置固定生產費用和電石消耗, 培養技術人員發現和解決問題的能力,從而對提高產品質量、企業持續發展都具有深遠的意義。