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連續重整PSA裝置壓降增高原因分析及措施

2021-04-06 13:01:20馬振宇許兆春
化學工程師 2021年3期

馬振宇,蘇 健,許兆春

(中國石油 四川石化,四川 成都611930)

PSA是變壓吸附氫氣精制裝置的簡稱,是目前煉廠普遍使用的,回收提純煉廠氣中H2的主要裝置,可為煉廠提供純度達99.9%以上的高純H2,是現代化煉廠清潔生產用H2的重要來源[1]。中國石油四川石化2.0Mt·a-1連續重整裝置配套90000Nm3·h-1重整氫氣變壓吸附單元,以重整產H2和少量加氫裂化低分氣為原料,通過變壓吸附裝置分離除去雜質組分后,獲得高純H2,并入全廠H2管網。2019年6月起,重整氫至PSA裝置壓降逐漸增大,H2外送困難,影響裝置平穩正常運行。本文討論了引起壓降增大的原因,為同類裝置運行提供一些借鑒。

1 流程簡介

重整產H2經過再接觸系統高壓(2.18MPa)、深冷(4℃)提純至92%左右,進入氫氣脫氯罐,脫除H2中的HCl后進入E-2013,與高溫H2和生成油換熱,升溫至40℃,作為原料氣進入PSA系統,利用PV21601控制再接觸系統壓力。原料氣指標見表1。

表1 PSA原料氣組成Tab.1 PSA feed composition

原料氣與加氫裝置低分氣混合后,通過氣液分離器除去原料氣中可能夾帶的液態物質,再進入預處理器除去原料氣中Cl-及NH4Cl等后,進入變壓吸附系統,裝置流程見圖1。正常運行時變壓吸附系統入口壓力為2.1MPa,溫度為40℃,與再接觸罐壓差為0.08MPa。

圖1 重整產H2至PSA裝置流程示意圖Fig.1 Flow diagram of H2 from CCR to PSA

2 運行問題分析

2.1 壓差增大現象

裝置正常運行時,再接觸罐壓力控制為2.18MPa,變壓吸附系統入口壓力為2.1MPa,兩者壓差為0.08MPa。自2019年6月起,連續重整裝置再接觸系統壓力控制閥PV21601開度逐漸變大,最后開度達到100%,再接觸罐壓力由2.18MPa持續上升至2.2MPa,PSA變壓吸附系統入口壓力由2.1MPa降至2.05MPa,兩者壓差從0.08MPa上升至0.15MPa,壓差已經上漲近1倍,說明自再接觸至變壓吸附系統入口的壓降正逐漸增大。

表2 重整氫外送壓降變化趨勢Fig.2 PD trend of CCR H2

隨壓降逐漸增大,PSA裝置進料流量開始降低,PSA負荷收到嚴重影響,重整產H2外送困難,重整氫增壓機轉速上升,裝置能耗增加。為保證裝置正常平穩運行,被迫打開PSA裝置跨線,將部分重整產H2直接并入純H2管網,將再接觸罐壓力降至2.18MPa。

2.2 原因分析

為查找差壓增大的具體原因,分別考慮了H2外送路徑上氫氣脫氯罐、E-2013、PSA氣液分離器、PSA預處理器各自分別可能出現的壓差增大的原因,并逐一進行排除。

2.2.1 重整產H2含水,脫氯罐脫氯劑板結引起差壓增大 重整產H2中的水主要來源于重整原料中帶的水、進入再接觸部分的還原尾H2帶的水、再生燒焦煙氣進入氯吸附區被催化劑吸收的水分,H2中的水在經過再接觸時溫度降至4℃,可能會生成凝結水進入氫氣脫氯罐[2]。2.0Mt·a-1連續重整裝置開工以來,循環H2中水含量一直處于偏高狀態,按設計要求進料中水含量要小于5×10-6,實際運行中受限于采樣設施、環境濕度、分析方法等,實際操作條件與設計條件差距較大。重整反應系統內水含量高,水隨H2進入氫氣脫氯罐,罐內脫氯劑板結,會引起壓差升高。

裝置操作人員將氫氣脫氯罐切換至B罐運行后,再接觸罐壓力和壓力控制閥PV21601開度均無明顯變化,壓差無下降趨勢,說明氫氣脫氯罐內脫氯劑并未出現板結現象。

2.2.2 粉塵或腐蝕產物堵塞E-2013管束引起差壓增大E-2013是裝置2018年大檢修新增設備,用于回收低溫重整產H2中的冷量,提高PSA原料氣溫度,保證吸附劑性能良好。E-2013是管殼式換熱器,熱介質走殼程,重整產H2走管程,并設置有旁路閥。

粉塵的來源有上游氫氣脫氯劑裝填時天氣潮濕造成吸水過多、操作不當破碎,或者運行過程中粉化,被H2帶到E-2013管程,就會堵塞換熱器管束,造成E-2013壓差增大。氫氣脫氯劑穿透,重整產氫中的HCl進入下游管線,對后續裝置造成腐蝕,腐蝕產生的碎屑堵塞換熱器管束,也會造成E-2013壓差增大[3]。

裝置技術人員在對氫氣脫氯罐出口用氣袋采樣、現場檢測管進行連續采樣分析,出口氣體中均無法檢測出HCl,說明脫氯劑性能良好,HCl未穿透脫氯罐床層,下游裝置不應存在腐蝕現象。

為判斷E-2013管束堵塞情況,裝置操作人員打開E-2013旁路閥,部分重整產H2通過旁路進入PSA,PSA原料氣溫度從37.1℃下降至20.3℃,系統壓降未出現明顯變化,說明E-2013管束未出現堵塞。

2.2.3 PSA氣液分離器內液位過高引起壓差增大PSA氣液分離器頂部安裝有破沫網,以分離原料氣中可能夾帶的游離液滴,防止液體進入PSA預處理器,造成預處理劑板結。罐體底部設置現場磁翻板液位計和遠傳液位計,正常運行時,液位到5%時通過現場手閥將凝液排放至放空系統。如果液位計出現故障,長期未脫液造成罐內液位過高沒過進料口,會引起壓差增大。裝置技術人員通過調取液位趨勢曲線,PSA氣液分離器一直處于無液位狀態。聯系儀表車間檢查比對遠傳和現場磁翻板液位計,確認PSA氣液分離器內無液位。裝置操作人員在PSA氣液分離器進出口分別安裝就地壓力表檢查,發現進出口均有2.15MPa,壓力相同,不存在壓差問題。

2.2.4 PSA預處理器預處理劑NH4Cl結垢引起壓差增大 為檢查PSA預處理器前后壓差,操作人員在進出口分別安裝就地壓力表檢查,發現進出口壓差達0.1MPa,判斷可能是預處理劑存在板結現象引起。為保證重整裝置生產的正常運行,將PSA預處理器切換至B罐運行,A罐更換預處理劑。重整再接觸罐壓力隨即出現下降趨勢,壓力控制閥PV21601逐漸關小,裝置運行逐漸恢復正常。在更換預處理劑時出現閥門密封不嚴、打開A罐發現頂部有粉末狀結晶的現象。在對粉末狀結晶采樣分析,發現該結晶易溶于水中,溶液呈酸性,有NH4Cl成分,見圖2。為查找NH4Cl來源,對PSA原料氣逐個采樣分析,重整氫和加氫裂化低分氣分析結果均顯示合格。

圖3 預處理罐閥門上的粉末狀結晶Fig.3 Powdery crystal on valves of pretreatment tank

在對加氫裂化裝置進行走訪后發現,加氫裂化裝置要利用氨液進行堿洗操作,低分氣可能會帶有微量的NH3,與重整氫中帶有的微量HCl混合后會生成NH4Cl。但是因為分析方法的原因,微量的NH3和HCl無法分析出,隨時間的增長,積累效應明顯。在操作條件下,NH3和HCl反應生成的NH4Cl非常穩定,會形成粉末狀物質在管線和預處理器床層頂部沉積,造成裝置差壓增大。在裝置運行初期影響不明顯,隨運行時間增加,影響逐漸變大。

3 處理措施

3.1 增強原料雜質管控

由于重整氫和加氫裂化低分氣都暫時無法切出變壓吸附裝置,若不控制原料雜質含量,壓差增大現象會繼續出現,影響裝置平穩生產。所以加強重整氫脫氯罐的運行管理和加氫裂化低分氣分析管理,更換高效脫氯劑,提高雜質分析指標要求,減少HCl和NH3進入變壓吸附系統是阻止壓降增大的關鍵步驟。

3.2 控制好重整反應水-氯平衡

重整產H2中HCl的來源是重整生產過程中,催化劑上的氯脫除生成。保證重整反應環境水-氯平衡,能有效減少催化劑氯損失,也就從上游減少了重整產H2中的HCl量[4]。

嚴格控制再生單元氯化物的注入量,以維持催化劑活性。根據再生催化劑上氯含量化驗分析結果及時調整注氯量,保證催化劑氯含量維持在正常值1.0(wt)%~1.1(wt)%。

關注重整反應苛刻度,定期計算芳烴轉化率和C5+液收等指標,在滿足芳烴轉化率的條件下,盡量控制較低的反應苛刻度,降低反應溫度,以減少催化劑上氯在高溫下的流失加劇。

3.3 嚴密監控預處理罐運行

增加定期對預處理罐后氫氣的采樣分析,定期對預處理罐壓差進行檢查,發現氯含量超標或者壓差增大現象,應立即組織更換預處理劑。在預處理劑頂部增加積垢欄或者鳥巢保護劑,可減少壓差增加的速度,延長檢修周期[5]。

4 結論

通過本文討論發現,重整產H2中的HCl、加氫裂化低分氣中的NH3,雖然都在指標控制范圍內,但因為質量累積效應,仍能在PSA預處理器頂部沉積,嚴重影響PSA裝置壓降。四川石化2.0Mt·a-1連續重整裝置發現PSA壓降有上升趨勢后,及時更換了氫氣脫氯劑和PSA預處理劑,系統壓降有效降低,保證了裝置安全穩定運行。在今后裝置運行過程中,應通過各種手段降低重整產氫中的HCl含量,加氫裂化低分氣中的NH3含量也是不可忽視的一個方面。

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