李亞賓
(中天合創(chuàng)煤炭分公司門克慶煤礦, 內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017000)
采煤機是煤礦井下“三機”中最重要的設(shè)備,其運行穩(wěn)定性直接關(guān)系到煤礦井下的綜采作業(yè)效率和綜采作業(yè)的安全性。由于煤礦井下地質(zhì)條件復(fù)雜,同一煤層不同區(qū)域的煤層硬度差異較大,導(dǎo)致在綜采作業(yè)時作用在采煤機截割機構(gòu)上的截割阻力變化較大,頻繁出現(xiàn)負(fù)載突變的工況,使采煤機的驅(qū)動機構(gòu)受到極大的振動、沖擊,嚴(yán)重影響了采煤機運行的穩(wěn)定性[1]。為了提升采煤機在負(fù)載突變工況下驅(qū)動系統(tǒng)的運行穩(wěn)定性,本文利用MATLAB 仿真分析軟件對采煤機在負(fù)載突變工況下的穩(wěn)態(tài)特性進行研究,獲取了影響其運行穩(wěn)定性的因素,為優(yōu)化采煤機驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu),提升工作穩(wěn)定性奠定基礎(chǔ)。
本文以某型采煤機的驅(qū)動系統(tǒng)為分析對象,建立如圖1 所示的采煤機驅(qū)動系統(tǒng)動力學(xué)模型,其驅(qū)動系統(tǒng)主要包括進給驅(qū)動系統(tǒng)和截割驅(qū)動系統(tǒng),采煤機在進行截割作業(yè)時通過驅(qū)動電機帶動驅(qū)動系統(tǒng)控制截割機構(gòu)和進給機構(gòu)的運行,實際工作的過程中采煤機截割作業(yè)時的截割阻力是由截割時的進給速度[2]和截割機構(gòu)的轉(zhuǎn)速共同決定的,截割阻力的變化又反過來會對采煤機驅(qū)動系統(tǒng)工作時驅(qū)動系統(tǒng)的齒輪機構(gòu)的嚙合沖擊和齒側(cè)間隙產(chǎn)生影響,進而影響采煤機運行時的穩(wěn)態(tài)特性,因此在進行動力學(xué)分析時應(yīng)充分考慮采煤機截割作業(yè)時的阻抗變化、驅(qū)動系統(tǒng)工作時輪齒嚙合沖擊及齒輪組的齒側(cè)間隙[3]的影響。根據(jù)采煤機在煤礦井下的實際工作,對其截割作業(yè)過程中的負(fù)載突變情況進行監(jiān)測,表明采煤機以正常的進給速度(約為3.15 m/s)執(zhí)行截割作業(yè)時的正常阻抗約為219 kN/m,最大截割阻抗約為347 kN/m,當(dāng)采煤機遇到硬煤層時,其截割阻抗將在約0.4 s 內(nèi)從正常水平上升到最大截割阻抗,因此在進行仿真分析時,結(jié)合實際監(jiān)測結(jié)果,將激勵信號在0.4 s 內(nèi)由正常水平上升到最大值,模擬采煤機截割作業(yè)時的載荷突變情況[2-3]。

圖1 采煤機驅(qū)動系統(tǒng)簡圖
本文以某型采煤機為對象,其結(jié)構(gòu)驅(qū)動機構(gòu)的電機額定功率為290 kW,進給驅(qū)動機構(gòu)電機的額定功率為38 kW,截割驅(qū)動機構(gòu)電機工作時的額定轉(zhuǎn)速約為1 140 r/min,進給驅(qū)動機構(gòu)電機工作時的額定轉(zhuǎn)速約為2 220 r/min,截割驅(qū)動機構(gòu)的傳動比約為46.7,進給驅(qū)動機構(gòu)的傳動比約為351.2。
如下頁圖2 所示的仿真分析結(jié)果可知:當(dāng)采煤機在負(fù)載突變的工況下截割驅(qū)動電機的工作電流從正常的189.44 A 增加到了突變工況下的286.30 A,電流的增幅達(dá)到了51.12%,進給驅(qū)動電機的工作電流從正常的68.4 A 增加到81.21 A,電流的增幅達(dá)到了12.81%。分析表明,當(dāng)采煤機受到負(fù)載突變工況影響的情況下,采煤機截割驅(qū)動電機的負(fù)載增加量要大于采煤機進給電機的負(fù)載增加量,這主要是由于采煤機截割機構(gòu)的負(fù)載變化直接受煤層截割阻抗的影響,而采煤機的進給機構(gòu)所承擔(dān)的負(fù)載除了包含截割阻力外還有采煤機整個機身的重量,因此當(dāng)負(fù)載發(fā)生突變時其抗負(fù)載干擾的能力較強。為了確保采煤機在工作過程中的穩(wěn)態(tài)特性和經(jīng)濟性,應(yīng)重點加強采煤機截割機構(gòu)的使用系數(shù),增強其抗負(fù)載突變干擾的能力,提高其工作時的穩(wěn)態(tài)特性。

圖2 負(fù)載突變情況下的電流變化曲線
根據(jù)仿真分析結(jié)果,針對性地提高了采煤機的截割機構(gòu)使用系數(shù)[4],使其使用系數(shù)在原來的基礎(chǔ)上增加了1.5 倍,增強了采煤機的抗負(fù)載突變干擾能力,為了驗證該技術(shù)方案的準(zhǔn)確性,本文在井下綜采作業(yè)面的MG450/100-WD 型采煤機的截割驅(qū)動電機和進給驅(qū)動電機的端蓋位置設(shè)置了一組加速度傳感器,同時對各驅(qū)動電機工作時的電流變化情況進行實時監(jiān)測,采煤機井下實際應(yīng)用現(xiàn)狀如圖3 所示。
對采煤機在截割作業(yè)過程中負(fù)載突變情況下各驅(qū)動電機的電流變化情況進行監(jiān)測,在采煤機綜采作業(yè)過程中各驅(qū)動電流的變化曲線如圖4 所示。
由實際監(jiān)測結(jié)果可知,優(yōu)化后采煤機在實際運行過程中,當(dāng)遇到載荷突變時,采煤機的截割驅(qū)動電機的電流由正常工作時的59 A 增加到76.4 A,增幅為25.5%,采煤機的進給驅(qū)動電機的電流由正常情況下的48.2 A 增加到53.6 A,增幅為11.2%,由此可見,優(yōu)化后采煤機在負(fù)載突變工況下的穩(wěn)態(tài)特性得到了明顯提高,目前該方案已在該礦得到了全面的推廣,極大提升了采煤機綜采作業(yè)的穩(wěn)定性。
根據(jù)優(yōu)化后對采煤機運行情況的監(jiān)測表明:

圖3 井下采煤機監(jiān)測傳感器設(shè)置示意圖

圖4 采煤機負(fù)載突變時各驅(qū)動電機電流變化曲線
1)當(dāng)采煤機受到負(fù)載突變工況影響的情況下,采煤機截割驅(qū)動電機的負(fù)載增加量要大于采煤機進給電機的負(fù)載增加量,為了確保采煤機在工作過程中的穩(wěn)態(tài)特性和經(jīng)濟性,應(yīng)重點加強采煤機截割機構(gòu)的使用系數(shù),增強其抗負(fù)載突變干擾的能力,提高其工作時的穩(wěn)態(tài)特性。
2)當(dāng)采煤機在運行過程遇到載荷突變時,優(yōu)化后的采煤機截割驅(qū)動電機的電流增幅顯著降低,由此可見優(yōu)化后采煤機在負(fù)載突變工況下的穩(wěn)態(tài)特性得到了明顯的提高。