梁 慧工程師
(兗礦魯南化工有限公司,山東 滕州 277500)
為進(jìn)一步提高甲醇精餾裝置的綜合自動化水平,穩(wěn)定工藝指標(biāo),確保裝置運行安全,計劃引進(jìn)先進(jìn)控制技術(shù),針對甲醇精餾裝置合成、精餾單元開發(fā)實施先進(jìn)控制系統(tǒng),實現(xiàn)裝置精細(xì)化控制,提高合成、精餾過程各關(guān)鍵工藝參數(shù)的運行平穩(wěn)性,保證裝置運行安全,降低生產(chǎn)操作強度,更好地滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。
先進(jìn)控制系統(tǒng)將基于甲醇精餾裝置的工藝特點和過程控制需求,應(yīng)用預(yù)測控制、智能控制、軟測量等先進(jìn)控制技術(shù),將模型預(yù)測和反饋控制有機結(jié)合,有效解決甲醇精餾裝置過程控制問題,抑制干擾因素,達(dá)到統(tǒng)一操作方法,減少人為因素影響,保證生產(chǎn)操作的一致性,實現(xiàn)生產(chǎn)過程的平穩(wěn)控制,并通過動態(tài)優(yōu)化工藝參數(shù),改善合成反應(yīng)和精餾分離效果,降低消耗,同時提高裝置綜合自動化水平,大幅度降低操作勞動強度,獲得顯著的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。
先進(jìn)控制系統(tǒng)可提高裝置操作穩(wěn)定性,優(yōu)化工藝參數(shù)、實現(xiàn)“卡邊”操作,可平均降低能耗和物耗2%以上,平均降低生產(chǎn)成本5%以上,項目投資回收期通常在6~10個月。同時,通過采用先進(jìn)控制,還能大大降低操作人員勞動強度,減少生產(chǎn)運行中的人為因素影響。因此,先進(jìn)控制已被視為一種投資少、效益高的高新技術(shù),是流程工業(yè)企業(yè)提升綜合自動化水平和勞動生產(chǎn)率,實現(xiàn)節(jié)能、降耗和減排,持續(xù)挖潛增效,提高市場競爭力的重要手段。
本文主要開展的甲醇精餾裝置引入先進(jìn)控制技術(shù)(Advanced Process Control,APC),提出多變量預(yù)測控制和卡邊優(yōu)化策略,主要針對裝置的整體參數(shù)和工藝指標(biāo)實施高級控制和卡邊優(yōu)化,提高甲醇精餾裝置的綜合自動化水平和運行平穩(wěn)性,改善產(chǎn)品質(zhì)量,提高產(chǎn)品收率,降低能耗。此項目技術(shù)路線成熟,風(fēng)險低,可行性強。另外,此課題采用浙江中控自主知識產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)控制軟件包,應(yīng)用多變量預(yù)測控制、智能控制、軟測量等先進(jìn)控制技術(shù)研究開發(fā)甲醇精餾裝置全流程先進(jìn)控制系統(tǒng),在甲醇行業(yè)具有較強的創(chuàng)新性和示范意義。
公司甲醇Ⅱ精餾裝置采用三塔工藝流程,裝置設(shè)計甲醇處理能力為1 000t/d。來自粗甲醇槽V8001A(B)的粗甲醇經(jīng)預(yù)塔給料泵P8001A(B)加壓后,進(jìn)入粗甲醇預(yù)熱器E8001,由蒸汽冷凝液加熱至65℃左右,送入預(yù)精餾塔T8001;T8001塔底來的預(yù)精餾后甲醇,經(jīng)加壓塔進(jìn)料泵P8004A(B)加壓后通過加壓塔進(jìn)料預(yù)熱器E8013預(yù)熱到80~103℃送至加壓精餾塔T8002;由T8002塔底排出的甲醇溶液,經(jīng)過加壓塔進(jìn)料預(yù)熱器E8013換熱后送往常壓精餾塔T8003。最終合格品(乙醇含量≤100ppm)從加壓精餾塔回流罐V8004及常壓精餾塔回流罐V8005采出至精甲醇槽V8007。
目前,兗礦魯南化工有限公司甲醇Ⅱ精餾裝置采用中控ECS700集散控制系統(tǒng),實現(xiàn)主要工藝參數(shù)溫度、壓力、流量、液位等的顯示、記錄、累計、報警和設(shè)備運行聯(lián)鎖功能,并能夠進(jìn)行整個生產(chǎn)過程的操作和控制,裝置整體運行安全可靠,指標(biāo)正常。相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,見表1、2。

表1 控制軟件投運前加壓塔相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表Tab.1 The statistical table of relative data of pressurized tower before the operation of control software

表2 控制系統(tǒng)投運前常壓塔相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表Tab.2 The relevant data statistics table of atmospheric tower before the operation of control software
通過表1、2中的數(shù)據(jù)可知,裝置在運行過程中,運行基本穩(wěn)定。加壓塔塔釜液位方差24.97,加壓塔回流罐液位方差1.52,加壓塔塔釜溫度方差0.33;常壓塔靈敏板溫度方差4.17,常壓塔回流罐液位方差3.28。
(1)化工裝置在正常運行過程中,受各種因素影響,上下游及公用工程工序都會發(fā)生不同程度的波動,必然導(dǎo)致精餾裝置加壓塔回流罐液位、加壓塔塔釜液位及塔釜溫度出現(xiàn)波動現(xiàn)象;常壓塔靈敏板溫度及回流罐液位出現(xiàn)波動現(xiàn)象。目前,精餾塔的運行負(fù)荷、再沸器蒸汽量、回流量、塔頂和塔底餾分采出量等均由人工憑經(jīng)驗調(diào)節(jié),為克服負(fù)荷、轉(zhuǎn)化氣溫度、進(jìn)料組分的波動干擾,保證產(chǎn)品質(zhì)量,操作人員通常將各精餾塔保持在過回流狀態(tài)下運行,以此來增加操作彈性,防止產(chǎn)品質(zhì)量不合格,這在一定程度上犧牲了產(chǎn)品收率,增加了消耗。
(2)通過對產(chǎn)品質(zhì)量的分析,精甲醇中乙醇含量為95.33ppm,雖在正常指標(biāo)范圍內(nèi)(≤100ppm),但是系統(tǒng)稍微一出現(xiàn)波動,就會出現(xiàn)指標(biāo)超標(biāo)的風(fēng)險,影響產(chǎn)品質(zhì)量。
根據(jù)對精餾裝置的初步調(diào)研,精餾系統(tǒng)的部分控制回路僅實現(xiàn)簡單的PID單回路自動控制,在過程控制上仍處于基于人工經(jīng)驗的控制水平,各精餾塔關(guān)鍵工藝指標(biāo)及質(zhì)量指標(biāo)等存在一定程度的波動,嚴(yán)重影響裝置的運行平穩(wěn)性、產(chǎn)品質(zhì)量和整體經(jīng)濟(jì)效益。介于此情況,精餾裝置實施先進(jìn)控制的需求為:
(1)甲醇精餾系統(tǒng)基礎(chǔ)測量儀表、控制閥門配置比較齊全,各精餾塔部分工藝指標(biāo)實現(xiàn)PID自動控制,但大部分控制回路仍處于手動控制狀態(tài)。由于精餾系統(tǒng)的復(fù)雜工藝特性和物料之間的交叉換熱耦合作用,部分工藝指標(biāo)如靈敏板溫度、塔釜液位等PID控制回路無法實現(xiàn)自動控制。生產(chǎn)過程中擾動因素多,經(jīng)常出現(xiàn)因人工調(diào)節(jié)不及時或調(diào)節(jié)幅度不合適等因素而影響工藝指標(biāo)的平穩(wěn)運行。
(2)常規(guī)控制算法以PID反饋控制為主,將精餾塔簡化為若干個單變量來處理,無法滿足實際精餾過程需要兼顧多個目標(biāo)的工藝控制要求。
(3)精餾裝置具有較強的多變量耦合特性,各塔之間存在著極強的物料交叉換熱,如常壓塔采用加壓塔塔頂氣相采出作為再沸器熱源,預(yù)塔、加壓塔采用低壓蒸汽作為再沸器熱源。因此,在甲醇精餾生產(chǎn)過程中,精餾系統(tǒng)各工藝參數(shù)之間存在著較強的關(guān)聯(lián)耦合特性,相關(guān)物料流量或溫度的波動將導(dǎo)致精餾塔工況產(chǎn)生大幅度波動,基于人工經(jīng)驗的常規(guī)控制難以實時保持精餾過程的整體物料平衡和能量平衡,裝置的運行平穩(wěn)性差,產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證,綜合能耗高。
(4)對于甲醇精餾系統(tǒng),當(dāng)?shù)蛪赫羝麥囟然驂毫Πl(fā)生波動時,精餾系統(tǒng)在過程控制上沒有很好的抗干擾措施和方法,主要由操作人員根據(jù)工藝參數(shù)反饋信息手動調(diào)節(jié)相關(guān)操縱手段以克服干擾,調(diào)節(jié)響應(yīng)滯后嚴(yán)重,且可能存在調(diào)節(jié)不及時或調(diào)節(jié)幅度不合適問題,以至于經(jīng)常影響產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和產(chǎn)品收率。
基于以上分析,結(jié)合精餾裝置的工藝特點和過程控制需求,在DCS常規(guī)控制的基礎(chǔ)上采用模型預(yù)測控制、智能控制等先進(jìn)控制策略開發(fā)實施精餾裝置先進(jìn)控制系統(tǒng),通過對精餾系統(tǒng)關(guān)鍵工藝指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)的準(zhǔn)確分析,建立合理的控制模型,克服粗甲醇組分變化、低壓蒸汽壓力及其他干擾因素的影響,進(jìn)一步提高精餾系統(tǒng)的綜合自動化水平,實現(xiàn)平穩(wěn)操作,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
先進(jìn)控制軟件(APC)適用于多變量、強耦合、大時滯、帶約束復(fù)雜生產(chǎn)過程的平穩(wěn)控制和動態(tài)優(yōu)化,其主要功能有:
(2)有效抑制可測擾動:對可測擾動同時建模,預(yù)測擾動變量(DV)對過程的影響,實現(xiàn)自動有效補償,提高裝置運行的平穩(wěn)性,降低勞動強度。
(3)提供多目標(biāo)動態(tài)優(yōu)化:通過對表征裝置運行過程中的安全、穩(wěn)定、質(zhì)量、產(chǎn)能、能耗等方面的多個工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)先級設(shè)置,按照權(quán)重優(yōu)先級依次滿足,自動解耦尋優(yōu),實現(xiàn)在確保裝置安全穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量合格的前提下,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
(4)利用智能控制策略靈活實現(xiàn)生產(chǎn)裝置的個性化過程控制需求,支持多元化行業(yè)解決方案的標(biāo)準(zhǔn)化實現(xiàn)。
根據(jù)該技術(shù)特點,技術(shù)軟件可應(yīng)用于甲醇Ⅱ精餾裝置的加壓塔及常壓塔,可解決甲醇精餾裝置的如下問題:
(1)在DCS系統(tǒng)常規(guī)控制基礎(chǔ)上建立精餾單元先進(jìn)控制系統(tǒng),提高裝置的綜合自動化水平,克服變量間的關(guān)聯(lián)耦合和干擾因素,穩(wěn)定生產(chǎn)工況,提高主要工藝參數(shù)的平穩(wěn)性,與常規(guī)控制相比,關(guān)鍵工藝參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)偏差(波動幅度)降低30%以上。
(2)基于裝置的平穩(wěn)操作,優(yōu)化裝置運行負(fù)荷,克服分子篩切換事件干擾影響,保證裝置運行安全,并對相關(guān)工藝指標(biāo)進(jìn)行“卡邊”優(yōu)化,挖掘裝置潛力,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,提高產(chǎn)品收率0.2%以上,降低裝置能耗2%以上。
(3)在正常生產(chǎn)條件下,保證先進(jìn)控制系統(tǒng)的投運率達(dá)到95%以上,提高裝置綜合自動化水平,降低勞動強度,保持生產(chǎn)操作的一致性,減少人為干擾。
(4)獨立完成與DCS之間的數(shù)據(jù)通訊,保證DCS系統(tǒng)的正常運行,實現(xiàn)先進(jìn)控制系統(tǒng)與DCS系統(tǒng)的無擾動切換功能。
根據(jù)冠狀動脈狹窄情況將461例患者分組:將冠脈正常組和冠脈粥樣硬化組合為非冠心病組(117例);冠狀動脈狹窄≥50%為冠心病組(344例)。按冠脈狹窄累及冠脈血管支數(shù)分為:單支病變組112例、雙支病變組125例及三支病變組107例。根據(jù)冠狀動脈病變積分,分為3個亞組:低分組(<5分)52例,中分組(5-1 0分)135例,高分組(≥10分)133例。
由于精餾裝置工藝特點和復(fù)雜動態(tài)特征,采用多變量預(yù)測控制、智能控制、軟測量等先進(jìn)控制技術(shù),提出基于多變量預(yù)測控制、智能控制方法及基于滾動優(yōu)化性能指標(biāo)的最優(yōu)控制策略,通過建立適合甲醇生產(chǎn)過程的多工況數(shù)學(xué)模型和變量分級優(yōu)化先進(jìn)控制器,解決甲醇生產(chǎn)過程中存在的大滯后、非線性、變量耦合、干擾因素多等問題,保證甲醇精餾裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)的強魯棒性和最優(yōu)控制。
通過實時監(jiān)控甲醇精餾裝置生產(chǎn)過程中可能出現(xiàn)的負(fù)荷波動、蒸汽壓力波動、指標(biāo)超限、分子篩切換等異常事件,自動進(jìn)行工況診斷,及時作出合理應(yīng)急處理,確保生產(chǎn)的運行安全。
項目于2019年8月利用系統(tǒng)停車檢修的機會改造完成并投入使用,筆者收集統(tǒng)計相關(guān)數(shù)據(jù),對項目前后進(jìn)行對比。
4.3.1 加壓塔
控制軟件投運后加壓塔相關(guān)數(shù)據(jù)(見表3),投運前后相關(guān)數(shù)據(jù)的變化情況,如圖1-3。

表3 控制軟件投運后加壓塔相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表Tab.3 The statistical table of pressurized tower data after operation of control software

圖1 投運前、后加壓塔塔釜液位對比Fig.1 The comparison of liquid level of pressurized tower kettle before and after operation

圖2 投運前、后加壓塔塔頂回流罐液位對比Fig.2 The liquid level comparison of reflux tank on top of pressurized tower before and after operation

圖3 投運前、后加壓塔塔釜溫度對比Fig.3 The comparison of pressurized tower kettle temperature before and after operation
加壓塔塔釜液位方差由24.97降低至4.79,方差改善80.84%。 加壓塔回流罐液位方差由1.52降低至0.35,方差改善77.28%。加壓塔塔釜溫度方差由0.33降低至0.12,方差改善63.85%。
加壓塔塔釜液位LI8005、回流罐液位LI8006、塔釜溫度TI8011波動明顯變小,趨于更加平穩(wěn)的狀態(tài)。
4.3.2 常壓塔
控制軟件投運后常壓塔相關(guān)數(shù)據(jù),見表4,投運前后相關(guān)數(shù)據(jù)的變化情況,如圖4、5。

表4 控制軟件投運后常壓塔相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表Tab.4 The related data statistical table of atmospherictower after operation

圖4 投運前、后常壓塔靈敏板溫度對比Fig.4 The temperature comparison of sensitive plate of atmospheric column before and after operation
常壓塔靈敏板溫度方差由4.17降低至0.35,方差改善91.64%。常壓塔回流罐液位方差由3.28降低至0.17,方差改善94.67%。
常壓塔靈敏板溫度TI8018、回流罐液位LI8008波動明顯變小,趨于更加平穩(wěn)的狀態(tài)。
4.3.3 產(chǎn)品消耗及質(zhì)量
控制軟件投運后,收集統(tǒng)計同一時期的運行數(shù)據(jù),并將其進(jìn)行對比,見表5、6。

圖5 投運前、后常壓塔回流罐液位對比Fig.5 The comparison of liquid level in reflux tank of atmospheric tower before and after operation

表5 項目實施前產(chǎn)品蒸汽消耗及質(zhì)量統(tǒng)計表Tab.5 The statistical table of steam consumption and mass of products before project implementation

表6 項目實施后產(chǎn)品蒸汽消耗及質(zhì)量統(tǒng)計表Tab.6 The statistical table of steam consumption and mass of products after project implementation
根據(jù)表5、6可得知,項目實施后,噸甲醇耗蒸汽減少了0.02t,甲醇中乙醇含量降低至65.7ppm。
4.3.4 其他方面
先進(jìn)控制軟件(APC)的應(yīng)用,降低操作人員的工作強度,使精餾裝置運行更加穩(wěn)定,使公司的“三化融合”建設(shè)更近一步。
(1)先進(jìn)控制技術(shù)的應(yīng)用,使得加壓塔塔釜液位LI8005、回流罐液位LI8006、塔釜溫度TI8011;常壓塔靈敏板溫度TI8018、回流罐液位LI8008更加平穩(wěn)。
(2)噸甲醇耗蒸汽減少了0.02t,甲醇中乙醇含量降低至65.7ppm。
本項目的實施,使公司自動化水平上升一個新的臺階,為下一步公司醋酐精餾裝置、丁醇精餾裝置、醋酸酯精餾裝置提供寶貴的經(jīng)驗。