劉萬平,李寧,吳偉方,董蕊
水泥生產用燃料的燃燒特性對水泥熟料的產質量有較大的影響。劣質煤通常是指高水分、低熱值的褐煤和低揮發分、低熱值的無煙煤,褐煤起燃點較低,燃盡時間較短,燃燒器需要集中控制火焰的高溫區;無煙煤起燃點較高,火焰偏長,燃燒無煙煤時燃燒器需要控制偏窯頭方向火焰的高溫點。劣質煤不同燃燒器采用的配風方案也不同。通過對燃燒器煤粉的燃燒速率與燃燒沖量進行合理設計,可使窯內火焰的溫度分布更加合理,從而滿足熟料煅燒的需要。
長興南方水泥有限公司使用的大推力燃燒器由兩臺一次風機供風,其軸流風和旋流風單獨控制,通過對不同風道的風速和風量進行匹配設計,可以得到更加合理的火焰燃燒形狀。
燃燒器頭部結構如圖1所示,風道從外到內依次為冷卻風、軸流風、煤風、旋流風風道。通過對以上風道的合理設計,可使燃燒器頭部有較大的負壓卷吸區,可有效卷吸高溫二次風,確保窯頭煤粉燃燒穩定。燃燒器最大推力可達1 800m/s·%,可確保劣質煤燃盡。
燃燒器頭部采用可拆卸螺紋結構設計,便于頭部備件的更換。煤粉通道耐磨層采用特殊堆焊工藝加工制造,增加了燃燒器的整體使用壽命。耐磨件結構如圖2所示。
湖南某水泥生產線設計產能1 500t/d,主要燃料為熱值較低無煙煤,窯內易結圈、結蛋,嚴重影響了熟料正常生產,經研究,決定采用大推力燃燒器進行改造。表1為湖南某水泥生產線基本生產參數。
改造前窯系統熱耗偏高,無法使用低熱值無煙煤煅燒熟料,應用大推力燃燒器改造后,半年多來,窯內熱力分布更加合理,窯皮分布平整均勻,窯內無結圈、結蛋、長厚窯皮現象,產質量穩定。改造前后煤粉工業分析對比數據見表2,生產數據對比見表3。

圖1 燃燒器頭部結構

圖2 耐磨件結構

表1 湖南某水泥生產線基本生產參數

表2 煤粉工業分析對比

表3 生產數據對比

表4 煤粉工業分析

表5 基本生產參數

表6 生產數據對比
低熱值無煙煤的煅燒易造成窯內結圈、結蛋、長厚窯皮,嚴重影響窯系統的產質量,給生產運行帶來諸多不便。劣質無煙煤煤粉起燃點更高、燃盡時間更長、固定碳的燃燒更加集中,因此,燃燒器必須擁有較高的出口風速,能有效卷吸高溫二次風,才能大幅提高煤粉的著火速率,縮短燃盡時間。
緬甸某水泥廠海拔900m,回轉窯規格φ4.8m×74m,使用的燃料是當地的褐煤,其煤質較差、發熱量較低,煤粉燃燒速率較快,窯內溫度不夠集中,窯況較弱、抗原料波動性較差,對整個燒成系統的產質量都產生了較大的影響。其煤粉工業分析見表4,基本生產參數見表5。
針對該生產線的特點,經研究,決定應用大推力燃燒器進行改造,增加一次風設計量,調整軸流風和旋流風的比例,在風速不變的同時增加火焰整體的沖量,以適應褐煤的煅燒。改造后,經過3個月的生產運行,窯系統產質量較之前均有顯著提高。改造前后的生產數據對比見表6。
褐煤的起燃點較低、燃燒速率較快,窯內熱力負荷較低。理論上褐煤的內水每增加1%,火焰溫度就會下降10℃~15℃,因此該生產線的火焰溫度較其他生產線低約200℃~300℃。另外,褐煤固定碳含量低使得熟料產量相同的情況下,煤粉的使用量大增,燃燒所需的一次風量也會增加。實踐表明,通過合理設計燃燒器,燃用褐煤的水泥生產線也可顯著提高產質量。
常規的燃燒器設計難以滿足特殊煤粉的燃燒需求,不同的劣質煤應有不同的水泥熟料煅燒方案,只有做到“一煤一設計”才能真正發揮大推力燃燒器的潛能。