逯志軍,劉紅寧,楊利明,石巖
我公司回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為φ4.2m×66m,設(shè)計(jì)能力為3 200t/d,實(shí)際生產(chǎn)能力4 000t/d左右。窯頭燃燒器采用第三代燃燒器,規(guī)格為EPIC-F3085,自2015年開(kāi)始使用。隨著我國(guó)氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格,為進(jìn)一步提高燃燒器性能,穩(wěn)定熱工制度及窯皮工況,改善熟料結(jié)粒,提升熟料質(zhì)量,降低生產(chǎn)煤耗,經(jīng)與燃燒器廠(chǎng)家溝通,決定在節(jié)約成本的基礎(chǔ)上對(duì)原有燃燒器進(jìn)行技術(shù)改造。改造后,燃燒器整體性能提高,達(dá)到了降低生產(chǎn)能耗、提高熟料質(zhì)量、降低氮氧化物排放的目標(biāo),實(shí)現(xiàn)了低氮燃燒,降低了氨水使用成本及環(huán)保成本,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
針對(duì)原有燃燒器2014年以來(lái)的使用情況,2019年年底,公司利用冬季供暖錯(cuò)峰限產(chǎn)之時(shí),對(duì)原有燃燒器進(jìn)行了升級(jí)改造。技術(shù)改造方案如下:
(1)燃燒器外風(fēng)結(jié)構(gòu)及參數(shù)暫不做調(diào)整,保證火焰剛度及動(dòng)能參數(shù)。
(2)搭配使用原材料中的兩種石灰石。原材料中的石灰石品位低,原材料成分見(jiàn)表1。一種石灰石結(jié)晶硅含量高(低鈣低鎂),另一種石灰石MgO含量偏高(高鈣高鎂),二者需搭配使用。

表1 原材料成分,%
(3)優(yōu)化布局,改造燃燒器內(nèi)風(fēng)的結(jié)構(gòu)形式。燃燒器均化設(shè)施相對(duì)落后,導(dǎo)致煅燒過(guò)程中液相容易提前出現(xiàn)且飛砂嚴(yán)重。在2015年設(shè)計(jì)時(shí),考慮將燃燒器燃燒區(qū)域盡量控制在窯前,以提高燒成帶煅燒溫度,避免煤粉后燃提前產(chǎn)生液相,影響窯的穩(wěn)定運(yùn)行。從近幾年的實(shí)際使用情況來(lái)看,內(nèi)風(fēng)往往是在旋流體出口截面積縮小的情況下才使用。此次改造將增加內(nèi)風(fēng)調(diào)節(jié)方式,采用齒槽型和EPIC型兩種結(jié)構(gòu)相結(jié)合,使內(nèi)風(fēng)調(diào)節(jié)區(qū)域更廣。齒槽型結(jié)構(gòu)有利于對(duì)煤粉進(jìn)行徑向切割及混合,使燃燒區(qū)域的煤粉分布更均勻,溫度場(chǎng)更合理,且外風(fēng)風(fēng)速高,火焰剛度強(qiáng),風(fēng)速差大(外風(fēng)風(fēng)速280~320m/s,煤風(fēng)25m/s,內(nèi)風(fēng)220m/s),二次風(fēng)與煤粉混合效率更高。EPIC型結(jié)構(gòu)在齒槽結(jié)構(gòu)內(nèi)部,尺寸較原有燃燒器小,增大其出口面積,可保證燃燒器整體動(dòng)能參數(shù),減小徑向擴(kuò)散尺寸,避免煤粉燃燒過(guò)于集中以及燒成帶核區(qū)溫度過(guò)高。
(4)兩組內(nèi)風(fēng)結(jié)構(gòu)交替使用。通過(guò)閥門(mén)切換,可實(shí)現(xiàn)在線(xiàn)調(diào)節(jié),相當(dāng)于一臺(tái)燃燒器同時(shí)具備兩種設(shè)計(jì)思路,有利于找到最優(yōu)化的使用方法。
結(jié)合燃燒器廠(chǎng)家改造思路,我公司在拆除燃燒器澆注料后,聯(lián)系廠(chǎng)家對(duì)現(xiàn)有燃燒器進(jìn)行了返廠(chǎng)升級(jí)改造和維修維護(hù)。
將原來(lái)的四通道改造為五通道,燃燒器類(lèi)型為拉法基型和EPIC型兩種形式結(jié)合使用,拉法基型為外直流風(fēng)+齒槽旋流風(fēng)(1+3),EPIC型為外直流風(fēng)+間隙旋流風(fēng)(1+4),1、2、3、4分別為燃燒器通道序號(hào)。同時(shí),結(jié)合煤質(zhì)情況、熟料質(zhì)量情況、窯內(nèi)溫度熱力分布情況及筒體溫度分布情況對(duì)內(nèi)風(fēng)截面積及角度進(jìn)行調(diào)整。燃燒器升級(jí)改造前后的參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2,燃燒器升級(jí)改造前后樣式見(jiàn)圖1、圖2。
受疫情影響,2020年3月底,對(duì)燃燒器升級(jí)改造后返廠(chǎng),2020年6月,利用山東區(qū)域錯(cuò)峰限產(chǎn)期間,進(jìn)行安裝調(diào)試并投入使用,改造后燃燒器的組合方式見(jiàn)表3。

表2 燃燒器升級(jí)改造前后的參數(shù)對(duì)比

圖1 燃燒器改造前的樣式圖

圖2 燃燒器升級(jí)改造后的樣式圖

表3 改造后燃燒器的組合方式

表4 改造前后氨水使用量及控制指標(biāo)對(duì)比

圖3 升級(jí)改造前筒體溫度熱力分布變化(時(shí)間5月15日)
實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,我公司采用的是“外直流風(fēng)+齒槽旋流風(fēng)(1+3)”的組合方式進(jìn)行生產(chǎn)運(yùn)行,外直流風(fēng)使用壓強(qiáng)在50~55kPa,開(kāi)度100%,齒槽旋流風(fēng)使用壓強(qiáng)在20~25kPa,開(kāi)度30%~50%。改造前后氨水使用量及控制指標(biāo)對(duì)比見(jiàn)表4。
由表4可以看出,2019年氮氧化物控制值為200mg/m3,實(shí)際折算平均值為176.0mg/m3,噸熟料氨水用量為3.63kg。隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,2020年氮氧化物控制標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為≤100mg/m3,在不進(jìn)行升級(jí)改造的情況下,噸熟料氨水用量為5.87kg,折合小時(shí)流量為1 057.4L。在工藝狀況異常時(shí)很容易出現(xiàn)單點(diǎn)小時(shí)超標(biāo)現(xiàn)象,且噸熟料氨水成本及環(huán)保成本大幅上升。

圖4 升級(jí)改造后筒體溫度熱力分布變化(時(shí)間6月21日)
對(duì)燃燒器進(jìn)行升級(jí)改造后,2020年6~7月的噸熟料氨水用量為4.05kg。從經(jīng)濟(jì)效益分析看,在相同氮氧化物控制排放條件下,噸熟料氨水用量降低1.82kg。目前我公司氨水采購(gòu)無(wú)稅單價(jià)為630元/t,2020年年產(chǎn)熟料76萬(wàn)噸,年創(chuàng)效益額為76萬(wàn)噸×1.82kg/t×1 000×630元/噸=87.141 6萬(wàn)元,效益可觀(guān)且解決了工藝狀況異常時(shí)易出現(xiàn)單點(diǎn)小時(shí)超標(biāo)的問(wèn)題,降低了環(huán)保壓力。
燃燒器升級(jí)改造前后,筒體溫度熱力分布變化情況見(jiàn)圖3、圖4。對(duì)比升級(jí)改造前后筒體溫度熱力分布情況可見(jiàn),火焰集中度略有降低,過(guò)渡帶溫度略有上升。由于該燃燒器風(fēng)壓大,燒成系統(tǒng)煅燒效果未受影響,火焰集中度更加合理,減少了短焰急燒帶來(lái)的熟料中存在還原料的質(zhì)量問(wèn)題,熟料結(jié)粒及發(fā)育情況也更加完好。
通過(guò)改造EPIC-F3085型燃燒器內(nèi)風(fēng)結(jié)構(gòu)形式,優(yōu)化其燃燒火焰形狀及在窯內(nèi)的布局,在不影響熟料煅燒質(zhì)量基礎(chǔ)上,加強(qiáng)了對(duì)煤粉的切割能力,可以實(shí)現(xiàn)低氮燃燒,同時(shí),降低了氨水使用成本及環(huán)保成本,取得了良好經(jīng)濟(jì)效益。