于友明 林文干 朱琪 劉鋒



關鍵詞:階次分析 異音調查 齒輪噪聲
1前言
車輛在正常的行駛過程中多少都會發出一定的噪聲,這種噪聲如果超出了一定的范圍就會感受到不舒適。汽車整車異響涉及的因素是多方面的.對于整車底盤異響原因分析較為復雜,是批量生產制造整車中客戶對于NVH體驗及質量控制的重點之一。
行駛過程底盤的異響設計有輪胎異響、傳動系統異響、懸架系統異響、車身系統異響。本文研究對象是某輕型卡車在加速、帶擋減速時出現異音,屬于傳動系統異響。經主觀評價、頻譜分析、濾波回訪、階次分析,確定是主減速器噪聲.經換裝確認并解決問題。
2主觀評價分析
某款改進車型騾子車行駛時異音較明顯.會引起一定抱怨,經統計有2臺騾子車有該問題,其中2車從50km/h開始出現異常噪聲.1車輕微異音但不明顯(非專業人士難以分辨).基礎車型沒有異音。2車60km/h及100km/h行駛時噪聲較明顯。
主觀評價分析該異音是1000Hz左右的齒輪噪聲,且與車速相關。車輛行駛時有齒輪嚙合的部件主要是發動機、變速箱、傳動軸、主減速器.其中傳動軸轉速、主減速器齒輪嚙合頻率只與車速相關,因此可以通過換擋評價排除是否跟發動機、變速箱是否相關。五檔60km/h時有異音,換到四檔并保持車速不變,異音無變化,換到三檔異音也無變化。基本排除發動機、變速箱的問題.以下重點考察主減速器。
齒輪嚙合過程中產生沖擊振動是不可避免的,其主要是受節線沖擊和嚙合沖擊所致。齒輪嚙合時,在節點外的其它嚙合點的速度方向不一致。齒面間相對滑動引起摩擦,由于摩擦力在節點處突然改變方向,形成節線沖擊。此外,每當一對輪齒進入和脫開嚙合時,輪齒上的載荷和剛度突然增加和減少,產生一個瞬間的切向加速度即嚙合沖擊,二者共同作用產生振動。
總之.嚙合頻率產生的噪聲主要與齒輪的轉速、齒輪總的誤差(包括安裝誤差和制造誤差)以及齒輪加載后的變形有關。
3現狀分析
在車內布置麥克風傳感器進一步查找問題頻率.見圖1。經過多輪評價討論.確定了兩個典型工況:五檔30km/h緩加速至120km/h,五檔定速100km/h行駛。
如圖2.30km/h緩加速至120km/h主駕右耳噪聲瀑布圖,圖中有三條明顯的軌跡線,階次最低的是發動機二階噪聲,其它兩高階噪聲疑似異音。
如圖3,定速100km/h主駕右耳噪聲頻譜圖,在416Hz時有較明顯的峰值。添加400-430的帶阻濾波器將416Hz峰值濾掉,回放噪聲、異音明顯減少;再添加815-845的帶阻濾波器將832 Hz峰值濾掉,回放噪聲、異音基本消除。
定速100km/h行駛異音頻率為416 Hz,100km/h行駛時發動機轉速表讀數2800r/min,對應二階噪聲為93 Hz,如圖3發動機二階噪聲為94Hz,二者相吻合。
定速行駛時出現兩個異常頻率,30~120km/h勻加速行駛出現兩條異常軌跡線.疑是發動機轉速相關的階次問題.以下進行階次分析。
4原因分析
在旋轉和往復運動機械中,載荷的變動和運動部件的缺陷會引起振動.并相應地輻射噪聲。對于常規的振動(線振動)而言,通常用頻率來描述一秒鐘內振動往復的次數,這就是所謂的振動頻率。對于扭轉振動而言.通常用階次這個名詞來描述.階次表示的是旋轉部件每旋轉一圈(360°)事件發生的次數。
一對齒輪在嚙合傳動時,由于存在齒輪嚙合間隙,因而產生嚙合振動。當變速箱一軸常嚙合齒輪的轉速一定時.變速箱內的每一個齒輪的嚙合頻率是不變的。該齒輪的嚙合頻率如下:
式中,變速箱一軸常嚙合齒輪的轉速是n1,單位為r/min;齒數為z1。
同理.其它任何一個齒輪的嚙合頻率如下:
式中,n;為該齒輪的轉速,單位為r/min;z;為齒輪的齒數。
此可見,齒輪嚙合頻率只與齒輪的轉速和齒輪的齒數有關。而且同一嚙合副的兩個齒輪的嚙合頻率相同。
該變速箱的常嚙合副齒數比是31:43,五檔嚙合齒的齒數比是51:29.五檔轉速比是1:0.789。因此2800r/min五檔行駛時,變速箱的振動頻率有1446 Hz、1715Hz,這與問題頻率不符。
主減速器主動端齒數是7,五檔2800r/min行駛時,主減速器的齒輪嚙合頻率為:f=2 800+60+0.789x7=414Hz.可以確定定速100km/h行駛時異音來自主減速器。
在主減速器主動端安裝齒輪盤及轉速傳感器,測傳動軸轉速;在減速器殼體粘貼加速度計,測減速器振動;同時記錄主駕右耳的噪聲,如圖4所示。
以上分析得知異音來自主減速器.以傳動軸轉速為基準,提取轉減速器7階、14階振動,同時因為5檔轉速比是1:0.789,則以傳動軸為基準的1.5階是發動機的二階。如圖5,五檔緩加速行駛主駕右耳噪聲階次分析可知,7階、14階噪聲占了較大成分,且在1300r/min,2000r/min,3500r/min出現較大的波峰。基本可斷定異常噪聲來自減速器。以下再分析主減速器的振動情況。
如圖6,五檔緩加速行駛主減速器z向振動階次分析圖可知,主減速器的主要振動是14階,14階振動較大推測主減速器主動端7個齒輪有2個嚙合不正常。
5拆解分析
拆解樣車主減速器,如圖7拆解主減速器示意圖,圖中紅圈出現燒齒情況。出現燒齒主要有兩個原因:潤滑油不達標或加注不達標:裝配間隙、嚙合位置不達設備要求也會出現燒齒。
經工藝復查,潤滑油加注規格、容量都正確,試驗車是騾子樣車,裝配不良可能性較大。
6方案驗證及結語
換裝狀態良好的主減速器,主觀評價異音消除,圖8是換裝后主駕內耳噪聲的階次分析圖,此時噪聲以發動機二階噪聲為主.問題得以解決。后續需把控零部件品質、工廠作業裝配工藝。