文/朱世奎(淮北礦業股份有限公司)
煤炭是一種不可再生資源,為了節約能源及提高煤炭回采率,礦井布置回采巷道時多采用沿空掘巷技術,但隨著煤層傾角的增大,沿空掘巷后巷道礦山壓力顯現劇烈,巷道變形量較大,極易發生片幫和冒頂等事故,給煤炭資源安全開采帶來嚴峻挑戰。
近年來,眾多學者針對不同條件下沿空掘巷圍巖變形破壞機理和穩定性控制技術等方面展開了深入的研究,取得了豐碩的成果。基于此,本文以桃園礦II1044 風巷為工程背景,在分析大傾角沿空巷道變形破壞機理的基礎上,提出針對性的巷道支護技術,為礦井的安全高效生產提供有力的保障。
桃園煤礦位于淮北平原中部,區內地勢平坦,大多為農田,采區范圍內地面標高+23.0~+25.0m。II4 采區位于桃園煤礦補3 線北100m 至F2 斷層,淺部以-520m 為界,深部至-800m 水平。采區走向長約2200m,傾斜寬約900~1500m,面積約2.5km。
Ⅱ1044 工作面位于Ⅱ4 采區二階段,為該采區的第二工作面,上區段為Ⅱ1042 工作面,左與Ⅱ2 采區相鄰,右至京滬鐵路保護煤柱。該工作面10 煤層屬二疊系山西組,煤層厚為2.5~4.3m,局部含有一層夾矸,厚0~0.4m,平均0.2m;煤層傾角28°~44°,平均38°,煤層頂板為泥巖或細砂巖,底板為泥巖。Ⅱ1044 風巷采用沿空掘巷方式掘進,錨網支護,錨桿型號為GM20/2400-490高強螺紋鋼錨桿,每根錨桿2 卷MSZ2550 型樹脂藥卷,鋼筋網規格為2500mm×1000mm 或1900mm×1000mm,網格150mm×150mm。
圍巖應力是巷道圍巖變形破壞的根源。由于Ⅱ1044風巷受Ⅱ1042 工作面和即將回采的Ⅱ1044 工作面采動壓力影響,巷道圍巖應力較高。在高圍巖應力的作用下,巷道產生較大變形,嚴重影響巷道正常使用。
一方面,Ⅱ1044 工作面煤層傾角為28°~44°,平均為38°,煤層傾角較大,Ⅱ1044 風巷采取沿煤層頂板布置的方式,斷面呈斜梯形狀,巷道圍巖在梯形尖角處更易產生應力集中,掘巷期間梯形尖角處煤壁易片幫;另一方面,Ⅱ1044 風巷采用沿空掘巷方式掘進,煤柱一側不僅經受了上區段工作面回采的強動壓影響,還會受到本次巷道掘進的二次影響,進一步加大了巷道的支護難度。
大量巖石力學試驗結果表明,無論是在低圍壓還是高圍壓情況下,巖石在破壞后均會出現較大的體積膨脹,即在殘余強度階段,即使不增加載荷,體積也會不斷增大,其峰后體積應變比峰值前一般大1~2 個數量級。因此,Ⅱ1044 風巷圍巖變形破壞后會產生明顯的體積膨脹現象,增加了巷道變形量。
由于Ⅱ1044 風巷在梯形尖角處極易產生應力集中,開挖后圍巖自穩能力差,易誘發煤壁片幫,因此,本文提出了以“三維立體注漿”為核心的大傾角煤層沿空掘巷圍巖控制技術,即在掘巷前利用注漿錨索對巷道斷面梯形尖角處圍巖進行超前注漿預控制,巷道掘出后,采用“錨網索噴注”對巷道圍巖整體加固,使支護結構和注漿后的圍巖形成一個整體承載結構,維持巷道的長期穩定。
超前注漿時,首先施工超前注漿鉆孔,孔深12m,外插角5°,仰角2°,距巷道壁300mm,距巷幫最高點700mm,排距9000mm,具體位置如圖1 所示。然后在注漿孔中置入Φ22mm×12250mm 的注漿錨索,外露250mm。

圖1 注漿錨索超前注漿示意圖
巷道掘出后,設計采用“錨網索噴注”對巷道進行整體加固,以維持巷道的長期穩定性,其支護結構如圖2 所示。錨桿采用GM20/2400-490 高強螺紋鋼錨桿,每孔采用兩節MSZ2550 樹脂藥卷錨固劑,錨桿預緊力不小于300Nm,錨固力不小于80kN。每排螺紋鋼錨桿在橫向采用鋼筋梯子梁連接,為增加煤壁穩定性,對巷道右幫從上往下數第二排螺紋鋼錨桿沿巷道軸線方向掛M 型鋼帶。錨索由螺旋肋鋼絞線組成,其中頂板錨索規格為Φ17.8mm×6300mm,每個斷面3 根,煤柱一側幫部錨索規格為Φ17.8mm×4000mm,每個斷面1 根。注漿錨桿選用規格為Φ25mm×2500mm 的高強螺紋鋼中空注漿錨桿,破斷力≥15t,桿體上順序鉆有Φ6mm 出漿孔,封孔采用快硬水泥藥卷。

圖2 Ⅱ1044 回風巷支護斷面圖
主要注漿參數:水泥采用425#普通硅酸鹽水泥,漿液水灰比為0.7∶1~1∶1。為了增加水泥漿液的和易性、流動性、微膨脹性,提高水泥漿液的結石率和錨注巖體的強度,采用ACZ-1 型水泥添加劑,用量為水泥重量的4%~6%。超前注漿的注漿壓力為6.0~8.0MPa,單孔注漿時間為1000~1200s。注漿錨桿的注漿壓力為2.0~3.0MPa,注漿時間為250~400s。
在Ⅱ1044 風巷試驗段隨機拉拔了5 根錨桿,每根錨桿的錨固力均在85kN 以上,表明錨固效果良好。
在Ⅱ1044 風巷布置了2 個巷道表面位移監測斷面,監測結果如圖3 所示,從圖中可以看出,監測期間巷道兩幫移近量最大值為142mm,頂底板移近量最大值為158mm,且在40 天后巷道變形趨于穩定,說明設計的支護方案有效地控制了巷道圍巖的變形,保持了巷道的長期穩定,滿足了工作面的安全回采要求。

圖3 巷道圍巖表面位移監測結果
針對大傾角煤層沿空掘巷巷道支護難題,通過對桃園礦Ⅱ1044 風巷采取“超前注漿+錨網索噴注”的三維立體注漿支護技術后,巷道圍巖變形量和變形速度得到了有效控制,滿足了工作面的回采要求,為煤礦的安全高效生產提供了有力的保障。