文/劉 超 段圣文(安徽安凱汽車股份有限公司)
客車的后橋減震器支架受沖擊強度大,損壞頻率高。按照傳統的方式只能通過市場反饋來驗證其結構強度,無法滿足當今的設計需求,如果在大批量訂單上出現問題,對生產企業將造成巨大的損失。隨著科技的進步,CAE 仿真分析為車輛局部結構的強度驗證打開了大門,本文介紹有限元仿真分析在客車的后橋減震器支架的具體應用。
后橋槽梁及減震器支架使用的材料為510L 鋼材,屈服極限為355MPa。
部件中網格節點數為687 個,網格數為884 個,Comps 數量為3 個。
截取后橋局部槽梁和減重器支架,建立模型如圖1所示,對減震器支架進行加載,加載力方向沿著減震器軸線方向,后橋槽梁兩端進行限位固定設置。

圖1 模型建立
本次車輛配置的減震器的充液量為310mL,其最大壓縮阻力為1000N,最大拉伸阻力為6500N,由于拉伸阻力比壓縮阻力大,故選擇最大拉伸阻力6500N 作為加載力設置數。只要最大極限值的強度滿足設計要求,就可以保證后橋減震器支架結構設計滿足使用要求。按減震器作用力方向在減震器支架處設置6 500N 的拉伸阻力,如圖2 所示。

圖2 后橋大梁模型及施加6 500N 拉伸阻力
對模型進行分析計算,結果如圖3 所示。

圖3 后橋大梁強度分析結果
由圖3 可以看出,后橋槽梁最大應力為642.4MPa,出現在減震器支架與后橋大梁連接的螺栓孔附近,由于后橋大梁采用的材料為510L,其屈服強度為355MPa,由此可判定此模型方案不能滿足使用要求,還需要進一步優化改進。
根據之前分析結果對后橋大梁薄弱的位置進行加強優化,在后橋大梁與減震器連接處增加了2 塊墊板;同時對減震器支架進行加強優化,增加筋板,增加接觸板尺寸。大梁優化后的結構如圖4 所示。

圖4 后橋大梁優化方案
按減震器作用力方向在減震器支架處設置6 500N的拉伸阻力,進行分析計算,優化后模型分析結果如圖5所示。

圖5 優化后模型強度分析結果
由圖5 可以看出,最大應力為208.1MPa,出現在后橋大梁螺栓孔處,后橋大梁使用材料為510L,其屈服強度為355MPa,安全系數為1.70,故優化后的后橋大梁及減震器支架的強度滿足設計要求。
通過對比可以發現優化前的最大應力為642.4MPa,安全系數為0.55;優化后的最大應力為208.1MPa,安全系數為1.7。
通過CAE 仿真輔助分析,可以更直觀地了解客車關鍵部件的結構強度,在設計初期就可以精準掌握材料的使用情況,既能滿足車輛的使用要求,又可精確控制成本,避免車輛后期運營時出現結構強度不足得問題,提高產品競爭力。