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液硫泵盤車故障分析及消除

2021-05-06 03:18:16趙聚運(yùn)
石油化工建設(shè) 2021年1期
關(guān)鍵詞:液位設(shè)備

趙聚運(yùn)

中國石油天然氣第七建設(shè)有限公司 山東青島 266300

1 液流泵簡介

液硫泵是硫磺回收裝置中用以輸送液態(tài)硫磺的設(shè)備。當(dāng)硫磺池內(nèi)的液硫達(dá)到一定液位高度時,啟動液硫泵,通過管道將液硫輸送到專門收集硫磺的設(shè)備進(jìn)行結(jié)晶固化;當(dāng)液硫池的液位達(dá)到下限時停泵,以此間斷性循環(huán)啟停液硫泵,達(dá)到輸送液硫的目的。

某煉油廠硫磺回收裝置進(jìn)行改造升級,新增三臺立式液硫泵,型號HL40- 250- J,為單吸離心式長軸液下泵。液硫泵的立式電動機(jī)以螺栓固緊在電機(jī)座上,通過彈性聯(lián)軸器與泵直接傳動,泵體、中間接管、出液管等以螺栓聯(lián)接構(gòu)成一體,固定在底板上。液硫泵整體通過底板安裝在硫磺池上,泵底部安裝閉式葉輪和過濾網(wǎng),泵軸多點(diǎn)支撐,為中間導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)。滑動軸承的潤滑采用介質(zhì)液體硫磺自動潤滑,潤滑完成后在重力作用下由滑動軸承處回流至液硫池。泵中間接管和出管外設(shè)有夾套,夾套中通入蒸汽。圖1 為液硫泵的結(jié)構(gòu)示意圖。

液硫泵從安裝到試運(yùn)的階段時間里,進(jìn)行盤車檢查,證明盤車靈活可靠。但在正式通入液態(tài)硫磺介質(zhì)時,或者在泵運(yùn)行后,間隔一段時間,發(fā)現(xiàn)液硫泵出現(xiàn)盤車卡澀現(xiàn)象,嚴(yán)重時出現(xiàn)泵卡死,同時發(fā)生在啟動過程或運(yùn)轉(zhuǎn)前期,電機(jī)的電流有超負(fù)荷跳閘現(xiàn)象。

圖1 液硫泵結(jié)構(gòu)示意圖

2 故障原因分析

設(shè)備出現(xiàn)故障后,對設(shè)備進(jìn)行了解體檢查,發(fā)現(xiàn)液硫泵長軸導(dǎo)軸承處和葉輪處有晶狀硫磺,對應(yīng)的長軸和葉輪口環(huán)處有摩擦的痕跡。顯而易見,設(shè)備盤車卡澀及電流超標(biāo)跳閘均是設(shè)備的動、靜摩擦造成的。針對設(shè)備動靜摩擦的現(xiàn)狀,又對設(shè)備各方面進(jìn)行了檢查,對故障原因進(jìn)行進(jìn)一步分析。

2.1 長軸導(dǎo)軸承

立式泵中導(dǎo)軸承的作用是支撐主軸準(zhǔn)確保持垂直位置,同時又可以承受泵中可能出現(xiàn)的徑向力,從而使泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。

立式液硫泵液下長軸分為三節(jié),共有三處導(dǎo)軸承,為整體式徑向滑動軸承,由滑動軸承體、軸套和軸襯(鑲嵌在滑動軸承體內(nèi))組成。其軸套固定在長軸上,在泵運(yùn)轉(zhuǎn)時,與軸襯相對運(yùn)動。設(shè)備拆檢后,對導(dǎo)軸承的徑向間隙進(jìn)行檢查測量,發(fā)現(xiàn)軸襯與軸套之間的間隙在冷態(tài)下均為0.34~0.38mm。因液硫泵的操作溫度在140℃左右,所以滑動軸承的襯和套之間的間隙在高溫下還會縮小0.1mm 左右,剩余的徑向間隙值無法滿足設(shè)備在高溫條件下的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

滑動軸承的軸襯內(nèi)表面加工有螺旋狀的沖洗潤滑槽,槽通過油孔與自沖洗管相連接,液硫介質(zhì)經(jīng)過自沖洗管分別進(jìn)入到滑動軸承內(nèi)進(jìn)行沖洗潤滑。但是由于軸承間隙小,介質(zhì)液硫里還有小顆粒硬質(zhì)雜質(zhì),這就會加大在沖洗潤滑過程中的軸承磨損。而且雜質(zhì)還會積累到軸襯與軸套之間的縫隙里,對泵軸的旋轉(zhuǎn)施加了額外的摩擦力,摩擦力大時甚至?xí)霈F(xiàn)軸卡死現(xiàn)象。特別是在泵停運(yùn)后,進(jìn)入到軸承內(nèi)部帶有顆粒雜質(zhì)的液硫會在裸露的滑動軸承上逐漸凝結(jié),導(dǎo)致的后果就是將軸抱死,電機(jī)負(fù)荷增大超流跳閘。

2.2 蒸汽伴熱

立式液硫泵對自身蒸汽伴熱系統(tǒng)的依賴性很高,伴熱系統(tǒng)一旦出現(xiàn)故障或者伴熱量不足, 液硫就會在泵體內(nèi)凝固,導(dǎo)致液硫泵卡死無法正常運(yùn)行。為了防止液硫結(jié)晶,便于液硫的輸送,液硫泵的出口管和泵軸處為夾套保溫設(shè)計(jì),夾套內(nèi)通入蒸汽。

現(xiàn)場伴熱系統(tǒng)采用的是0.35MPa 管網(wǎng)低壓蒸汽,溫度為150℃。經(jīng)過查驗(yàn)記錄和檢測,發(fā)現(xiàn)伴熱用低壓蒸汽管網(wǎng)壓力偏低,且蒸汽含水較多,伴熱系統(tǒng)投用時未能充分進(jìn)行蒸汽疏水,實(shí)際檢測的液硫泵伴熱系統(tǒng)低壓蒸汽溫度只有130℃,與要求的蒸汽溫度有偏差。同時,由于液硫中含有雜質(zhì),使硫磺的粘度變相增大,熔點(diǎn)也相應(yīng)變高,伴熱溫度不能完全使硫磺液態(tài)化,液硫的粘度未達(dá)到最佳輸送狀態(tài),從而造成泵在啟動前出現(xiàn)盤車卡澀,電機(jī)負(fù)荷大的現(xiàn)象。

2.3 液位控制

因?yàn)橐毫虮玫脑O(shè)計(jì)中,泵體和出口管的底部彎頭沒有夾套伴熱,這就造成了當(dāng)液位下降到夾套管與非夾套管相連的法蘭面以下時,泵體及出口管裸露的不帶伴熱部分就會有液硫粘度增大、結(jié)晶等現(xiàn)象。因此,需要對液硫池內(nèi)的最低液位進(jìn)行嚴(yán)格控制,最低液位不能超出出口管和泵體無伴熱部分的頂部。最后經(jīng)過查驗(yàn)測量,發(fā)現(xiàn)液硫池的液位計(jì)的設(shè)定最低液位低于所需液位高度80mm。

2.4 溫度控制

硫磺是淡黃色脆性結(jié)晶或粉末,有特殊臭味,不溶于水,熔點(diǎn)112~119℃,閃點(diǎn)207℃,相對密度(水=1)為2.0。其在液態(tài)下,粘度隨著溫度的變化顯示出獨(dú)特性質(zhì)(表1),其中在130~155℃之間時,粘度小,流動性好,最適合輸送。

硫磺池內(nèi)的液硫是通過硫磺池底部的蒸汽盤管進(jìn)行加熱保溫,使液硫達(dá)到所需溫度后進(jìn)行輸送。但現(xiàn)場液硫池內(nèi)溫度檢測為135℃,未能達(dá)到最適合輸送溫度。

2.5 泵操作維護(hù)

通過泵的正確操作及維護(hù),可減少設(shè)備的故障出現(xiàn)幾率,為泵的正常運(yùn)行提供有力保障。通過查詢設(shè)備操作程序,發(fā)現(xiàn)泵開機(jī)前未及時打開預(yù)熱蒸汽,保溫時長未達(dá)到時限,這就使泵體滑動軸承處的硫磺未能全部液化,造成泵盤車卡澀,電機(jī)負(fù)荷大電流超標(biāo)跳閘。另外,泵停機(jī)時,伴熱蒸汽保溫時間不夠,盤車時長不達(dá)標(biāo),造成了軸承處的液硫堆積結(jié)晶。

表1 不同溫度下液體硫的粘度

3 處理措施

(1)考慮熱脹因素,適當(dāng)加大滑動軸承的軸襯、軸套的相對間隙值,使其間隙達(dá)到正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。

(2)當(dāng)液硫泵的伴熱蒸汽溫度達(dá)不到要求值時,適當(dāng)加入1.0MPa 蒸汽,使之溫度達(dá)標(biāo)。

(3)修改液硫池的液位設(shè)計(jì)值,使最低液位高于非夾套管上法蘭的頂部。

(4)提高液硫池內(nèi)液硫的保溫溫度,使其達(dá)到135~150℃之間。

(5)規(guī)范設(shè)備的操作維護(hù)規(guī)程,設(shè)備開機(jī)前要打開泵的預(yù)熱蒸汽,合格疏水,確保蒸汽管的暢通;并有效地對出口管和滑動軸承進(jìn)行預(yù)熱,預(yù)熱速度小于30℃/ h。當(dāng)淹沒深度大于液下深度80%時,保溫24h;當(dāng)淹沒深度小于液下深度80%時,保溫36h。泵每次啟動前,應(yīng)加熱至130~155℃,并進(jìn)行保溫。泵停機(jī)后,預(yù)熱蒸汽繼續(xù)保溫130~155℃,同時定時盤車,保證液位之上的軸承處液硫全部流回池內(nèi),確保第二次開機(jī)能順利盤車,無卡澀、卡死現(xiàn)象。

4 結(jié)束語

通過對液硫泵進(jìn)行的一系列整改措施,成功解決了液硫泵在啟動之初和間斷性啟停之間的盤車卡澀、卡死現(xiàn)象。同時,電機(jī)的啟動運(yùn)行電流也處在正常范圍之內(nèi),保障了整個液硫輸送系統(tǒng)正常運(yùn)行。

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