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油泵試驗臺的智能控制系統設計

2021-05-07 07:54:18章信華嵇建波
計算機測量與控制 2021年4期
關鍵詞:按鈕

章信華,嵇建波,熊 川

(桂林航天工業學院 電子信息與自動化學院,廣西 桂林 541004)

0 引言

柴油機做為工礦機械設備的主要動力源,故柴油機的動力性能對工礦機械設備至關重要。而噴油泵又是柴油機的心臟,故噴油泵的性能又決定了柴油機的動力性能[1]。油泵試驗臺控制系統有的是使用單片機單獨控制、微機顯示,或采用微機控制和單片機控制相結合的方法[2-4],但由于這種控制方式的可靠性都較差,所以試驗臺控制系統的主流方式都是采用PLC做控制器[5-8],觸摸屏做為顯示器[5-7]。有的采用三菱公司的FX1N-24MR型PLC,富士觸UG530H- VS1型觸摸屏做為顯示器[5],有的采用西門子的S7-200型PLC做控制器[6-7],但這些型號的PLC和觸摸屏都已經非常老舊,甚至已經停產,已經無法滿足現實的需求,而近年來試驗臺的控制器都是采用最新型的PLC,例如西門子的S7-1500型PLC[8]。

我公司的老舊油泵試驗臺是采用單片機控制的,可靠性差;噴油量的測量是采用量筒測量體積的方式,這種通過肉眼觀測的方式會導致讀取誤差非常大;另外試驗臺的運行參數和報警都是通過幾個數碼管、物理指示燈顯示,存在人機交互不友好、顯示的信息量少等諸多缺點,結果導致工人測試效率十分低下,且易出現操作失誤和引起安全事故。故有必要重新設計一套新的控制系統來改造這些老舊試驗臺;而本文設計的試驗臺智能控制系統,采用的是西門子最新的S7-1200型PLC和KTP1000型觸摸屏及其配套模塊,使試驗臺的硬件性能和用戶體驗得到了很大的提升,不僅大大減輕了工人的勞動強度,而且使測試一個噴油泵的時間,由原來的40 min縮短到10 min,從而極大地提高了測試效率。該試驗臺的智能控制系統,體現在先進的硬件、算法和美觀的人機交互界面上。

1 試驗臺的硬件系統設計

噴油泵試驗臺的主要性能指標參數包括:

1)電機額定功率55 kW;

2)電機轉速范圍是0~3 000 rpm;

3)電機轉速誤差為±2 rpm;

4)可同時測量機械泵和電控單體泵;

5)單次噴油量范圍是0~2 000 g;

6)單次測試噴油泵的時間小于20 min;

7)可設置任意工況;

8)具有安全報警功能。

噴油泵試驗臺的硬件系統設計分為噴油計數模塊、主軸轉速模塊和油量計數模塊3大模塊設計[9],噴油泵試驗臺的硬件系統包含觸摸屏、PLC模塊、稱重模塊、AMK電機、模擬量傳感器組、數字量輸入點和執行器組,系統硬件設計原理如圖1所示。PLC是整個控制系統的中樞,觸摸屏主要是完成與操作人員的交互功能,包括參數設定、數據顯示、打印、存儲及監測[10];在PLC的最左邊,連接了1個8通道的模擬量輸入模塊SM1231[11],以獲取所有的模擬量傳感器參數;在模擬量模塊的右邊,連接了2個232串口模塊CM1241[12],分別和稱重模塊、AMK電機通信,從而實現對稱重模塊、AMK電機的控制;在PLC的上面,直接使用網線和觸摸屏通信[4],從而實現觸摸屏對PLC的控制和顯示其重要參數;另外PLC的本體具有14個數字量輸入端口和10個數字量輸出端口[12],分別連接所有的數字量輸入點與執行器組。

圖1 硬件系統設計

觸摸屏采用的是西門子KTP1000 Basic彩色PN型,可以與S7-1200控制器無縫兼容。還具有單獨的可組態功能鍵,這些功能鍵提供了觸摸反饋功能,增強了可用性和操作可靠性[11]。

PLC采用西門子的S7-1200型PLC,該小型可編程控制器具有集成PROFINET接口和強大的集成工藝功能,滿足多種應用中完全不同的自動化需求。該控制器帶有多達6個高速計數器。其中3個輸入為100 kHz,3個輸入為10 kHz,用于計數和測量[12]。

稱重模塊用于稱取每次噴油泵的噴油量,采用了梅特勒一托利多WKE2002型稱重模塊,該稱重模塊使用串口通訊,通過發送不同的指令,來實現不同的功能,包括“去皮指令”、“置零指令”、稱重指令等等。該稱重模塊的精度達到10 mg,最大量程為2 550 g[13],實際使用時,PLC是通過串口模塊CM1241和該稱重模塊通信,來達到稱重的目的。

電機是用于驅動油泵運轉的動力源,采用了AMK伺服電動機,該電機的速度,位置精度非常準確,不僅反應快速,且具有機電時間常數小、線性度高,當信號電壓為零時無自轉現象,轉速隨著轉矩的增加而勻速下降[14]。PLC也是通過串口模塊CM1241與AMK伺服電動機通信,通過向電機發送不同的指令,來實現不同的功能,包括“啟動電機”,“設置轉速,“停止電機等等。

傳感器組采集的都是試驗臺的重要模擬量參數,這些傳感器的輸出量都是4~20 mA電流,PLC使用專用的模擬量采集模塊SM1231,來采集這些模擬量,傳感器組包含以下傳感器:

1)燃油溫度傳感器;

2)機油溫度傳感器;

3)噴油溫度傳感器;

4)燃油壓力傳感器;

5)機油壓力傳感器;

6)空氣壓力。

數字量輸入點獲取試驗臺的電機轉速、噴油次數、燃油液位低和物理按鈕輸入等等。所有的數字量輸入點都直接輸入PLC的本體模塊,輸入點和分配好的I/O地址是:DI0.0—燃油液位低;DI0.1—機油液位低;DI0.2—防護門未關;DI0.3—計數開;DI0.4—計數關;DI0.5—燃油泵起動;DI0.6—燃油泵停止;DI0.7—機油泵起動;DI1.0—機油泵停止;DI1.1—燃油濾清堵塞;DI1.2—機油濾清堵塞;DI1.3—電機脈沖;DI1.4—排油泵啟動。

執行器組用來完成試驗臺的多種控制功能,都是通過數字量輸出控制的,所有的數字量輸出點都直接由PLC的本體模塊輸出。這些執行器和分配好的I/O地址:DQ0.1—燃油加熱;DQ0.2—機油加熱;DQ0.3—聲光報警燈;DQ0.4—排油泵;DQ0.5—燃油泵啟停;DQ0.6—機油泵啟停;DQ0.7—噴油計數擋板。

2 試驗臺的核心算法設計

試驗臺需要實現很多邏輯控制功能,這些邏輯控制功能都有相應的算法,最終在PLC中編程實現這些算法。這些算法包括:

1)模擬量濾波算法。試驗臺中的模擬量包括燃油的油溫和油壓、機油的油溫和油壓等等。模擬量濾波采用“中位值平均濾波法 ”,即連續采樣4次值,去掉最大值和最小值,對剩下來的2個值取平均值,該平均值即是濾波后得到的值,算法流程如圖2所示,公式如式(1)所示:

mout=(m1+m2+m3+m4-mmin-mmax)/2

(1)

式中,mout為濾波輸出值,m1、m2、m3、m4分別為連續4次的采樣值,mmin為4次采樣值中的最小值,mmax為4次采樣值中的最大值;

2)試驗臺的安全報警算法。當實驗臺的某個參數出現異常時,控制系統會發出聲光報警,并停機,從而保證了工人的安全。其中機油液位低報警算法如圖3所示,其他的報警算法是相似的。

3)燃油和機油的溫控算法。燃油和機油的溫度控制,通常采用工業中最常用的PID算法控制[15-16],以使溫度達到設置值。PID的公式如式(2)所示:

(2)

式中,Kp為比例增益,Ti為積分時間常數,TD為微分時間常數,e(t)為給定值和測量值之差,u(t)為PID控制器的輸出;

4)啟動試驗臺的流程。啟動試驗臺包含一些固定的步驟,這些步驟具有嚴格的先后順序,只有嚴格執行這些步驟,才能正常啟動試驗臺,啟動試驗臺的步驟如下所示:

(1)打開燃油泵;

(2)打開機油泵;

(3)選擇電機的正反轉;

(4)單擊“啟動”按鈕,啟動電機;

(5)通過“手動擋”或者“自動擋”設置工況,包括電機的轉速和噴油的次數的設置;設置好之后,電機將按照設置的速度,帶動凸輪箱運轉,凸輪箱中的凸輪驅動噴油泵開始噴油。

5)噴油泵測試流程。工人完成一次噴油量測量的完整步驟如下:

(1)按下“計數”按鈕;

(2)試驗臺將打開“擋板”,燃油將進入稱重模塊;

(3)試驗臺根據電機轉動的次數,計算出當前噴油的次數;

(4)當噴油次數達到設置的次數時,關閉“擋板”;

(5)延遲5 s,等待油量穩定;

(6)試驗臺向“稱重模塊”發送稱重指令,得到這次的“噴油量”;

(7)啟動排油泵,將“稱重模塊”中的油排出。

圖2 中位值平均濾波法 圖3 機油液位低報警算法

3 試驗臺觸摸屏的組態界面設計

試驗臺的觸摸屏主要是完成與操作人員的交互功能,包括參數設定、監測、數據顯示等等,操作人員使用它進行試驗臺的控制。觸摸屏的界面設計是通過組態程序完成的,要求組態界面具有良好的人機交互體驗,以及將重要參數放在界面的核心區域等等。觸摸屏組態軟件界面如圖4所示,該界面按照不同的屬性劃分,分為以下幾個區域:

圖4 觸摸屏顯示界面

1)“參數顯示”區域。該區域位于頂部,顯示試驗臺的關鍵模擬量,顯示以下參數:燃油壓力、機油壓力、扭矩等6個模擬量參數。

2)“報警”區域。該區域用來向工人顯示所有報警信息,以提醒工人未完成哪些關鍵步驟,或者顯示試驗臺的一些設備出現問題,從而引導工人維修相應的設備,以及保障了工人的安全;該區域顯示了以下報警:緊急停機、防護門未關、噴油器未壓緊、5 u燃油濾堵塞、10 u燃油濾堵塞等14個報警。

3)“參數測量”區域。該區域顯示的是試驗臺最重要的核心參數,所以放在整個界面的正中間,且字體也是最大的。該區域顯示了以下參數:

(1)轉速: 即電機當前的轉速;

(2)噴油次數:即當前已完成的噴油次數;

(3)本次噴油量;

(4)上次噴油量。

4)油筒油量顯示構件。該構件實時向工人顯示油筒當前燃油的重量,當油筒里面的燃油達到極限值時,以提醒工人按下“排油泵啟動”按鈕,將油筒里面的燃油排空,為下一次測試做準備。

“轉速設定及控制”區域。該區域分為“手動檔位”和“自動檔位”,用來設置噴油泵的工況,工況的設置包含2個參數的設置,即:噴油次數、轉速設置。

“手動檔位”區域需要工人手動輸入這2個參數,為了方便更改轉速,添加了“轉速+”和“轉速-”2個按鈕,每次單擊這2個按鈕,可以將轉速增加或者減小50 rpm;另外為了方便工人的操作,將常用的6組工況參數預先輸入“自動檔位”中,并編號為F1至F6擋,工人在使用的時候,直接點擊界面最下面的按鈕F1至F6,即可切換到相應的工況。

5)“電機設置”區域。該區域位于整個界面的右下角,包含4個按鈕,且每一個按鈕上添加了指示燈,當單擊了該按鈕后,按鈕上的指示燈會點亮,從而大大增強了人機交互體驗。4個按鈕分別是:正轉、反轉、啟動和停止按鈕,這4個分別用來設置電機的轉向和啟停的。

另外,對于部分頻繁使用的數字量輸入點,采用了物理按鈕,不僅方便工人的使用,同時延長觸摸屏的使用壽命。這些按鈕包括:排油泵啟動、量油計數開、量油計數關、燃油泵起動、燃油泵停止、機油泵起動、機油泵停止等7個按鈕。

4 系統安裝及調試結果

正在安裝的實驗臺如圖5所示,該試驗臺已經安裝好了觸摸屏,AMK電機,PLC等等模塊。

圖5 噴油泵試驗臺

系統安裝完成后,即可在試驗臺上安裝噴油泵進行測試,測試步驟如下:

1)安裝好噴油泵;

2)啟動燃油泵和機油泵;

3)在觸摸屏上設置好相應的工況參數;

4)啟動AMK主電機,電機將按照設置的轉速開始運行;

5)噴油泵將在電機的運轉下,開始噴油;

6)“稱重模塊”將測量噴油泵在該工況下的噴油量。

首先測試了電機的轉速,將轉速值設置為0~3 000 rpm之間的任意值,發現都能達到目標轉速,且轉速誤差都在±2 rpm以內,說明試驗臺滿足轉速指標;對同一個噴油泵進行多次測量,并和標準泵的噴油量進行比較,發現噴油量的誤差在5%以下,說明了試驗臺能夠可靠測量噴油泵的噴油量;將噴油泵的工況設置為最工況,測試其噴油量達到2 000 g,說明了試驗臺滿足噴油量范圍是0~2 000 g的指標。并對整個測試過程進行計時,發現測試一個噴油泵的時間,由原來的40分鐘縮短到10分鐘,說明試驗臺滿足單次測試噴油泵時間小于20分鐘的指標。綜上可知,該控制系統實現了試驗臺的所有指標,能夠滿足企業的實際生產需要。

5 結束語

本文所設計的試驗臺控制系統,采用西門子產品線中最新的S7-1200型PLC和KTP1000型觸摸屏做為試驗臺的控制中樞和顯示界面,可以自動地控制主軸轉速、噴油計數、燃油溫度、壓力等等,能夠完成噴油泵在任意工況下噴油量的測量。該系統于2014年在重慶紅江機械有限責任公司正式立項,并命名為“55 kW油泵試驗臺”,并于2015年開始正式投入生產,投產至今,為企業帶來了較大的經濟效益。目前該試驗臺1次只能測試1個噴油泵,效率偏低,而可以同時測試多個噴油泵的技術還沒有實現,該技術難點,也是以后要研究的方向。

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