中遠海運能源運輸股份有限公司 朱 飛
某VLCC安裝了兩臺輔鍋爐,使用輔鍋爐產生蒸汽驅動貨油泵進行卸貨。某日,靠妥碼頭后進行卸貨作業,兩臺輔鍋爐并聯運行供汽期間,出現水位此起彼伏的現象。
卸貨初期,通過一臺貨油泵卸貨,僅使用NO.1輔鍋爐供汽,鍋爐負荷穩定在40%,蒸汽壓力穩定在1.3Mpa,輔鍋爐水位穩定在0mm,NO.1輔鍋爐自動補水閥始終保持一定的開度進行補水。卸貨一段時間后,因碼頭需要提速,所以增開一臺貨油泵。對NO.2輔鍋爐點火并聯供汽,兩臺輔鍋爐負荷均在40%,蒸汽壓力均在1.3Mpa,水位均在0mm。在兩臺輔鍋爐并聯使用后,出現了以下現象:
現 象1:NO.1輔鍋爐水位在-150mm至240mm之間變化。
NO.2輔鍋爐水位在240mm至-150mm之間變化。
在NO.1輔鍋爐水位從0mm降至-150mm的過程中,NO.1輔鍋爐自動補水閥逐漸開大,直到全開時,水位才從-150mm開始上升。當水位快到設定水位0mm時,其自動補水閥逐漸關小,待閥全關時,其水位已升至150mm,之后水位繼續上升至240mm。
在NO.1輔鍋爐水位從0mm降至-150mm的同時,NO.2輔鍋爐的水位在0mm保持不變,其自動補水閥處在全關狀態,直到NO.1輔鍋爐水位從-150mm開始上升時,NO.2輔鍋爐的水位才開始下降,降至-150mm,其自動補水閥全開后水位開始上升,水位快到設定水位0mm時,其自動補水閥逐漸關小,待閥全關時,其水位已升至150mm,之后水位繼續上升至240mm。
兩臺輔鍋爐水位大部分時間不能同時穩定在0mm。當NO.1輔鍋爐水位在-150mm,NO.1輔鍋爐自動補水閥全開時, NO.2輔鍋爐水位在240mm,NO.2輔鍋爐自動補水閥全關。嚴重時,輔鍋爐水位還會降到極低停爐水位,導致SHUT DOWN停爐。
現象2:兩臺輔鍋爐水位的變化,導致兩臺輔鍋爐自動補水閥不斷交替開關。NO.1輔鍋爐自動補水閥打開時,NO.2輔鍋爐自動補水閥關閉。反之亦然。
現象3:兩臺輔鍋爐水位此起彼伏的同時,其蒸汽壓力也不斷從1.3Mpa降至1.0Mpa然后又升至1.3Mpa。
根據以上的故障現象,我們從三個方面進行分析。
1、水位變化大,有可能是輔鍋爐爐水含鹽量太高,引起汽水共騰。
對兩臺輔鍋爐爐水進行化驗,化驗結果為含鹽量為100ppm,小于說明書要求的300ppm。對熱水井的水化驗,結果也正常。排除含鹽量太高的問題。
2、爐水泵補水能力不足,導致補水量小于供汽量,水位不斷下降(圖1為輔鍋爐補水管路圖)。

圖1 輔鍋爐補水管路圖
檢查爐水泵出口壓力為32bar,與以往卸貨相同。以往卸貨,使用一臺爐水泵可供兩臺輔鍋爐補水用,不會出現補水不足的情況。更換另一臺水泵使用、同時使用兩臺水泵補水,輔鍋爐水位變化情況依然沒有得到改善。另外,兩臺輔鍋爐的自動補水閥始終沒有同時打開過,相當于每次只給一臺輔鍋爐補水,確定爐水泵正常。
3、兩臺輔鍋爐的供汽管路分別有兩個閥(如圖2所示),一個是爐頂閥(靠近爐體,為截止閥),另一個是止回閥(遠離爐體,為板式止回閥),然后匯聚成一條管路供汽至貨油泵。

圖2 兩臺輔鍋爐供汽管路
止回閥的第一個作用,顧名思義就是用來止回,僅一臺輔鍋爐使用時,防止蒸汽倒灌至另一臺輔鍋爐。
止回閥的第二個作用,兩臺輔鍋爐并聯時調節供汽量,其原理如圖3所示。輔鍋爐的蒸汽壓力為F2,蒸汽總管的蒸汽壓力為F1,止回閥板自身重量為G。

圖3 止回閥原理圖
當F1+G>F2時,止回閥板將關小,輔鍋爐供汽量也將減小。
當F1+G 兩臺輔鍋爐并聯供汽時的正常狀態:兩臺輔鍋爐的蒸汽壓力有差別時,通過止回閥自動調節開度,及時調節兩臺輔鍋爐的供汽量,以保證兩臺輔鍋爐蒸汽壓力均衡,并均勻供汽。因輔鍋爐產生蒸汽去驅動貨油泵,其水位就有下降的趨勢,兩臺自動補水閥將始終保持一定的開度進行補水,通過調節補水閥的開度來維持輔鍋爐水位在設定水位。如果自動補水閥全關以及輔鍋爐水位不降低,就表明該鍋爐處于停止供汽的狀態。 上述故障現象中,存在自動補水閥全開或者全關的現象以及水位升降明顯,說明并聯使用的兩臺輔鍋爐可能因止回閥異常導致供汽不均勻,一臺輔鍋爐大量供汽時,另一臺停止供汽。供汽的輔鍋爐(假設為NO.1輔鍋爐)相當于承擔了兩臺輔鍋爐的供汽,導致水位下降明顯,自動補水閥需要開得足夠大或者全開,才能滿足水位要求。因補水的水溫低于輔鍋爐內部的水溫,大量補水加上熱脹冷縮效應,NO.1輔鍋爐蒸汽壓力就會在比較低的狀態,停止供汽。這時不供汽的輔鍋爐(假設為NO.2輔鍋爐)就開始大量供汽,同樣出現上述現象。NO.1輔鍋爐停止供汽后,因自動補水閥還在打開狀態繼續補水,水位上升,待水位達到設定水位,自動補水閥開始關小,又因關閥的滯后性,待閥全關后,水位已遠超設定水位。NO.1輔鍋爐一直在燃燒升汽,大量溫度較低水在輔鍋爐內部膨脹,進一步導致水位上升,直到其蒸汽壓力處于較高狀態,又開始供汽。此時NO.2輔鍋爐處在蒸汽壓力較低,停止供汽。 分析止回閥異常使并聯的輔鍋爐出現水位、蒸汽壓力及自動補水閥異常變化的現象,與本文開頭敘述的故障現象一致,所以故障原因很可能就在止回閥上面。 (1)驗證No.2輔鍋爐止回閥 關閉NO.2輔鍋爐爐頂閥,通過輔鍋爐排污等方法使其蒸汽壓力為0.5Mpa。 打開NO.1輔鍋爐爐頂閥,對其進行點火升汽,使蒸汽壓力為1.2Mpa。 打開NO.2輔鍋爐爐頂閥,觀察其蒸汽壓力仍是0.5Mpa,表明止回閥止回效果好。 (2)驗證No.1鍋爐止回閥 關閉NO.1輔鍋爐爐頂閥,通過輔鍋爐排污等方法使其蒸汽壓力為0.5Mpa。 打開NO.2輔鍋爐爐頂閥,對其進行點火升汽,使蒸汽壓力為1.2Mpa。 打開NO.1輔鍋爐爐頂閥,觀察其蒸汽壓力立即與NO.2輔鍋爐蒸汽壓力一致,表明NO.1輔鍋爐止回閥沒有止回效果,極大可能卡在常開的位置。 圖4 回閥實物圖 (1)將NO.1輔鍋爐停爐,對蒸汽管路進行放汽后,拆出止回閥,發現其閥板卡在常開的位置,其卡阻原因是止回閥的閥板耳朵彎曲,卡在固定閥板耳朵的轉槽里面。通過矯正、打磨閥板耳朵后,止回閥閥板能在閥體上的轉槽里面自由開關了。 (2)通過查閱止回閥說明書,確認止回閥對閥板的開度有一定要求:閥板全開與閥體的距離為200mm(如圖5所示)。而修復的NO.1輔鍋爐止回閥閥板開度遠超200mm,其開度超標的原因是止回閥閥板耳朵彎曲使整個閥板在閥體上下沉,包括閥體上的轉槽磨損變大,從而在閥板全開時閥體無法限制其開度。 圖5 回閥閥板的開度要求 為了進一步了解止回閥閥板開度過大造成的影響,使用銅皮制作了一個與蒸汽管路內徑一樣大小的管,套在NO.1輔鍋爐止回閥上,將其閥板開到最大,結果閥板兩側都能碰到管壁。如果不對該止回閥進一步修復,使用時,該止回閥閥板兩側將長期與蒸汽管路內壁進行撞擊,甚至會卡在蒸汽管路上導致無法關閉,引起更嚴重的后果。 為了修復好NO.1輔鍋爐止回閥,經過仔細考究,最后確定在止回閥閥體上鉆眼攻牙,擰入兩顆M10鋼螺桿的辦法來限制閥板的開度(如圖6示)。檢測修復后的NO.1輔鍋爐止回閥,其閥板的開度達到說明書要求,而且閥板的兩側也不會碰到管壁。 圖6 進一步修復的NO.1輔鍋爐止回閥 圖7 輔鍋爐內部剖面圖 檢修結束后,對NO.1輔鍋爐止回閥進行測試,測試結果為止回閥可以止回。 按照卸貨時的狀態,將兩臺輔鍋爐并聯供汽,測試兩個小時,兩臺輔鍋爐水位均保持在0mm;兩臺輔鍋爐自動補水閥均保持一定的開度進行補水,說明兩臺輔鍋爐同時在供汽,這點非常重要;蒸汽壓力也不再忽高忽低的變化。 在之后的幾次卸貨作業均使用兩臺輔鍋爐并聯供汽,再也沒有出現輔鍋爐水位此起彼伏的現象,修復后的NO.1輔鍋爐止回閥經受住了考驗。驗證故障
1、驗證輔鍋爐止回閥的問題
2、拆檢NO.1輔鍋爐止回閥(如圖4所示)。




確認故障已解決