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大容積氣瓶用4130X 無縫鋼管熱處理工藝研究

2021-05-10 02:36:14余澤金米永峰姜海龍張行剛賈冬梅裴福莉羅忠輝
鋼管 2021年6期
關鍵詞:力學性能工藝

余澤金,米永峰,姜海龍,張行剛,賈冬梅,裴福莉,羅忠輝

(內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司,內蒙古 包頭 014010)

我國有豐富的天然氣資源,隨著石油、煤炭等能源價格的不斷攀升,國內天然氣的使用量大幅上升,從而使移動式加氣站所需的水容積400~3 000 L 大直徑長管氣瓶需求迅速增長[1-8]。用于移動式加氣站的大直徑長管氣瓶所充裝的介質易燃、易爆、有腐蝕性,且工作壓力高、重復充裝和流動性大,一旦發生泄漏或爆炸往往引起災難性事故的發生,這對用于制造大直徑長管氣瓶產品的無縫鋼管質量提出了很高要求。與此同時,隨著我國經濟建設的飛速發展,特種氣體產業規模迅速擴大,用于特種氣體運輸和存儲的大直徑長管氣瓶需求迅速增長,對制造該類氣瓶所用的無縫鋼管質量同樣提出了很高要求[3,9-11]。

GB 28884—2012《大容積氣瓶用無縫鋼管》中規定了30CrMoE(4130X)、42CrMoE 鋼種用于生產300~3 000 L 氣瓶用無縫鋼管,通過調質熱處理以獲得優良的綜合機械性能,從而保證鋼瓶的安全使用[12]。因GB 28884 標準中未給出相應的熱處理工藝,僅對大容積氣瓶用無縫鋼管性能提出了要求。本文針對4130X 鋼進行了熱處理工藝研究,以期為氣瓶熱處理生產提供指導。

1 試驗材料和方法

試驗材料為4130X 鋼Φ457 mm×26.5 mm 無縫鋼管,其化學成分(質量分數)見表1。將試樣加工成瓦片狀小試樣,在實驗室進行調質熱處理試驗,隨后分析檢測母材的軋態性能、非金屬夾雜物等級。4130X 試樣的淬火工藝為:880 ℃保溫40 min,水淬。4130X 試樣的回火工藝為:690 ℃、710 ℃、730 ℃保溫90 min,空冷。4130X 無縫鋼管的軋態性能見表2。4130X 無縫鋼管的夾雜物A類(細系)、B 類(細系)、D 類(細系)皆為0.5 級,合計在1.5 級以下,滿足GB 28884 標準要求(夾雜物A 類、B 類、C 類、D 類都在2.5 級以下,合計在6.0 級以下)。

表1 4130X 無縫鋼管化學成分(質量分數) %

2 熱處理試驗結果與分析

2.1 力學性能

按照相同淬火工藝、不同回火工藝進行熱處理:依據GB 18248—2012《氣瓶用無縫鋼管》中30CrMo 鋼860~900 ℃的淬火溫度,將試驗鋼管加熱到880 ℃保溫40 min 后,取出水冷至室溫,將試樣分組后再分別加熱到690,710,730 ℃溫度回火,保溫時間90 min,保溫后取出試樣空冷至室溫。分別對熱處理后試樣進行加工,檢測相關力學性能。

4130X 無縫鋼管經不同熱處理工藝處理后的力學性能檢測結果見表3。

表3 4130X 無縫鋼管經不同熱處理工藝處理后的力學性能檢測結果

由表3 可知,4130X 無縫鋼管經不同熱處理工藝處理后,材料的強度和硬度隨回火溫度的升高逐漸降低,伸長率和低溫沖擊功則提高。

在690 ℃溫度回火時,材料的各項力學性能均達到GB 28884 要求,低溫沖擊韌性在100 J 以上,屈強比滿足≤0.86 的GB 28884 要求,材料具有良好的強韌匹配性。

2.2 顯微組織

檢測分析軋態、淬火態、淬火+回火態4130X無縫鋼管的組織及晶粒度,檢測結果如圖1~4 所示。

圖1 4130X 無縫鋼管的軋態和淬火態組織

從圖1~2 可以看出,軋態組織為貝氏體+少量鐵素體組織,淬火后的組織為全馬氏體組織,690℃回火后得到的回火索氏體中珠光體片層間距小于710 ℃回火后索氏體中珠光體片層間距(圖3);淬火后及690 ℃回火后的試樣的晶粒度均達8.5 級(圖4)。回火索氏體中珠光體片層間距越小,以及晶粒度小是試驗鋼具有良好綜合機械性能的原因[13]。經880 ℃保溫40 min、水淬+690 ℃回火保溫90 min、空冷工藝處理后,4130X 無縫鋼管的顯微組織、力學性能滿足大容積高壓氣瓶的要求。

圖3 回火態4130X 無縫鋼管的掃描電鏡組織

圖4 4130X 無縫鋼管的晶粒度

圖2 4130X 無縫鋼管的回火態組織

3 結 論

(1) 4130X 無縫鋼管經過880 ℃保溫40 min、水淬+690 ℃回火保溫90 min、空冷處理后,其-50℃低溫沖擊功在100 J 以上,遠高于GB 28884 中-40 ℃條件下40 J 要求,說明處理后材料具有良好的低溫沖擊韌性。

(2) 淬火后的4130X 鋼的組織為全馬氏體組織,這表明壁厚為26.5 mm 的4130X 鋼管有良好淬透性,試驗鋼化學成分能夠滿足淬透性要求,調質后鋼中顯微組織為回火索氏體,該組織具有優異綜合機械性能。

(3) 4130X 無縫鋼管經690 ℃回火處理后,材料的原始晶粒度為8.5 級,屈強比為0.85,硬度≤250 HBW,抗拉強度有50~60 MPa 富余量,各項力學性能指標達到最佳,滿足GB 28884 要求。

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