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開工噴汽油技術(shù)在3.0 Mt/a催化裂化裝置的應(yīng)用

2021-05-12 02:22:36周亞堃馬明亮
石油煉制與化工 2021年5期
關(guān)鍵詞:系統(tǒng)

周亞堃,劉 彬,馬明亮

(中國石油蘭州石化分公司,蘭州 730060)

中國石油蘭州石化分公司(簡稱蘭州石化)3.0 Mt/a重油催化裂化(FCC)裝置由中國石化工程建設(shè)公司設(shè)計,于2003年投產(chǎn),主要工藝特點為常規(guī)單段提升管反應(yīng)器、重疊式兩段催化劑再生技術(shù)。為降低催化裂化汽油烯烴含量,滿足生產(chǎn)國Ⅵ(B)標準汽油的調(diào)合需求,于2019年進行了MIP(多產(chǎn)異構(gòu)烷烴FCC)工藝技術(shù)改造[1],改造后的首次開工過程采用了提升管噴汽油技術(shù),取得了良好的效果,實現(xiàn)了氣壓機提前開機,有效避免了火炬燃放,為后續(xù)產(chǎn)品系統(tǒng)在噴原料前的操作優(yōu)化創(chuàng)造了條件,為同類MIP裝置開工提供了操作經(jīng)驗。以下對開工噴汽油的過程和效果進行具體的分析與討論。

1 傳統(tǒng)進料噴油存在的問題

1.1 氣壓機入口油氣排放火炬

氣壓機受到性能與控制程序的限制,無法實現(xiàn)在提升管反應(yīng)器進料噴油前提前開機[2],通常要在進料噴油后反應(yīng)油氣的壓力、流量趨于穩(wěn)定時再啟動氣壓機。所以,在反應(yīng)器進料噴油到氣壓機開機正常期間,反應(yīng)壓力需通過氣壓機入口火炬閥向火炬管網(wǎng)排放油氣來控制。裝置噴油后火炬排放量可達到1 000 m3/min,使火炬系統(tǒng)超壓燃放,不僅造成經(jīng)濟損失,而且給環(huán)境保護和清潔化生產(chǎn)帶來負面影響。

1.2 穩(wěn)定塔回流罐大量排放不凝氣

分餾系統(tǒng)第一中段(簡稱一中)回流作為吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)脫吸塔塔底熱源,通過加熱凝縮油,脫吸出其中C3以下的輕組分。但是由于反應(yīng)噴油后,分餾塔一中循環(huán)泵上量困難(開工過程中分餾塔中部柴油組分少且含水,經(jīng)常是噴油后2~3 h機泵才能正常上量),回流無法建立,造成脫吸塔塔底無熱源供給脫吸,使穩(wěn)定塔進料含有大量C3以下組分,造成穩(wěn)定塔壓力超高,必須進行不凝氣排放。排放過程中一方面造成回流罐內(nèi)大量C3、C4組分被攜帶入火炬系統(tǒng),高附加值產(chǎn)品損失;另一方面在短時間內(nèi),大量無序的不凝氣排放進入燃料氣管網(wǎng),會引起燃料氣管網(wǎng)超壓,超壓后由燃料氣管網(wǎng)泄壓至火炬管網(wǎng),當火炬管網(wǎng)系統(tǒng)無力應(yīng)對回收時,最終仍將被迫進行燃放。

1.3 噴油前蒸汽需求量大

MIP裝置的轉(zhuǎn)劑過程與常規(guī)FCC裝置不同,為保證第二反應(yīng)區(qū)(簡稱二反)物料線速不小于1 m/s,避免轉(zhuǎn)劑過程中出現(xiàn)催化劑堆積,需要較大的蒸汽用量,當反應(yīng)溫度提高至380 ℃以上時,旋風分離器入口線速將進入10~14 m/s的不穩(wěn)定區(qū),此時需要進一步提高蒸汽用量實現(xiàn)快速跨越。轉(zhuǎn)劑全過程的蒸汽用量為60~80 t/h,一方面對蒸汽系統(tǒng)的要求提高,另一方面增加分餾塔內(nèi)水蒸氣分壓及負荷,影響進料噴油后分餾塔塔頂循環(huán)(簡稱頂循)與一中循環(huán)的建立。圖1為二反轉(zhuǎn)劑線速度和VQS(旋流快速分離系統(tǒng))入口線速度隨溫度的變化。

圖1 二反轉(zhuǎn)劑線速度和VQS入口線速度隨溫度的變化

1.4 沉降器封閉罩外升溫困難

常規(guī)轉(zhuǎn)劑過程中,沉降器封閉罩外升溫速率無法保證,當反應(yīng)器升溫至530~550 ℃時,封閉罩外溫度僅為380 ℃左右,此時進料噴油可能造成封閉罩外結(jié)焦,影響長周期運轉(zhuǎn),同時溫度的快速上升可能造成設(shè)備變形,影響使用壽命,而繼續(xù)升溫必須延長轉(zhuǎn)劑時間,影響噴油進度,增加后續(xù)系統(tǒng)的操作難度。

2 開工噴汽油方法

2.1 噴汽油流程

圖2為裝置開工噴汽油流程示意。

圖2 提升管開工噴汽油流程示意

2.1.1 提升管輕質(zhì)油回煉流程重油催化裂化裝置不僅是煉油系統(tǒng)的重質(zhì)油平衡加工裝置,同時還承擔各類不合格輕質(zhì)油品的回煉加工任務(wù)。因此可利用罐區(qū)不合格輕質(zhì)油品進裝置的回煉流程,將直餾汽油或催化裂化汽油組分輸轉(zhuǎn)至反應(yīng)器進行噴汽油操作。該操作對管線尺寸有要求,必須達到噴汽油的最低流量要求。

2.1.2 MGD(催化裂化增產(chǎn)液化氣和柴油)回煉流程由吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)經(jīng)MGD回煉流程進入提升管下部汽油回煉噴嘴,通過此流程可以足量噴入汽油,滿足氣壓機噴油前提前開機運行的富氣量需求,但是吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)內(nèi)汽油庫存將減少,需要間斷外收汽油維持吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)三塔循環(huán)[3]。

2.1.3 急冷油流程提升管反應(yīng)器急冷油的跨接流程較多,一般設(shè)置有冷回流油、頂循油、粗汽油和穩(wěn)定汽油,選用此流程可以保證噴油流量,但是反應(yīng)時間縮短,造成噴油轉(zhuǎn)化為氣體的比例降低。

2.2 流量控制

裝置氣壓機最小工作負荷約為50 000 m3/h,反飛動最大循環(huán)量約為40 000 m3/h。按照正常生產(chǎn)時的富氣分析結(jié)果進行計算,噴汽油操作產(chǎn)生氣體的密度(20 ℃)為1.6 kg/m3左右。裝置在提升管噴汽油處溫度達到530 ℃以上時噴入汽油,其轉(zhuǎn)化為氣體的比例按55%計算,則至少需要噴汽油量達到30 t/h以上,才能滿足氣壓機正常運行條件。

2.3 噴汽油時機選擇

噴汽油可起到兩個作用:提前開啟氣壓機與優(yōu)化產(chǎn)品系統(tǒng)操作,后者的作用更關(guān)鍵。噴汽油處的溫度原則上越高越好,可提高汽油轉(zhuǎn)化為氣體的比例,減少噴汽油量。但是,還需要保證噴汽油至噴原料油之間有充足的時間,以進行產(chǎn)品系統(tǒng)的操作調(diào)整,改善運行條件,降低噴原料油后后續(xù)系統(tǒng)的操作難度。因此裝置選擇利用MGD回煉流程,在MGD噴嘴處溫度達到530 ℃以上時開始噴汽油,3 h后再噴原料油。表1為開工噴汽油的操作參數(shù)[4]。

表1 開工噴汽油的操作參數(shù)

3 開工噴汽油優(yōu)點

3.1 蒸汽用量降低

表2為不噴汽油和噴汽油方案各用汽點的蒸汽用量。

表2 不噴汽油和噴汽油方案各用汽點的蒸汽用量 t/h

圖3為噴汽油方案實施后VQS線速度和二反轉(zhuǎn)劑線速度隨溫度的變化。由圖3可見,VQS線速度和二反轉(zhuǎn)劑線速度在噴汽油方案實施后有所提升,這在一定程度上可減少蒸汽用量。

圖3 VQS線速度和二反轉(zhuǎn)劑線速度隨溫度的變化

結(jié)合表2和圖3可以看出,開工噴汽油后可有效提高反應(yīng)沉降器內(nèi)各部位線速度,減少蒸汽用量,裝置噴汽油量為30 t/h,降低蒸汽用量18 t/h,下降比例達到22.5%。

3.2 沉降器封閉罩外加速升溫

開工噴汽油后,當反應(yīng)器升溫至530~550 ℃時,封閉罩外溫度可由原380 ℃提高至470 ℃以上,有利于減少噴原料油初期大量未汽化油在沉降器頂部發(fā)生結(jié)焦情況。

3.3 提高催化劑循環(huán)量

汽油進入提升管后的汽化與裂化需要吸收較多熱量,因而可有效提高噴原料前的催化劑循環(huán)量。在裝置實際操作過程中,再生滑閥開度提高約4百分點,一方面有利于噴原料前反應(yīng)溫度和再生滑閥的平穩(wěn)控制,另一方面可保證噴原料后實現(xiàn)快速過渡,降低操作難度。

3.4 產(chǎn)品系統(tǒng)操作優(yōu)化

3.4.1 提前建立分餾塔頂循回流常規(guī)開工轉(zhuǎn)劑時,大量蒸汽進入分餾塔后局部冷凝,冷凝水積存在分餾塔塔盤、中上部側(cè)線集液槽及抽出管線處,噴原料后分餾塔中上部升溫緩慢,機泵長期不上量。由于汽油較蒸汽熱容大,開工噴汽油后油氣攜帶大量熱量不斷進入分餾塔,使得塔內(nèi)自下而上逐步產(chǎn)生溫度梯度,頂循回流抽出層逐步積攢液相組分,同時塔內(nèi)原有的冷凝水隨著溫度的升高,逐步汽化帶出,在噴原料油前可以建立頂循回流并低量穩(wěn)定運行,優(yōu)化分餾塔運行條件,大大節(jié)省噴原料油后分餾塔操作調(diào)整的時間,降低操作難度[5]。

3.4.2 油漿倒加熱提前改為發(fā)蒸汽常規(guī)轉(zhuǎn)劑時,因蒸汽攜帶熱量有限,需長時間利用蒸汽倒加熱油漿,控制分餾塔塔底溫度在200 ℃以上。開工噴汽油后,分餾塔塔底溫度將持續(xù)上升,為避免塔底溫度超過300 ℃造成結(jié)焦,需要提前將倒加熱改為發(fā)生蒸汽狀態(tài),取走分餾塔塔底過剩熱量。

3.4.3 吸收-穩(wěn)定操作優(yōu)化常規(guī)轉(zhuǎn)劑過程中,第二中段(簡稱二中)回流量受到限制。裝置控制二中回流量在30~40 t/h,流量過高會降低分餾塔溫位,增大倒加熱油漿的蒸汽用量。而噴原料后二中回流量需在短時間內(nèi)(10 min左右)快速提高至300 t/h以上,為分餾塔下部提供液相回流,同時快速將穩(wěn)定塔塔底溫度提高至160 ℃以上,滿足汽油外送要求,此過程因升溫過快易造成物料泄漏,存在較大的安全風險。開工噴汽油后,因熱源充足,可提前建立分餾塔二中回流,一方面實現(xiàn)二中區(qū)域緩慢升溫,另一方面穩(wěn)定塔提前加熱(可根據(jù)情況建立塔頂回流),脫吸塔進料與中上部溫度也相應(yīng)提高,部分C3以下組分可提前送出裝置,預(yù)留氣體容量,最終在噴原料后,脫吸塔升溫時間縮短,一中循環(huán)也可快速建立,穩(wěn)定塔塔頂回流罐原有的大量、無序、不受控的不凝氣泄放情況得到徹底改變,真正實現(xiàn)開工過程中火炬系統(tǒng)不燃放[6]。表3對比了不噴汽油和噴汽油兩種方案實施過程中各相關(guān)操作點的參數(shù)。

表3 不噴汽油和噴汽油方案實施過程中各相關(guān)操作點的參數(shù)對比

4 噴汽油后的操作

4.1 氣壓機開機

噴汽油前氣壓機升速至1 800 r/min暖機等待,噴汽油后分餾塔塔頂油氣分液罐壓力出現(xiàn)明顯上升,氣壓機開始升速帶負荷,逐步關(guān)閉放火炬閥門。

4.2 反應(yīng)系統(tǒng)操作

噴汽油過程中,逐步降低二反提升蒸汽量,保證二反與VQS線速度穩(wěn)定,根據(jù)55%轉(zhuǎn)化為氣體進行測算,噴入30 t/h汽油可代替蒸汽10.5 t/h,根據(jù)實際操作經(jīng)驗,代替蒸汽最大量為18 t/h。噴汽油過程中,注意及時調(diào)節(jié)再生滑閥開度,避免反應(yīng)溫度大幅波動。

4.3 產(chǎn)品系統(tǒng)操作

產(chǎn)品系統(tǒng)操作為:①逐步建立分餾塔頂循與二中循環(huán)。②分餾塔塔底溫度升至280 ℃時,油漿倒加熱改為蒸汽發(fā)生狀態(tài)。③分餾塔塔頂富氣經(jīng)壓縮后進入吸收-穩(wěn)定系統(tǒng),干氣組分經(jīng)吸收、再吸收后送出裝置;液化氣及部分干氣組分經(jīng)吸收、脫吸,最終進入穩(wěn)定塔,隨著二中回流的建立,可逐步建立穩(wěn)定塔塔頂回流,不凝氣與干氣合并后送出裝置。

5 存在的問題

5.1 分餾塔塔底熱量過剩

噴汽油后,分餾塔塔底熱量存在過剩情況。為了防止分餾塔塔底溫度過高,首先停用倒加熱,改為蒸汽發(fā)生狀態(tài),同時連續(xù)外收原料、加大油漿外甩量,控制分餾塔塔底溫度不大于300 ℃。此操作需提前預(yù)留油漿罐區(qū)存儲空間。

5.2 吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)不凝氣排放

噴汽油后裂化產(chǎn)生的C1、C2組分最終將通過干氣線送至燃料氣管網(wǎng),需提前做好燃料氣系統(tǒng)平衡準備,避免燃料氣管網(wǎng)超壓泄放,造成火炬燃放。

6 結(jié) 論

蘭州石化3.0 Mt/a重油催化裂化裝置進行MIP技術(shù)改造后,在開工過程中使用噴汽油技術(shù),實現(xiàn)了噴原料前氣壓機提前開機,有效避免了火炬燃放,同時縮短了轉(zhuǎn)劑升溫時間,最大程度地優(yōu)化了噴原料油前分餾、吸收-穩(wěn)定系統(tǒng)的操作,頂循,一中、二中循環(huán)均不同程度地實現(xiàn)了提前建立,降低了噴原料油后各系統(tǒng)的操作難度。該技術(shù)的成功應(yīng)用為同類MIP裝置的開工提供了操作經(jīng)驗,具有一定的借鑒與推廣意義。

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