鐘 翔,程 翔,張躍峰,李沖沖
(中國空空導彈研究院,河南 洛陽471009)
軍事電子產品的海洋環境適應性主要包括防潮濕、防霉菌和防鹽霧腐蝕(簡稱“三防”),它是衡量海洋環境適應性重要的戰術技術指標之一。
隨著中國各型戰斗機的研制和服役,為保證戰斗機的戰斗力,空空導彈要求隨載機戰訓值班,但惡劣的海洋環境會嚴重影響導彈,尤其影響彈上暴露的外部接口。美國空軍總部對沿海基地使用的產品進行故障調查與分析,結果表明,17%的故障產品是由潮濕、鹽霧、霉菌引起的。從1979-06—1980-06,A-7 對地攻擊機每年的腐蝕維護費用高達1 350 萬美元,占維修總費用的19%;F-4 艦載機每年的腐蝕維護費用為818 萬美元,占14.8%;F-14 艦載機每年的腐蝕維護費用為829 萬美元,占18.1%。
觸發機構是空空導彈的重要組成部分,要求具有正常的貯存壽命和極高的可靠性,在海洋環境下觸發機構不能出現電氣性能下降、機械強度降低、功能失效等情況。
本文根據海洋環境試驗情況所暴露的問題,對導彈該系統進行了密封、材料、表處理改進,并提出了密封性試驗方法和驗證,滿足海洋環境適應性要求。
經查閱相關文獻及國軍標,依據外部暴露區域和內部封閉區域的不同要求,匯總海洋環境的三防試驗條件,如表1所示。
觸發機構安裝在頂蓋上,位于動力部件艙與戰斗部艙對接形成的空間內(簡稱“動力部件頭部”),包括主體(含連接總裝電纜的觸發插座)、支架、短路插頭/座、開關等。
短路插頭/座對觸發主體進行短路保護,短路插座與動力部件之間有密封圈;開關用于導彈發射時形成物理分離信號,與動力部件之間無密封;支架位于動力部件正下方,用于固定觸發主體的觸發插座,支架與動力部件之間、觸發插座與支架之間均無密封。
觸發機構所用的材料與表面處理如表2 所示。

表1 三防試驗條件

表2 觸發機構材料及表面處理
某導彈在海洋環境放置15 d 后拆卸檢查,在動力部件頭部存在漏水、漏氣現象,觸發機構出現銹蝕、積水、霉菌等故障現象。
短路插頭銹蝕明顯,紅色飄帶褪色發白,插頭的連接環表面全部生銹。短路插頭/插座連接處完全腐蝕,沉積物顏色發白并形成粘連,使短路插頭無法正常取下;短路插座與殼體連接部位也存在銹蝕,如圖1 所示。同時拆卸后發現所有標準件均發生銹蝕。
水滴從開關銷頭與殼體的安裝間隙處滲入,并從支架與殼體的安裝間隙處流出,在動力部件殼體、頂蓋、觸發插座處殘留大量的鐵銹及塵土。

圖1 短路插頭/插座腐蝕情況
開關銷頭和與動力部件殼體對接面腐蝕明顯,銹蝕部分已覆蓋基體。支架表面的黑色陽極化層存在掉皮和斑點現象。
動力部件頭部的密閉空腔與外界環境大氣之間存在壓差,受海拔高度、環境溫度等影響壓差不一致,由于動力部件頭部多個對外接口無密封,使酸性水汽甚至雨水、海水滲入動力部件頭部,發生各種故障。
由于海洋環境適應性要求極高,觸發機構的零部件如改為鈦合金、達克羅等雖可滿足三防要求,但承壓強度、成本等多個方面無法接受。
反之,如果動力部件頭部實現有效水密甚至氣密,那么觸發機構的三防要求將大幅度降低,因此支架、開關與動力部件殼體之間必須采取防水、防壓差措施,杜絕漏氣、漏水現象。防水方面,為杜絕雨水、海水從動力部件頭部的外部接口縫隙滲入。防壓差包括兩種情況:高溫(+70 ℃)高海拔時內腔壓力大于外界環境氣壓,經計算極限值為0.055 MPa;低溫(-50 ℃)低海拔時內腔壓力小于外界環境氣壓,經計算極限值為0.035 MPa。
在解決觸發機構密封的前提下再合理替換部分材料、表處理,以下進行詳細敘述。
對短路插座/頭進行如下更改:①短路插座/頭的金屬殼體更換為316 L 不銹鋼(022Cr17Ni12Mo2),殼體表面鈍化;該材料已通過了表2 的鹽霧和酸性大氣試驗考核,并經1000h的鹽霧專項試驗不銹蝕,當前已成熟應用至多個艦載武器型號上。②飄帶長期在海洋環境下,被日照、濕熱老化后褪色,改為定期更換。③短路插座的O 形圈材料更換為HK6140F紅色防霉硅橡膠,按照GJB 150.10A—2009 的11 組菌種加短柄帚菌進行28 d 考核,滿足一級霉菌要求。④短路插頭滾花處紅色油墨牌號更換為耐海洋環境專用油墨。
對支架進行了結構改進,增加一個弧形凸臺與動力部件殼體窗口對接,且裝配時凸臺外環面涂抹硅橡膠以實現水密,支架改進如圖2 所示。
針對表處理不滿足的情況,在黑色陽極化處理后,噴涂S31-11 聚氨酯烘干絕緣清漆。
對開關進行結構改進(如圖3 所示),在銷頭根部增加一個密封槽,通過壓縮密封墊(HK6140F 紅色防霉硅橡膠)的方式實現水密。

圖2 支架改進

圖3 開關改進
觸發插座材料由鋁合金鍍鎳改為316L 不銹鋼表面鈍化,此外觸發插座與支架之間增增強密封,采用專用方盤膠墊(材料為HK6140F 紅色防霉硅橡膠)進行壓縮密封,經插座單獨密封試驗表明1 個大氣壓差無泄漏,實現了有效氣密,如圖4 所示。

圖4 密封措施
標準件全部采用沉頭螺釘,裝配時錐面涂抹硅橡膠,且材料更換為316 L 不銹鋼表面鈍化處理,可有效防銹。
本文提出了一種簡單、易實現的密封性試驗方法,將模擬觸發機構裝配在模擬動力部件頭部空腔的工裝內,進行以下兩種試驗考核:①工裝抽真空試驗,考核內腔壓力小于外界氣壓的情況,如圖5 所示。在該情況下使用真空泵連續3次抽真空,使壓差達到0.035 MPa 后保持5 min,每隔1 min 觀察壓力表數據,經檢測壓力表數值穩定,表明無泄漏發生,氣密(外界壓力大)滿足要求。②工裝浸水充氣試驗,考核外部接口水密效果及內腔壓力大于外界壓力的情況,如圖6所示。

圖5 抽真空試驗圖

圖6 浸水充氣試驗
在該情況下連續3 次進行了0.055 MPa 的5 min 充氣試驗,觀測是否有氣泡產生以及壓力表下降情況,經檢測無氣泡產生,壓力表數值穩定,表明無泄漏發生,水密、氣密(內腔壓力大)滿足要求。
該試驗方法機理清晰,簡單高效,可推廣至其他艙段及整彈應用。
對觸發機構從密封、材料、表面處理等進行了改進設計,能夠有效提升三防性能;提出了一種簡單高效的氣密/水密試驗方法,可以有效考核艙段外露接口的密封性;下階段進行整彈的海洋環境90 d 露天放置試驗,考核三防效果。