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鉆柱冷凍塞技術(shù)在FOX-Z-ST井井控作業(yè)中的應(yīng)用

2021-06-07 16:01:12黃在福
斷塊油氣田 2021年2期
關(guān)鍵詞:施工

黃在福

(中國石化集團國際石油勘探開發(fā)有限公司,北京 100029)

1 概況

FOX-Z井是中國石化集團國際石油勘探開發(fā)有限公司在喀麥隆Makoko Abana區(qū)塊Foxtrot平臺上部署的一口探井,勘探目的層為S5C和S5D砂巖,設(shè)計完鉆井深3 657 m。Foxtrot平臺所在水域水深42 m,使用COSL Seeker自升式鉆機進行鉆井施工。該井于2018年9月7日開鉆,鉆井過程中邊涌邊漏。2018年10月7日在完井起鉆過程中發(fā)生嚴重溢流,強行起鉆并下入簡易鉆具,在套管鞋處打、擠水泥塞填井后,于2018年10月21日在2 708 m處側(cè)鉆為FOX-Z-ST井。

FOX-Z-ST井鉆至2 780 m,又遇井涌和漏失同存情況。2018年10月25日,下注入水泥管柱在2 712 m遇阻,連接頂驅(qū)開泵后鉆具不通,上下活動及轉(zhuǎn)動均無效,鉆具發(fā)生埋卡。停泵后觀察,鉆柱內(nèi)立壓9.61 MPa,環(huán)空套壓9.79 MPa,鉆柱內(nèi)外放壓聯(lián)動緩慢,且鉆柱內(nèi)外無法建立循環(huán),需斷開鉆柱尋找其他解卡方法。但是地面轉(zhuǎn)盤到頂驅(qū)內(nèi)防噴閥(IBOP)之前,沒有旋塞式安全閥(TIW)等閥件,無法用常規(guī)方法實施鉆柱斷開。

2 鉆柱冷凍塞技術(shù)

2.1 井控壓力屏障

鉆柱冷凍塞技術(shù)是利用鉆柱鋼材的導(dǎo)熱性能,向鉆柱內(nèi)注入冷凍劑(或?qū)︺@柱內(nèi)已存液體),通過管外吸熱制冷手段,使得鉆柱內(nèi)液體有效凍結(jié)后作為壓力屏障。冷凍塞作為低壓臨時屏障,在管道維修和維護中已經(jīng)是比較成熟的技術(shù)。

Flak等[1]在1997年7月22日已將“伺服井口的設(shè)備和方法組合”申請美國專利(冷凍塞最大有效隔絕壓力達70 MPa),2002年利用此專利在阿聯(lián)酋Sajaa油田應(yīng)用5口井,并取得了成功[2]。自此,國內(nèi)外開始大量嘗試對不同管徑的井口部分進行物理方式冷凍,作為冷凍塞以上部分的設(shè)備維修、維護、更換的壓力屏障[3-5]。但在鉆修井時,對鉆柱進行物理方式冷凍,作為高壓井控壓力屏障,本井應(yīng)為首例。

2.2 技術(shù)要素

FOX-Z-ST井應(yīng)用的是Boots and Coots IWC公司的鉆柱冷凍技術(shù)體系,包括冷凍塞位置、長度和溫度的確定,冷凍介質(zhì)、制冷介質(zhì)的選擇以及是否使用帶壓打孔設(shè)備等技術(shù)要素。

2.2.1 冷凍塞位置

FOX-Z-ST井鉆柱冷凍的主要目的是為了安全斷開近鉆臺面的鉆柱,快速換裝TIW等控制閥件,為下步爆炸松扣或鉆柱內(nèi)通徑作業(yè)做準(zhǔn)備。因此,冷凍塞位置的選擇需要滿足5個條件:1)工具接頭在冷凍面以上;2)工具接頭需要在上扣、卸扣大鉗可升降的范圍,這樣冷凍后,大鉗方可實施上扣、卸扣作業(yè);3)冷凍塞有足夠的長度,以保證高壓隔絕效果;4)可以觀察到上、下霜面,判斷冷凍是否成功;5)施工面滿足人工作業(yè)要求。為此,設(shè)計了盛放冷凍劑的干冰桶,因干冰桶與冷凍塞位置重合,冷凍塞位置即干冰桶位置。冷凍塞安裝位置如圖1所示。

圖1 冷凍塞安裝位置示意

2.2.2 冷凍塞長度

參考Powers等[2]現(xiàn)場實施高壓壓力屏障的經(jīng)驗,通常最大有效隔絕壓力達70 MPa的冷凍塞,需要最小有效長度在0.4 m以上。新疆克拉瑪依油田實施的冷凍塞技術(shù)也有類似經(jīng)驗。因此,可得到計算冷凍塞長度的經(jīng)驗公式(見式(1)),公式適用于內(nèi)徑 0.114~0.304 m的鉆柱。經(jīng)驗公式為

式中:L為冷凍塞最小有效長度,m;K為液體壓縮系數(shù),取值0.090 6 MPa-1;p為冷凍塞最大有效隔絕壓力,MPa;D為冷凍鉆柱的內(nèi)徑或冷凍介質(zhì)斷面的最大直徑,m。

通過經(jīng)驗公式計算出冷凍塞最小有效長度,參照此長度設(shè)計制冷劑容器的高度或纏繞管波及的長度。

2.2.3 冷凍塞溫度

根據(jù)低溫金屬學(xué)研究成果[3],普通碳鋼的低溫結(jié)晶臨界溫度為-101℃,低于臨界溫度后,金屬分子結(jié)晶,鉆柱將很快失效。

在有載荷的情況下,臨界溫度可能會進一步升高。因此,施工后鉆柱冷凍溫度應(yīng)遠高于此溫度。一般情況下,根據(jù)施工經(jīng)驗,建議在施工現(xiàn)場保持鉆柱冷凍的最低溫度不低于-73 ℃[4]。 也有文獻[5]認為,鉆柱冷凍最低溫度保持在-20℃,這為制冷介質(zhì)和冷凍介質(zhì)的選擇提供了參考。

2.2.4 冷凍介質(zhì)

純凈水在大氣壓下的冰點溫度為0℃,是比較理想的冷凍介質(zhì)。但在現(xiàn)場施工中,因為鉆柱內(nèi)部有鍍層,使用油基鉆井液或含油鉆井液會在鍍層表面形成一層油膜。如果使用純凈水作為冷凍介質(zhì),這層油膜將不能起到隔絕壓力的作用。同時,水在結(jié)冰時的膨脹體積比大于水基鉆井液,對壓力監(jiān)測的控制難度要稍加復(fù)雜。考慮到這2種情況,加入燒堿和膨潤土制成可親油的堿水鉆井液就是理想的選擇。也有文獻[5]認為,配漿使用的膨潤土質(zhì)量分數(shù)在40%以上,膨潤土中蒙脫土占比在90%以上時,效果最好。此外,現(xiàn)場鉆井液至少預(yù)水化6 h,加入適量燒堿進行處理,達到黏度適中,pH值在10以上,保證鉆井液形成的冷凍塞在鉆柱內(nèi)壁附著。

2.2.5 制冷介質(zhì)

制冷介質(zhì)的選擇根據(jù)市場條件來決定,通常比較經(jīng)濟實用的是液氮和干冰。液氮儲存溫度在-217.7℃,遠遠低于普通碳鋼的低溫結(jié)晶臨界溫度,因此不宜直接與管體接觸。在現(xiàn)場施工中,選擇黃銅或合金材質(zhì)的螺旋繞管,制冷介質(zhì)在繞管中循環(huán),借助繞管和鉆柱良好的導(dǎo)熱性能,將鉆柱中的熱量帶走,實現(xiàn)管體冷凍降溫的目的。通過控制流過繞管的液氮流量,結(jié)合繞管表面溫度,可以控制冷凍塞溫度。由于液氮儲存溫度低,因此施工時用量少,施工效率高。

干冰常規(guī)儲存溫度適中(-78.5℃),可以直接與被冷凍的管體接觸。將干冰與甲醇混合盛放在容器中,用于不規(guī)則的管體表面。施工時,干冰直接以氣化形式從管體吸熱,達到冷凍的目的。干冰冷凍一般無法控制冷凍溫度,只能依靠施工者的經(jīng)驗來確定加冰的時間和數(shù)量[6-13]。由于液氮在該地區(qū)市場條件下不能滿足施工要求,喀麥隆FOX-Z-ST井在現(xiàn)場使用了干冰作為冷凍介質(zhì)。

2.2.6 帶壓打孔設(shè)備

帶壓打孔設(shè)備是鉆柱冷凍工藝的輔助設(shè)備。該設(shè)備主要用于有壓力的情況下,通過鉆柱表面打孔連通,達到監(jiān)測壓力和輸送冷凍介質(zhì)到達待冷凍部位的目的。帶壓打孔具有一定的風(fēng)險,容易破壞封閉壓力系統(tǒng)。如果施工現(xiàn)場可以用其他方式進行壓力監(jiān)測,同時冷凍介質(zhì)比較容易輸送到位,也可以不使用帶壓打孔設(shè)備。

2.2.7 不可控風(fēng)險

雖然鉆柱冷凍塞技術(shù)是比較成熟的技術(shù),但是由于施工現(xiàn)場具體情況不同,施工不可控風(fēng)險依然存在。不可控風(fēng)險主要與管體的低溫結(jié)晶臨界溫度,管材的金屬組分、使用年限、合金成分、管壁厚度以及鉆柱的實際使用情況有關(guān),現(xiàn)場無法在短時間內(nèi)確定哪種溫度是針對該管體的合適臨界溫度。在現(xiàn)場施工時,盡量提高冷凍塞溫度,降低鉆柱在冷凍施工時的負荷,以及避免冷凍施工過程中的人為撞擊,這些都是風(fēng)險控制的常用措施。

3 現(xiàn)場應(yīng)用

2018年10月25日,F(xiàn)OX-Z-ST井面臨壓井過程中鉆柱發(fā)生卡鉆、鉆柱內(nèi)外帶壓的緊急情況。通過鉆柱內(nèi)嘗試開泵循環(huán)不通,無法實現(xiàn)循環(huán)壓井;同時,鉆柱內(nèi)外壓力持續(xù)緩慢升高,如不采取緊急措施,關(guān)井時間太長會帶來更多的井控風(fēng)險。因此,現(xiàn)場決定對鉆臺面上的部分鉆柱實施安全斷開。通過使用冷凍塞臨時暫堵,實現(xiàn)管內(nèi)密封,斷開鉆柱后裝上控制閥件,后續(xù)使用帶壓射孔或者帶壓爆炸松扣等其他手段,對該井實現(xiàn)控制。

3.1 第1次施工

利用經(jīng)驗公式計算可知,只要冷凍塞最小有效長度在0.2 m以上,則FOX-Z-ST井的最大有效隔絕壓力可達21 MPa。考慮到現(xiàn)場的可操作空間,設(shè)計了制冷劑容器(見圖2)。2018年11月9日第1次施工。首先,將鉆柱盡量上提,置于轉(zhuǎn)盤面,放松負荷,保證鉆具接頭和冷凍塞處于自由不受力的狀態(tài);然后,關(guān)內(nèi)防噴閥,卸開內(nèi)防噴閥上的頂蓋,連接到水泥車,向鉆柱內(nèi)泵入預(yù)先配制的堿水鉆井液0.510 0 m3,當(dāng)泵壓為35 MPa時停泵。堿水鉆井液和油基鉆井液的接觸面位于鉆臺面以下14.00 m,距冷凍塞下端面14.45 m。在容器中加入干冰,外敷保溫層,靜置10.5 h,同時觀察立壓和套壓,基本無變化。當(dāng)觀察到容器有明顯上、下霜面時,冷凍操作完成,之后在鉆柱內(nèi)進行正反向試壓。當(dāng)泵入堿水鉆井液0.130 0 m3,鉆柱內(nèi)壓力上升至42.00 MPa后,開始緩慢放壓;當(dāng)壓力下降至8.83 MPa,返出堿水鉆井液0.570 0 m3,繼續(xù)放壓至0.35 MPa,返出堿水鉆井液0.300 0 m3,此時可判斷冷凍操作失敗。第1次施工失敗后關(guān)井。

圖2 制冷劑容器示意

3.2 第2次施工

2018年11月10日第2次施工,用帶壓打孔設(shè)備在鉆臺面以上4.5 m處打孔,連接水泥車。為改變鉆柱內(nèi)壁潤濕性,首先,由打孔處泵入0.636 0 m3清水和沖洗液至冷凍塞下端面20.0 m處,放壓回吐0.300 0 m3后,立壓為9.6 MPa;然后,由打孔處再泵入0.330 0 m3堿水鉆井液,泵壓至21.0 MPa時停泵。在容器中加入干冰,外敷保溫層,靜置10 h,同時觀察立壓和套壓的變化。立壓在21.0 MPa左右波動,先緩慢降低至18.5 MPa,然后緩慢回升至21.0 MPa,套壓基本無變化。當(dāng)觀察到容器有明顯的上、下霜面時,冷凍操作完成,之后在鉆柱內(nèi)進行正反向試壓。當(dāng)緩慢放壓至0 MPa,僅返出0.011 5 m3堿水鉆井液,之后不再返出。持續(xù)觀察20 min,立壓仍然保持在0 MPa,此時可判斷冷凍操作成功。

4 施工分析

通過FOX-Z-ST井第1次與第2次施工參數(shù)對比(見表1),得到如下5點認識:

表1 第1次與第2次施工參數(shù)對比

1)由經(jīng)驗公式計算的FOX-Z-ST井冷凍塞最小有效長度為0.2 m,而實際施工的冷凍塞長度為0.89 m,實際長度是計算長度的4倍多。實際冷凍塞最大有效隔絕壓力為21 MPa,是文獻[1]冷凍塞最大有效隔絕壓力70 MPa的30%。結(jié)果表明,本井施工是安全可靠的,此冷凍塞操作可以重復(fù)使用。

2)冷凍塞承壓成功與否,通常與冷凍塞長度、冷凍介質(zhì)、制冷介質(zhì)和制冷時間有關(guān)。FOX-Z-ST井的實踐證明,冷凍塞承壓成功與否也與鉆柱內(nèi)壁潤濕性有關(guān)。FOX-Z-ST井第1次與第2次施工條件相同,但是結(jié)果不同,說明鉆柱內(nèi)壁潤濕性不足也會導(dǎo)致冷凍操作失敗。

3)在有井控風(fēng)險的情形下,保證鉆柱完整性是施工首先考慮的問題,帶壓打孔設(shè)備是FOX-Z-ST井鉆柱冷凍塞施工成功的必要設(shè)備。FOX-Z-ST井實踐證明,當(dāng)鉆柱完整而施工不成功之后,不得不靠近冷凍塞位置泵入清水和沖洗液以改變鉆柱內(nèi)壁潤濕性的條件下,才可以使用帶壓打孔設(shè)備。

4)冷凍塞長度為計算的最小有效長度,冷凍塞越長,施工成功率越高[14-20]。冷凍塞實際長度應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場施工條件,盡量選取最長的冷凍塞進行施工,以保證達到壓力阻隔的目的。

5)制冷劑的選取需要綜合考慮制冷劑的市場條件、施工現(xiàn)場所具備的工具、制冷容器,以及制冷劑的保存、運輸、施工要求等,并結(jié)合鉆柱表面的可接觸性進行選取。

5 結(jié)論

1)FOX-Z-ST井的成功實踐,證明使用物理冷凍塞作為高壓井控壓力屏障是可行的,可實現(xiàn)冷凍塞最大有效隔絕壓力達21 MPa。

2)考慮到冷凍塞作業(yè)時,需要改變鉆柱內(nèi)壁潤濕性,因此在以后的施工中,對于鉆柱內(nèi)使用油基鉆井液的井,建議在沖洗液中加入乳化劑,以改變冷凍塞與鉆柱接觸面的潤濕性。

3)FOX-Z-ST井鉆柱冷凍塞技術(shù)作為高壓井控壓力屏障雖然已經(jīng)成功,但由于施工中存在一些不可控因素,且冷凍塞會隨著時間自然融化后失效,作為唯一井控壓力屏障是存在風(fēng)險的。建議只有在迫不得已的情形下,才按照FOX-Z-ST井的參數(shù)來施工。

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