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大牛地氣田薄儲層控縫高壓裂工藝技術

2021-06-07 16:01:14劉威
斷塊油氣田 2021年2期
關鍵詞:優化施工

劉威

(中國石化華北油氣分公司石油工程技術研究院,河南 鄭州 450006)

0 引言

大牛地氣田位于鄂爾多斯盆地東北部,含氣層位多,巖心滲透率多在1×10-3μm2以下,孔隙度為7%~10%,屬于典型的致密砂巖難動用儲層。隨著開發的不斷深入,剩余可采儲層逐漸變薄,由于壓裂液及施工參數優化不合理,致使縫高難控、支撐劑難以有效支撐裂縫,部分井壓裂后初期試產效果較好,但后期穩產時間短,實現經濟有效開發難度大。

近年來,針對薄儲層壓裂優化設計,國內專家學者在松遼盆地、鄂爾多斯盆地、江漢盆地等開展了人工隔層、注入非支撐劑段塞、調整壓裂液密度和低施工排量等控縫高工藝技術[1],取得一定效果。然而,大牛地氣田薄儲層壓裂優化設計依然存在諸多問題:施工參數針對性不強,導致縫高難控、支撐劑難以有效支撐裂縫,長期高導流能力保持較差;支撐劑及泵注程序優化不合理,容易形成高窄縫,有效縫長短,縫寬不夠,高質量濃度支撐劑進入后極易造成砂堵;壓裂液選擇過于單一,壓裂液優化僅從施工安全順利加砂考慮,而忽略了對縫高的有效控制,影響整體改造體積。針對以上問題,在優化壓裂施工參數的基礎上對薄儲層壓裂工藝技術進行了研究,以尋找一種適合薄層壓裂的加砂模式,增大有效改造體積,提高裂縫導流能力。

1 壓裂優化設計

1.1 模擬條件

為有效控制裂縫高度延伸,需要對施工參數進行優化模擬[2-8],參數的合理性直接影響壓后穩產效果。主要研究層位深度為2 600 m,巖性為巖屑石英砂巖,平均砂體厚度為10 m,平均孔隙度為9.3%,平均滲透率 0.76×10-3μm2,壓力系數為 0.93,地層溫度為 85 ℃。目的層巖石泥質雜基質量分數小于5%,主要為伊利石和綠泥石,少量為高嶺石、方解石、石英。儲隔層應力差較大,為2.8~9.6 MPa。應用壓裂裂縫模擬軟件,采用高黏壓裂液(0.42% HPG+1.0%防膨劑+0.05%殺菌劑+0.3%起泡助排劑+0.2% Na2CO3,黏度為150~200 mPa·s)、中黏壓裂液(0.30% HPG+1.0%防膨劑+0.05%殺菌劑+0.3%起泡助排劑+0.2% Na2CO3,黏度為30~60 mPa·s)、低黏壓裂液(0.10% HPG+1.0%防膨劑+0.05%殺菌劑+0.3%起泡助排劑+0.2% Na2CO3,黏度為10~15 mPa·s)等 3 種體系和 6 種注入模式(2,3,4,5,6 m3/min及變排量(依次為 2,3,4,5,6 m3/min)),模擬了砂體厚度10 m、隔層厚度10 m、儲隔層應力差5 MPa條件下,壓裂施工工藝參數變化對裂縫參數的影響。

1.2 綜合控縫高影響因素

通過改變排量和壓裂液黏度,可以有效控制縫高延伸情況。不同排量和壓裂液黏度條件下的裂縫延伸情況如圖1所示。由圖可以看出:采用高黏壓裂液,僅在排量小于3 m3/min時,裂縫能在儲層中有效延伸,排量超過4 m3/min,縫高就有失控風險,采用變排量施工,控縫效果依然較差;采用中黏壓裂液,排量小于4 m3/min或變排量時,裂縫能在儲層中有效延伸;采用低黏壓裂液,施工排量小于5 m3/min時,裂縫均能在砂體中有效延伸。

圖1 不同排量條件下壓裂液黏度對縫高的影響

不同排量和壓裂液黏度條件下的縫長延伸情況如圖2所示。由圖可以看出,壓裂液黏度對裂縫縫長延伸的影響不是很明顯,中、低黏壓裂液在提高縫長方面具有明顯優勢,低黏壓裂液對控縫高有較好作用,因此低黏壓裂液更適合作為前置液來使用。

圖2 不同排量條件下壓裂液黏度對縫長的影響

不同排量和壓裂液黏度條件下的縫寬延伸情況如圖3所示。由圖可以看出,低黏壓裂液雖然控縫高效果顯著,但所形成的縫寬較小,容易造成砂堵或損害導流能力。增加排量能夠明顯增加縫寬,當排量大于5 m3/min時,也容易造成裂縫不能在砂體中有效延伸。因此,需要采取變排量的造縫方式,以控制縫高。

圖3 不同排量條件下壓裂液黏度對縫寬的影響

1.3 壓裂參數優化

不同砂體厚度條件下,不同排量產生的支撐縫長情況如圖4所示。由圖可以看出,砂體厚度8 m時可以有效控制縫高,排量越小,支撐縫長越長,為了確保施工安全,優化排量為3.5 m3/min。砂體厚度12 m時,排量4.0 m3/min增加至4.5 m3/min,縫高難以有效控制,出現支撐縫長下降趨勢,因此,優化排量為4.0 m3/min。砂體厚度16 m時,支撐縫長隨排量的增加而增加,為有效控制縫高,優化排量為4.5 m3/min。

圖4 不同砂體厚度條件下支撐縫長隨排量的變化

不同砂體厚度條件下,不同加砂量產生的支撐縫長情況如圖5所示。

圖5 不同砂體厚度條件下支撐縫長隨加砂量的變化

由圖5可以看出,不同砂體厚度條件下,支撐縫長均隨加砂量的增加而增加。加砂量過少,會影響導流能力,支撐縫長過短;但是加砂量過多,一方面影響安全施工,一方面增加成本。綜合不同加砂量對導流能力和裂縫形態的影響,最終優化砂體厚度為8 m時,加砂量40 m3;砂體厚度為12 m時,加砂量50 m3;砂體厚度為16 m時,加砂量60 m3。

2 薄儲層壓裂配套工藝

2.1 支撐劑組合加砂

不同粒徑、不同密度支撐劑組合加入,能夠提高裂縫內支撐劑的支撐效率和裂縫的長期導流能力[9-12],進而達到提高壓裂后初期產量、延緩產量遞減速度以及延長穩產周期的目的。大牛地氣田砂巖儲層裂縫整體欠發育,但部分井壓裂過程中有裂縫產生。通過加入小粒徑支撐劑,能夠使其進入到裂縫遠端,支撐天然裂縫和人工裂縫的支縫。最后,再加入低密度、大粒徑支撐劑,提高裂縫導流能力。

根據大牛地氣田前期施工資料,計算出地層閉合壓力梯度約為0.015 MPa/m。大牛地氣田目的儲層垂深2 600 m,地層閉合壓力為39.0 MPa。結合不同支撐劑組合下的導流能力實驗(見圖6),20%40/70目石英砂+40%30/50目石英砂+40%20/40目陶粒的支撐劑組合在40 MPa地層閉合壓力下,導流能力達到了25 μm2·cm以上,可以滿足裂縫導流能力及增產要求。

圖6 不同支撐劑組合下的導流能力

2.2 變黏度多元組合

為了控制裂縫高度,結合支撐劑組合加砂工藝,將壓裂過程分為3個階段,采用不同的壓裂液黏度,在控制縫高的同時實現充分造縫和施工安全。第1階段,采用低黏壓裂液體系,黏度為10~15 mPa·s,配套加入低密度40/70目石英砂,控制縫高;第2階段采用中黏壓裂液體系,黏度為30~60 mPa·s,配套加入30/50目石英砂,造縫的同時進一步控制縫高;第3階段采用高黏壓裂液體系,配套加入20/40目陶粒,提高裂縫改造體積和導流能力。

2.3 前置酸預處理

壓裂施工前,擠入一定量的酸液,清洗炮眼,可有效降低裂縫破裂壓力和裂縫開啟時的縫高[11]。根據儲層條件合理優選酸液配方及注入參數,降低地層破裂壓力及整體施工壓力,避免了初始壓力高造成的縫高過度縱向延伸,甚至失控現象。酸液配方要考慮儲層的礦物組分,對鹽酸敏感儲層要優化酸液配方,防止發生酸敏。根據大牛地氣田礦物成分及壓裂模擬酸液用量5.0~10.0 m3,設計排量為 0.5~1.0 m3/min。天然裂縫比較發育,酸液排量可適當增加20%~30%。

2.4 射孔參數優化

通過對射孔參數的優化[13-15],可達到減緩縫高延伸或者控縫高的目的。采用增大射孔密度和孔眼直徑、優化射孔方位角等方法,結合前置酸預處理工藝,最大限度地減小近井筒的彎曲摩阻和孔眼摩阻,有效降低地層破裂壓力,從而避免施工初期因破裂壓力過高而直接穿透隔層,使得支撐劑合理鋪置。針對上部隔層遮擋效果較差的儲層,優選底部儲層進行射孔;針對下部隔層遮擋效果較差的儲層,優選頂部儲層進行射孔;針對上下隔層遮擋效果都較差的儲層,優選中部儲層進行射孔。

2.5 泵注模式優化

對泵注模式進行了優化設計,優化后的壓裂施工泵注程序及與常規泵注模式(單一排量、單一液體、單一支撐劑)對比結果見表1、表2。從優化結果可以看出,采用控縫高壓裂工藝能夠有效提高裂縫支撐效率。

表1 優化后的壓裂施工泵注程序

表2 施工參數優化前后裂縫參數對比

3 現場試驗效果分析

基于對大牛地氣田薄層壓裂優化設計及配套工藝研究,現場試驗了19口薄層水平井的壓裂工藝。19口井平均砂體厚度8.9 m,設計169段,壓裂166段,配套前置酸預處理技術,施工成功率由前期的96.1%提高到98.2%,有效降低了地面破裂泵壓,提高了成功率,控制了縫高。采用變排量控縫高技術,平均施工排量由原來的4.5 m3/min降低到3.8 m3/min。同時,采用變黏度組合控縫高技術,縫高得到有效控制,也降低了作業成本。壓后平均無阻流量為8.6×104m3/d,較優化前提高了51.5%,取得較好的改造效果。

A井是大牛地氣田一口水平井,盒1儲層砂體厚度8.9 m,上下隔層較為發育,儲層內部發育有泥巖夾層。采用3種方式進行控縫高設計:1)由于目的層泥質含量較高,設計前置酸為10 m3,降低破裂壓力及整體施工壓力,避免初始壓力過高造成縫高縱向過度延伸。2)采用變排量(依次為 3.0,3.5,4.0 m3/min)、低黏—中黏—高黏壓裂液和40/70目石英砂+30/50目石英砂+20/40目陶粒支撐劑組合工藝,對縫高進行有效控制,提高縫長,進一步增加裂縫有效改造體積。3)根據不同壓裂液黏度下,壓裂施工工藝參數變化對裂縫參數的模擬,最終優化的低、中、高黏壓裂液體積占比分別為40%,30%和30%,設計加砂量為40 m3,前置液比例45%,平均砂比25%。通過3種控縫高工藝技術在該井的應用,順利完成了壓裂施工。井下微地震監測數據表明,裂縫高度得到有效控制,90%都能在砂體里延伸。通過控縫高設計優化,A井測試無阻流量為14.8×104m3/d,投產初期平均日產氣量5.1×104m3,油壓穩定在16.0 MPa左右,生產1 a后日產氣量為4.6×104m3,油壓穩定在11.0 MPa左右,增產和穩產效果較好,產量較物性條件相似的B井大幅提高(見表3)。

表3 施工參數優化前后對比

4 結論

1)通過改變排量和壓裂液黏度,可以有效控制裂縫高度延伸。采用低黏壓裂液,適當控制排量,裂縫可在砂體中有效延伸。中、低黏壓裂液在提高縫長上具有明顯的優勢,但低黏壓裂液容易形成較窄的縫寬,造成砂堵或損害導流能力,因此前置液階段可采用低+中黏壓裂液組合,有效控制縫高,提高縫長和縫寬。

2)根據大牛地氣田致密砂巖薄層壓裂工藝研究成果,對19口井的壓裂工藝參數和泵注模式進行了優化。從壓后效果可以看出,平均無阻流量為8.6×104m3/d,初期平均產氣穩定在2.8×104m3/d,較優化前提高了55%,增產及穩產效果顯著。

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