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銅冶煉煙氣制酸系統擴能改造

2021-06-10 08:02:26于明飛初長青唐甜甜孫立民
硫酸工業 2021年3期
關鍵詞:煙氣催化劑系統

于明飛,初長青,唐甜甜,孫立民

(山東恒邦冶煉股份有限公司,山東煙臺264109)

山東恒邦冶煉股份有限公司(以下簡稱恒邦股份)于2016年籌建1套氰化尾渣處理裝置,并配套了1套450 kt/a的硫酸生產裝置。項目于2018年投產運行,截至2020年5月,公司濕法冶金氰化尾渣已全部處理完畢。為了符合國家的產能及節能減排政策,提高公司經濟效益,恒邦股份將現有裝置進行了擴能改造,并將配套硫酸裝置升級至500 kt/a,筆者對硫酸裝置擴能改造情況進行總結。

1 改造前裝置運行情況

制酸系統采用技術先進、經驗成熟的絕熱蒸發、稀酸冷卻凈化、二轉二吸制酸工藝。凈化工序選擇絕熱蒸發、稀酸冷卻流程,利用稀酸板式換熱器移走系統熱量,具體流程為:一級高效洗滌器—氣體冷卻塔—二級高效洗滌器—一級導電玻璃鋼電除霧器—二級導電玻璃鋼電除霧器。轉化工序設計采用了ⅢⅠ-ⅣⅡ、“3+1”兩次轉化換熱工藝流程。干吸工序采用低位、高效、泵后冷卻流程。循環酸系統按干吸塔—循環槽—循環泵—板式換熱器—干吸塔進行循環。制酸尾氣脫硫選擇雙氧水吸收脫硫工藝,吸收液返回干吸工序作為補水,減少清水用量,尾氣直接經煙囪外排。

1.1 煙氣量及組成

干燥塔入口煙氣量及組成見表1。

1.2 存在的問題

該制酸系統自2018年10月投產至2020年5月擴能改造以來共發現以下問題:

表1 干燥塔入口煙氣量及組成

1)氰化尾渣已處理完畢,原系統擬用來處理復雜金精礦和銅精礦,根據設計部門的核算,原有的熔煉煙氣管路(φ1 620 mm)直徑過小,煙氣管路阻力過大,阻力達到了2 500 Pa左右,嚴重增加了轉化風機負荷。

2)二級高效洗滌器作用發揮不理想,塔直徑小,動力波洗滌器噴頭投入使用后系統阻力降升高,阻力達到1 500 Pa左右,氣速過快,煙氣在塔內停留時間短,達不到降溫除塵的效果。煙氣中大量砷被帶入電除霧器以及轉化風機,砷在電除霧器內結垢,導致電除霧器除霧效果不好,砷進入轉化風機,將風機葉輪包裹,造成風機運轉不正常,電耗增多。

3)一吸塔和二吸塔原本使用的是陶瓷散堆填料,在運行過程中因煙氣和循環酸沖擊,散堆填料會產生大量碎屑,堵塞填料空隙,造成煙氣流動阻力降較大,在系統運行一段時間后,阻力降繼續緩慢升高,影響裝置的生產能力。因該套制酸系統制酸煙氣為熔煉爐煙氣和脫雜爐煙氣,受脫雜爐生產周期影響,煙氣量及濃度不穩定,當脫雜爐進行篩爐操作時,一吸塔阻力降一般都在4 kPa 左右,二吸塔阻力降在2 500 Pa左右,轉化風機只能被動增加負荷,裝置能耗提高。

4)一吸塔循環酸泵循環量不足,當脫雜爐進行篩爐操作時,煙氣二氧化硫濃度高,當φ(SO2)超過9.5%后,就會出現冒煙的情況,這時需通過開大補氧孔,降低二氧化硫濃度,但如此操作煙氣量就會升高,為了保證系統足夠的負壓,只能提高轉化風機的頻率,導致系統的能耗增加。

5)日常停車檢修時,針對轉化催化劑進行取樣化驗,發現催化劑粉化嚴重,且因砷大量后移,催化劑砷中毒嚴重,一段催化劑結塊嚴重,脫雜爐篩爐操作時,僅一段催化劑阻力降大約在5 kPa左右。

2 擴能改造簡述

針對系統運行以來發現的問題,技術人員從更換熔煉煙氣管路、更換二級高效洗滌塔、更換一吸塔和二吸塔填料、更換一吸塔循環泵、更換轉化催化劑5個方面入手,對系統進行了擴能改造。

2.1 更換主煙氣管路

根據提產后熔煉系統投礦量由85 t/h提升至95 t/h,S質量分數25%計算,主煙氣管路加粗至φ2 020 mm,并且在熔煉電收塵器出口增加沉降室,減輕電收塵器出口管路積灰問題,對降低系統阻力起到了較好的作用,擴能改造投產以來,原電除塵器出口到動力波洗滌器阻力降在同等負荷下在2 500 Pa,改造后降低到700 Pa左右,阻力降下降1 800 Pa左右,改造前熔煉分支煙氣調節閥是全開狀態,擴能擴能改造后需通過閥門來調整平衡熔煉爐與脫雜爐的負壓。

2.2 更換二級高效洗滌塔

將原二級高效洗滌器拆除,更換為填料塔,并且對主風機前纖維除霧器濾芯進行更換,減輕了電霧除器的負荷。從電除霧器積砷情況和風機出口檢測砷含量來看,風機出口ρ(As)一般在1.2~1.5 mg/m3。

2.3 更換一吸塔和二吸塔填料

根據考察,陶瓷波紋板規整填料具有比表面積大、壓降低的特點,當介質流經填料時,能垂直地從上到下進行流動,不會改變煙氣的流動方向,煙氣阻力小,且煙氣分布更均勻,吸收效果較好,另外填料在塔內呈有序堆積,填料不易破損,不會堵塞填料空隙,填料孔隙率大,提高了煙氣流動速率,降低阻力降。

在選用了150Y和250Y陶瓷波紋板規整填料后,從運行效果來看,當脫雜爐進行篩爐操作時,一吸塔阻力降降低約2 500 Pa、二吸塔阻力降降低約1 500 Pa;轉化風機負荷由擴能改造前95%降低至84%,統計95 t/h投礦量下的系統電費消耗由原 250 000 kWh/d 降到 220 000 kWh/d 左右,降低30 000 kWh/d,可降低電費 590 萬元 /a左右。

2.4 更換一吸塔循環泵

原一吸塔循環泵為1 200 m3/h,擴能改造將循環泵更換為1 500 m3/h,從5個月的運行狀況來看,更換后φ(SO2)可以提升至11%,沒有冒煙的現象,效果比較顯著。

2.5 更換轉化催化劑

原轉化器一段上部的異型梅花銫催化劑全部更換為新催化劑,一段下部以及二段和三段催化劑進行篩分和部分舊催化劑淘汰后,補充了接近40%的新S101異型梅花催化劑,四段上部S108異型梅花催化劑更換一部分為異型梅花銫催化劑,下部篩分后補充一部分S108異型梅花催化劑。同時各段在更換及篩分后另外各增添10%,使催化劑的總裝填量滿足500 kt/a硫酸生產裝置的要求。

催化劑裝填方案見表2。

表2 500 kt/a硫酸生產裝置轉化催化劑裝填方案

3 改造后裝置運行技術指標

擴能改造后裝置運行技術指標見表3。

表3 擴能改造后裝置運行技術指標

4 系統存在的問題及下步計劃

4.1 存在問題

1)系統自擴能改造投產后,轉化率一直維持在99.5%~99.7%,未能達到預期效果,雙氧水消耗量沒有得到有效減少。經檢查發現:因催化劑表面煙氣量波動,轉化器二段和三段進口位置的催化劑被吹至遠端,轉化器內催化劑呈波浪狀分布,導致煙氣分布不均,有“短路”的現象。

2)干燥塔填料仍為散堆填料,受煙氣中氟的影響,干燥塔阻力降仍然較大。

3)系統改造完成投產運行一段時間后發現,一級動力波洗滌器噴頭壓力由剛投產時的100 kPa左右降至50~60 kPa,經過分析發現是因為熔煉爐投礦砷含量提高,大量砷在凈化工序被去除,導致一級動力波洗滌器內污酸中砷含量較高,固含量提高,稀酸密度增大,導致一級動力波循環泵揚程損失較大,當污酸經過板式換熱器降溫后到達動力波洗滌器噴頭時壓力不足。

4.2 下步計劃

1)針對催化劑問題,利用日常檢修時間,將轉化器二段和三段催化劑攤平,并在催化劑層上方增加316L鋼絲網,然后鋼絲網上方鋪設60 mm瓷球,壓住催化劑層。

2)重點做好一級動力波洗滌器噴頭的壓力控制工作,增加凈化壓濾機處理量和排污次數,及時將砷排出系統,同時備料車間注意配礦時原料的砷含量,在收砷系統未投產時及時調整原料,保證系統穩定運行。

3)對風機出口每天進行砷、氟的檢測,出現指標異常及時查找原因。

4)做好電除霧器的運行維護,每班進行沖刷,保證電除霧器送電正常。

5)對風機前纖維除霧器每月進行濾芯部分更換,保證除塵效率。

6)硅酸鈉根據稀酸氟的化驗數據以及風機出口的氟含量進行添加,降低氟對催化劑和干吸塔填料的影響,為下一步更換干燥塔填料做好準備工作。

5 結語

恒邦股份通過更換熔煉煙氣管路、更換二級高效洗滌塔、更換一吸塔和二吸塔填料、更換一吸塔循環泵、更換轉化催化劑5個方面成功將450 kt/a硫酸裝置升級為500 kt/a,經過5個月的運行證明:此次擴能改造是成功的,不僅系統得到了有效的提產,而且硫酸生產成本由原來的84元/t降低至75元/t。在生產過程中仍然需要技術人員和生產人員不斷發現問題,摸索最佳工藝路線和工藝參數,進而發揮裝置的最大生產能力,為公司不斷創造效益。

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