陳曉波
(上海城建市政工程(集團(tuán))有限公司,上海 200135)
鋼筋套筒灌漿連接是裝配式建筑結(jié)構(gòu)常用的一種連接形式,根據(jù)相關(guān)規(guī)范要求,套筒內(nèi)灌漿密實度必須飽滿,并達(dá)到100%。在實際施工中,由于鋼筋套筒內(nèi)部狹小且封閉,造成灌漿施工具有隱蔽性,難以直接檢測控制。鋼筋套筒灌漿連接接頭,常規(guī)的目視法檢測是通過觀察出漿口是否溢漿來判斷內(nèi)部灌漿是否密實,該做法易受灌漿壓力、人為誤判等因素影響,且難以驗證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性。灌漿施工需要快速連續(xù)施工,一旦灌漿料凝固后,即使發(fā)現(xiàn)灌漿不密實的情況,也難以采取補(bǔ)救措施,給裝配式結(jié)構(gòu)帶來重大質(zhì)量隱患。因此,鋼筋套筒灌漿密實度情況是整個裝配式橋墩施工過程中最關(guān)鍵的質(zhì)量控制點之一。
羊犀立交改造,新增4條右轉(zhuǎn)匝道(SE、EN、NW、WS)、2條左轉(zhuǎn)匝道(NE、ES)及1條集散車道(JS、JS2),共111根預(yù)制立柱,分為134節(jié)。預(yù)制立柱與承臺,預(yù)制立柱節(jié)段間全部采用灌漿套筒(圖1)進(jìn)行連接,即通過高強(qiáng)無收縮水泥灌漿料填充在鋼筋與連接套筒間隙,硬化后形成接頭,將套筒連接的兩段鋼筋受力順利傳遞的連接構(gòu)造。

圖1 灌漿套筒
墩柱高度為1.0~17.4 m,共110根,最大分節(jié)高度為13.0 m。立柱外形分為3類:①標(biāo)準(zhǔn)段為φ2 000 mm圓截面花瓶墩(圖2);②標(biāo)準(zhǔn)段為φ1 800 mm圓截面花瓶墩;③φ1 500 mm等截面雙直圓柱。

圖2 標(biāo)準(zhǔn)段為φ2 000 mm圓截面花瓶墩
詳見表1。

表1 灌漿不密實現(xiàn)象原因分析及檢驗方法
鋼筋套筒灌漿連接技術(shù)是裝配式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵技術(shù),在實際工程中有著較為普遍的應(yīng)用,但目前國內(nèi)外還沒有有效的質(zhì)量檢測方法。為此,施工過程中從技術(shù)、管理、自檢等方面加強(qiáng)管控,實施鋼筋套筒灌漿連接的工況模擬實驗,并對灌漿過程的灌漿料用量進(jìn)行了定量統(tǒng)計,真實地反映鋼筋套筒灌漿連接的密實飽滿情況,驗證采用的操作方法均為本工程實施過程中的灌漿工藝。
本次密實度驗證主要通過三個方面進(jìn)行試驗,詳見表2。

表2
為了直觀的從現(xiàn)場灌漿料使用量上判斷套筒灌漿的密實度進(jìn)行控制,對預(yù)制立柱與承臺,預(yù)制立柱節(jié)段間的灌漿過程進(jìn)行了精確的定量統(tǒng)計,從灌漿料用量、用水量、余料收集、廢料收集、稱量等全過程做好記錄,精確的用量計算,通過對比灌漿料實際使用量和理論使用量的差異,可以為鋼筋套筒灌漿連接的密實飽滿情況提供重要參考依據(jù)。
(1)單個灌漿套筒灌漿料體積計算(V):
①套筒內(nèi)理論灌漿料體積V1:
32鋼筋計算截面面積:804.2 mm2;
套筒內(nèi)總的鋼筋體積:(315+315)×804.2=506 646 mm3;
套筒內(nèi)部體積:(3.14×33.5×33.5)×640×95%=2 142 510 mm3;
套筒內(nèi)灌漿料體積:V1=2 142 510-506 646=1 635 864 mm3。
②套筒灌漿頭和出漿頭體積V2:V2=(3.14×10×10)×37=11 618 mm3。
③PVC管彎頭內(nèi)體積V3:
V3=(3.14×8.5×8.5)×(117+92)+450=47 865 mm3。
④V=V1+V2+V3=1 695 347 mm3。
(2)單個柱子理論使用量:
V(32)=32V=54 251 104 mm3=54 L;
V(25)=25V=42 L。
灌漿料干密度:ρ1=1 400 kg/m3;
灌漿料濕密度:ρ2=2 280 kg/m3。
(3)單個柱子實際使用量:
①ES6(左)-2、ES6(右)-2雙立柱拼接部位:
灌漿套筒量: 60個(其中柱子與柱子拼接25×2個, 柱子與承臺拼接4×2個,試驗2個)。
總共用料質(zhì)量(灌漿料+水):M1=6×40+240×0.12=268.8 kg;
余料質(zhì)量、外灑質(zhì)量(1.2的不可計量系數(shù)):M2=1.2×18.5=22.2 kg;
試塊質(zhì)量:M3=0.003 84×2 800=10.752 kg;
實際灌漿使用量:M4=268.8-22.2-10.752=235.848 kg;
理論灌漿使用量:M5=0.001 695 347×60×2 280=231.9 kg;
材料損耗率:(268.8-10.752-231.9)/231.9=11.28%;
灌漿料使用量偏差值:(235.848-231.9)/231.9=1.7%。
結(jié)果表明,灌漿料的實際使用量超過了理論使用量,超出率1.7%,得知灌漿飽滿密實。
②JS10、JS11立柱拼接部位:
灌漿套筒量: 64個(柱子與承臺拼接32×2個)。
總共用料質(zhì)量(灌漿料+水):M1=7×40+280×0.12=313.6 kg;
余料質(zhì)量、外灑質(zhì)量(1.2的不可計量系數(shù)):M2=1.2×25.9=31.08 kg;
試塊質(zhì)量:M3=0.011 52×2 800=32.256 kg;
實際灌漿使用量:M4=313.6-31.08-32.256=250.264 kg;
理論灌漿使用量:M5=0.001 695 347×64×2 280=247.39 kg;
材料損耗率:(313.6-32.256-247.39)/247.39=13.72%;
灌漿料使用量偏差值:(250.264-247.39)/247.39=1.16%。
結(jié)果表明,灌漿料的實際使用量超過了理論使用量,超出率1.16%,得知灌漿飽滿密實。
③ES7-2、ES9-2立柱拼接部位:
灌漿套筒量: 64個(柱子與柱子拼接32×2個)。
總共用料質(zhì)量(灌漿料+水):M1=6×40+240×0.12=268.8 kg;
余料質(zhì)量、外灑質(zhì)量(1.2的不可計量系數(shù)):M2=1.2×12.55=15.06 kg;
實際灌漿使用量:M3=268.8-15.06=253.74 kg;
理論灌漿使用量:M4=0.001 695 347×64×2 280=247.39 kg;
材料損耗率:(268.8-247.39)/247.39=8.65%;
灌漿料使用量偏差值:(253.74-247.39)/247.39=2.57%。
結(jié)果表明,灌漿料的實際使用量超過了理論使用量,超出率2.57%,得知灌漿飽滿密實。
試件結(jié)構(gòu)形式如圖1所示,共設(shè)計制作了8個試件,試驗所用連接鋼筋為HRB400E,直徑為32 mm;鋼筋套筒為株洲時代新材料科技股份有限公司研發(fā)的GTZQ4 32型鋼筋灌漿連接套筒,長度640 mm,外徑77 mm,壁厚5 mm,灌漿口孔徑為20 mm;灌漿料為株洲時代新材料科技股份有限公司生產(chǎn)的M100TZH10.0高強(qiáng)套筒灌漿料。
8組工況中,抽取4根,標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)7 d后,由監(jiān)理全程旁站采用高壓水刀進(jìn)行對中縱向剖切,如圖3所示。

圖3 對中縱向剖切試驗
鋼筋灌漿套筒剖開后肉眼進(jìn)行觀察,同條件工況條件下的灌漿料與套筒內(nèi)壁、鋼筋均結(jié)合緊密、無縫隙;灌漿料成型的表觀質(zhì)量良好,無氣泡空洞現(xiàn)象。
結(jié)果表明,鋼筋套筒灌漿內(nèi)部密實度高,無肉眼可見縫隙、氣泡、空洞等現(xiàn)象。
抽取3根,同條件養(yǎng)護(hù)14 d后,由監(jiān)理人員全程旁站進(jìn)行軸向拉伸實驗,如圖4所示。

圖4 軸向拉伸實驗
結(jié)果表明,3根由鋼筋、灌漿料、套筒組成的試件,軸向拉伸的應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖與HRB400E鋼筋的應(yīng)力-應(yīng)變曲線圖一致,且斷裂口均發(fā)生在套筒外面的鋼筋母材上,表明鋼筋、灌漿料、套筒組成的試件抗拉拔符合設(shè)計要求,間接驗證了密實度是符合要求的。
綜上所述,通過灌漿料理論用量計算與現(xiàn)場實際用量對比、對中剖開試驗、軸向拉伸試驗可得知,羊犀立交裝配式橋墩采用的套筒灌漿工藝密實度能夠達(dá)到要求,文中三種檢驗裝配式橋墩套筒灌漿密實度的方法可以作為相關(guān)工程的借鑒,并具有一定的實際指導(dǎo)意義。