王春鵬,劉東
(天津渤化永利化工股份有限公司堿業公司 重堿部,天津 300452)
聯堿碳化塔在運行過程中清洗塔內結疤主要存在的問題:對聯堿塔來說,因AII溶解結疤速度較慢,結疤嚴重時,可能每周期有疤垢及積堿殘留,積存日久,致反應空間縮小,工況不正常乃至惡化,故清洗時間在18h以上,如果仍出現不正常現象,可安排每季度或半年內輪換用清水蒸煮一遍,以再生其制堿能力。根據調查,如我廠聯堿塔編組為1、3組為四座塔,2、4組為5座塔。4塔1組,制堿作業周期48h,清洗作業16h,或者制堿周期72h,清洗24h,結疤的情況更為嚴重些,30d左右就需要煮塔一遍。但煮塔后的堿液如何處置是我廠現在遇到的難點。
聯堿碳化塔的制堿作業狀況與氨堿法作業狀況不同。聯堿塔中結疤的清洗條件遠不如氨堿法有利,主要有以下幾個方面因素:第一,在工藝過程中,聯堿法氨母液II的碳化度比較高,然而氨堿法的氨鹽水碳化度偏低。這說明聯堿塔的清洗結疤的效果能力較低,在其他因素相同的條件下,溶解結疤的速度較慢。第二,由于同樣的條件下,出堿的限制使聯堿法清洗氣的進氣量(含二氧化碳氣體)要比氨堿法小。第三,聯堿塔結疤中的鈣鎂含量要比氨堿塔高很多,導致了聯堿塔的結疤要比氨堿法更難于溶解,結疤處理也會更加難處理。
聯堿塔和氨堿塔的結疤和清洗條件上的不同說明,聯堿塔的清洗在制堿和清洗生產作業方面,不能完全效仿,要在制堿作業的周期,碳化塔編組以及清洗氣選擇、清洗氣量、清洗方法等方面需要建立一套自己的理論來指導以后工作內容。
現今結疤在工業生產結晶過程中是一種常見現象,其本質是溶液過飽在設備內壁或構件表面上的結晶析出并附著結痂。因此,設備內壁的構件表面結構是生成結疤的條件之一。與此同時,在冷卻結晶過程中冷卻管壁結疤速率的主要因素是過飽和度影響的。綜合這些,從減少聯堿塔中結疤的目的出發,應提高碳化塔操作的中下段氣量比例,降低冷卻段的二氧化碳吸收量和碳酸氫鈉析出量的比例,這是因為碳化塔中部的構件表面積比冷卻段構件表面積要小得多。
提高中下段氣量比例和結晶析出量可以有效的改善重堿結晶質量,這是由碳化塔中重堿結晶過程的特征因素所決定。現今我廠聯堿塔操作的中下段氣量的比例偏低,晶析段結晶析出量偏少,即冷卻段中析出的結晶。如果將中下段氣量比提高,將會使結晶段的結晶析出量比例增加,不但可以使冷卻段中結晶析出量減少,減輕冷卻段的結疤,還可以有效改善結晶質量。
碳化塔冷卻管結疤惡化影響了制堿操作的主要技術經濟指標,同時直接影響提產工作,并且生產中冷卻管的結疤是個加速過程。因此,不能一味的延長制堿塔作業周期,這樣會加速冷卻小管的結疤厚度,對冷卻段冷卻小管結疤的清洗過程是極為不利的。
為使碳化塔能夠處于較好的生產運行狀態,需要按時對碳化塔冷卻小管進行清洗作業,但在生產負荷高時,小管結疤嚴重,正常清洗難以完全恢復碳化塔的冷卻效率。因此,重堿部對系統流程進行優化,設想進行“四組五清洗”,即對備用的碳化塔進行清洗工作。為了解開展此項工作后對系統母液成分及產品質量的影響,特組織對16#塔的清洗工作進行查定。
1)查定方法:通過“四組五清洗”流程對備用的16#塔進行清洗,每4h對回液進行分析,數據與AII分析數據進行對比,以判斷是否造成過洗,影響母液鐵含量。并安排定時打蓋檢查小管結疤情況,以判斷清洗效果。
2)查定數據(見表1)。

表1 “四組五清洗”流程查定表
數據分析:在試驗初期,因碳化塔底部有部分含鐵雜質造成分析數據中鐵含量較高,但在試驗時間逐步增長后,這部分雜質被帶出系統,所以16#塔碳化鹵中的鐵含量逐步下降,并保持在正常范圍內直至試驗結束,并且這部分雜質較少,未對產品質量造成影響。至試驗結束,清洗AII鐵含量一直穩定在10~12mg/L,說明清洗過程受控,未出現過洗現象。
試驗過程中,通過AII及清洗AII的二氧化碳含量對比,可以看出塔內部結疤一直在被清洗,清洗AII中的二氧化碳含量至清洗結束仍有上漲。
游離氨因經過AII加熱器,所以有部分損失。
AII固定氨呈微降趨勢,全氯及鈉離子呈微漲趨勢,對生產過程不會造成不利影響。
3)查定結論:通過對“四組五清洗”流程進行了進96h試驗,在試驗過程中對母液組份和小管結疤的清洗情況進行了分析和檢查。其中母液成份有所變化,但不會影響生產的正常運行。通過對碳化塔打蓋檢查,小管結疤在試驗結束后基本清洗干凈,在16#并入生產后,從制堿初期到末期,出堿溫始終處于受控的狀態,循環水閥門開度由10%~20%,出水溫度由初期54℃~末期44℃,換熱效果明顯好轉,達到試驗目的。
4)注意事項:本流程在生產負荷高于900m3/h后應根據結晶送液能力、碳化塔生產能力及AII管線承受能力確定是否投用。
在注液及抽空過程中會造成母液波動。投用后0.6MPa蒸汽消耗及氮氣將有所增加。自送結晶洗后液清洗結晶器時不能投用。
5)流程改造設想:在碳化一樓對18座碳化塔靠塔管線進行改造,連接至去結晶回液總管,在碳化六樓鋪設18座碳化塔的新清洗流程總管,并連接至各塔AII進液管上,進液總管上設置調節閥及流量計控制清洗量,實現“四組五清洗”流程自動化控制。
在完成改造后,將有效緩解因高負荷造成的碳化塔換熱小管結疤情況,提高碳化塔換熱效率,延長碳化塔使用周期,可滿足長時間高負荷運行。另外,在需新開碳化塔進行暖塔時,通過此流程可不影響該組清洗塔的正常清洗,增加系統運行穩定性。
總之,通過上面的敘述,碳化塔內的結疤是永存的現象,只有有效的解決碳化塔內結疤問題,才能穩定經濟指標,提產增效。因此,從長遠來看,提高中下段氣量比例、合理安排好碳化塔制堿作業周期和進行“四組五清洗”流程改造是對提高碳化工序的生產穩定性,保持生產連續高負荷運行下對減輕碳化塔結疤有著極大的促進作用。同時,避免了煮塔情況,洗塔堿水外放下,對我廠現今環保嚴峻形勢下造成的不利影響。