王春芹,王新娣,李文濤,王 強,薛 萍
(山鋼股份萊蕪分公司能源動力廠,山東萊蕪 271104)
萊鋼化水車間型鋼除鹽水站班組擔負著3 座130 t/h中溫中壓鍋爐用除鹽水、50 MW發電機用除鹽水、65 MW 發電機用除鹽水、特鋼100 t電爐用除鹽水、煉鋼轉爐用除鹽水、型鋼廠加熱爐除鹽水、燒結廠用除鹽水、寬厚板用除鹽水等生產和補給工作。外供除鹽水量平均200 t/h,生產壓力較大。除鹽水生產工藝是“膜法脫鹽+離子交換”,隨著運行時間延長,設備老化嚴重,運行狀態出現劣化,因此維護、保持設備的良好運行狀態,是保質保量的除鹽水生產、外供工作前提。然而,近年發現反滲透進水水質變差,使反滲透運行周期縮短,產水能力下降,造成生產成本升高,嚴重制約生產運行。通過調查分析,影響反滲透運行周期短的因素,主要體現在進水污染指數不合格;進水污染指數主要受超濾影響,據此分析是超濾出現了問題。見圖1。

圖1 影響因素餅形圖
超濾是膜法除鹽工藝中的重要設備之一,是反滲透設備的重要預處理工藝。正常超濾出水污染指數(SDI)在4以下,滿足反滲透進水要求。如果超濾出現斷絲,截污能力降低,出水污染指數就會升高,隨著斷絲膜元件的增加,污染指數突破4 以上,導致反滲透污堵增速,化學清洗頻次增加,產能下降,嚴重影響除鹽水的正常生產供應。
首先,對生產運行中的4 套反滲透預處理工藝超濾設備所有參數進行了統計分析,發現每套超濾膜元件中有2/3 以上存在斷絲現象。其次,對超濾進水殺菌劑濃度進行分析,超濾進水殺菌劑濃度應控制在2~3 mg/L之間,調查發現殺菌劑濃度大部分在1~2 mg/L,還有部分3 mg/L 以上,殺菌劑濃度添加不合格。再者,對超濾定期清洗維護發現,清洗方式單一,只有堿洗,且清洗時間短,造成清洗效果不理想。最后,對超濾在線反洗工藝調查發現,氮氣反洗壓力0.5 MPa大于廠家承諾的0.2 MPa,反洗壓力大也是造成超濾斷絲的主要原因,同時沒有反洗加藥系統,使超濾反洗不徹底,反洗效果差。
對1#~4#超濾進行了在線快速斷絲診斷、處理,方法要點:(1)停運設備,借助氣洗管道作為檢漏氣源,維持進氣壓力在0.1 MPa;(2)打開氮氣底部進氣閥,持續進氣1~2 min,當氮氣壓入有斷絲的超濾膜元件時,氮氣就會從斷絲處滲入,從產水中排出,沒有斷絲的氮氣則從濃排管排出,超濾的產水管上有一透明管,當有氣泡逸出時,判定為該膜元件有斷絲;(3)當查出的超濾膜元件有斷絲后,將有斷絲的膜元件上邊蓋板打開,再重復此方法檢漏一遍,就能準確找到哪根濾絲斷裂,然后用堵漏簽蘸專用膠水將確定的斷裂濾絲堵住,待膠水干透粘固后,切下堵漏絲柄,蓋上膜元件上邊蓋板,即可恢復運行。根據斷絲情況進行了超濾膜的倒膜及更換,針對斷絲不嚴重的膜元件進行了斷絲堵漏,消除了超濾斷絲問題。
首先嚴控殺菌劑質量,每次卸殺菌劑前由值班人員對其進行濃度化驗(濃度大約10%),合格后方可卸貨。其次,增加兩臺殺菌劑泵,讓超濾與殺菌劑泵一一對應,當超濾運行時自動啟動對應的殺菌劑泵,避免了隨著用水量變化而不能及時調控殺菌劑加藥量的難題,解決了殺菌劑加藥濃度不合格的問題。
將原來的單一的殺菌堿洗改為水汽堿洗-殺菌堿洗-酸洗三步清洗,并且延長清洗時間至36 h,采用高流量清洗。水汽堿洗即在清洗水箱中加入適當的堿液,一邊進清洗液一邊進氮氣,控制清洗液流量20 t/h,控制氮氣壓力在0.2 MPa,超濾底部進水汽上部廢液排出,清洗30 min。后轉為殺菌堿,即在清洗水箱中加入適當的殺菌劑和堿液,控制清洗液流量70 t/h,清洗24 h。最后進行酸洗,即在清洗水箱中加入適當的檸檬酸,控制清洗液流量70 t/h,清洗12 h。清洗后超濾產水量達130 t/h,完成目標。
為了控制進氣壓力,只能調控進口閥門,在沒有壓力表無法準確顯示壓力數值情況下,不能精準手動調控進口閥門,同時當氮氣母管壓力有變化時,也會造成氣洗壓力有變化。為此,車間探索出用減壓閥組解決問題的思路。在超濾反洗進氣母管適當的位置增加減壓閥組,通過調節彈簧壓力設定出口壓力,利用膜片傳感出口壓力變化,通過導閥啟閉驅動活塞調節主閥節流部位過流面積的大小,實現減壓穩壓功能。技改實施后,氣洗壓力穩定在0.2 MPa,避免了壓力控制不當造成的超濾膜元件內中空絲破裂等問題,降低了超濾斷絲概率,起到了良好效果。
超濾系統只有定期反洗工藝,沒有加強反洗工藝,隨著超濾長時間運行,超濾反洗并不能完全沖洗掉粘附在上面的微生物等物質,降低了超濾的截污能力。增加一套加強反洗工藝,設定每運行20周期進行加強反洗一次,加強反洗藥液為殺菌劑+鹽酸。不但使反洗效果變好,同時也減少了超濾的化學清洗頻次,取得預期目標。
系統設計的氣洗工藝使用氮氣,生產過程中為保證安全,反洗排水通過管道引入到室外排放,并且現場安裝了固定式氧氣檢測儀保證安全使用。
通過一系列的改進措施提升超濾工藝參數后,運行半年以來,沒有發生超濾斷絲現象,超濾產水量由80 t/h提高到120 t/h,出水污染指數由4.8以上降低為2.8 以下,提高了反滲透進水水質,降低超濾和反滲透反洗頻次,降低了除鹽水水耗,確保了膜法除鹽設備的安全穩定運行。型鋼除鹽水站共有6套超濾,年節工業生水約10萬t,節約維修成本30余萬元。