陳興鋒
(中國石油 廣西石化公司,廣西 欽州 535000)
近年來隨丙烯原料來源的多元化,聚丙烯產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張,利用先進(jìn)的信息化和自動化技術(shù)對聚丙烯生產(chǎn)裝置實施先進(jìn)控制,優(yōu)化現(xiàn)有聚丙烯裝置的生產(chǎn)操作和管理方式,提高產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)聚丙烯生產(chǎn)的節(jié)能降耗和多牌號生產(chǎn),提高裝置市場競爭力迫在眉睫。之前,Unipol聚丙烯工藝APC系統(tǒng)只能使用DOW公司的APC控制器,存在價格高、維護(hù)困難、“卡脖子”等問題。為攻克該技術(shù),打破進(jìn)口壟斷,國內(nèi)開展了氣相流化床聚丙烯先進(jìn)控制系統(tǒng)國產(chǎn)化攻關(guān)。
針對Unipol氣相流化床聚丙烯裝置生產(chǎn)工藝和過程控制的需求,通過建立基于質(zhì)量平衡和能量平衡的聚丙烯反應(yīng)動力學(xué)模型,對生產(chǎn)過程參數(shù)不可測變量進(jìn)行在線實時計算,可對聚丙烯裝置實施過程先進(jìn)控制,并實現(xiàn)主要產(chǎn)品牌號的自動切換。基于北京瑞飛華億科技有限公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的過程先進(jìn)控制及實時優(yōu)化全套軟件(簡稱PACROS)建立的過程先進(jìn)控制與實時優(yōu)化系統(tǒng),可提高氣相流化床反應(yīng)器的穩(wěn)定性,優(yōu)化產(chǎn)品收率,降低裝置能耗,提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性,實現(xiàn)產(chǎn)品牌號的自動切換,縮短牌號切換時間,減少過渡料等,從而實現(xiàn)裝置的安全平穩(wěn)高效長周期運(yùn)行,提升裝置綜合競爭力[1-4]。
本工作在PACROS架構(gòu)上,設(shè)計了國產(chǎn)氣相流化床裝置先進(jìn)控制系統(tǒng)APC控制器,將其在某石化企業(yè)Unipol聚丙烯裝置上投用運(yùn)行,考察了主要產(chǎn)品指標(biāo)的計算精度、產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況、裝置的平穩(wěn)性、聚合產(chǎn)率及牌號切換功能。
某石化企業(yè)聚丙烯裝置是國內(nèi)引進(jìn)的第一套Unipol氣相法流化床工藝聚丙烯裝置。Unipol聚丙烯工藝流程主要包括原料凈化供給、聚合反應(yīng)、樹脂脫氣、尾氣回收、造粒、風(fēng)送和包裝等工序,工藝流程見圖1。從圖1可看出,原料通過精制系統(tǒng)脫除雜質(zhì),精制后的原料連續(xù)注入反應(yīng)器,在催化劑、三乙基鋁(TEA)、給電子體的作用下生成聚丙烯粉料,粉料通過產(chǎn)品卸料輸送系統(tǒng)(PDS)送至樹脂脫氣系統(tǒng)脫氣,脫出的氣體被單體回收系統(tǒng)回收后輸送回反應(yīng)器,聚丙烯粉料輸送至造粒系統(tǒng)造粒,聚丙烯顆粒最后經(jīng)分送包裝形成成品[5-7]。

圖1 Unipol聚丙烯工藝流程Fig.1 Unipol polypropylene process flow diagram.
PACROS采用基于機(jī)理分析的動態(tài)數(shù)學(xué)模型,即有多重時間滯后的狀態(tài)空間模型,同時將非線性控制器設(shè)計和線性控制器設(shè)計集成在一個開發(fā)平臺內(nèi)[8]。
PACROS包括實時運(yùn)行系統(tǒng)、工程師客戶端、操作員界面、實驗室過程仿真及培訓(xùn)系統(tǒng)、離線設(shè)計系統(tǒng)五大功能部分,如圖2所示。
針對Unipol氣相法流化床聚丙烯生產(chǎn)工藝,首先進(jìn)行生產(chǎn)過程參數(shù)不可測變量在線實時計算,然后建立基于質(zhì)量平衡和能量平衡的聚丙烯反應(yīng)動力學(xué)非線性模型[9],在實施過程先進(jìn)控制的基礎(chǔ)上實現(xiàn)主要產(chǎn)品牌號的自動切換。

圖2 PACROS的架構(gòu)圖Fig.2 Overall architecture of PACROS.
2.2.1 產(chǎn)品物性的軟測量計算
由于Unipol聚丙烯裝置的一些關(guān)鍵參數(shù)如熔體流動指數(shù)(MI)、二甲苯可溶物含量、表觀氣速、循環(huán)氣密度、循環(huán)氣密度差、PDS填充率、反應(yīng)產(chǎn)率、床高、床重、露點溫度、冷凝量、床層平均Al/Ti摩爾比、床層平均Al/Si摩爾比、催化劑活性、循環(huán)氣補(bǔ)償流量等無法直接用儀表測量,因此需要借助軟測量[10]和工藝計算建立模型。上述參數(shù)有助于確立操作指南和工藝信息,還可作為APC控制器的前饋變量和被控變量。
2.2.1.1 產(chǎn)品物性關(guān)鍵指標(biāo)
MI和二甲苯可溶物含量是評價樹脂質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo),傳統(tǒng)的分析方法由于存在滯后性,因而無法實時掌握反應(yīng)器中樹脂產(chǎn)品質(zhì)量,因此采用軟測量在線檢測MI和二甲苯可溶物含量顯得格外重要。MI主要受催化劑、氫氣濃度、聚合溫度、原料等因素影響,基于催化劑動力學(xué)及工藝原理可建立MI的軟測量模型,見式(1):

式中,cH2為反應(yīng)器中氫氣濃度,%;T為反應(yīng)器聚合溫度,℃;cM1為反應(yīng)器丙烯濃度,%;K0,K1,K2,K3,K4為常數(shù),不同的催化劑及樹脂牌號對應(yīng)不同的數(shù)值,可通過工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)擬合得到[11]。
二甲苯可溶物含量用于評價產(chǎn)品的出廠指標(biāo)——等規(guī)度,外給電子體(SCA)的加入量直接影響聚合物的等規(guī)度,另外,主催化劑類型、產(chǎn)品牌號、氫氣濃度、產(chǎn)品質(zhì)量、聚合溫度也對二甲苯可溶物含量有影響,因此,二甲苯可溶物含量的軟測量模型見式(2):

式中,wa為二甲苯可溶物質(zhì)量分?jǐn)?shù)。
同時,各省市銷售企業(yè)迫切期望通過外采獲得比直煉資源低1000 ~1600 元/噸的低價資源,通過加油站零售可獲得可觀的效益。銷售板塊每年外采2000 萬噸低價資源,成為銷售板塊抵御批發(fā)虧損的利器。外采對于銷售板塊的好處在于:
2.2.1.2 反應(yīng)產(chǎn)率
反應(yīng)器內(nèi)樹脂的產(chǎn)量無法直接測得,但可利用質(zhì)量平衡和能量平衡模型通過數(shù)學(xué)計算得到,采用瞬間熱平衡作為產(chǎn)量的變化指標(biāo)[12]。質(zhì)量平衡用于校準(zhǔn)熱平衡,聚丙烯質(zhì)量平衡為反應(yīng)器丙烯總的進(jìn)量減去丙烯總的出量,長時幀平均質(zhì)量平衡是平均產(chǎn)量的良好指示。對整個反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行能量衡算得到式(3):
式中,F(xiàn)in為供料物流進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)的流量,kg/h;Fout為物流離開反應(yīng)系統(tǒng)的流量,kg/h;Qamb為來自反應(yīng)系統(tǒng)的環(huán)境熱量損失,J/h;Qbed為傳送到流化床的熱量,J/h;Qcw為循環(huán)氣體冷卻器中的冷卻水從反應(yīng)中除去的熱量,J/h;Wcomp為循環(huán)氣體壓縮機(jī)給系統(tǒng)的能量(功)輸入,J/h;ΔHin為流動條件下入口物流的焓,J/kg;ΔHout為流動條件下出口物流的焓,J/kg;ΔHref為基準(zhǔn)條件下物流的焓,J/kg;ΔHRxn為基準(zhǔn)溫度和壓力下聚丙烯的反應(yīng)熱,J/kg;PRinst為瞬間產(chǎn)量,kg/h。
能量平衡需要知道進(jìn)出反應(yīng)循環(huán)的每個物流的流量和焓。如果選擇焓的基準(zhǔn)條件為反應(yīng)器床層條件,方程就可簡化。另外,假設(shè)物流出口條件與反應(yīng)器床層條件相同,對于離開反應(yīng)器的聚丙烯和所有氣相物流,基準(zhǔn)條件和流動條件就變得相同,即ΔHout=ΔHref,而且表示出口物流焓變的能量平衡項變?yōu)榱恪?/p>
將式(3)設(shè)想成是5個能量平衡項的總和除以反應(yīng)熱,可得PRinst。

2.2.1.3 循環(huán)氣密度
反應(yīng)系統(tǒng)中的循環(huán)氣含眾多組分,呈現(xiàn)出不同于理想氣體的性能,在反應(yīng)過程中,循環(huán)氣的組成會明顯變化,其中,反應(yīng)器開車期間主要為純氮氣,生產(chǎn)期間主要為氫氣、氮氣、丙烯和乙烯的復(fù)雜混合物。由于組成、溫度和壓力發(fā)生變化,循環(huán)氣的密度也會改變,采用孔板或文丘里計等流量儀表不能十分準(zhǔn)確地測定,尤其是當(dāng)液體或氣體的實際密度顯著偏離儀表標(biāo)定所針對的設(shè)計值時,需要通過校正才能得到較準(zhǔn)確的質(zhì)量流量。利用壓縮因子(基于溫度、壓力和密度)對此類物流的流量進(jìn)行校正非常有效,利用大量數(shù)據(jù)對BWR狀態(tài)方程進(jìn)行擬合可得到壓縮因子。循環(huán)氣密度不僅對準(zhǔn)確測量循環(huán)氣流量必不可少,在計算表觀速度、循環(huán)氣流量、床高、床重、分布板壓差、上部床層密度、下部床層密度時也都需要利用循環(huán)氣密度進(jìn)行補(bǔ)償校正。循環(huán)氣密度的計算模型見式(5):

式中,D為密度,kg/m3;Z為壓縮因子;prea為反應(yīng)器壓力,Pa;Mcyclegas為循環(huán)氣分子量;Trea為反應(yīng)器溫度,K;R為氣體常數(shù),J/(mol·K)。
工業(yè)生產(chǎn)中助催化劑的Al/Ti摩爾比和Al/Si摩爾比對裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量控制具有非常重要的作用,通常用來維持催化劑的生產(chǎn)力,并控制聚丙烯的二甲苯可溶物含量。掌握床層平均Al/Ti摩爾比和Al/Si摩爾比對反應(yīng)器產(chǎn)品質(zhì)量控制和調(diào)整、輔助調(diào)整主催化劑的加入量具有重要的指導(dǎo)意義。為了計算床層平均Al/Ti摩爾比和Al/Si摩爾比,必須知道牌號切換之前的催化劑、TEA和SCA的單獨損失與存量。由于充分返混的反應(yīng)器床層排出的聚丙烯與反應(yīng)器內(nèi)床層存量的聚丙烯的TEA含量和鈦含量相同,即床層平均Al/Si摩爾比和損失量Al/Si摩爾比相同,所以可得計算式見式(6)~(8),床層平均Al/Ti摩爾比的計算方法類似。

式中,F(xiàn)SCA為當(dāng)前SCA的流量,kg/h;LSCA為來自反應(yīng)器的SCA損失速率,kg/h;LSCAp為上次運(yùn)行的鈦損失速率,kg/h;FTEA為TEA的流量,kg/h;LTEA為來自反應(yīng)器的TEA損失速率,kg/h;LTEAp為上次運(yùn)行的TEA損失速率,kg/h;t為停留時間(床重量/產(chǎn)量),h。
2.2.2 先進(jìn)控制器
聚丙烯裝置的反應(yīng)器模型是APC控制器設(shè)計的關(guān)鍵和核心。通過分析反應(yīng)系統(tǒng),確定反應(yīng)系統(tǒng)APC控制器的狀態(tài)空間模型,包括聚合反應(yīng)器、壓縮機(jī)和換熱器等單元設(shè)備。按照狀態(tài)空間模型的設(shè)計原則,建立如表1所示的以反應(yīng)系統(tǒng)為對象的APC控制器模型變量[13]。
2.2.3 牌號自動切換
對于聚丙烯裝置,在日常生產(chǎn)中除了維持反應(yīng)溫度和反應(yīng)壓力穩(wěn)定外,最大的挑戰(zhàn)來自于在生產(chǎn)中需要經(jīng)常切換產(chǎn)品牌號,而在切換時不可避免地會生產(chǎn)出不合格的過渡產(chǎn)品。因此,減少牌號切換的過渡時間、減少過渡產(chǎn)品數(shù)量會給裝置帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益。通過牌號切換管理,調(diào)整反應(yīng)器內(nèi)反應(yīng)溫度、氫氣進(jìn)料量、催化劑流量等,可實現(xiàn)產(chǎn)品牌號的自動切換。在聚合物生產(chǎn)過程中,當(dāng)出現(xiàn)牌號切換時,裝置工藝指標(biāo)的波動幅度明顯大于正常生產(chǎn)時的波動范圍,因此,如何實現(xiàn)快速切換并減小裝置的波動是能否實現(xiàn)自動切換牌號的關(guān)鍵[14-16]。牌號自動切換的原則為:1)牌號切換過程APC控制器投用,由APC控制器完成牌號的自動切換;2)在牌號切換時,關(guān)鍵工藝指標(biāo)的波動幅度在工藝允許范圍內(nèi);3)切換時間不超過操作人員手動切換時間。由于在切換過程中,催化劑、SCA、TEA和氫氣流量變動較大,軟測量計算結(jié)果不能及時且完全地反映系統(tǒng)內(nèi)實際產(chǎn)品的變化情況,因此在切換時,切斷MI和二甲苯可溶物含量的先進(jìn)控制,而改為只控制氫氣/丙烯摩爾比和Al/SCA摩爾比,待裝置運(yùn)行相對穩(wěn)定后,再投用MI和二甲苯可溶物含量的先進(jìn)控制。牌號切換過程中,反應(yīng)溫度和壓力在切換前后并無變化,發(fā)生改變的是氫氣濃度、催化劑用量、Al/SCA摩爾比等變量[17]。

表1 反應(yīng)系統(tǒng)APC控制器結(jié)構(gòu)Table 1 Structure of APC controller of response system
切換框架步驟為:1)MI、二甲苯可溶物含量由自動切換到手動控制;2)改變氫氣/丙烯摩爾比、Al/SCA摩爾比目標(biāo)值;3)產(chǎn)量的APC控制器由自動切換到手動;4)MI、二甲苯可溶物含量的預(yù)測值達(dá)到新牌號的目標(biāo)范圍后,MI和二甲苯可溶物含量進(jìn)入自動控制;5)產(chǎn)量APC控制器切換到自動。
某石化公司完成APC系統(tǒng)軟測量和控制器模型開發(fā)與組態(tài)、DCS端組態(tài)設(shè)計與下裝實施、軟測量和控制器模型離線運(yùn)行與仿真、牌號切換系統(tǒng)試離線仿真后,系統(tǒng)進(jìn)行上線試運(yùn)行,于2020年9月19日至26日進(jìn)行標(biāo)定。
運(yùn)行過程中,主要產(chǎn)品指標(biāo)MI、二甲苯可溶物含量計算精確高,滿足在線閉環(huán)控制的要求,主要工藝指標(biāo)計算結(jié)果準(zhǔn)確可靠,滿足指導(dǎo)生產(chǎn)操作的要求。圖3分別為MI和二甲苯可溶物含量的軟測量計算值與檢測值。從圖3可看出,MI軟測量計算值與檢測值相比偏差率均在2%以內(nèi);二甲苯可溶物含量軟測量計算值與檢測值相比偏差率均在1%以內(nèi)。
未投用APC控制器時,產(chǎn)品質(zhì)量的控制是通過檢測數(shù)據(jù)再調(diào)整反應(yīng)器氫氣濃度和SCA加入量等參數(shù),因此存在反應(yīng)時間較長、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較差的問題。投用APC控制器后可實現(xiàn)實時監(jiān)測產(chǎn)品的MI和二甲苯可溶物含量,從而實時優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量。圖4分別為APC控制器投用前后產(chǎn)品的MI和二甲苯可溶物含量。從圖4可看出,投用APC控制器與未投用相對比,MI的標(biāo)準(zhǔn)方差降低22.22%、二甲苯可溶物含量標(biāo)準(zhǔn)方差降低46.46%,即投用APC控制器后,產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定均一性大幅提高。

圖3 MI(a)和二甲苯可溶物含量(b)的軟測量計算值與檢測值Fig.3 Soft measurement calculation and test value of MI(a) and xylene soluble content(b).

圖4 APC控制器投用前后的MI(a)和二甲苯可溶物含量(b)Fig.4 MI(a) and xylene soluble content(b) before and after using APC controller.
將反應(yīng)系統(tǒng)的反應(yīng)器溫度、反應(yīng)總壓分壓、H2/C3H6摩爾比、AL/SCA摩爾比、反應(yīng)器產(chǎn)率以及反應(yīng)器組分作為被控變量,通過調(diào)整反應(yīng)溫度、丙烯進(jìn)料量、氫氣進(jìn)料量、助催化劑進(jìn)料量、給電子體進(jìn)料量、高壓精氮流量、催化劑流量及冷凝丙烯量等參數(shù)的給定值,采用非線性APC先進(jìn)控制器對上述被控變量進(jìn)行先進(jìn)控制,全部投用后裝置平穩(wěn)率提高5%,被控變量的平穩(wěn)率平均提高40.56%,裝置丙烯單耗由1.002 58 t/t降至1.001 95 t/t。圖5分別為APC控制器投用前后反應(yīng)器丙烯分壓和聚合溫度。從圖5可看出,投用APC控制器后反應(yīng)器的關(guān)鍵參數(shù)更穩(wěn)定。
投用APC聚合產(chǎn)率優(yōu)化控制功能,產(chǎn)率控制穩(wěn)定。表2為APC控制器投用前后的時空產(chǎn)率。從表2可看出,投用APC控制器后,聚丙烯裝置的時空收率的平均值明顯提高,約提高1.97%。

圖5 APC投用前后反應(yīng)器丙烯分壓(a)和聚合溫度(b)Fig.5 Propylene partial pressure(a) and polymerization temperature(b) of reactor before and after using APC controller.

表2 APC控制器投用前后的時空產(chǎn)率Table 2 Space-time yield before and after using APC controller
某石化公司目前主要生產(chǎn)L5E89、L5D98、L5D98D、L5D98C等牌號產(chǎn)品,牌號切換較頻繁,平均每月切換2~3次,經(jīng)過半年的上線投用APC控制器,可實現(xiàn)主力產(chǎn)品牌號的自由切換,累計實現(xiàn)自動牌號切換15次,切換過程中反應(yīng)器靜電、分壓、總壓、溫度、產(chǎn)品品質(zhì)等各項關(guān)鍵指標(biāo)安全平穩(wěn)受控,與未投APC控制器相比,切換時間平均縮短27%。
國產(chǎn)APC控制器已在某石化企業(yè)聚丙烯裝置成功上線運(yùn)行半年,功能投用率達(dá)100%,目前初步核算已實現(xiàn)增效500萬元,下一步將持續(xù)推進(jìn)該國產(chǎn)APC控制器在多牌號多催化劑環(huán)境下的應(yīng)用,進(jìn)一步挖潛裝置產(chǎn)能,降低能耗和物耗,縮短牌號切換時間,產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益。
1)APC控制器是在一個開發(fā)平臺上集成線性控制器和非線性控制器的過程先進(jìn)控制和實時優(yōu)化解決方案,對Unipol聚丙烯裝置控制系統(tǒng)實施智能控制,采用基于機(jī)理分析的狀態(tài)空間模型,模型魯棒性適應(yīng)性更強(qiáng)。
2)國產(chǎn)APC控制器實施后裝置平穩(wěn)率得到明顯提高,裝置平穩(wěn)率提高5%,被控變量平穩(wěn)率平均提高40.56%,聚丙烯單耗降至1.001 95 t/t,相比未投用APC控制器的裝置單耗更低;在丙烯充足情況下,國產(chǎn)APC控制器投用后,裝置的時空產(chǎn)率可提高1.5%以上。
3)投用APC控制器后,產(chǎn)品的MI和二甲苯可溶物含量計算精確高,滿足在線閉環(huán)控制的要求,主要工藝指標(biāo)計算結(jié)果準(zhǔn)確可靠,滿足指導(dǎo)生產(chǎn)操作的要求;可實現(xiàn)產(chǎn)品牌號自動切換,縮短產(chǎn)品牌號切換時間27%。