李文強
[上海市政工程設(shè)計研究總院(集團)有限公司,上海200092]
蘇州全市共有污水廠93座,處理能力為374萬m3/d,全面執(zhí)行一級A排放標準。為進一步提升蘇州地區(qū)水環(huán)境質(zhì)量,2018年9月,蘇州頒布《關(guān)于高質(zhì)量推進城鄉(xiāng)生活污水治理三年行動計劃的實施意見》,要求2021年1月1日起城鎮(zhèn)污水處理廠尾水優(yōu)于“蘇州特別排放限值”(以下簡稱排放限值)。
蘇州某污水處理廠始建于2004年,一期工程于2006年初投入運行,設(shè)計處理能力為4.0萬m3/d。采用循環(huán)式生物反應(yīng)器處理工藝。2011年完成一期工程提標改造工程至今,出水標準執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級A標準,目前運行正常。
由于該廠按照一級A出水標準進行建造、運行,現(xiàn)狀出水水質(zhì)無法穩(wěn)定達到“排放限制”要求,需要進行提標改造。而該廠的提標擴建工程的處于前期研究階段,進度上無法保證2021年1月1日的考核要求,需要采取應(yīng)急性工程手段,提高處理能力,確保達標排放。
該廠現(xiàn)狀主體工藝采用循環(huán)式生物反應(yīng)池工藝,深度處理采用微絮凝過濾工藝,消毒采用紫外消毒,如圖1所示。主要處理構(gòu)筑物包括:粗格柵進水泵房、細格柵旋流沉砂池、循環(huán)式生物反應(yīng)池、混合池、濾布濾池、紫外消毒池。污泥工藝采用濃縮脫水一體化,主要構(gòu)筑物包括儲泥池、濃縮脫水機房。

圖1 現(xiàn)狀處理工藝流程圖
該污水處理廠經(jīng)歷了2期建設(shè),總占地面積3.0 hm2。如圖2所示,現(xiàn)狀構(gòu)筑物布置緊湊,可利用的建設(shè)用地不多,在現(xiàn)狀濾布濾池南側(cè)有一塊空地可用。

圖2 現(xiàn)狀平面布置圖
近2 a的處理水量如圖3所示。

圖3 近期處理水量
從上圖可以看出,該廠已經(jīng)處于滿負荷運行,2 a平均水量為3.1萬m3/d,負荷率達到77.5%。且近期水量有上升的趨勢。
現(xiàn)狀設(shè)計進出水水質(zhì)見表1。

表1 原工程設(shè)計進出水水質(zhì) 單位:mg/L
污水處理廠2018年1月~2019年12月,原進出水水質(zhì)及達標率見表2、表3。

表2 2018年1月~2019年12月進水水質(zhì) 單位:mg/L

表3 2018年1月~2019年12月出水水質(zhì) 單位:mg/L
從進水水質(zhì)統(tǒng)計可以看出,進水COD、TP均比原設(shè)計值有較大提高,BOD、SS接近原設(shè)計值。NH3,TN較原設(shè)計值略微升高。結(jié)合進水水量一起分析,可以看出該污水廠目前水力負荷和水質(zhì)負荷均已經(jīng)接近滿負荷。
從出水水質(zhì)統(tǒng)計可以看出,所有數(shù)據(jù)均能穩(wěn)定達到一級A出水標準。以新標準進行考核,BOD、SS可以穩(wěn)定達標。COD出水保證率較好。NH3-N出水存在一定風險,達標率為95%。TN出水與新標準存在一定差距,達標率為86.2%。TP出水水質(zhì)最差,達標率僅為60.5%。結(jié)合進水情況,進水TP超出設(shè)計值直接導致了出水TP無法進一步滿足新標準要求。進水COD雖然超出設(shè)計值也較多,但達標率較好,說明COD組分中易生物降解部分占比高,達標排放難度不大。NH3和TN的略高,仍有較高的保證率,說明現(xiàn)狀生反池運行時序可以滿足使用要求,但也存在不達標風險。
從上述進出水水質(zhì)分析可以看出,COD、BOD、SS均有較高的保障率,但TN、NH3-N和TP存在超標風險。據(jù)現(xiàn)場調(diào)研和復核,NH3不夠穩(wěn)定的原因是曝氣管結(jié)垢,阻力增加,鼓風機風壓異常升高造成風機停機頻繁,更換高揚程風機即可解決。TN的問題是CASS池運行時序無法人為干預、現(xiàn)場無法精確投加外碳源導致的,該次將自控系統(tǒng)重新編程、改進碳源投加系統(tǒng),TN可以通過現(xiàn)場管理性手段確保達標。針對NH3和TN的工程設(shè)計不再贅述。
TP是該工程不達標的主要因素和難點,其達標保證率僅為60.5%。現(xiàn)場調(diào)研后發(fā)現(xiàn)存在兩個問題:
(1)CASS池潷水器運行速度不均,導致出水水量波動大,高峰流量可達2 800 m3/h;
(2)現(xiàn)狀深度處理采用“微絮凝過濾”工藝,采用混合池+濾布濾池,混合池內(nèi)設(shè)置了2臺混凝攪拌器,加藥混合后形成微絮體直接進入濾布濾池內(nèi)。當除磷要求提高后,負荷增加,該工藝發(fā)生濾池堵塞、溢流,無法滿足穩(wěn)定達標的需求。
由于該廠經(jīng)歷了幾期工程建設(shè),地下管線復雜、可利用用地面積較小。此外,工程研究開展時距離考核節(jié)點近,工期緊張,常規(guī)水處理構(gòu)筑物建設(shè)周期無法滿足要求。所以需要一種除磷效果佳、耐沖擊負荷、表面負荷高(占地面積小),且能夠采用一體化裝置成套運行的工藝。
一般來講,二沉池出水中SS和TP含量相對較低,由于水中膠體雜質(zhì)較少、凝聚碰撞的機會很少,比重又接近子水,不易形成絮體,形成的絮體松散、易碎。常規(guī)混凝沉淀工藝對于此類問題的解決方案是,增加藥劑投加量,或者增加晶核幫助形成比重較大的絮體(如磁混凝沉淀、加砂沉淀)。這都帶來了費用的增加,或后續(xù)污泥處理的問題。氣浮工藝是將絮體“向上”去除,對于尺寸較小的顆粒也有較高的去除率。經(jīng)過綜合比選以及中試試驗驗證,考慮到除磷效果、占地以及供貨和施工周期的影響,該次深度處理段采用混凝氣浮工藝,用于除磷和SS的去除。
混凝區(qū)內(nèi),進水與混凝劑通過機械攪拌混合,并在混凝區(qū)內(nèi)進行水力擴散,進水中膠體顆粒脫穩(wěn)。水力絮凝區(qū)內(nèi),脫穩(wěn)后的顆粒只需少量的絮凝劑便能形成穩(wěn)定的礬花。混凝和絮凝之后,水將流入氣浮區(qū)。在該區(qū)域,在絮凝階段形成的礬花將附著在微氣泡上,并被氣泡帶到水面,實現(xiàn)固液分離。
氣浮所需要的微氣泡由空氣飽和加壓循環(huán)水在釋壓過程中產(chǎn)生。該循環(huán)水是利用一部分氣浮出水,通過循環(huán)泵加壓后,在壓力作用下形成氣水飽和液。
與傳統(tǒng)氣浮工藝和高效沉淀池相比,高速氣浮池的氣浮速度更快、絮凝時間更短,從而大大減少了占地面積及工程投資。另外,高速氣浮池還具有以下優(yōu)點[4]:
(1)優(yōu)異的出水水質(zhì),出水懸浮物濃度、磷酸鹽含量低;(2)運行所需藥劑較少,尤其是出水水質(zhì)要求高的情況下,藥劑節(jié)省的程度更高;(3)能快速啟動和停運,方便運行管理。
如圖4所示,該次將氣浮段設(shè)置在循環(huán)式生物反應(yīng)池末端,與原“混合池+濾布濾池”段并聯(lián)布置。二級生化處理后的污水通過水泵提升后進入混凝氣浮工藝,處理后進入紫外消毒池。原“混合池+濾布濾池”功能保留,改為低負荷運行及深度處理保障段。

圖4 改造后工藝流程圖
混凝氣浮工藝的水頭損失分為兩段,混凝段水頭損失為10 cm,氣浮段水頭損失55 cm,工藝段之間管道的水頭損失5 cm。如圖5所示,總水頭損失可以控制在70 cm以內(nèi)。比常規(guī)的混凝+過濾組合工藝水頭損失小,有利于與現(xiàn)狀工藝結(jié)合。

圖5 混凝氣浮段水力高程圖(單位:m)
2.3.1 設(shè)計規(guī)模
設(shè)計規(guī)模4.0萬m3/d;設(shè)計最大處理水量2 400m3/h。
2.3.2 水質(zhì)
(1)設(shè)計進水水質(zhì):
SS≤20 mg/L,TP≤0.5 mg/L。
(2)設(shè)計出水水質(zhì):
SS≤10 mg/L,TP≤0.3 mg/L
2.3.3 混凝段
設(shè)置2套混凝反應(yīng)器,單套最大處理能力1200m3/h。總停留時間15 min。
(1)混凝攪拌器:N=3.7 kW,輸出轉(zhuǎn)速76.3 rpm;
(2)一級絮凝攪拌器:N=1.5 kW,輸出轉(zhuǎn)速7.75 rpm;
(3)二級絮凝攪拌器:N=1.1 kW,輸出轉(zhuǎn)速3.7 rpm;
(4)三級絮凝攪拌器:N=1.1 kW,輸出轉(zhuǎn)速3.7 rpm。
2.3.4 氣浮段
設(shè)置2套一體化氣浮裝置,單套最大處理能力1 200 m3/h。
回流比:10%;
分離區(qū)表面負荷:≥25 m3/m2·h。
2.3.5 平面尺寸
兩套混凝氣浮處理裝置總平面尺寸20.3 m×21.0 m,占地426.3 m2。
混凝段平面尺寸4 m×15 m,氣浮段平面尺寸4 m×16 m。
該次應(yīng)急改造工程自2020年11月投運以來,混凝氣浮段在滿負荷甚至超負荷運行的工況下,出水水質(zhì)可穩(wěn)定優(yōu)于“蘇州特別排放限值”的要求,出水水質(zhì)匯總?cè)鐖D6所示。

圖6 混凝氣浮段TP進出水值
可以看出,進水在0.5~0.8 mg/L范圍內(nèi)波動,出水可以穩(wěn)定維持在0.3 mg/L以下,45d平均值為0.15 mg/L。平均去除率達74.6%。說明該深度處理工藝對于TP的去除效果穩(wěn)定且可靠,且對于總磷出水標準較高(<0.3 mg/L)的情況下效果較好。
該工程投資為主要直接運行費用包括電費、藥劑費、人工費。投入運行至今,平均電耗為0.044 kW·h/m3,電價按0.6元/(kW·h)計,平均電費為0.026元/m3;PAC藥劑主要為粉劑制備后投加,平均用量為0.02 kg/m3,單價2.3元/kg,PAC藥劑費為0.047元/m3。PAM藥劑為固體顆粒制備后投加,平均用量為1.35×10-4kg/m3,單 價20元/kg,PAM藥劑費為0.0027元/m3;管理依托廠內(nèi)現(xiàn)有定員,故人工費未單獨計算。該工藝運行費用為0.076元/m3。其中藥劑費占比65.4%,電費占比34.6%。
總結(jié)該次應(yīng)急改造工程的設(shè)計和運行經(jīng)驗,可以得出以下結(jié)論:
(1)混凝氣浮工藝續(xù)接在常規(guī)生化處理工藝后,可以實現(xiàn)TP穩(wěn)定達到0.3 mg/L以下,平均值0.15 mg/L;
(2)該工藝表面負荷高、占地面積小。采用一體化裝置,可實現(xiàn)快速安裝、啟動,適合工期緊張、可利用地緊湊的工程;
(3)混凝氣浮工藝總水頭損失可控制在0.7m以內(nèi),有利于與常規(guī)深度處理工藝并聯(lián)布置,提升處理能力;
(4)混凝氣浮工藝在水量波動情況下也可以穩(wěn)定運行,但需要相應(yīng)調(diào)整投藥量和回流比;
(5)噸水直接運行費用為0.076元/m3,其中藥劑費占比65.4%,電費占比34.6%。