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淺談DWL- 48 型搗穩車BF8M1015CP 發動機的養護措施

2021-07-16 10:07:12李曉東
科學技術創新 2021年19期
關鍵詞:發動機故障作業

李曉東

(中國鐵路上海局集團有限公司上海大型養路機械運用檢修段,上海 200439)

我國大型養路機械從20 世紀80 年代投入使用,到現在已經形成了相當的規模。隨著使用量、使用年限的增加,遇到的故障問題與日俱增,本文根據具體事故案例,分析DWL-48 型三枕連續式搗穩車BF8M1015CP 發動機應該如何養護,從而提升發動機使用壽命。2020 年11 月,某搗穩車(以下簡稱“事故車”)作業時,BF8M1015CP 發動機(以下簡稱“一發”)自動熄火后無法再次啟動,影響生產任務,構成運用安全風險。

1 事情經過

2020 年11 月,某大機工班于宣杭線行宮塘- 德清西進行大機線路搗固,計劃封鎖時間:4:40-7:40,實際封鎖時間:4:45-7:45(180 分鐘),封鎖命令號:75219,開通命令號:75239,施工負責人周某,把關干部張某。其中,事故車計劃作業里程K190+100~k187+700,按計劃完成0.3km。4:20,事故車到達作業地點,4:37機長趙某突然聽到一發傳出異響,立即通知一號位停止作業并匯報施工負責人周某,打開發動機艙門檢查發現作業方向右側排氣管嚴重發紅并泛光(已錄視頻)。把關干部張某判定一發設備狀態異常,出于安全考慮要求該車不再繼續作業并立即收車。機長趙某準備指揮收車時,發現發動機下部呼吸器廢氣管口處有機油噴涌而出,1 分鐘左右發動機自動熄火,1 號位處發動機報警紅燈亮起、蜂鳴器嘯叫不止,EMR 指示燈常亮。把關干部張某要求施工負責人周某立即組織事故車應急起復,利用應急發電機將所有工作裝置收復到位后,安排其它車將其牽引讓出作業地段。

2 調查分析

2.1 故障發動機基本情況

發動機型號:BF8M1015CP,生產廠家:德國道依茨公司,序列號9178170。2019 年3 月,發動機大修完畢并于年修期間裝機于事故車。2020 年7 月,年修期間完成年度維保;11 月18 日,完成100 小時定期保養;11 月26 日,發動機拉缸,工作時長為2211小時。

2.2 現場檢查情況

11 月26 日11 時,發動機廠家人員到達現場。檢查發現曲軸無法轉動,但軸向間隙正常,說明未完全抱死。將缸蓋逐個拆除檢查發現,B4 缸噴油嘴斷裂、燒頂;進一步打開油底殼后,旋轉曲軸確認整機缸套、活塞及活塞環工作狀態,發現多缸拉缸,潤滑油路里存在大量鋁末(圖1)。廠家判定現場無法處理,發動機需返廠大修。

圖1 現場檢查圖片

2.3 原因分析

2.3.1 搗穩車用BF8M1015CP 發動機每年工作小時為1800-2500 小時左右,德國道依茨公司保養手冊要求:每6000 小時換新噴油器總成,《段大型養路機械年修管理辦法》規定“發動機每兩年更換噴油器總成(型號0426 2854)”。2019 年3 月,9178170 號發動機返廠大修時,8 支噴油器已全部換新(大修必換件);2020 年7 月,年度維保時對燃油系統常規檢查,未再更換噴油器總成。

2.3.2 故障早期(1-3 天)會有前兆,如發動機冷機時排出大量白煙且凝聚不散、敲缸異響、廢氣偏大、機油壓力不穩定、滿負載作業時功率不穩定、EMR 報警,但在實際生產中第一時間發現征兆的困難較大。機組未能在故障早期察覺異樣,未能“早發現、早治療”。

2.3.3 B4 缸噴油嘴因質量缺陷突發斷裂是導致故障的直接原因。除B4 缸單缸噴油嘴斷裂外,其余7 支噴油器均正常,因此故障噴油器可能存在質量缺陷。噴油嘴斷裂多由熱沖擊過大所致。油箱內柴油溫度較低(特別是在冬季施工作業時),而氣缸內柴油的燃燒溫度較高,這時處于缸內的噴油嘴溫度同樣很高,當溫度很低的柴油到達噴油器時,噴油嘴內外的溫差很大,過大的溫差造成熱沖擊,在發動機工作過程中,這種熱沖擊會周期性的作用于噴油嘴,同時高壓燃油對噴油嘴周期性脈沖作用。存在質量缺陷的噴油嘴承載能力不足,最終因承受很高的熱沖擊與高壓燃油的綜合負載而出現斷裂,進入噴油器的燃油將無法正常霧化,改以高壓柱狀形式噴射,當噴油嘴斷裂截面與噴油嘴軸線成一定角度時,噴油器噴射的燃油會持續朝向一個方向并在氣缸內被壓燃,燃燒的高壓柱狀燃油持續噴射于活塞同一部位。活塞局部因承受持續的熱負荷作用而燒蝕,而后出現變形,進而導致活塞、活塞環及氣缸套等出現異常磨損而拉缸。噴油嘴斷裂也可能因噴油嘴工作不良所致。當噴油嘴出現滴油、二次噴射、霧化不良等情況時,內部積碳后針閥卡滯,燃油壓力急劇升高致使噴油嘴脫落,柴油大量直噴進入氣缸燃燒后活塞頭部的局部溫度過高,熱應力增大,致使其局部燒蝕。B4 缸活塞融化后,大量鋁末進入發動機潤滑系統,多個活塞冷卻噴嘴堵塞,最終導致多缸不同程度拉缸。

3 深度分析

發動機活塞燒頂大多發生在活塞頂部和第一、二道活塞環槽處,損壞形式主要有頂面熔洞、穿孔、麻坑和頂部周圍處的鍵槽狀缺口、塌陷。活塞燒頂將導致高溫燃氣竄入曲軸箱、加速潤滑的氧化變質、汽缸密封性變差、壓縮比下降、燃油燃燒過程變壞、發動機的動力性和經濟性下降;嚴重時活塞開裂破碎,損壞缸套、連桿、曲軸、機體等零部件。

3.1 導致活塞燒頂的常見原因

3.1.1 活塞頂部積炭嚴重。活塞頂部的積炭使活塞頂局部過熱并產生高溫,當局部高溫超過材料的熔點時,就會將活塞頂部燒熔形成熔洞。

3.1.2 活塞環膠結或斷裂。活塞環膠結或斷裂會導致活塞環不能與缸壁緊密貼合,活塞頂的熱量不能及時傳走,同時還會引導高溫氣體下竄,結果使活塞頂及活塞環槽部位因過熱而燒蝕。

3.1.3 供油不均。柴油機各缸供油量和供油時間如果不均勻,將會使部分汽缸燃燒過程惡化,形成積炭或嚴重后燃,柴油燃燒的熱量不能用來作功,而使部分汽缸內的活塞頂溫度過高,導致材料熱疲勞而燒熔。

3.1.4 噴油嘴工作不良。當噴油嘴出現滴油、二次噴射、霧化不良等情況時,活塞頂積油處局部溫度過高,熱應力增大,以致燒蝕。

3.1.5 發動機產生爆震。發動機工作中,活塞頂部要承受燃燒爆發力的周期性機械沖擊,其瞬時沖擊力可達7MPa,直接作用于活塞頂上的沖擊力可達100kN 以上。如果發動機產生爆震,其沖擊力將會成倍上升。活塞頂在熱應力和周期性燃燒爆發力的作用下,產生熱疲勞和機械疲勞,最終導致燒熔和開裂。而發動機產生爆震的原因主要是供油時間或點火時間過早、氣缸內積炭過多、壓縮比過高、活塞頂上形成熾熱點引起早燃。

3.1.6 活塞機油冷卻噴嘴堵塞。發動機機體上設有冷卻噴嘴,通過向活塞內環形油槽噴射機油以使機油帶走活塞頂部熱量,幫助活塞冷卻散熱。如果冷卻噴嘴堵塞,活塞就會積熱升溫,也易導致活塞燒頂。冷卻噴嘴堵塞時,一般短時間內就會使活塞出現燒頂。

3.1.7 發動機長時間超負荷超速運行,或發動機散熱不良。活塞長期受過高熱應力和機械應力作用,易于疲勞燒蝕。

3.1.8 活塞質量不合格。若活塞鑄造時存在氣孔、疏松、微裂紋、夾渣等缺陷,則在高溫高壓作用下,這些氣孔、疏松、微裂紋會成為疲勞源而導致疲勞損壞;活塞中的夾渣首先熔化,造成活塞燒熔。

3.1.9 經常猛轟油門,發動機高速大負荷運行,溫度過高。

3.2 存在問題

通過事情經過及深度分析,我們不難發現在發動機的使用中存在以下問題:

3.2.1 機組業務水平不高,對儀表的觀察和作業中發動機的巡檢不仔細,未能在故障早期察覺異樣。

3.2.2 平時機組對發動機的運用不當,存在的慣性問題是啟機后直接抬油門,沒有怠速讓機油對各部件潤滑充分的過程,特別是冬季沒有預熱的習慣,只有啟動不了的時候才會考慮到預熱功能,導致發動機磨損加劇,加大了發動機的故障發生率。

3.2.3 應急處置不當,當發現異常后未立即停止作業,檢查取證后未立即停機,而是匯報等待指示,導致了發動機故障問題的擴大化。

3.3 發動機日常養護注意事項

通過深度分析,我們可以看到噴油器故障雖為偶發問題,但對發動機的損害極大,故障早期較難被發現,故障惡化時已無從補救,必須采取養護措施。

3.3.1 嚴格執行定期保養制度。每50 小時為柴油油水分離器排水,及時清洗柴油粗濾清器、濾芯及手壓泵濾網,按期更換濾芯。定期更換機油、機濾,一旦發現機油中含有金屬碎末需立即匯報,防止問題擴大化。

3.3.2 加強業務能力培訓。培養機組發現問題、解決問題的能力,邀請專業廠家、設備科主管工程師等專業人員送教上門,結合典型故障案例進行講解,不斷提升職工隊伍業務水平。

3.3.3 機組在運用時規范操作,加強監控。每次啟機前需對機油油位進行檢查。冷啟動時,怠速兩分鐘,待機油壓力(實際壓力4-5bar,儀表壓力3-6bar)平穩后,方可緩慢提高油門,切忌“猛提猛降”。冬季環境溫度較低時,由于機油粘度較大,流動性能差,應對發動機進行足夠的預熱,使發動機各潤滑部位得到充分潤滑,避免因潤滑不足對零部件造成磨損。發動機運轉期間,加強對機油壓力、機油溫度、缸溫、水溫等報警系統的監控,如發現存在“冷機時排出大量白煙且凝聚不散、敲缸異響、廢氣偏大、機油壓力不穩定、滿負載作業時功率不穩定、EMR 燈常亮”等異常情況,應立即停機檢查并匯報。長時間高負荷工作后不能馬上停機,應怠速空載運轉一段時間,待機油溫度、缸溫下降后再停機。

3.3.4 提高機組的應急處置能力。發現不確定故障時必須要及時取證,并停機排查匯報,防止問題擴大化,機組要根據現場實際情況來合理安排應急處置,確保安全正點。

4 結論

要保證大型養路機械發動機的正常使用,首先需要使用者明白發動機的風險點、日常養護點,其次需要全面提高使用者的專業素養,不斷地加強管理力度,使得每一名使用人員都能樹立良好的安全風險控制意識,為發動機的安全風險控制提供重要保障,全面提升大型養路機械設備安全,促進我國鐵路行業發展。

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