
摘要:雙動滑閥安裝在再生器煙道上,用來控制再生器壓力。由于煙機的存在,雙動滑閥開度較小,煙氣通過雙動滑閥后形成紊流,流速高,對襯里造成沖刷,因此襯里的質量是設備長周期平穩運行的關鍵。
關鍵字:催化裂化;雙動滑閥;襯里;沖刷
雙動滑閥主要由節流錐、閥座圈、導軌、閥板及執行機構組成,閥內有兩塊向相反方向移動的閥板,滑閥內襯有隔熱耐磨襯里。安裝在再生器煙道上,通過控制排除再生煙氣流量大小來控制再生器壓力。雙動滑閥是催化裂化裝置的重要設備,其運行狀況關乎到裝置的長周期平穩運行。
某重油催化裂化裝置采用冷壁式雙動滑閥,在開工后,雙動滑閥與防沖刷短節接縫處出現超溫情況,緊急進行焊接盒子處理,并在盒子內通入蒸汽進行降溫。運行一段時間,雙動滑閥閥體及防沖刷短節先后出現超溫情況,對雙動滑閥及防沖刷短節進行焊接盒子處理,并在盒子內通入蒸汽進行降溫。運行一年后,對其進行檢修時發現,雙動滑閥及防沖刷短節的襯里全部脫落,閥體嚴重變形,如圖1。由于雙動滑閥制造周期長,緊急更換一臺存放了2年的雙動滑閥,在開車運行1個月后,閥體出現超溫情況,對超溫部位貼焊304H材質護板,運行1年情況良好。
1. 雙動滑閥及防沖刷短節襯里脫落原因分析
1.1由于煙機的存在,正常生產時,雙動滑閥開度較小,再生煙氣在閥板后形成紊流,流速升高,對襯里造成沖刷。
1.2襯里材料質量不合格。襯里材料存放時間長,超過了襯里材料有效時間。使用的襯里材料級別與設計不符。
1.3施工質量不合格。
1.3.1錨固釘、龜甲網焊接質量不合格。錨固釘與器壁之間沒有滿焊,龜甲網與端板焊接長短不夠,龜甲網拼接處焊接不牢固,導致龜甲網受應力直接脫落。龜甲網拼接處網孔面積不符合規定,襯里附著力降低,造成襯里脫落。
1.3.2襯里攪拌不規范。未嚴格按照襯里使用技術條件規定進行加水。攪拌時間不足,攪拌不均勻,攪拌好的襯里未在規定時間內使用完。
1.3.3龜甲網內襯里填充不實,存在空鼓,在熱應力等因素的作用下,網孔中的耐磨襯里混凝土塊容易松動或脫落。[1]
1.3.4未嚴格按照升溫曲線進行烘襯,襯里中的游離水和結晶水未脫除凈,正常生產時,將會產生水崩,襯里容易出現裂紋。
1.3.5襯里靜置養護時間不足,就進行搬運或運輸,對襯里造成損傷。
1.4烘襯后設備存放時間較長,襯里出現粉化,強度降低,受到沖刷后極易脫落。
2.改進措施
2.1嚴把襯里材料、錨固釘、龜甲網質量關。檢查襯里材料質量證明文件,檢查生產日期及有效期,核對襯里級別是否與設計一致。對錨固釘、龜甲網等材料進行光譜分析,確認材質符合規范要求。
2.2規范現場施工管理,嚴格按照規范執行,成立襯里施工質量監督小組,對現場施工情況時時監督檢查。
2.2.1加強襯里構件焊接質量控制,增大錨固釘排列密度,確保錨固釘、端板、龜甲網間焊接接頭的可靠性。合理預留接縫,最大程度保持龜甲網的完整性,使龜甲網與襯里擋板完整拼接、牢固焊接在一起,并且緊貼擋板。也可在龜甲網接頭處加焊鋼帶,增大龜甲網間的抗拉脫力。
2.2.2施工前,對襯里用水進行化驗,保證酸堿性和潔凈度完全符合要求。施工時對水進行pH檢測。嚴格按照襯里產品技術規定的加水量進行加水。進行強制攪拌,并攪拌均勻。攪拌好的襯里料必須在規定的時間內使用完,嚴禁二次加水攪拌。每個龜甲網網孔內要一次填滿并搗實。[2]
2.2.3烘襯時,嚴格安裝升溫曲線進行升溫,每個小時對溫度進行記錄,手繪升溫曲線,計算升溫速率,與升溫曲線進行核對,若出現偏差及時調整。將烘襯溫度提高到510℃,使結晶水和游離水完全脫出。
3.結束語
隔熱耐磨襯里不僅能保護設備本體不受催化劑沖刷,延長設備使用周期,還能降低壁溫,減少能量損失,降低裝置能耗。隔熱耐磨襯里施工質量直接決定設備運行狀況,關乎整個裝置的長周期平穩運行。
參考文獻
[1] 唐震,古心文.催化裝置各(類)部位襯里損壞原因及修復.工程技術,2016年第68期;
[2] GB 50474 隔熱耐磨襯里技術規范.
作者簡介:王聰(出生于1987年11月21日),男, 2010年畢業于大連理工大學過程裝備與控制工程專業,獲學士學位,現就職于中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司,中級工程師.
(中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司 遼寧 遼陽 111003)