楊軍



摘 要:甲醇是相當重要的化工原料,其會對下游化工產品帶來影響。文章主要結合實際情況,針對煤制甲醇對下游精細化工產品的影響判定進行了分析。
關鍵詞:煤制甲醇;精細化工產品;影響
中圖分類號:TQ522.6文獻標識碼:A文章編號:1674-1064(2021)03-011-02
DOI:10.12310/j.issn.1674-1064.2021.03.005
2016年,某精細化工企業在使用煤制甲醇生產精細化工產品時,發現最終的精細化工產品質量出現異常,最終產品很難達到醫藥級產品需求,只有暫時通過加大回流并采取重復循環精餾模式勉強滿足市場需求,間接造成了人財物的大量消耗。
通過GC-2014毛細管色譜分析,如圖1所示,產品主峰后4.5min出現了不明雜質,且其含量達到了650ppm,這對于醫藥用產品來說是致命的,通過出峰時間可以推斷出該雜質汽化溫度高于目前產品的汽化溫度,物質分子量可能會更大,由于無法定性目標物的成份,暫時通過改變原材料來跟蹤產品質量的變化。
隨著生產的持續推進,為了保證成品合格,大回流,多次精餾,導致塔底的重組分越來越多。到了5月中旬,生產已無法保證產品達到醫藥級水平,統計數據趨勢如圖2所示。
1 從反應工況分析
1.1 硫化氫壓縮機漏油對產品質量的影響
在生產過程中,設備油路泄漏同樣會對產品質量帶來很大的影響。經過現場排查,發現硫化氫壓縮機有漏油帶油的可能性存在。5月28日,將硫化氫壓縮機停運,提高硫化氫解析壓力,將硫化氫氣體經壓縮機旁路直接引入參與反應,通過對停運壓縮機后的分析數據進行對比,發現產品中的雜質含量并未發生任何變化,因此排除壓縮機漏油對亞砜質量的直接影響。
1.2 N—甲基二乙醇胺對產品質量的影響
硫化氫提濃過程需要使用到提純溶液N—甲基二乙醇胺,經吸收、解析后得到高純度的硫化氫氣體,因此N—甲基二乙醇胺品質的好壞,也可能影響硫化氫的提純質量,進一步對產品質量產生影響。針對這個問題,6月2日將純度較低的硫化氫不經過提純系統濃縮,直接和甲醇參與反應,檢測N—甲基二乙醇胺對產品質量的影響,同時對胺液進行了分析,如圖3所示。
停胺液吸收后,將數據進行對比,未發現雜峰含量出現較大幅度改變,胺液分析中也未發現可能影響原材料提純的影響因素,因此可排除胺液對產品質量的影響。
經過對工藝方面進行逐項排除后,并未發現造成產品中雜峰高的原因,因此只能對原材料本身質量進行逐一檢查。
2 使用另一種硫化物和煤制甲醇反應
為了進一步論證原材料的影響,首先將煤制甲醇和另一可取代的硫化物(將硫化氫換成二硫化碳)反應,通過近4天的連續運行,經過雜峰含量比對,改變其中一種原材料后,工況沒有得到有效遏制;相反,雜峰含量還有加劇的趨向。分析認為,改變的這種原材料不是此次產品質量突然發生改變的主要誘因,而有加劇的趨向,進一步證明了雜峰在系統持續累積對分析結果的不確定偏差影響。
由于目標中間產品在所需的反應原材料中,沒有合適的能夠暫時替代甲醇(硫酸二甲酯由于有很大的毒性,考慮到安全及環保等因素,本次沒有使用硫酸二甲酯)作為原材料的條件,因此改變另一原材料的比對試驗暫時中止。
3 對產品委外送檢,對雜質做定性分析
圖4中列出的結果是與NIST譜庫比對給出的結果,NIST譜庫中無該產品甲基乙基譜圖,甲基-2-羥乙基是NIST圖庫給出的較為接近的結構。分析發現,甲基有機產品中出現了乙基取代基,通過原材料及中間環節分析,乙基取代基的源頭成了這次質量控制的關鍵,而原材料中甲醇中并沒有乙基,反應環節中也不會形成乙基,因此,初步判定乙基取代基可能由煤制甲醇中攜帶所致。因此可以判定,在反應化合過程中有乙基取代基參與了反應,初步判斷甲醇中可能含有少量乙醇,所以對近期煤制甲醇進行分析,但分析數據顯示乙醇含量并未超標。為進一步排除甲醇對產品質量的影響,于6月20日從外購置一批天然氣制備的甲醇投入使用。投運后第二天,產品中的雜峰開始下降,第四天下降到正常值水平,雜峰到了200ppm以內,恢復到了以往正常工況水平。通過對天然氣制備甲醇的色譜進行分析,其乙醇含量遠低于煤制甲醇中乙醇的含量。
4 煤制甲醇質量微觀變化誘因查找
通過和煤制甲醇供應商溝通得知,由于近期石油焦比較廉價,為了進一步降低成本,供應商用部分石油焦取代了煤作為原材料,從而導致了產品煤制甲醇質量上細微的變化。這種變化對醫藥的精細后續產品來說影響深遠,通過一個多月來的不斷分析對比,最終取得了突破性進展。為了適應煤制甲醇工況的變化,可在中間產品處設置二次精餾塔,將含乙基的重組份中間產品通過累計后由釜殘排除,徹底解決煤制甲醇對后續精細化工產品質量穩定性的影響。