朱子祺,李文秀,李琛光,王大鵬
(1.神華神東煤炭公司洗選中心,陜西 榆林 719315;2.中國礦業大學 化工學院,江蘇 徐州 211116)
神東礦區入選原煤具有內灰低、孔隙發達、雜質含量低的獨特優勢。近年來在保證清潔動力煤供給的基礎上,國家能源集團一直在探索如何實現煤炭的高附加值利用[1]。前期研究基礎表明,神東礦區精煤制備的活性炭具有中孔孔容高、電容容量高的特點,具有良好的應用前景,而利用多孔炭材料制備電容器電極材料是研究的熱點方向[2-4],因此研究電容炭原料用超低灰煤制備技術意義重大。
超低灰煤生產技術一直是選煤工作者的研究重點[5],形成了多種分選方法和技術,主要有化學法[6]、電選法[7]以及物理化學法等。目前重選法仍是較為經濟的超低灰煤生產技術,太西選煤廠采用“跳汰粗選+重介質旋流器精選”的方法,率先實現了工業化生產粒徑在13~6mm、灰分Ad≤2.00%、Ad≤2.50%、Ad≤3.00%的超低灰無煙煤粒煤系列產品[8-10]。重介法可以得到較低的精煤灰分[11,12],但電容炭用煤對Fe2O3含量要求嚴格[13],采用重介質分選方法時精煤產品不可避免的攜帶少量磁鐵礦粉,不利于用煤質量的穩定,而水介法以水為分選介質,對產品不造成污染,目前細粒煤水介分選法主要有TBS和水介質旋流器。由于TBS主要適用于易選煤且對物料粒度范圍要求較高,而水介旋流器的入料粒度范圍寬,且分選精度較高,因此被認為是適宜于生產超低灰煤的有效技術[14,15]。
水介質旋流器分選技術于20世紀60年代在我國開始應用,主要用于脫除黃鐵礦和粗煤泥脫灰[16,17],隨著技術的進步,出現了多種型式的水介質旋流器,分選精度不斷提高,實現了對粗煤泥的高效分選,并在工業上得到廣泛應用[18,19],利用水介質旋流器進行分選可以有效降低精煤灰分生產低灰分精煤,但在生產超低灰煤生產方面還未有系統的研究。鑒于此,本文以哈拉溝煤礦原煤為研究對象,探索水介質旋流器分選生產超低灰煤的可行性。
研究煤樣來自哈拉溝煤礦2-2煤層,將煤樣破碎至-6mm,取6~0.5mm部分作為試驗研究對象。根據前期研究電容炭原料用煤要求灰分Ad<2.50%、煤中Fe2O3含量低于0.30%。為確定神東礦區原煤性質,分別對其原煤及浮煤進行工業分析,見表1。

表1 原煤及浮煤工業分析結果 %
由表1可知,原煤及浮煤均為特低灰長焰煤。原煤中Fe2O3含量超過要求,且即使灰分降低至1.85%時,煤中Fe2O3含量仍然較高,如果采用重介分選,精煤帶介量按0.3kg/t精煤計算,則浮煤的Fe2O3含量為0.25%,可見重介分選會增加煤中Fe2O3含量,而水介分選則有效避免了這一問題,因此本文提出采用水介分選方法的思路。為了解原煤的可選性,對原煤+0.5mm進行了大浮沉試驗,試驗結果見表2。
由表2可知,原煤主導密度級為-1.30g/cm3,產率為60.98%,灰分為1.65%,當精煤灰分要求為2.50%時,精煤產率為80.00%,對應的分選密度為1.34g/cm3,此時鄰近密度物含量達到90.74%為極難選,可見要實現研究目標必須采用分選精度高的水介方法。

表2 原煤密度組成表
試驗系統以?150mm水介質旋流器為核心,系統組成如圖1所示。試驗過程中將分選入料放置于攪拌桶2中,開啟入料泵4,經分選后的精礦和尾礦返回至攪拌桶。待試驗穩定后,分別采取入料、溢流、底流。試驗過程中,固定水介質旋流器溢流管插入深度為70mm,溢流口直徑為20mm,采用單因素尋優法考察底流口直徑、圓錐段錐角、分選壓力對于分選效果的影響。

1—水介質旋流器;2—物料箱;3—壓力表;4—泵;5—回流管;6—閥門;a—入料采樣點;b—底流采樣點;c—溢流采樣點
錐角的大小是區別不同類型旋流器的主要特征,一般而言錐角越小越利于分級,因此分級旋流器的錐角一般都不大,且分級粒度越小,錐角越小。錐角越大越有利于形成穩定的密度層,對分選有利。試驗過程中分別考察了錐角為90°、120°、150°、180°時的分選效果,固定其他條件為入料濃度100g/L、分選壓力0.07MPa、底流口直徑12mm,試驗結果如圖2所示。

圖2 錐角對溢流產率和灰分的影響
隨著錐角不斷增大,溢流產率逐漸增大,溢流灰分先降低后升高。錐角120°時,溢流灰分最小。錐角90°時底流灰分明顯較低,原因可能是錐角偏小,分級作用影響明顯,精煤中低密度粗顆粒物料經分選進入底流致其灰分降低。這點可由入選原煤及溢流產品的粒度組成證明,見表3、表4。

表3 水介旋流器入選原煤篩分試驗結果

表4 水介旋流器不同錐角大小下分級結果
由表4可知,錐角為90°時,溢流產品中-0.5mm粒級產率最高,說明旋流器分選過程中存在比較明顯的分級作用。隨著錐角的增大,溢流中+0.5mm粒級的灰分升高,可以表明旋流器內的分選密度隨著錐角的增大而增大。溢流產品中-0.5mm粒級的灰分隨著錐角的增大先降后升。對比入選原煤的篩分結果,錐角90°、150°、180°時,溢流-0.5mm粒級的灰分高于入選原煤中該粒級灰分,并且與溢流中+0.5mm粒級灰分差很大,表明這部分-0.5mm顆粒并不是因為分選作用進入溢流管。錐角為90°時較顯著的分級作用會使得部分高密度細顆粒進入溢流管,同時部分低密度粗顆粒也因此損失于底流中,分選效果變差。錐角為150°時,旋流器外旋流到達錐段上部時,筒體和錐體交界處的角度較小,床層容易產生錯位,松散程度增大,產生析離作用,但由于錐角較大,床層擾動強烈,使得分選層紊流度增加,顆粒無法按照密度準確分層,高灰細粒因此獲得了更多機會穿過錯動的分選床層進入上升流,使得溢流灰分升高。錐角為180°時,錐段為平面,造成顆粒到達錐段后直接到達了排料口,而無法直接進入排料口的顆粒由于阻力增大速度急劇降低,使得部分物料不可避免地被壓在排料口上方,形成了一層煤餅,阻礙底流口排料,大部分礦漿由溢流管排出。
綜上,錐角為120°時,分級作用明顯削弱,分選效果最好。因此選擇錐角為120°作為后續試驗條件。
底流口直徑是水介質旋流器的關鍵結構參數,對于水介旋流器的底流流量及固體含量都有重要影響,因此試驗過程中首先考察了底流口直徑對分選效果的影響規律。固定其他條件為入料濃度100g/L、圓錐段錐角120°、分選壓力0.07MPa,試驗結果如圖3所示。

圖3 底流口直徑對溢流產率和灰分的影響
由圖3可知,隨著水介質旋流器底流口直徑的不斷增大,溢流產率逐漸減小,溢流灰分呈上升趨勢。當底流口直徑為12mm時,底流口直徑相對于最大入料粒度(6mm)較小,排料能力也相對較小,大量顆粒通過時,顆粒間間隙小,阻力大。更多的入料只能從溢流口排出,因此溢流產率增高,也就削弱了分選效果,使得溢流產品灰分升高。隨著底流口直徑的增大,排料阻力降低,底流產率增加,溢流產率降低,當底流口直徑大于16mm后出現了拐點,溢流產率大幅下降,而溢流灰分顯著升高。表明底流口直徑過大時尾礦呈大錐角傘狀排出,底流量大幅增加,溢流產率快速下降,而底流口中心吸入的空氣在向上流動時攜帶了高灰細粒從溢流排出,使得灰分增加。綜合試驗結果,底流口直徑為16mm,精煤灰分最低,且產率較高,因此確定底流口直徑為16mm開展后續試驗。
在錐角120°,底流口直徑16mm和固定入料濃度100g/L下考察壓力對分選效果的影響,并確定最優的實驗條件,實驗結果如圖4、圖5所示。

圖4 給料壓力對溢流產率及灰分的影響

圖5 給料壓力對溢流、底流產品灰分及底、溢流灰分差的影響
由圖4可知,當給料壓力達到0.11MPa時,溢流產率和灰分均出現驟變,溢流產率大幅升高,溢流產品灰分大幅降低。根據圖5分析可知,當給料壓力達到0.11MPa后,底流灰分明顯下降,底、溢流灰分差明顯減小。分析可知,低密度粗顆粒在底流中的損失造成了底流灰分下降,底、溢流灰分差減小。原因可能是給料壓力過大時,水介旋流器內旋流強度過大,導致低密度粗顆粒進入旋流外層,同時過強的旋流強度會使分選區礦漿的紊流程度增加,破壞了聯合作用力的平衡,顆粒不能按密度準確分層,造成溢流產率大幅下降,底流灰分明顯降低,分選效果變差。因此,給料壓力在一定范圍內對分選效果影響小,但超出一定值后,會使得分選效果變差。
通過條件探索試驗,得到水介旋流器分選超低灰煤的最優條件為:錐段錐120°,底流口直徑16mm,給料壓力0.07MPa,在此條件下進行了2h的穩定性試驗,考察設備分選的穩定性。試驗過程中每隔30min采一次樣,試驗結果見表5。

表5 連續性試驗各產品產率及灰分結果 %
由表5可知,各組樣品溢流灰分、底流灰分差別不大,表明試驗系統處于穩定運行狀態,結果代表性強可信度高。在優化的條件下,獲得了精煤灰分2.42%、產率70.07%的良好指標,數量效率達到了87.59%,分選效果良好。表明采用水介質旋流器可以實現超低灰煤的有效分選。最終產品的性質分析見表6。

表6 最終產品工業分析及發熱量測定結果
由表6可知,最終精煤鐵含量為0.24%,各項指標達到了要求。最后對最終尾煤進行了密度組成分析,繪制了分配曲線如圖6所示,計算得到不完善度為0.21,說明分選效果較好。

圖6 水介旋流器分配曲線
1)由于電容炭(煤基活性炭)用煤對灰分、鐵含量的要求較高,針對哈拉溝特低灰煤的原煤提出了利用水介質旋流器分選制備超低灰煤的生產工藝。
2)錐段錐角、底流口直徑及給料壓力對分選效果起著重要影響。生產超低灰煤適宜的分選條件為:錐段錐角120°,底流口直徑16mm,給料壓力0.07MPa。對應的分選指標為精煤灰分2.42%、產率70.07%,精煤鐵含量為0.24%,達到了目標要求。
3)水介質分選超低灰煤的數量效率為87.59%,可能偏差為0.06,不完善度為0.21,分選效果較好。