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核電站主給水泵軸向位移超標(biāo)原因分析與處理

2021-07-29 07:07:22楊運(yùn)忠孫忠志牛培宇朱可欣李明玖
設(shè)備管理與維修 2021年9期

楊運(yùn)忠,孫忠志,牛培宇,朱可欣,李明玖

(江蘇核電有限公司,江蘇連云港 222000)

0 引言

田灣核電站二期工程共配置10 臺(tái)帶彈簧隔振基礎(chǔ)的定速主給水泵,該型號(hào)泵是水平臥式、雙殼體可抽芯結(jié)構(gòu)的多級(jí)、單吸離心泵,采用徑向滑動(dòng)軸承對(duì)轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行支撐,采用平衡鼓對(duì)主要軸向力進(jìn)行平衡,采用“米契爾”式雙面推力滑動(dòng)軸承來(lái)承受殘余軸向力和瞬時(shí)軸向力,并對(duì)轉(zhuǎn)子部件進(jìn)行軸向限位,通過(guò)外部潤(rùn)滑油站對(duì)滑動(dòng)軸承進(jìn)行強(qiáng)制潤(rùn)滑。主給水泵是核電站常規(guī)島最重要的水泵之一,正常工況下,主給水泵從除氧器里取水,供到高壓加熱器加熱后輸送至蒸汽發(fā)生器,為蒸汽發(fā)生器提供給水,并維持蒸汽發(fā)生器水位在定值范圍內(nèi),其運(yùn)行的安全可靠性極為重要。

為了監(jiān)測(cè)“米契爾”式雙面推力滑動(dòng)軸承及轉(zhuǎn)子部件的運(yùn)行狀態(tài),在泵自由端軸承室端部配置3 個(gè)軸向位移監(jiān)測(cè)探頭,采用三取二的保護(hù)邏輯,當(dāng)軸向位移數(shù)值超過(guò)-1000 μm 或+650 μm時(shí),便會(huì)觸發(fā)軸向位移超標(biāo)報(bào)警信號(hào)保護(hù)跳泵。

1 缺陷統(tǒng)計(jì)

田灣核電站二期主給水泵在2017 年10 月—2018 年12 月期間曾7 次出現(xiàn)因軸向位移超標(biāo)保護(hù)跳泵缺陷(表1),嚴(yán)重影響主給水系統(tǒng)及機(jī)組的安全可靠運(yùn)行。

表1 田灣核電站二期主給水泵軸向位移超標(biāo)保護(hù)跳泵缺陷統(tǒng)計(jì)

2 軸向位移超標(biāo)原因分析

2.1 自由端軸承室結(jié)構(gòu)

主給水泵自由端軸承室主要由上、下軸承座、軸承室端蓋、徑向滑動(dòng)軸承、“米契爾”式雙面推力滑動(dòng)軸承、迷宮密封、軸向位移測(cè)量盤(pán)、儀控探頭等部件組成。

“米契爾”式雙面推力滑動(dòng)軸承由1 個(gè)推力盤(pán)、1 組主推力瓦架與6 塊主推力瓦、1 組副推力瓦架與6 塊副推力瓦等部件組成。推力盤(pán)滑裝在泵軸上,通過(guò)M85 圓螺母進(jìn)行鎖緊;裝有主副推力瓦的主副推力瓦架安裝在軸承座內(nèi);為了確保“米契爾”式雙面推力滑動(dòng)軸承的正常運(yùn)行,在推力盤(pán)和主副推力瓦之間設(shè)計(jì)350~400 μm 的推力間隙。

軸向位移測(cè)量盤(pán)通過(guò)6 個(gè)M6×20 的螺栓固定在泵軸端面,測(cè)量盤(pán)外端面是軸向位移測(cè)量基準(zhǔn)面,在主給水泵裝配時(shí),除了需保證軸向位移測(cè)量基準(zhǔn)面的瓢偏≤0.04 mm 外,還需將轉(zhuǎn)子部件推至工作位(推力盤(pán)與主推力瓦處于貼死狀態(tài)),然后調(diào)整3 個(gè)軸向位移監(jiān)測(cè)探頭與向位移測(cè)量基準(zhǔn)面之間的距離,并將此狀態(tài)的監(jiān)測(cè)數(shù)值設(shè)置為零位。主給水泵自由端軸承室結(jié)構(gòu)如圖1 所示。

圖1 主給水泵自由端軸承室結(jié)構(gòu)

2.2 軸向位移超標(biāo)原因分析

泵組正常運(yùn)行期間,若轉(zhuǎn)子部件整體向驅(qū)動(dòng)端移動(dòng),則軸向位移變化為“+”值;若轉(zhuǎn)子部件整體向自由端移動(dòng),則軸向位移變化為“-”值。由于“米契爾”式雙面推力滑動(dòng)軸承設(shè)計(jì)有推力間隙,理論上泵組運(yùn)行期間其軸向位移正常值為-400~0 μm,若軸向位移數(shù)值超標(biāo),可能的原因如下:

(1)軸向位移監(jiān)測(cè)探頭損壞或信號(hào)干擾導(dǎo)致軸向位移超過(guò)-1000 μm 或+650 μm。

(2)軸向位移監(jiān)測(cè)探頭零位設(shè)置錯(cuò)誤導(dǎo)致軸向位移超過(guò)-1000 μm 或+650 μm。

(3)軸向位移測(cè)量盤(pán)瓢偏過(guò)大或松動(dòng)導(dǎo)致軸向位移超過(guò)-1000 μm 或+650 μm。

(4)聯(lián)軸器中間間隙或電機(jī)磁力中心不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)致軸向位移超過(guò)-1000 μm 或+650 μm。

(5)原始推力間隙不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求導(dǎo)致軸向位移超過(guò)-1000 μm 或+650 μm。

(6)副推力瓦嚴(yán)重磨損或燒毀導(dǎo)致軸向位移超過(guò)-1000 μm。

(7)主推力瓦嚴(yán)重磨損或燒毀導(dǎo)致軸向位移超過(guò)+650 μm。

(8)推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)導(dǎo)致軸向位移超過(guò)+650 μm。

調(diào)取主給水泵運(yùn)行曲線,發(fā)現(xiàn)7 次跳泵均為軸向位移監(jiān)測(cè)數(shù)值同時(shí)上漲突破+650 μm 觸發(fā)保護(hù)。

2.3 泵組解體檢查

對(duì)泵組進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)7 次軸向位移超標(biāo)跳泵缺陷均存在推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)(圖2)問(wèn)題,其軸向位移監(jiān)測(cè)探頭觸發(fā)的為真實(shí)信號(hào),另檢查軸向位移測(cè)量盤(pán)瓢偏、聯(lián)軸器中間間隙、電機(jī)磁力中心、原始推力間隙、泵軸、主副推力瓦未見(jiàn)明顯異常。

圖2 推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)

3 推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)原因分析

3.1 核實(shí)推力盤(pán)鎖緊圓螺母旋向設(shè)計(jì)是否正確

為了使轉(zhuǎn)子部件上的緊固件越轉(zhuǎn)越緊,其緊固件的鎖緊方向應(yīng)與轉(zhuǎn)動(dòng)部件的轉(zhuǎn)動(dòng)方向相反。田灣二期主給水泵從電機(jī)向泵看為順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),所以理論上從泵驅(qū)動(dòng)端對(duì)轉(zhuǎn)子零部件進(jìn)行鎖緊的緊固件為左旋螺紋,從泵自由端對(duì)轉(zhuǎn)子零部件進(jìn)行鎖緊的緊固件為右旋螺紋,而推力盤(pán)鎖緊圓螺母是從泵自由端對(duì)轉(zhuǎn)子上的推力盤(pán)進(jìn)行鎖緊,所以該圓螺母應(yīng)為右旋螺紋。經(jīng)檢查推力盤(pán)鎖緊圓螺母為M85 右旋螺紋,與理論設(shè)計(jì)一致。

3.2 核實(shí)泵組是否出現(xiàn)過(guò)反轉(zhuǎn)缺陷

若主給水泵因電機(jī)反轉(zhuǎn)或出口逆止閥損壞導(dǎo)致停泵時(shí)轉(zhuǎn)子反轉(zhuǎn),將會(huì)導(dǎo)致轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)方向與轉(zhuǎn)子上緊固件的鎖緊方向一致,造成緊固件松動(dòng)。經(jīng)查詢(xún)泵組運(yùn)行參數(shù)未曾出現(xiàn)反轉(zhuǎn)信號(hào),且主給水泵出口逆止閥功能完好,所以泵組未曾出現(xiàn)過(guò)反轉(zhuǎn)缺陷。

3.3 核實(shí)推力盤(pán)鎖緊圓螺母緊固防松情況

主給水泵推力盤(pán)的鎖緊防松裝置如圖3 所示,主要由M85 圓螺母、M85 開(kāi)口圓螺母和M8 螺釘組成。開(kāi)口圓螺母圓周加工有一個(gè)環(huán)形槽,環(huán)形槽外側(cè)有1 個(gè)錐形孔,內(nèi)側(cè)加工1個(gè)M8 螺紋通孔。在推力盤(pán)滑裝至泵軸后,將M85 圓螺母旋入泵軸螺紋對(duì)推力盤(pán)進(jìn)行緊固;將M85 開(kāi)口圓螺母旋入泵軸螺紋并擰緊進(jìn)行雙螺母防松;將M8 螺釘旋入開(kāi)口圓螺母的螺紋通孔內(nèi)并擰緊,使開(kāi)口圓螺母螺紋變形進(jìn)行防松;使用樣沖在緊固好的M8 螺釘端面打樣沖眼,防止螺釘松動(dòng)。

圖3 推力盤(pán)鎖緊防松裝置結(jié)構(gòu)

2017 年10 月,30LAC12AP001 首次出現(xiàn)因推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)導(dǎo)致軸向位移超標(biāo)保護(hù)跳泵缺陷,對(duì)泵組進(jìn)行解體,檢查M85 開(kāi)口圓螺母、M85 圓螺母和M8 螺釘無(wú)異常,重新回裝推力盤(pán)鎖緊防松裝置。采用手錘敲擊勾頭扳手對(duì)兩個(gè)圓螺母進(jìn)行緊固;使用開(kāi)口扳手旋轉(zhuǎn)螺絲刀對(duì)螺釘進(jìn)行緊固;使用樣沖在緊固好的螺釘端面打樣沖眼;泵組回裝完畢后投入運(yùn)行。

2018 年1 月,30LAC12AP001 再次出現(xiàn)因推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)導(dǎo)致軸向位移超標(biāo)保護(hù)跳泵缺陷。按照廠家要求,在推力盤(pán)和M85 圓螺母之間增加一個(gè)圓螺母用止動(dòng)墊圈(原設(shè)計(jì)無(wú)該止動(dòng)墊圈),在螺紋上涂抹適量的螺紋緊固膠后正確回裝推力盤(pán)鎖緊防松裝置(圖4),此后該泵組未出現(xiàn)過(guò)同類(lèi)缺陷。

圖4 設(shè)計(jì)、安裝、膠粘圓螺母止動(dòng)墊圈

2018 年2 月,30LAC11AP001 出現(xiàn)因推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)導(dǎo)致軸向位移超標(biāo)保護(hù)跳泵缺陷,對(duì)泵組進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)將M8 螺釘旋入M85 開(kāi)口圓螺母的螺紋通孔并擰緊后,螺釘?shù)念^部凸出開(kāi)口圓螺母端面1.90 mm(圖5)。若在該情況下裝配推力盤(pán)鎖緊防松裝置,螺釘無(wú)法使開(kāi)口圓螺母的螺紋變形防松,其防松性能下降。用銼刀將螺釘?shù)拈L(zhǎng)度銼短,使螺釘在擰緊狀態(tài)下不凸出M85 開(kāi)口圓螺母端面;按照增加圓螺母用止動(dòng)墊圈和涂抹適量螺紋緊固膠的方案對(duì)推力盤(pán)鎖緊防松裝置進(jìn)行正確回裝(圖6),此后該泵組未出現(xiàn)過(guò)同類(lèi)缺陷。

圖5 螺釘凸出開(kāi)口圓螺母端面

圖6 修銼后的螺釘安裝狀態(tài)

3.4 持續(xù)改進(jìn)

總結(jié)30LAC11/12AP001 缺陷的處理經(jīng)驗(yàn),對(duì)3 號(hào)機(jī)組其余3 臺(tái)主給水泵采取檢查M8 螺釘、增加圓螺母用止動(dòng)墊圈和涂抹適量螺紋緊固膠的方案對(duì)推力盤(pán)鎖緊防松裝置進(jìn)行處理,此后3 號(hào)機(jī)組5 臺(tái)主給水泵未出現(xiàn)過(guò)同類(lèi)缺陷。

該方案雖然有效解決了3 號(hào)機(jī)組主給水泵推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)導(dǎo)致軸向位移超標(biāo)跳泵缺陷,但在后續(xù)檢修過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涂抹過(guò)螺紋緊固膠的圓螺母無(wú)法正常拆卸,強(qiáng)行拆卸對(duì)泵軸螺紋有較大損傷,因此多次對(duì)圓螺母采取切割破壞拆除的方式。由于涂抹螺紋緊固膠存在一定弊端,為此對(duì)4 號(hào)機(jī)組5 臺(tái)主給水泵只采取了檢查M8 螺釘和增加M85 圓螺母止動(dòng)墊圈的措施。

2018 年11—12 月,4 號(hào)機(jī)組4 臺(tái)主給水泵先后出現(xiàn)因推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)導(dǎo)致軸向位移超標(biāo)保護(hù)跳泵缺陷,對(duì)泵組解體發(fā)現(xiàn)圓螺母止動(dòng)墊圈均存在斷裂情況(圖7)。

圖7 圓螺母止動(dòng)墊圈斷裂

經(jīng)分析,M85 圓螺母在圓周上對(duì)稱(chēng)加工有4 個(gè)矩形槽,用于將圓螺母止動(dòng)墊圈防松齒翻邊卡至矩形槽內(nèi)對(duì)圓螺母進(jìn)行防松,由于止動(dòng)墊圈防松齒位置是固定的,當(dāng)圓螺母鎖緊后,其矩形槽可能無(wú)法完全與防松齒對(duì)齊,導(dǎo)致無(wú)法將防松齒翻邊卡至矩形槽內(nèi)。而為了將防松齒翻邊卡至矩形槽內(nèi),往往采取以下兩種方式:

(1)將M85 圓螺母完全擰緊,此時(shí)矩形槽與防松齒可能無(wú)法完全對(duì)齊,通過(guò)將防松齒寬度銼窄直至防松齒能夠翻邊卡至矩形槽內(nèi),但銼窄的防松齒強(qiáng)度會(huì)降低,容易產(chǎn)生疲勞斷裂。3號(hào)機(jī)組5 臺(tái)主給水泵采用該方式,由于在螺紋上涂抹螺紋緊固膠,提高了防松能力,因此避免了止動(dòng)墊圈斷裂失效。

(2)將M85 圓螺母緊固至矩形槽與防松齒對(duì)齊位置,然后將防松齒翻邊卡至矩形槽內(nèi),但此時(shí)圓螺母的緊固力度可能不夠,圓螺母在泵組振動(dòng)的作用下容易松動(dòng),此時(shí)防松齒相比正常情況下承受的作用力更大,更容易產(chǎn)生疲勞斷裂破壞。4號(hào)機(jī)組5 臺(tái)主給水泵采用該方式,最終造成圓螺母用止動(dòng)墊圈斷裂失效。

經(jīng)分析研究,內(nèi)舌鎖緊墊圈不受圓螺母矩形槽位置的影響,可在任意位置進(jìn)行翻邊并卡在矩形槽內(nèi),為了提高圓螺母防松性能,決定采用內(nèi)舌鎖緊墊圈替代圓螺母止動(dòng)墊圈。首先將4 號(hào)機(jī)組5 臺(tái)主給水泵的圓螺母止動(dòng)墊圈更換為內(nèi)舌鎖緊墊圈(圖8)投入運(yùn)行(螺紋未涂抹螺紋緊固膠),運(yùn)行狀態(tài)良好,且不影響泵組檢修時(shí)圓螺母的正常拆卸。之后將該方案繼續(xù)推廣至3 號(hào)機(jī)組5 臺(tái)主給水泵;此后,10 臺(tái)主給水泵再未出現(xiàn)因軸向位移超標(biāo)保護(hù)跳泵缺陷。

圖8 設(shè)計(jì)、安裝內(nèi)舌鎖緊墊圈

4 結(jié)束語(yǔ)

分析田灣二期主給水泵軸向位移超標(biāo)跳泵缺陷,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生該缺陷的原因是推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)所致。為此,先在3 號(hào)機(jī)組采用增加圓螺母止動(dòng)墊圈和涂抹適量螺紋緊固膠的方案,但發(fā)現(xiàn)涂抹螺紋緊固膠的圓螺母無(wú)法正常拆卸,該方案存在一定弊端;之后在4 號(hào)機(jī)組采用只增加圓螺母止動(dòng)墊圈方案,由于圓螺母止動(dòng)墊圈自身結(jié)構(gòu)的原因,無(wú)法可靠對(duì)圓螺母進(jìn)行防松;最后采用內(nèi)舌鎖緊墊圈替代圓螺母止動(dòng)墊圈,在未涂抹螺紋緊固膠的前提下解決了推力盤(pán)鎖緊圓螺母松動(dòng)問(wèn)題,且不影響泵組檢修時(shí)圓螺母的正常拆卸。

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