金立杰,李 虹
(保定卷煙廠,河北保定 071000)
氣流烘絲機(HXD)是卷煙廠制絲線中的葉絲膨脹設備,利用氣流干燥原理加工葉絲。進入HXD 的煙絲含水量在22±1%,溫度在70 ℃左右。在高溫、高速的工藝氣體作用下,煙絲水分被迅速脫至12.5%左右,達到煙絲干燥定型的目的。HXD 干燥管道由方管、圓管結合在一起,設備檢修過程中發現在噴嘴安裝部位的管道底部,出現裂縫并有水滲出,管道底部有水印,干燥管道部分出現裂縫(圖1、圖2)。

圖1 管道內部開裂

圖2 管道外部裂縫及水漬
生產過程中,在方形管部分完成高溫氣體、低溫氣體混合,達到工藝要求,同時加入控制水、模擬水。在整個控制過程中,控制水的作用是根據出口水分的波動,進行流量調整,可以調整出口水分的范圍0~2%,控制水貫穿整個生產過程。模擬水的作用是在HXD 的預熱階段,模擬水加入,模擬水加入量等于煙絲脫水量,保證系統在預熱時狀態接近生產時煙絲脫水狀態,實現預熱與生產無縫對接。
煙絲脫水量計算:脫水量=設定流量×(入口水分-出口水分/100%-出口水分),模擬水流量=設定流量×(1-入口水分-出口水分/100%-出口水分)。以生產中設定流量4200 kg/h、入口水分25%、出口水分15%為例,計算出煙絲脫水量494 kg/h,可計算出預熱階段模擬水加入量494 kg/h。在實際控制程序中,實際模擬水注入量=模擬水設計量×50%=494×50%=247 kg/h。HXD 預熱階段后期,實際加入水量為:模擬水+控制水+蒸汽=247+100+1500=1894 kg/h。由預熱轉換至生產時,控制水由100 kg/h 變化為200 kg/h,加水量為1994 kg/h。實際加水量由347 kg/h 變化到447 kg/h,持續時間約2 min。在預熱過程中部分水不能完全加入到工藝氣體中,水會積聚在雙源噴嘴安裝部位的管道底部(干燥管道最低點)。隨著生產進行,這部分水又被高溫氣體汽化進入到工藝氣體中,造成工藝氣體濕含量變化,HXD 出口煙絲水分發生變化,甚至出現潮團煙絲,嚴重影響產品質量。
由于霧化噴頭安裝在管道內部,管道為不銹鋼材料并且沒有觀察窗,而且沒有檢測積水裝置,無法判斷是否存在積水。
根據設備結構,設計制作積水檢測與排放裝置,解決以下2個問題。
(1)檢測管道內部是否存在積水,并且可以根據檢測結果,調整設備相關工藝參數,改善雙源噴嘴的霧化效果,消除積水。
(2)可以及時排除積水,管道內產生積水后,可以通過此裝置快速排出。
積水檢測與排放裝置主要由100 mm DN100 不銹鋼管、2個DN100 連接法蘭、2 個Z131-8 電磁閥1、1 個Z131-10 電磁閥2、1 個DN10 疏水閥、集水器、報警器及濾網等組成。積水檢測與排放裝置安裝在排污閥的前段,靠近干燥管道的一側,連接方式為法蘭連接(圖3)。

圖3 積水檢測與排放裝置
排污閥安裝位于干燥管道的最低點,靠近雙源噴嘴的位置。在生產過程中,排污閥關閉,生產結束后,對HXD 進行清洗保養時,排污閥打開,排除HXD 清洗時的污水,清洗結束后,排污閥關閉。在HXD 運行過程中,電磁閥1 及電磁閥3 處于常閉狀態,電磁閥2 處于常開狀態。管道內產生積水后,積水通過濾網過濾后,到達疏水閥,進入疏水閥積水收集桶。當積水達到一定量時,疏水閥閥門打開,經過管道排入下水管,同時部分積水進入集水器。集水器內安裝有水量傳感器,當傳感器感應到水時,報警器發出聲音報警。可以通過積水排放量和排放時間,判斷雙源噴嘴的霧化效果并進行調整,減少積水,使設備達到最佳狀態。同時,積水也被及時、快速排除,消除對生產的影響。
在設備清洗保養時,含雜物的清洗水在通過排污閥排放過程中,一部分水也會通過積水排放裝置排除,雜物會堆積在過濾網上。為避免雜物進入疏水閥,出現堵塞現象,在設備清洗時,電磁閥2 關閉、電磁閥1 與電磁閥3 打開,集水器內的水排空;同時引入壓空,反向吹掃過濾網,使雜物隨清洗水從排污閥排除,及時清除過濾網堆積的雜物,保證過濾網網孔不被堵塞。清洗結束后,在排污閥關閉時,電磁閥2 打開、電磁閥1 與電磁閥3 關閉。
通過加裝積水檢測與排放裝置,在生產的預熱階段,觀測排放裝置的排水口,管道積水被排除,排水量約為20 L。可以通過積水排放時間和排量變化,判斷雙源噴嘴的霧化效果,為調整和維護設備,提供準確依據。