謝一德
(山西焦煤集團嵐縣正利煤業有限公司,山西 嵐縣 033599)
瓦斯一直是威脅煤礦安全生產的“隱形殺手”,瓦斯爆炸、突出等事故時有發生。我國已經在該領域做出大量研究,目前常用的方法是瓦斯抽采[1-3]。
正利煤業瓦斯涌出量為11.02 m3/min,為高瓦斯礦井,僅僅通過風排瓦斯無法滿足礦井安全生產要求。礦井延伸至二采區,開采深度增大,導致抽采管路鋪設長度增加,原一采區抽采設備陳舊,抽采能力下降,無法滿足二采區抽采要求。因此,須建設一套全新的抽采系統。本文通過計算二采區抽采需求,選定一套抽采泵站系統,并進行了抽采能力和管道阻力的核定。
正利煤業設計產能150萬t/a,批準開采煤層為4-1、4、7、9煤層,目前在采煤層為4-1#煤層,向深部二采區延伸,開采深度越來越大。4-1#煤平均厚度3.01 m,頂板為泥巖,底板為砂巖,整體賦存穩。煤層原始瓦斯為6.33 m3/t,瓦斯壓力為0.42 MPa,煤層硬度介于0.5~1.2。具體3#煤層瓦斯參數見表1。

表1 3#煤層瓦斯參數
二采區井下標高+566~ +647 m,第一個回采工作面為14-1201工作面。14-1201工作面走向長度1300 m,傾向長度280 m。工作面布置情況如圖1。

圖1 二采區工作面布置圖
為確保移動抽采系統設計可靠,首先需要確定抽采方法。根據煤層瓦斯情況,擬采用的技術有[4-7]:(1)本煤層預抽;(2)高位鉆孔;(3)插管抽采。預計本煤層預抽量為40%。
2.1.1 本煤層預抽
本煤層預抽鉆孔設計如圖2。由圖可知,抽采管路布置在膠帶順槽。鉆孔設計深度265 m,由軌道順槽向膠帶順槽施工,孔間距為3 m,孔徑為Φ94 mm。抽采管路鋪設在軌道順槽,材質為PVC,管徑Φ300 mm。

圖2 3號煤層平行工作面鉆孔布置圖
2.1.2 高位鉆孔抽采
高位鉆孔設計如圖3。鉆孔施工位置為膠帶順槽,每個鉆場間隔30 m,所有鉆孔在鉆場內施工。

圖3 高位鉆孔設計圖
每個鉆場內實施一組鉆孔,每組鉆孔6個,孔徑Φ113 mm。每組鉆孔參數見表2。

表2 高位鉆孔參數表
2.1.3 插管
插管抽采設計如圖4。在膠帶順槽鋪設一趟管路,管徑Φ300 mm,管路材質為鋼材。

圖4 插管設計圖
2.2.1 管路鋪設
管路鋪設路徑為:回采工作面膠帶順槽→二采區回風下山→泵站→二采區回風下山。其中泵站設置在2#膠帶聯絡巷,具體位置如圖5。

圖5 管路鋪設圖
2.2.2 泵站選型
根據現場情況及計算,擬采用ZWY360/400-G型抽采系統,該泵站系統安置泵站兩臺,一臺正常使用,一臺備用。
泵站額定功率400 kW,轉速可達320 r/min,設備設置了隔爆電機。額定抽氣量360 m3/min。
泵站系統配套:(1)專用控制閥門;(2)負壓排放水器;(3)孔板流量計;(4)測量專用壓嘴;(5)其他監測監控設備。
為確保二采區瓦斯抽采能力達標,需對瓦斯抽采泵站的抽采能力進行核定。根據其他工作面抽采數據推測,工作面采空區瓦斯抽采量為1.44 m3/min,故本次泵站核定過程中,采空區的瓦斯抽采量以1.44 m3/min來進行計算。

式中:Q泵為抽采泵額定流量,m3/min;QZ為整個礦井瓦斯抽采純量,m3/min;x為瓦斯抽采濃度,%;K為備用系數,一般取3.5;η為瓦斯抽采泵的抽采效率。
根據二采區實際情況,QZ取值1.44 m3/min,x取值0.03,K取值3.5,η取值0.8。通過計算,礦井需要泵站的額定功率為210 m3/min。故所選用的泵站的額定功率不得小于210 m3/min。ZWY360/400-G型抽采泵額定抽采量360 m3/min,完全滿足二采區抽采需求。
根據規程要求,預抽瓦斯鉆孔的孔口負壓不得低于13 kPa。

式中:H為直管阻力損失,Pa;L為管路長度,m;Q為瓦斯流量,m3/h;D為管道內徑,cm;k為與管道有關的系數;V為混合瓦斯對空氣的對比。其中,管網局部阻力為直管摩擦阻力的10%~20%,本次校核計算管網局部阻力為直管摩擦阻力的15%。
管路直管阻力損失計算:
H直總=(9.8×L×V×Q2)/(k×D5)
=[9.8×1440×0.951×(280×60)2]/(0.57×805)
=2.027 kPa。
管路局部阻力損失H局總按照直管阻力損失的15%計算:
H局總=H直總×15%=304 Pa。
管網系統總阻力H總=H直總+H局總=2.331 kPa。
卸壓瓦斯抽采鉆孔的孔口負壓不得低于5 kPa,因此,真空泵所提供的負壓不得低于7.331 kPa。ZWY360/400-G型真空泵工況狀態完全滿足該區域抽采要求。
4-1#煤層原始瓦斯含量為6.33 m3/t,根據抽采需求,須預抽40%,即為2.532 m3/t,預抽瓦斯量為4 656 855.16 m3。通過對平行預抽鉆孔抽采情況進行60 d的考察,考察結果如圖6。統計分析可知,鉆孔60 d內平均抽采濃度為53.5%,平均抽采純量為0.035 635 m3/min。按照規定,180 d能完成預抽要求。

圖6 預抽情況曲線圖
回采過程中,抽采瓦斯量不低于4.79 m3/min。通過對回采過程中高位鉆孔、插管抽采情況進行15 d的考察,考察結果如圖7、圖8。

圖7 插管抽采情況曲線圖

圖8 高位鉆孔抽采情況曲線圖
通過分析,插管平均抽采濃度為45.5%,平均抽采純量為2.026 3 m3/min;高位鉆孔平均抽采濃度為46.5%,平均抽采純量為1.600 8 m3/min;工作面回采過程中未出現上隅角、回風巷瓦斯超限現象。
本文闡述了正利煤業二采區概況及安裝井下移動泵站系統的必要性。通過分析礦井二采區抽采方式,對煤礦二采區泵站系統進行了設計,得出以下結論:
礦井主要抽采方式有:① 預抽采用順層鉆孔,設計長度265 m,孔間距3 m;② 施工高位鉆孔前先施工專用鉆場,鉆場間距30 m。每個鉆場施工一組鉆孔,每組鉆孔6個,設計孔徑113 mm;③ 設計插管一條,使用鋼管,管徑300 mm。
泵站選型為ZWY360/400-G型泵,額定抽氣量360 m3/min。
校核計算可知,需要的泵站額定抽風量不得低于210 m3/min,所選用的泵站完全可以滿足需求。
通過抽采效果考察,抽采系統完全可以滿足二采區實際生產需求。
綜上所述,本文所涉及泵站可靠性強,完全可以滿足二采區抽采需求。研究成果對于礦井抽采系統選型具有一定的指導意義。