馮 爭
(潞安化工集團山西高河能源有限公司,山西 長治 046100)
高河能源E2306工作面切眼長310 m,膠帶順槽長981 m,可采長度496 m。開采3號煤層,平均厚度為6.41 m,采用綜采放頂煤開采,采高3.5 m,放煤高度2.91 m。3號煤層傾角平均3°,埋深在440.5~482.5 m之間。煤層含一層平均0.15 m厚夾矸,頂板為砂質泥巖,直接底為細粒砂巖。E2306工作面內無陷落柱和斷層等地質構造。E2306工作面采用兩進一回“Y”型通風方式,膠帶順槽和進風順槽進風,并將進風順槽通過沿空留巷,保留用作回風巷道使用,實現工作面“Y”型通風。工作面巷道布置及通風方式見圖1所示。E2306工作面經抽采后瓦斯含量為5.349 7 m3/t,殘存瓦斯含量為2.069 8 m3/t。3號煤層具有煤塵爆炸性,無煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出危險性,煤層不易自燃。高河能源以往均采用高抽巷對工作面采空區瓦斯抽采治理。由于高抽巷為巖巷,掘進效率低,導致礦井采掘銜接緊張,為創優采空區瓦斯治理措施,解決采掘銜接的問題,決定采用高位大直徑鉆孔[1-4]替代高抽巷,進行工作面采空區瓦斯治理。

圖1 工作面布置圖
(1)鉆場選擇
高位大直徑鉆孔需對工作面開采范圍全覆蓋,因此,根據工作面推進長度496 m,選擇E2306工作面進風順槽工作面右側3#鉆場進行施工,該鉆場距工作面切眼654 m。在鉆場工作面切眼側巷幫施工6個高位大直徑鉆孔,孔徑203 mm,設計單孔孔深679 m。
(2)鉆孔層位確定
高位大直徑鉆孔一般位于裂隙帶中下部,為工作面開采厚度的4~6倍[5]。即高位大直徑鉆孔布置在工作面煤層上部約30~40 m之間。在水平方向,高位大直徑鉆孔距工作面進風順槽巷幫25~65 m之間。
(3)鉆孔參數
根據高河能源以往礦壓觀測和瓦斯抽放經驗,同時為了試驗不同層位瓦斯抽采效果,綜合確定:1#~5#鉆孔位于煤層頂板上方25 m,水平方向距工作面進風順槽分別為65 m、25 m、32 m、40 m和48 m;6#鉆孔位于煤層頂板上方35 m,水平方向距工作面進風順槽60 m。鉆孔需在工作面停采線前進入設計層位,在切眼前方下探,1#~5#鉆孔下探到煤層頂板,6#鉆孔下探到煤層上方約18 m層位。鉆孔布置如圖2、圖3。

圖2 鉆孔平面布置圖

圖3 鉆孔剖面布置圖
(1)施工設備
本次施工采用ZDY15000LD型煤礦用履帶式全液壓坑道鉆機,屬于履帶自行式、低轉速、大轉矩類型,鉆機功率為132 kW,鉆機額定轉矩為3500~15 000 N.m。通過孔底馬達驅動鉆頭實現定向鉆進,鉆孔軌跡控制通過隨鉆測量系統測量鉆孔軌跡實現。
(2)施工工藝
鉆孔采用三次鉆進成孔工藝。首先采用直徑為120 mm的鉆頭定向鉆進,每根鉆桿,即3 m進行一次測量,分析鉆孔軌跡,并及時進行修正,確保鉆孔實際施工參數與設計相符;之后采用直徑為165 mm的鉆頭進行擴孔;再后采用直徑為203 mm的鉆孔擴孔;最后采用直徑為250 mm鉆頭擴孔,孔口的18 m作為封孔段。165 mm和203 mm鉆頭為特制鉆頭,在鉆孔內具有導向功能,可沿既有鉆孔軌跡進行擴孔作業。鉆孔施工時,每鉆進100 m后,采用洗孔液進行洗孔作業。鉆孔封孔采用“兩堵一注帶壓注漿”的工藝,封孔長度為16 m。
本次6個高位大直徑鉆孔自2020年4月19日開始施工,7月31日施工結束。1#孔位于煤層頂板上方23.6 m,終孔見煤,距離切眼平距10.35 m;2#孔位于煤層頂板上方22.7 m,終孔位于煤層頂板上方3 m,距離切眼平距31.2 m;3#孔位于煤層頂板上方26.1 m,終孔見煤,距離切眼平距20.88 m;4#孔位于煤層頂板上方24.6 m左右,終孔見煤,距離切眼平距5.93 m;5#孔位于煤層頂板上方約21 m,終孔見煤,距離切眼平距13.65 m;6#孔位于煤層頂板上方約36 m,終孔位于煤層頂板上方17.7 m,距離切眼平距3.43 m。鉆孔鉆進情況見表1。

表1 鉆孔鉆機情況統計表
E2306工作面于7月下旬開始回采,至11月12日,機頭累計推進163.4 m,機尾推進165.8 m,最大日產量8 085.2 t,切眼配風量3220 m3/min,瓦斯總涌出量為26.5 m3/min(風排11.8 m3/min)。從8月17日至11月10日進行測量,抽采濃度最高為5.0%,平均2.98%;負壓最高為17.68 kPa,平均12.06 kPa;混量最高為160.81 m3/min,平均95.05 m3/min;純量最高為8.04 m3/min,平均3.40 m3/min;回風流瓦斯濃度最高為0.46%,平均0.26%;上隅角瓦斯濃度最高為0.52%,平均0.24%。11月12日,將E2306沿空留巷柔模埋管停止接抽,11月13日現場實測數據發現,大直徑鉆孔主管路負壓提升至24.75 kPa,混量提升至239.90 m3/min,純量為10.56 m3/min。由此可見高負壓帶來的混量提升明顯。各鉆孔瓦斯抽采情況見表2。

表2 高位大直徑鉆孔瓦斯抽采情況表
為了分析高位大直徑鉆孔抽采效果,對E2305和E2307工作面高抽巷及E2306工作面高位大直徑鉆孔的瓦斯濃度、抽采混量、抽采純量等三個參數進行了統計,見表3。
由表3中瓦斯濃度、抽采混量、抽采純量三個參數對比可知:采用高抽巷抽采濃度在2.3%~3.1%,采用高位大直徑鉆孔抽采濃度能達到3.6%,明顯高于高抽巷。兩種方式抽采純量相差不大,采用高位大直徑鉆孔其抽采混量相對較低。采用高位大直徑鉆孔替代高抽巷可達到理想的抽采效果。

表3 不同工作面瓦斯抽采效果對比表
(1)結合工作面地質參數,確定了高位大直徑鉆孔布置參數,確定了一次定向、二次和三次擴孔的鉆孔施工技術工藝,并采用“兩堵一注帶壓注漿”的工藝進行鉆孔封孔。
(2)將負壓全部轉移至高位大直徑鉆孔抽采,增大高位大直徑鉆孔的抽采負壓后,大直徑鉆孔主管路負壓提升至24.75 kPa,混量提升至239.90 m3/min,純量為10.56 m3/min,高負壓帶來的混量提升明顯。
(3)從瓦斯濃度、抽采混量、抽采純量三方面,對高位大直徑鉆孔與高抽巷抽采情況進行對比分析,綜合來看,采用高位大直徑鉆孔替代高抽巷可達到理想的抽采效果。