張紀(jì)飛
(兗煤萬(wàn)福能源有限公司,山東 菏澤 274922)
兗州煤業(yè)股份有限公司東灘煤礦副井井底車場(chǎng)深度為-709.97 m,井筒減壓水池深度為-350 m,水池容量為100 m3。井下供水系統(tǒng)的控制核心位于副井-3.5 m位置,此處布置一臺(tái)控制箱、四臺(tái)兩路并聯(lián)使用的閘閥。礦井用水由地面蓄水池通過(guò)管路輸送到控制箱,通過(guò)閘閥控制水量后,將水輸送到井筒減壓水池,然后從-650 m水平引出井筒。
原井下供水控制系統(tǒng)采用西門子S7-200控制器,選用Z773-10型液動(dòng)漿液閥。PLC對(duì)采集到的4~20 mA電流信號(hào)進(jìn)行采集分析后控制閘閥開(kāi)或者關(guān),通過(guò)LED數(shù)字顯示器,顯示井筒減壓水池水位。該系統(tǒng)由于設(shè)計(jì)使用時(shí)間較長(zhǎng),系統(tǒng)軟件、硬件配置均達(dá)不到礦井自動(dòng)化控制的需求。
(1)液動(dòng)漿液閥通過(guò)液壓油壓入液壓缸的上下腔來(lái)帶動(dòng)活塞桿做上下動(dòng)作,從而控制閘門的開(kāi)或者關(guān)。此種漿液閥受外界環(huán)境影響較大,由于冬季副井風(fēng)流較大,溫度較低,很容易使液壓油油質(zhì)變稠,影響閘門動(dòng)作,從而影響供水系統(tǒng)正常運(yùn)行;液壓油長(zhǎng)時(shí)間使用后需要人員定期檢查、維護(hù),增加了人力物力。
(2)液動(dòng)漿液閥活塞桿位置受行程限位開(kāi)關(guān)控制,由于減壓水池容量較小,限位開(kāi)關(guān)動(dòng)作頻繁,容易導(dǎo)致限位開(kāi)關(guān)動(dòng)作不靈敏,影響供水系統(tǒng)正常運(yùn)行。
(3)液動(dòng)漿液閥只有開(kāi)、關(guān)兩個(gè)位置,不能根據(jù)減壓水池水位自動(dòng)調(diào)節(jié)和顯示閘閥開(kāi)度。
(4)原供水系統(tǒng)數(shù)字顯示器功能單一,只能進(jìn)行故障報(bào)警和水位顯示,無(wú)法進(jìn)行閘閥控制和顯示閘閥運(yùn)行狀態(tài)。
(5)液動(dòng)漿液閥不具備遠(yuǎn)程通訊接口,無(wú)法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。因此,有必要研究一套適用于煤礦井下供水系統(tǒng)的自動(dòng)水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。
(1)解決原系統(tǒng)閘閥故障率高、工作不穩(wěn)定的問(wèn)題。采用ZJK系列電動(dòng)閘閥,ZJK系列電動(dòng)閘閥采用非侵入式結(jié)構(gòu),不受外界環(huán)境溫度影響,性能穩(wěn)定可靠,故障率低,便于操作和維護(hù)。
(2)解決原系統(tǒng)閘閥無(wú)法進(jìn)行遠(yuǎn)程通訊的問(wèn)題。ZJK系列型電動(dòng)閘閥采用單片機(jī)編程控制,具有485通訊接口,能夠?qū)㈤l閥開(kāi)度、運(yùn)行狀態(tài)、4~20 mA模擬量信號(hào)等反饋給PLC,并根據(jù)需要控制閘閥任意開(kāi)度,同時(shí)具有就地操作和遠(yuǎn)程操作兩種操作方式。
(3)解決原系統(tǒng)閘閥動(dòng)作頻繁的問(wèn)題。優(yōu)化完善程序設(shè)計(jì),通過(guò)對(duì)減壓水池的水位檢測(cè),設(shè)置調(diào)整閘閥開(kāi)度,使減壓水池進(jìn)水量與出水量基本保持平衡,避免電動(dòng)閘閥頻繁動(dòng)作。
(4)解決原系統(tǒng)數(shù)字顯示器功能單一,無(wú)法進(jìn)行閘閥控制和顯示閘閥運(yùn)行狀態(tài)等問(wèn)題。將副井操作室和副井-3.5 m的數(shù)字顯示器更換為西門子智能觸摸屏,使用MCGS組態(tài)軟件,并與西門子PLC控制器進(jìn)行通訊,用于實(shí)時(shí)顯示減壓水池水位變化、閘閥開(kāi)度、參數(shù)設(shè)定等功能。
(5)解決原系統(tǒng)無(wú)法進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控的問(wèn)題。采用西門子S7-1200PLC控制器,通過(guò)工業(yè)環(huán)網(wǎng)與副井操作室西門子智能觸摸屏、區(qū)隊(duì)值班室上位機(jī)進(jìn)行通訊,實(shí)現(xiàn)閘閥的遠(yuǎn)程監(jiān)控。
利用兩套超聲波傳感器實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)井筒減壓水池水位,將采集到的4~20 mA模擬量信號(hào)傳輸至副井-3.5 m位置的西門子CPU1214C PLC控制器,調(diào)節(jié)四臺(tái)電動(dòng)閘閥開(kāi)度控制減壓水池水位,并在副井-3.5 m位置和操作室安裝西門子智能觸摸屏,區(qū)隊(duì)值班室上位機(jī)安裝組態(tài)王軟件,通過(guò)工業(yè)環(huán)網(wǎng)與西門子S7-1200進(jìn)行通訊,用于實(shí)時(shí)顯示減壓水池水位變化、故障報(bào)警、運(yùn)行與歷史曲線、閘閥開(kāi)度及遠(yuǎn)程控制等。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1。

圖1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖
系統(tǒng)主要硬件配置見(jiàn)表1。

表1 硬件配置表
(1)閘閥控制
現(xiàn)場(chǎng)布置4個(gè)電動(dòng)閘閥,首先南北兩個(gè)閘閥串聯(lián),然后東西并聯(lián)后使用,形成雙串雙并系統(tǒng)。根據(jù)井下用水情況,設(shè)定不同的水位及閘閥開(kāi)度。正常情況下,只需將東側(cè)或者西側(cè)的兩臺(tái)閘閥設(shè)置成自動(dòng)模式,其余兩個(gè)閘閥設(shè)置成手動(dòng)模式,即可實(shí)現(xiàn)電動(dòng)閘閥的自動(dòng)化運(yùn)行,且一用一備。以運(yùn)行其中一側(cè)的兩個(gè)閘閥為例,其中一個(gè)閘閥設(shè)置超高限、高限、中限、低限、超低限五個(gè)水位,另一個(gè)閘閥設(shè)置極高限、中限、極限低三個(gè)水位。當(dāng)減壓水池水位在高限和低限之間變化時(shí),系統(tǒng)根據(jù)水位信號(hào),通過(guò)PLC的PID功能自動(dòng)調(diào)節(jié)電動(dòng)閘閥開(kāi)度來(lái)控制水池供水量,保證井下正常供水。當(dāng)水位到達(dá)超高限或者超低限時(shí),則進(jìn)行聲光報(bào)警,同時(shí)控制電動(dòng)閘閥全關(guān)或者全開(kāi)。如果水位處于超高限時(shí),正在運(yùn)行的電動(dòng)閘閥發(fā)生故障,導(dǎo)致閘閥不能關(guān)閉,則同一側(cè)的另外一個(gè)閘閥自動(dòng)關(guān)閉。如果水位處于超低限時(shí),正在運(yùn)行的電動(dòng)閘閥發(fā)生故障,導(dǎo)致閘閥不能打開(kāi),則打開(kāi)備用閘閥進(jìn)行供水。通過(guò)檢測(cè)減壓水池的涌水量可以提前預(yù)測(cè)水位增長(zhǎng)情況,做到提前預(yù)知和提前干預(yù)。參數(shù)設(shè)置如圖2。(2)遠(yuǎn)程監(jiān)控

圖2 上位機(jī)參數(shù)設(shè)置與運(yùn)行曲線界面
副井操作室內(nèi)的西門子智能觸摸屏與副井-3.5 m的西門子S7-1200PLC通過(guò)工業(yè)網(wǎng)建立通訊,可以實(shí)時(shí)顯示減壓水池水位、電動(dòng)閘閥開(kāi)度、故障信息、系統(tǒng)參數(shù)等。當(dāng)系統(tǒng)水位發(fā)生異?;蛘唠妱?dòng)閘閥出現(xiàn)故障,提升機(jī)司機(jī)或者檢修人員通過(guò)操作觸摸屏,就能進(jìn)行故障查詢及復(fù)位,并且遠(yuǎn)程控制電動(dòng)閘閥,保證供水系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。觸摸屏界面如圖3。

圖3 觸摸屏顯示界面
在區(qū)隊(duì)值班室上位機(jī)安裝組態(tài)王軟件,通過(guò)工業(yè)環(huán)網(wǎng)與副井-3.5 m的西門子S7-1200PLC建立通訊,除了可以實(shí)時(shí)顯示減壓水池水位、電動(dòng)閘閥開(kāi)度、故障信息、系統(tǒng)參數(shù)等,還具有故障復(fù)位、實(shí)時(shí)曲線顯示、歷史曲線查詢、數(shù)據(jù)報(bào)表打印等功能,并且值班人員通過(guò)操作上位機(jī)就能實(shí)現(xiàn)電動(dòng)閘閥的遠(yuǎn)程控制,從而實(shí)現(xiàn)供水系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控。上位機(jī)顯示界面如圖4。

圖4 上位機(jī)監(jiān)控主頁(yè)面
該設(shè)計(jì)采用西門子S7-1200PLC作為整個(gè)控制系統(tǒng)的核心,利用TIA博途軟件- Portal V13進(jìn)行編程。編程界面如圖5。
礦井井下自動(dòng)化供水系統(tǒng)自投入以來(lái),一直保持著平穩(wěn)的運(yùn)行狀態(tài),實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)零故障運(yùn)行,節(jié)省了人力物力,達(dá)到了減員增效的目的,大大提高了供水系統(tǒng)的安全可靠性,保證了礦井安全生產(chǎn),同時(shí)為礦井綜合自動(dòng)化改造提供了新思路,也為礦井實(shí)現(xiàn)無(wú)人值守奠定了基礎(chǔ)。