郭京波,劉宇豪,劉文棟,韓夢澤
(1.石家莊鐵道大學 省部共建交通工程結構力學行為與系統安全國家重點實驗室,河北 石家莊 050000;2.中鐵工程裝備集團有限公司,河南 鄭州 450000)
盾構機是集機、電、液、光及信息等多領域先進技術于一體的隧道施工裝備,具有掘進速度快、綜合效益高等特點,近年來廣泛應用于城市軌道交通、鐵路及公路隧道工程、引水隧洞工程及軍事防護工程施工等領域。隨著城市現代化建設的不斷加快,城市地下綜合管廊的建設越來越多,施工時遇到的問題也隨之而來。目前我國市政管道建設多采用頂管施工技術, 但隨著施工距離延長,會出現頂進推力不足、頂進方向易失控等問題[1],且隨著現代化進程的加快,市政施工時管道受周圍環境和施工條件制約的因素也在不斷增加,頂管施工越來越不能滿足現代施工的技術要求,因此從實際出發,設計并制造了微型土壓平衡盾構機,為市政施工開辟了新的路徑。
相比于大型盾構機,微型盾構機雖然體積小,但技術含量并不低,能完成開挖土體、向前掘進、排泄渣土、拼裝管片等工作,具有安全、快速、高效、不受氣候影響等特點,但也引發了一些新的問題和挑戰。最典型的就是空氣進入推進液壓系統所帶來的不利影響。盾構機推進系統主要承擔盾構機的推進任務,能夠實現盾構機的轉彎、曲線行進、姿態控制、糾偏以及同步運動等功能[2]。在推進過程中,混雜在液壓系統中的空氣不僅會在壓力的作用下發生破裂反應,還會導致液壓油混濁,降低液壓系統的動力作用,影響掘進質量,且不利于盾構機的穩定掘進[3]。
本研究通過理論計算,并運用計算機仿真技術對液壓系統進行故障仿真,分析系統故障現象及可能原因,了解系統工作狀況[4],深入分析含氣量對液壓系統穩定推進的影響,分析結果對排除推進液壓系統中的空氣,實現推進系統穩定工作有重要的理論指導意義。
系統的原理圖如圖1所示。油箱中的液壓油經進油管路、主泵、過濾器、控制閥塊流入液壓控制閥塊口,控制閥塊可以通過控制高、低壓溢流閥來實現盾構機掘進和管片拼裝2種作業模式的轉換。在掘進模式下,通過推進控制閥塊中換向閥的換向,液壓油進入油缸無桿腔,活塞桿伸出,有桿腔中液壓油從回油管回到油箱;在管片拼裝模式下,通過推進控制閥塊中換向閥的換向,液壓油進入油缸有桿腔,活塞桿縮回,無桿腔中液壓油從回油管回到油箱。液控單向閥可以鎖死液壓缸,避免盾構機后退,防止掘進面坍塌。過濾器可以過濾掉壓力油的雜質,防止雜質刮傷活塞和缸筒[5],該微型盾構機實物圖如圖2所示。

圖1 液壓原理圖

圖2 微型土壓平衡盾構機實物
液壓系統作為盾構機向前掘進時的重要執行端,其穩定性和位移特性直接影響了整個盾構機在施工時的安全。在實際中常常會有氣體進入系統,導致液壓系統出現隨機振動、壓力值波動、液壓元件動作不穩定、執行部件產生爬行、換向沖擊、定位不準或動作錯亂等現象[6],因此對含有空氣時的系統進行特性研究是非常必要的。
當液壓油中的空氣溶解量達到當前工況下的溶解飽和值時,液壓油可以看作是由油液和氣體兩部分組成的,氣體以氣泡形式懸浮于油液中[7]。以氣泡形式存在的氣體對油液的黏度和可壓縮性都有較大的影響,而且混入的空氣會隨著溫度、壓力等參數的變化而變化,并以該參數下的溶解度達到動態平衡[8]。
混入氣體后的油液黏度為[9]:
B=Bfluid(1+μα)
(1)
式中,B—— 液壓油混入氣體后的動力黏度
Bfluid—— 純液壓油動力黏度
μ—— 參考系數,一般取0.015
α—— 油液含氣量
研究表明,低壓時油液彈性模量值受壓力變化影響很大,在壓力增大后,液壓油中氣體體積被壓縮,當壓力增大到一定值時,氣體體積會被壓縮的非常小,此時液壓油有效體積彈性模量接近于純油有效體積彈性模量;油液受含氣量變化影響很大,隨著含氣量的增大,彈性模量顯著減小[10]。綜合上述因素的影響,通過數值仿真分析得出在不同初始含氣量、油溫等條件下彈性模量的近似計算公式:


(2)
式中,βe—— 混入空氣后油液體積彈性模量

ps—— 實際工作壓力
βl—— 純油體積彈性模量
δ0—— 本生系數,一般取9.5%
液壓缸是液壓系統中的關鍵元件[11],其模型如圖3所示。其中,m為活塞等效質量;FL為外負載力;A1為液壓缸無桿腔面積;A2為液壓缸有桿腔面積;q1為無桿腔的流量;q2為有桿腔的流量;xv為閥芯位移,當活塞桿伸出時,xv>0,當活塞桿縮回時,xv<0;y為活塞桿位移;w為閥芯面積梯度,w3=w4,w1=w2=w5=w6。

圖3 液壓缸模型圖
1) 活塞桿伸出時
(1) 節流口流量方程:
(3)
(4)
式中,p1—— 無桿腔壓力
p2—— 有桿腔壓力
cd—— 滑閥流量系數
ρ—— 油液密度
(2) 液壓缸流量連續性方程[12]:
(5)
(6)
式中,ci—— 液壓缸內泄漏系數
ce—— 液壓缸外泄漏系數
V10—— 無桿腔有效容積
V20—— 有桿腔有效容積
(3) 活塞桿力平衡方程:
(7)
2) 活塞桿縮回時
(1) 節流口流量方程:
(8)
(9)
(2) 液壓缸流量連續性方程:
(10)
(11)
(3) 活塞桿力平衡方程:
(12)
聯立式(3)~式(12),建立統一的流量方程:
q1=sign[(1+sign(ui))ps/2]-p1sign(ui)}×
(13)
q2=sign{[(1-sign(ui))ps/2]+p2sign(ui)}×
(14)
式中,當活塞桿伸出時,ui>0;當活塞桿縮回時,ui<0。
為準確研究混入空氣后油缸的非線性動態特性,對液壓系統采用反饋精確線性化方法來分析。該方法不同于使用拉普拉斯變換省略高階項,而是采用非線性狀態反饋和局部或全局的坐標變換,在一定條件下能將一個仿射非線性系統進行精確線性化,線性化后的系統是線性且可控的[13]。

(15)
式中,
u=xv
(16)
g1(x)=sign{[(1+sign(ui))ps/2]-sign(ui)x3}×
(17)
g2(x)=-sign{[(1-sign(ui))ps/2]+sign(ui)x4}×
(18)
V1=V10/βe
(19)
V2=V20/βe
(20)
根據相對階定義,當x0∈U時,如果存在正整數γ,使得:
(21)

進行如下坐標變換:
(22)
式中,η應滿足:
g(x)=[0 0g1(x)g2(x)]
(24)
在新的坐標系下建立狀態方程:
(25)
(26)

(27)

令V=Ud-K1Z1-K2Z2-K3Z3,式中K1,K2,K3可由極點配置法獲得,則由式(25)可得:
(28)
(29)
通過文獻[15]可知,當ui>0和ui<0時,內部狀態η是指數漸進穩定的。
分別對含氣量為1%,5%,10%的液壓系統精確線性化控制器進行仿真,系統仿真參數值見表1。x1,x2,x3,x4的初始值分別為0 mm,0 mm/s,6 MPa,0.5 MPa,外部負載為0,輸入信號Ud=0.01sin(πt),仿真結果如圖4、圖5所示。

圖4 活塞桿位移響應曲線

圖5 活塞桿速度響應曲線

表1 系統參數值
由于推進系統使用的液壓缸是不對稱的,油缸的有桿腔有效面積小于無桿腔的有效面積,導致活塞桿正方向運動位移大于負方向運動位移,活塞桿正方向運動速度大于負方向運動速度。
位移響應分析:含氣量為1%時,到達正半周期最大位移響應時間為0.232 s,到達負半周期最大位移響應時間為0.491 s; 含氣量為5%時,到達正半周期最大位移響應時間為0.241 s,到達負半周期最大位移響應時間為0.508 s;含氣量為10%時,到達正半周期最大位移響應時間為0.253 s,到達負半周期最大位移響應時間為0.600 s,即隨著系統含氣量的增加,活塞桿運動到最大位移處所用時間延長,液壓缸反應遲鈍。
速度響應分析:含氣量為1%時,到達正半周期最大速度響應時間為0.177 s,到達負半周期最大速度響應時間為0.449 s;含氣量為5%時,到達正半周期最大速度響應時間為0.182 s,到達負半周期最大速度響應時間為0.453 s,在0.260,0.750 s左右出現振蕩;含氣量為10%時,到達正半周期最大速度響應時間為0.189 s,到達負半周期最大速度響應時間為0.462 s,在0.270,0.780 s左右出現振蕩。出現振蕩的原因是由于缸內存有空氣,活塞桿的運動導致空氣被壓縮,當壓縮到一定量時釋放能量,推動活塞桿加速運動,氣泡隨著壓力的增大產生破裂,出現氣蝕現象,可能對液壓元件造成損壞[16]。且隨著含氣量的增大,活塞運動速度變慢,最終造成整個液壓系統反應遲鈍。
該微型盾構機在進行調試前曾停用2年時間,且在調試初期發現2號油缸回油口處有漏油現象,推進油缸運動速度緩慢,在縮回過程中出現活塞桿爬行、振動現象,液壓缸平均運行速度約為50 mm/min,其中5號油缸運動速度最慢,為39 mm/min,嚴重低于最初設計的運行速度。
根據液壓系統調試規范和上述推進系統理論分析,首先對系統進行排氣,在液壓缸活塞桿完全伸出或縮回后,打開換向閥有(無)桿腔進油口和推進控制閥塊總回油口進行排氣,如圖6所示。液壓缸在排氣后卡頓現象逐漸減弱,液壓缸振動現象逐漸消減。將設備進行多次排氣、循環運轉后,液壓缸運行平均速度為140 mm/s,通過分別記錄盾構機控制臺上顯示屏的各組油缸每分鐘的行程,如圖7所示。計算得到排除摻混空氣前、后的液壓油缸推進行程s對比,如圖8所示,達到了機器設計的正常運行速度,驗證了仿真分析的準確性,避免了在工作時液壓系統內摻混氣體。

圖6 油缸有(無)桿腔進油口

圖7 盾構機控制臺上顯示屏

圖8 排除摻混空氣前、后液壓缸推進行程對比圖
本研究以微型盾構機推進液壓系統為研究對象,對推進液壓系統的液壓缸出現卡頓、爬行的問題進行原理分析,使用仿真軟件建立閥控液壓缸數學模型,得到了系統在不同含氣量情況下的位移響應和速度響應,為解決液壓系統存在的空氣導致液壓缸運動遲滯提供了理論基礎,最后通過現場實驗排除了系統內的摻混空氣,驗證了分析結果的準確性,保證了整個液壓系統的穩定性和可靠性[17]。