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容器用鋼板SA516Gr.70低溫沖擊性能異常分析及措施優(yōu)化

2021-08-18 05:32:02李學(xué)明王琨銘周焱民
天津冶金 2021年4期
關(guān)鍵詞:工藝

李學(xué)明,王琨銘,周焱民

(新余鋼鐵股份有限公司,江西 338001)

0 引言

按ASME規(guī)范設(shè)計制造的SA516Gr.70鋼板廣泛應(yīng)用于耐低溫壓力容器類產(chǎn)品中,尤其是“一帶一路”戰(zhàn)略實施以來,大量出口至俄羅斯等嚴寒地區(qū)的壓力容器類鋼板需要滿足-50℃橫向沖擊要求。某鋼廠在生產(chǎn)厚度40~60 mm SA516Gr.70鋼板時,-50℃橫向沖擊性能始終存在異常波動現(xiàn)象,通過金相顯微鏡、掃描電鏡等分析,確定造成SA516Gr.70鋼低溫沖擊性能不合格的主要原因是鋼板內(nèi)部存在帶狀組織,且正火后晶粒度偏大。

本文根據(jù)金相顯微鏡、掃描電鏡等分析結(jié)果,對SA516Gr.70鋼低溫沖擊性異常波動的原因進行了分析。實踐證明,通過采取工藝優(yōu)化改進措施,后續(xù)鋼生產(chǎn)SA516Gr.70鋼板的低溫橫向沖擊性能得以改善,不但減少了次廢品損失,而且對后續(xù)產(chǎn)品的接單和研發(fā)提供了重要指導(dǎo)意義。

1 實驗方法及檢測設(shè)備

選取1批厚40 mm SA516Gr.70正火態(tài)-50℃縱向沖擊性能不合格鋼板以及其熱軋態(tài)鋼板作為實驗材料。該批鋼板采用420 mm連鑄坯生產(chǎn),軋制工藝使用高溫再結(jié)晶軋制,正火工藝使用步進梁式正火爐正火。鋼板主要化學(xué)成分見表1。

表1 SA516Gr.70鋼化學(xué)成分 /%

在熱軋態(tài)和正火態(tài)不合格鋼板上取長200 mm、寬400 mm的試樣,按照國標(biāo)加工成符合試驗要求的沖擊試樣,沖擊試驗溫度為-50℃,沖擊實驗設(shè)備為ZBC2452N-2型試驗機。取樣位置如圖1所示。

圖1 沖擊試樣取樣位置圖

利用GX71倒立式金相顯微鏡和ss550型掃描電子顯微鏡對沖擊試樣斷口分別進行形貌和金相組織分析,并利用能譜分析儀對斷口進行成分分析。在觀察斷口形貌和能譜分析后,將試樣進行拋光處理,用4%硝酸酒精對拋光面進行腐蝕,經(jīng)酒精清洗后吹干,用于金相組織分析。

2 檢測結(jié)果與分析

2.1 不合格鋼板斷口力學(xué)性能分析

對不合格批次的正火態(tài)和熱軋態(tài)鋼板取樣各制備3塊沖擊樣,并進行-50℃下的橫向沖擊性能檢測,其力學(xué)性能結(jié)果見表2。

從表2可以看出,熱軋態(tài)-50℃橫向沖擊性能較正火態(tài)的好,但均不合格。

表2 試樣的力學(xué)性能

2.2 不合格鋼板試樣宏觀形貌分析

對兩種狀態(tài)沖擊樣斷口宏觀形貌進行分析,熱軋態(tài)斷口形貌如圖2所示,正火態(tài)斷口形貌圖3所示。

圖2 熱軋態(tài)斷口形貌

圖3 正火態(tài)斷口形貌

2.3 不合格鋼板試樣微觀形貌及能譜分析

從圖2、圖3可以看出,熱軋態(tài)試樣斷口存在少量的纖維狀組織(韌窩型),而正火態(tài)試樣斷口則顯示為脆性解理斷口形態(tài)。利用掃描電鏡對熱軋態(tài)試樣韌窩區(qū)進行微觀形貌和能譜分析,發(fā)現(xiàn)韌窩中心存在兩種成分的夾雜物,分別為MgO/AlO和CaO。熱軋態(tài)試樣韌窩區(qū)微觀形貌和能譜圖如4所示。

圖4 熱軋態(tài)試樣韌窩區(qū)微觀形貌和能譜圖

2.3 不合格鋼板試樣金相組織分析

對熱軋態(tài)和正火態(tài)沖擊樣金相組織進行分析,熱軋態(tài)和正火態(tài)試樣厚度1/4和1/2處金相組織如圖5所示,其中(a)(b)為熱軋態(tài)厚度1/4處組織、(c)(d)為熱軋態(tài)厚度1/2處組織、(e)(f)正火態(tài)厚度1/4處組織、(g)(h)正火態(tài)厚度1/2處組織。

從圖5可以看出,兩種狀態(tài)試樣均為鐵素體+珠光體組織,熱軋態(tài)組織晶粒度為9級,正火態(tài)組織晶粒度為8級,熱軋態(tài)組織晶粒比正火態(tài)組織更細,這就是熱軋態(tài)試樣沖擊性能更好的主要原因。但是,熱軋態(tài)組織存在大量的帶狀組織,導(dǎo)致了沖擊性能不合格,尤其是厚度1/2處存在大量片狀帶狀組織,帶狀組織普遍認為是合金元素(主要是Mn)分布不均勻造成[1]。

圖5 熱軋態(tài)和正火態(tài)試樣厚度1/4和1/2處金相組織

正火后鋼板內(nèi)部帶狀組織未能得到有效消除,鋼板厚度1/2處位置因成分偏析較重,存在少量粒狀貝氏體,粒狀貝氏體晶粒尺寸及力學(xué)特性和周圍基體相差較大,其硬度較鐵素體和珠光體更高,試樣受到外力沖擊時,粒狀貝氏體區(qū)域易產(chǎn)生裂紋源,同時因珠光體和鐵素體交替帶存在,裂紋易沿珠光體和鐵素體交界處晶界擴展,導(dǎo)致沖擊韌性下降[2]。

綜上所述,要提高鋼板低溫沖擊性能,一方面必須消除內(nèi)部大量存在的帶狀組織,緩解心部成分偏析,以避免產(chǎn)生粒狀貝氏體,另一方面應(yīng)進一步細化組織晶粒度,利用細晶強化機制提高鋼板低溫韌性。

3 改進措施

3.1 連鑄坯晶枝偏析控制

鋼板帶狀組織的產(chǎn)生原因主要是鑄坯連鑄過程中生成的晶枝偏析,因此,減少鑄坯中晶枝偏析是消除或減輕帶狀組織最有效的方法,本實驗實踐中,采用鋼水低過熱度控制、二次強冷和動態(tài)輕壓下等措施。

3.1.1 采用低過熱度控制

采用低過熱度澆鑄技術(shù),該技術(shù)是改善鑄坯宏觀組織的較好的工藝手段。在澆注凝固過程中,鋼水凝固前沿的枝晶因“頸縮”形成的等軸晶晶核被沖入鋼液,該晶核在較低過熱度的條件下快速增殖、長大而形成等軸晶粒,阻止柱狀晶的生長,減低中心偏析。通過現(xiàn)場實踐,鋼水過熱度控制在15~20℃最佳。

3.1.2 采用二次強冷技術(shù)

二次強冷技術(shù)是通過改變冷卻水的噴淋方式、壓力實現(xiàn)對鑄坯的強制冷卻[3]。在二冷區(qū),采用縫隙噴嘴,冷卻水通過縫隙噴嘴高速射向鑄坯表面,形成高壓水膜。該水膜的流速很快,能夠快速降低鑄坯表面的熱量,促使內(nèi)部柱狀晶快速凝固,以此減輕偏析;另外高壓水膜沖擊連鑄坯的力可抵抗鋼水靜壓力,減少鼓肚,起到減輕中心裂紋的作用。生產(chǎn)中,將鑄坯表面溫度控制在1 100~1 150℃,鼓肚幾乎不會出現(xiàn),避免內(nèi)裂紋的產(chǎn)生。

3.1.3 優(yōu)化動態(tài)輕壓下工藝

輕壓下是指通過對連鑄坯凝固末端施加適當(dāng)?shù)膲合铝浚糠值窒棠┒说捏w積收縮,減輕中心偏析[4]。鑄坯優(yōu)化前后凝固末端壓下量的對比如表3所示。

表3 鑄坯優(yōu)化前后凝固末端壓下量的對比 /mm

3.2 鋼板組織晶粒細化

細化晶粒是提高鋼板各項力學(xué)性能的最常用手段,其作用的機理是通過細化鋼板組織晶粒大小,增加晶界面積,提高界面能以阻礙受沖擊時鋼板內(nèi)部裂紋擴展。同時,晶粒越細,晶界越多,鋼板塑性變形和受到?jīng)_擊載荷時組織內(nèi)部位錯運動和微裂紋擴展消耗能量越高,其塑性和韌性越好。

3.2.1 軋制工藝優(yōu)化

某廠生產(chǎn)的厚規(guī)格SA516Gr.70低溫壓力容器鋼,軋制工藝為高溫再結(jié)晶方式,終軋溫度要求控制在950℃以上,因終軋溫度偏高,軋后晶粒繼續(xù)長大造成熱軋態(tài)鋼板晶粒度偏大,這對后續(xù)正火后鋼板晶粒尺寸的控制造成不利影響。為了進一步細化SA516Gr.70正火后組織晶粒,有必要對其軋制工藝進行優(yōu)化,將高溫再結(jié)晶工藝改進為控制軋制工藝。

針對SA516Gr.70鋼種的成分特點,選擇使用未再結(jié)晶型控制軋制,該軋制工藝在高溫再結(jié)晶軋制之后,增加了低于奧氏體再結(jié)晶溫度的軋制規(guī)程,通過往復(fù)軋制且不產(chǎn)生動態(tài)和靜態(tài)再結(jié)晶的情況下,鋼板內(nèi)奧氏體晶粒被拉長,增加了形核點和相變驅(qū)動力,從而細化了相變后的鐵素體晶粒和鋼板軋后的組織晶粒。現(xiàn)場實踐表明,終軋溫度控制在820℃±20℃可以將熱軋后鋼板晶粒度控制在10級,同時鋼板帶狀組織較高溫再結(jié)晶方式亦有一定改善。高溫再結(jié)晶與控制軋制工藝熱軋態(tài)金相組織如圖6所示。

圖6 熱軋態(tài)鋼板金相組織

3.2.2 熱處理工藝優(yōu)化

SA516Gr.70鋼板正火溫度一般設(shè)定為Ac3以上30℃左右,根據(jù)表1給出的SA516Gr.70鋼成分,其Ac3溫度通過經(jīng)驗公式計算為850℃,該廠常規(guī)正火工藝為880℃,正火后帶狀組織未能得到有效消除,其晶粒組織達到8級。而提高正火溫度可以一定程度上改善帶狀組織,但鋼板組織晶粒會隨著正火溫度的升高而長大,為了獲得最佳的低溫沖擊性能,通過反復(fù)實驗確定了正火工藝,即保溫溫度確定為900℃,保溫時間為0.6×H(H為鋼板厚度,mm)分鐘。

4 實施效果

通過優(yōu)化連鑄、軋制及正火工藝,鋼板正火后,內(nèi)部存在的帶狀組織得到了一定改善,組織晶粒度由8級細化到9級,低溫沖擊性能大幅提升,性能合格率達到100%。工藝優(yōu)化后金相組織如圖7所示,力學(xué)性能如表4所示。

表4 工藝優(yōu)化后力學(xué)性能

圖7 工藝優(yōu)化后金相組織

5 結(jié)語

通過金相顯微鏡、掃描電鏡和能譜分析儀等檢查手段,對某鋼廠SA516Gr.70低溫容器鋼沖擊不合格斷口的分析,確定了影響其低溫沖擊性能不合格的主要原因,并從板坯連鑄工藝、鋼板軋制及正火工藝提出了相應(yīng)的工藝優(yōu)化改進措施。

(1)SA516Gr.70鋼板正火后低溫沖擊性能不合格的主要原因是鋼板內(nèi)部存在帶狀組織,且正火后晶粒度偏大造成的。

(2)通過控制連鑄坯晶枝偏析,采用控制820℃±20℃軋制終軋溫度和900℃正火保溫工藝,有效改善鋼板內(nèi)部帶狀組織并細化晶粒,顯著提高SA516Gr.70鋼板正火低溫沖擊性能。

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